1、本期共梳理事故案例共63例,其中采掘专业25例,机电运 输专业13例,一通三防专业16例,地测防治水专业9例。一、采掘专业事故案例(25例)案例1:单体柱伤人事故2012年4月18日14时30分,XX矿综采一队职工王XX在12041 综采工作面用单体柱推槽,由于推槽时操作不当单体柱崩落,发生单 体柱伤人事故,造成王XX右肩肩胛骨粉碎性骨折、右侧肋骨多根骨 折。一、事故地点概况12041工作面倾斜长度177.5m,采用倾斜分层走向长壁后退式采 煤法,综合机械化采煤工艺,工作面支架型号ZF8600/20/38,工作 面安装117架,刮板输送机型号SGZ800/800,采高3.5m,采用全部 垮落法
2、处理采空区。2012年4月2日工作面初次来压后,因工作面 水大、压力大,多次出现工作面部分支架被压死、支架十字头被压断,无法进行正常推溜移架,至2012年4月18日工作面机尾段支架压死,支架高度降低,造成作业空间狭小。二、事故经过:2012年4月18日八点班,跟班队长王XX安排职工王XX处理机 尾死架。王XX使用单体柱柱根顶住机尾槽节上沿,柱头顶住支架大 立柱底座进行辅助推溜。由于注液枪枪头卡未卡紧单体柱三用阀,开 始移溜时,顶在支架底座上的单体柱受力、柱头柱牙逐渐变形,导致 单体柱受力不均,造成单体柱发生崩落,王XX闪躲不及,单体柱直 接崩到王XX的右肩上,造成右肩肩胛骨粉碎性骨折、右侧第5
3、、6、7、8根肋骨骨折。三、事故原因分析1、职工违章作业,使用单体柱进行推槽作业,是造成事故的直 接原因。2、液压支柱枪头安装后没有再次检查确认,未及时发现注液枪 头卡未卡紧,是造成事故的的重要原因。3、工作面大面积来压,支架被压死,施工现场空间狭小,施工 环境存在安全隐患,是造成事故的另一个重要原因。4、区队现场管理人员安全检查不到位,没有及时发现、制止违 章作业,职工安全意识差、安全防护不到位,是造成事故的间接原因。四、防范措施1、全面强化现场安全管理,加强现场管理人员安全责任制,及 时查处现场安全隐患,杜绝职工违章作业。2、现场严格落实安全防范措施,操作之前开展危险预想、安全 确认,防止
4、误操作。3、加强职工安全教育培训,使安全“零”理念入脑入心,增强 职工安全意识,提高职工自保互保能力。事故现场示意图案例2:71型钢梁伤人事故2009年1月12日20时30分,XX矿综采队职工尹XX在12041 综采工作面下巷北1#钻场运送兀型钢梁过程中滑倒,发生兀型钢梁 滑落伤人事故,造成尹XX左腿骸骨线性骨折。一、事故地点概况:12041工作面井下标高面井-620m,走向长度777.4m810nb 下顺槽巷道断面设计净宽4.5m,净高3.5m,净断面积15.75m支护 方式为锚网索+槽钢梁补强支护。下顺槽担负工作面辅助运输和回风 任务。二、事故经过:2009年1月12日四点班,综采队值班队
5、长洪XX安排中班人员 对综采工作面下巷北1#钻场采用单体柱对棚加强支护,跟班队长张 XX安排尹XX、许XX、李XX三人现场作业,安排完工作后,跟班队 长张XX进入工作面组织生产。大约晚20时左右,尹XX发现现场的 支护材料不够,便吩咐李XX加齐单体柱防倒绳、防倒链,然后把施 工地面平整一下,尹XX和许XX去回撤巷口抬运兀型钢梁,当二人运 至距北1#钻场10m左右的位置时,尹XX滑倒,兀型钢梁滑落砸在尹 XX左腿处,左腿骸骨线性骨折。三、事故原因:1、下顺槽人行道下侧有水沟,地面较湿,职工滑倒,是造成事 故的直接原因。2、现场管理人员对现场存在的安全隐患排查不彻底,安全管理 存在漏洞,是造成事故
6、的重要原因。3、现场施工人员安全防范意识差,自我防护意识及应急自救能 力差,是造成事故的间接原因。四、防范措施:1、加强施工现场安全质量标准化工作,保证行人巷安全畅通,地面无泥泞积水。2、加强现场管理人员安全责任制,突出安全现场隐患排查及处 理工作,务必做好安全管理工作。3、加强员工安全培训,提升员工安全自我防范意识及应急自救 能力。事故地点示意图案例3:单体柱滑落伤人事故2009年12月10日10时55分,XX矿综采队王XX在处理11011 综采工作面回撤通道底鼓时,发生一起单体柱滑落伤人事故,造成王 XX左小腿线性骨折。一、事故地点概况:11011工作面倾向长172.2m,采用倾斜分层走向
7、长壁后退式采煤 法,综合机械化采煤工艺,工作面支架型号ZF10000/20/38,工作面 安装113架,采高3.5m,采用全部垮落法处理采空区。在工作面推 进距停采线200nl位置时开始掘回撤通道,回撤通道设计宽4.0m、高 2.8m,工作面推进至回撤通道时,回撤通道矿山压力显现明显,通道 底板底鼓严重,巷道内多处高度过低,不能满足支架运输条件,移架 前需对巷道底板落底。二、事故经过:2009年12月10日上午八点班。11011工作面回撤通道内,由于 103#架和104#架前位置出现底鼓现象,两块钢板被顶起,造成回撤支 架时巷道高度不够,跟班队长王XX和当班班长余XX立即安排人员落 底,落底后
8、采用单体柱压钢板。10时55左右打好支柱压好钢板,为 加快回撤支架进度,跟班队长王XX一人落压柱,由于支柱升的比较 紧,且单体柱与钢板不垂直,在落柱时,柱向老巷侧滑落,王XX躲 闪不急,单体柱滑落后直接打到左小腿中间部位,造成左小腿骨折。三、事故原因:1、安全管理人员违章作业,一人操作单体柱,是造成此次事故的直接原因。2、安全管理人员现场检查不到位,单体柱打设不合格,未及时 整改,是造成事故的重要原因。3、安全管理人员培训不到位,安全意识、施工质量意识淡薄,是造成事故的间接原因。四、防范措施:1、加强对安全管理人员的安全思想教育与安全质量标准化、作 业规程、安全技术措施培训学习,提高安全管理水
9、平与安全责任意识,在现场示范落实安全质量标准化、作业规程、安全技术措施,按要求 作业。2、加强现场支护施工质量验收管理,不合格的应及时整改。3、加强现场安全管理力度,发现隐患,及时处理,杜绝违章作 业。事故地点示意图单处案例4:单体柱砸伤人员事故2009年8月11日17时40分,XX矿11011综采工作面在串梁期 间,使用缺牙单体液压柱支护,没有采取防倒措施,且打好柱后没有 取下液压枪,造成液压单体柱三用阀漏液,发生缺牙单体柱滑落事故,造成一人头部受伤。一、事故地点概况11011工作面倾向长172.2m,采用倾斜分层走向长壁后退式采煤 法,综合机械化采煤工艺,工作面支架型号ZF10000/20
10、/38,工作面 安装113架,采高3.5m,循环进尺0.6山,采用全部垮落法处理采空 区。槽头第一架支架距帮0.8ni,在帮与支架支架搭设走向迈步抬棚,步距0.6m.二、事故经过2009年8月11日四点班,综采队在11011综采工作面采煤,丁 XX和王XX负责工作面槽头处串大梁。约20时左右,在老巷侧第一 根大梁下,使用单体液压柱,柱头缺少两颗柱牙,向老巷倾斜打在梁 下(坏柱牙在新巷侧、好柱牙打在老巷侧),没有采取防倒措施,打 好柱后没有取下液压枪,造成液压单体柱三用阀漏液,当丁 XX弯腰 去挂铁鞋连时,单体柱突然向老巷滑脱,打在丁 XX左侧面部,后退 时头部磕在背后的单体柱上,造成头部右侧受
11、伤。三、事故原因1、职工自主保安和安全防范意识差,违章作业,使用失效单体柱,且没有采取防倒措施,是造成事故的直接原因。2、职工在打柱过程中,未安排专人监护,操作过程未按照作业 规程规定严格执行,打好柱后没有取下液压枪,造成液压单体柱三用 阀漏液,是造成事故的另一直接原因。3、工作地点退路不畅通,是造成事故的重要原因。4、现场管理人员监督不到位,没有及时发现安全隐患、制止违 章作业行为,是导致事故发生的间接原因。四、防范措施1、加强员工安全培训,提高自主保安意识,使用单体柱前一定 要认真检查,杜绝使用失效单体柱。2、加强现场支护管理,严格按章操作,挂好单体柱防倒绳,打 好柱后及时取下液压枪,防止
12、三用阀漏液。3、加强对现场不安全隐患预想,施工前要清好退路。4、安全管理人员加强现场安全管理,严格现场隐患检查,及时 发现、整改隐患,制止违章作业。事故地点示意图案例5:叶石飞出伤人事故2009年9月25日零点班,XX矿综合机械化综采煤队员工吴XX 在11011工作面越前支护段打设单体柱期间,发生一起阡石从破碎机 箱体飞出伤人事故,造成员工吴XX右眼外侧骨折事故。一、事故地点概况11011工作面厚度5.4-6.9m,平均6.32m,全区可采,属较稳 定型厚煤层。煤层沿倾斜方向倾角0.5 5。,平均3。倾向长172.2m。采用倾斜分层走向长壁后退式采煤法,综合机械化采煤工艺,工作面 支架型号ZF
13、10000/20/38,工作面安装113架,采高3.5m,循环进尺 0.6m,采用全部垮落法处理采空区。槽头第一架支架距帮0.8ni,在 帮与支架间搭设走向迈步抬棚,步距0.6m。二、事故经过2009年9月25日零点班,XX矿综合机械化采煤队职工吴XX、陈XX在11011综采工作面上顺槽转载机头后打超前支护,陈XX在转 载机上帮铺设地梁和垫铁鞋,吴XX站在转载机下帮,突然从转载机 飞出一块长约150mm的不规则的行块,打住吴XX的右眼外侧部位,造成吴XX右眼外侧骨折。三、事故原因1、破碎机前的转载机箱体封闭不严,致使破碎机破碎的汗块受 力后从转载机飞出,是造成此次事故的直接原因。2、区队安全管
14、理不到位,对安全隐患治理工作不重视,以前发 生过阡石、煤块从转载机飞出,但区队未采取措施进行整改,是造成 事故的重要原因。3、职工自主保安意识不强,没有注意到现场存在的安全隐患,是造成事故的间接原因。四、防范措施1、加强设备现场安全管理,发现设备安全隐患,及时整改,杜绝设备不安全隐患。2、完善设备安全管理责任制,加强基层对设备安全管理的责任 意识。3、加强安全培训,提高现场管理人员责任意识、职工自主保安 意识,加大现场安全管理力度,增强作业人员自主保安能力。事故地点示意图案例6:顶板掉开伤人事故2012年9月30日7时10分,XX矿综采准备队员工熊XX在11001 综采工作面回撤通道上绳联网前
15、,没有执行“敲帮问顶”制度,处理 顶板活行,联网作业时,发生顶板掉汗事故,造成一人重伤。一、事故地点概况发生事故地点为11001综采工作面回撤通道,11011工作面井下 标高-487-502m,走向长度7291021m,倾向长度206.1m,煤层厚 度为6.20m,煤层结构简单,采用倾斜分层走向长壁后退式采煤法,综合机械化采煤工艺,ZF10000/20/38型液压支架(127架)和 ZFG10000/20/38型液压支架(7架)。回撤通道设计高度3.5m,宽度 2.8m(梁端至煤壁)。工作面于9月29日四点班开始上绳联网,由于 工作面掉阡严重,多处网片被秆石撕破掉落,并且顶板压力大,顶板 破碎
16、,上圆木时反复连续降架升架,顶板破碎更加严重,影响施工安 全和进度。二、事故经过:2012年9月30日零点班,综采准备队在11001综采工作面进行 上绳联网工作。员工能XX在11001工作面第68#支架处从事上绳联网 工作。联好网后利用液压单体支柱配合半圆木将菱形网升起,熊XX 站在新巷的68#支架下侧、丁 XX站在支架上侧分别拽住网片,防止网 片折叠,在支架工许XX操作支架伸出伸缩梁时,顶板掉下一块长 300mm,宽400mm,厚300nlm的歼石顺着煤壁滚落到熊XX的左脚上,造成熊XX左脚面骨折。三、事故原因1、职工在进行工作面上绳联网前,没有进行敲帮问顶,没有及 时处理顶板活汗,是造成事
17、故的直接原因。2、操作支架伸缩梁时,职工站在被操作支架的下侧,属违章行 为,是造成事故的重要原因。3、现场安全管理不到位,职工自保、互保安全意识差,相互配 合时没有做到“三不伤害”,是造成事故的间接原因。四、防范措施1、加强顶板管理,严格执行“敲帮问顶”制度,操作支架伸缩 梁时,杜绝职工站在支架下侧。2、管理人员要加强现场安全管理,紧盯现场,落实安全管理责 任,发现不安全行为及时制止。3、加强职工安全培训,提高职工自保、互保安全意识,增强安 全操作技能,杜绝违章作业。事故现场示意图案例7:工作面机头冒顶事故2012年6月23日16时30分,XX矿11050工作面端头支架初撑 力不足,由于上顺槽
18、提前回撤超前叉子棚下帮单体柱,使端头支架前 方空顶距离过大,造成机头三角区域顶板来压,发生一起冒顶事故,造成转载机被压死,影响生产12小时。一、事故现场概况11050工作面采用走向长壁一次采全高综合机械化采煤法,区内 后退式回采,全部垮落法处理采空区。工作面走向长度为2134.5m,倾斜长度为180nl。平均煤层厚度为6.32m,采用82架ZY18000/30/65D 型支架支护、MG90架2245-GWD型采煤机割煤、SGZ1200/2 x 1000型 刮板输送机运输。上顺槽超前段采用单体柱、兀型钢梁叉子棚加强支 护,单体柱下铺工钢底梁、穿铁鞋,沿巷道中线方向打设3路倾向棚,步距700mm,
19、转载机以里靠近巷道下帮打设一路,以外靠近巷道上帮 打设两路作为人行道。工作面端头支架初撑力不足。二、事故发生经过2012年6月23日四点班,跟班队长王XX接班后,安排姬XX带 领张XX、王XX、李XX等人回撤上越前转载机处叉子棚下帮单体柱,由于回撤的单体柱较多,使端头支架前方空顶距离大于L2m,机头 顶板来压,造成工作面机头段端头架前几型梁被压断,顶板冒落,压 死转载机,堵塞运输通道,工作面停止作业,影响生产12小时。三、事故原因分析1、违反作业规程规定,提前回撤转载机处叉子棚里侧单体支柱,使端头支架前方空顶距离大于L2m,造成机头三角区域顶板来压,是造成这次事故的直接原因。2、区队管理人员安
20、排工作不具体,没有安排回撤数量、起始位 置、安全注意事项,是造成这次事故的重要原因。3、职工安全培训不足,欠缺应有的专业知识,回撤单体液压支 柱时未对顶板情况进行准确预判,是造成这次事故的间接原因。4、区队对顶板管理重视不够,工作面端头支架初撑力达不到要 求,且长时间未采取有效措施,职能科室监管不力,对存在的问题未 能及时督促整改,也是造成这次事故的间接原因。四、防范措施1、加强工作面端头支架及架前顶板管理,超前回柱不能超过规 定距离,避免造成机头三角区域应力集中。2、提高现场管理人员安全责任意识,布置工作的同时要具体安 排安全注意事项,加强现场检查,及时制止违章作业。3、加强职工安全及专业知
21、识培训,提高职工专业技能。4、提高职能科室监管力度,加强区队安全管理责任意识,及时 发现问题,督促整改隐患。事故现场示意图案例8:兀型钢梁掉落伤人事故2012年8月1日零点班,XX矿11050工作面在回撤上超前叉子棚时,因为未发现叉子棚下存在失效柱,导致兀型钢梁掉落,造成一人受伤。一、事故现场概况11050工作面上超前设计支护长度45m,采取一粱三柱的倾向叉子棚 支护,DW45-250/110X型单体柱配合4.401几型钢梁,棚距700mm。三路单 体柱分别沿转载机内侧一根、外侧两根支设,要求单体支柱初撑力不小于 11.5MPa,顶板空隙处用木梁褶实,单体支柱不得出现空载柱、卸载柱。二、事故发
22、生经过2012年8月1日,XX采煤队端头组长马XX带领张XX、王XX三人在 11050工作面上端头回撤叉子棚,为工作面机头回采做准备。回撤时马XX 和王XX站在转载机里侧回柱,张XX站在转载机外侧,在将转载机里侧的 单体柱回撤掉时,因另两根单体柱分别为空载柱、卸载柱,支护失效,造 成顶板支设的几型钢梁突然掉落,将马XX肩部砸伤。三、事故原因分析1、职工人安全意识淡薄,进行回棚作业前,没有对叉子棚详细查看,进行安全确认,是造成这起事故的直接原因。2、质量验收员对工作面越前支护质量巡查不到位,未及时查出存在 的质量问题,是造成这起事故的重要原因。3、区队安全管理存在漏洞,对上超前的支护质量监管不严
23、,是造成 这起事故的间接原因。四、防范措施1、加强员工安全教育,提高员工自保、互保安全意识及危险源辨识 能力,施工作业前做好超前防范,先固定,后回撤,避免几型钢梁在回撤-1-过程中掉落伤人。2、提高现场验收人员安全责任意识,加强工作面上下超前支护巡查,及时发现、处理安全隐患。3、加强区队安全管理责任意识,提高安全质量验收管理力度,及时 发现问题,督促整改隐患。事故现场示意图案例9:物体打人事故2010年1月30日6点班,XX矿13051悬移液压支架机采工作面第72#-2-架处支设临时支柱时,违章将支柱支设在采煤机齿轨上,单体柱受力不垂 直,顶板来压,发生单体柱崩落伤人事故,造成一人重伤。一、事
24、故现场概况13051工作面倾斜长度98m,煤层倾角13度,采用倾斜分层走向长 壁后退式采煤法,机械化采煤工艺,工作面支架型号ZF2000/20/28,工作 面安装90架,刮板输送机型号SGZ630/220,采高2.5m,全部垮落法处理 采空区。工作面上下端头各使用4对3.6m长的yr型钢梁支护。二、事故发生经过2010年1月30日6点班,13051悬移液压支架机采工作面正常采煤,约10点30分左右,工作面移过槽,由于支架68#-80#段顶板压力大,老巷 低、新巷高,支架呈“射箭”状,当班班长要求在该段新巷、老巷使用单 体柱在每一架上打设二根临时柱,增加支护强度。10点50分左右,焦XX 在70
25、#74#支架新巷用单体住打齐4根临时柱,柱头戴帽顶在支架上,柱根 打设在采煤机齿轨上,挂好防倒链,随后来到老巷打柱,验收员李XX在 新巷观察顶板。11点10分,72#架新巷临时柱突然发生崩落,将验收员李 XX打翻在地,造成李XX左锁骨骨折。三、事故原因分析1、职工违规操作,将单体柱柱根打设在采煤机齿轨上,单体柱受力 不垂直,顶板来压,单体柱崩落,是造成事故发生的直接原因。2、职工自主保安意识不强,识险、避险能力差,是造成事故发生的 重要原因。3、区队现场管理不到位,工作面压力大的地段没有及时加强支护,现场安全管理人员巡回检查不到位,没能及时发现打设不合格的单体柱,是造成事故发生的间接原因。-3
26、-四、防范措施1、支柱必须严格按照措施要求打设在实底上,受力方向沿单体柱方 向,确保吃劲有力。2、区队要加强现场安全管理,工作面出现顶板压力大的地段,要及 时增加支柱密度,提高支护强度。3、现场安全管理人员要加强现场巡查,对现场出现的隐患要及时安 排处理。4、要加强对职工的安全技术培训,提高职工的安全意识和技术素质,提高职工的识险、避险能力,杜绝违章作业。事故现场示意图案例10:物体打人事故2010年2月7日十点班,XX矿采二队职工刘XX在13051工作面上安 全口运柱时,违章作业,脚踩在较滑的挡煤板上运柱,不慎滑翻,造成刘-4-XX轻伤。1、事故现场概况13051工作面倾斜长度98m,煤层倾
27、角13度,采用倾斜分层走向长壁 后退式采煤法,机械化采煤工艺,工作面支架型号ZF2000/20/28,工作面 安装90架,刮板输送机型号SGZ630/220,采高2.5m,全部垮落法处理采 空区。工作面上下端头各使用4对3.6m长的n型钢梁支护。2、事故发生经过2010年2月7日十点班,采二队职工刘XX在13051工作面上安全口 以下14nl处转运单体柱。约在5点左右,刘XX两手抱住一根2.5m单体柱,面向槽头方向,从新巷向老巷运柱,当时刘XX左脚踩在工作面大槽槽沿 上,右脚踩在挡煤板上,处于骑槽状态,由于槽沿、挡煤板较滑,刘XX 不慎滑翻,单体柱下落砸在刘XX的右小腿上,造成右腿肌肉损伤。三
28、、事故原因分析1、职工自主保安能力差,违章作业,脚踩在槽沿、挡煤板上运柱滑 翻,是造成事故发生的直接原因。2、现场安全管理不到位,安全口地面湿滑,没有及时处理,没有及 时制止违章作业,是造成事故发生的重要原因。3、区队管理人员安全责任意识不强,安排工作没有强调安全措施,是造成事故发生的间接原因。四、防范措施1、加强职工安全培训,提高职工自主保安能力,杜绝违章作业。2、加强区队现场安全管理,对现场出现的隐患要及时安排处理。3、加强区队安全管理责任意识,安排工作要具体强调安全措施。-5-事故现场示意图案例11:单体柱防倒链伤人事故2011年5月26日四点班,XX矿11煤柱底层工作面拾煤推槽时,杨
29、XX未发现单体柱防倒链没有挂好,拾底煤挖脱单体柱柱根,导致单体柱翻 倒,杨XX伸手去拉防倒链,造成手被防倒链拉伤。1、事故现场概况11煤柱底层工作面倾斜布置,为俯采采煤工作面,走向长度为85m,倾斜长度为350nb采用炮采工艺,工作面采用2.4mTT钢梁配合2.5m单体 柱对棚支护。顶板为金属网假顶,锈结较好。2、事故发生经过2011年5月26日四点班,采三队职工杨XX在11煤柱采煤工作面拾 煤推槽时,将槽边单体柱柱根挖脱,单体柱防倒链没有挂好,导致支柱失 稳,突然翻倒,杨XX随即用左手去拉支柱防倒链,导致其左手被防倒链 拉伤,造成工伤事故。3、事故原因分析-6-1、职工没有检查确认安全,未发
30、现单体柱防倒措施失效,违章作业,将槽边单体柱柱根挖脱,导致支柱失稳翻倒,没有及时躲避,是导致事故 发生的直接原因。2、现场安全管理人员责任意识不强,没有发现安全隐患,及时处理,是导致事故发生的主要原因。3、区队对职工安全培训不到位,职工自主保安意识差,是导致事故 发生的间接原因。4、防范措施1、区队要加强对职工的安全教育培训,强化职工安全意识,提高自 主保安能力,事先进行安全检查确认,杜绝违章作业。2、区队要加强现场的安全管理,提高安全责任意思,发现问题及时 处理。3、加强区队安全管理人员培训,提高安全管理人员素质,增强安全 责任意识,安排工作要具体强调安全措施事故现场示意图案例12:综采工作
31、面立柱崩断伤人事故2010年7月17日四点班,XX矿15071综采工作面恢复液压系统,由-7-于工作面压力大,作业人员没有完全撤离工作面,发生支架立柱崩断事故,造成一人重伤。一、事故现场概况15071工作面倾斜长度145m,倾角13度,采用倾斜分层走向长壁后 退式采煤法,综合机械化采煤工艺,工作面支架型号ZF3600/16/31,工作 面安装98架,刮板输送机型号SGZ630/220,采高2.8m,全部垮落法处理 采空区。2011年7月12日工作面发生底板出水,停产,经过近一年的底 板注浆加固,底板出水基本被堵住,工作面于2012年6月15日复工,恢 复液压系统,对压毁支架进行修理。二、事故发
32、生经过2012年7月17日八点班,综采一队值班领导卢XX组织安排当班作业 计划:从回风巷向工作面运送支架立柱、工作面内更换损坏的支架立柱、恢复工作面内的液压系统。接班后,班长吴XX安排刘XX、李XX、王XX 三人在工作面内恢复液压系统。恢复液压系统时,换柱人员要撤到安全地 点。约13点左右,当刘XX、李XX二人从工作面槽头向上恢复液压系统到 第43#支架时,第42#支架的后上立柱突然被压断、崩柱,支柱正好打在刘 XX头部左侧、胸部左侧,造成工伤事故。三、事故原因分析1、工作面顶板压力大,恢复液压系统,支架泄压阀不起作用,造成 支柱被压断、崩柱,是导致事故发生的直接原因。2、区队现场管理人员对工
33、作面现场出现的异常情况没有及时采取有 效措施,虽然将换柱的人员撤出,但没有将恢复液压系统的人员撤到安全 地点,是导致事故发生的重要原因。3、区队对职工安全培训不到位,职工自保互保意识差,是导致事故-8-发生的间接原因。四、防范措施1、当生产地区发现异常情况时(压力增大、底板鼓起严重、支架出 现支柱断裂、煤壁严重片帮等),应立即撤出全部人员,没有确认安全后 不准任何人进入。2、区队要加强现场安全管理,跟班队长、班长加强现场巡查,对现 场出现的突发情况及时汇报,并采取现场紧急避险措施,保证人员安全。3、区队要加强对职工的安全技术培训,提高职工的安全意识和技术 素质,提高自保互保能力。事故现场示意图
34、案例13:液压管断裂伤人事故2012年8月14日零点班,XX矿采三队13051综采工作面升单体柱时,发生液压枪与液压管连接处断裂事故,造成一人轻伤。一、事故现场概况13051工作面倾斜长度82m,煤层倾角13度,采用倾斜分层走向长壁 后退式采煤法,综合机械化采煤工艺,工作面支架型号ZF4400/17/34,工-9-作面安装支架55架,刮板输送机型号SGZ630/220,采高2.8%全部垮落 法处理采空区。二、事故发生经过2012年8月14日零点班,采三队值班队长孟XX安排当班采煤。班长 王XX接班后安排职工田XX、刘XX两人负责13#支架以下至槽头段移架工 作。约在5点左右,当班采煤任务结束,
35、田XX开始冲洗支架,刘XX到槽 头用单体柱起吊被煤埋的铁鞋。刘XX在2#支架处使用液压枪升柱,液压 枪与液压管连接处断裂,致使液压管回弹打伤刘XX双眼,造成工伤事故。三、事故原因分析1、职工刘XX使用液压枪升柱时,液压枪管突然断裂,是导致事故发 生的直接原因。2、液压管接头压好后没有进行安全性检测,职工在使用液压枪时没 有对液压管进行检查,是导致事故发生的重要原因。3、区队对职工安全教育培训不到位,职工自我保护意识差,是导致 事故发生的间接原因。四、防范措施1、矿井要加强设备器材验收管理,严格液压管在投入使用前对接口 处的耐压测试,达不到安全要求不验收。2、区队要加强设备器材安全管理,维护工在
36、每班开工前要对所使用 的液压管路进行安全检查,发现问题及时处理。3、区队要加强对职工的安全教育和培训,提高职工自我保护能力。案例14:支柱推到挤人事故2006年8月18日22时30分,XX矿14061工作面回柱放顶过程中,由于老塘突然来压推倒支柱,发生支柱挤人事故,造成一人死亡。-10-一、事故地点概况:14061顶层工作面采用走向长壁倾斜分层的采煤方法,煤层倾角 1214。,使用钻爆法落煤,人工装煤,刮板输送机运煤,人工推移溜 槽,全部跨落法处理采空区。支护方式为钱接梁配合单体液压支柱支护,支架型式为齐梁直线柱,顶板铺设塑料网,工作面最小控顶距为2.4m,最 大控顶距为3.6m,采用“一采一
37、准”,“两班一循环”的正规循环作业方式。二、事故经过:2006年8月18日22时30分,采三区工人王XX在14061工作面机尾 以下第39棚回柱放顶时,老塘突然来压垮落,由于第37棚切顶线支柱缺 一个柱牙,该支柱受压后倒向第38排柱,将躲避在第37棚处的职工王XX 头部挤在两柱中间,造成颅骨骨折。后经医治无效,于9月2日死亡。三、事故原因:1、放顶前没有仔细检查施工地点的柱梁情况,第37棚切顶线液压支 柱缺一个柱牙,支柱的支撑强度降低,造成支柱受压后迅速被推倒,是造 成事故的直接原因。2、放顶时没有放专人照坡,老塘来压时未及时发现并迅速撤离到安 全地点,是造成事故的重要原因。3、职工安全意识不
38、强,操作不规范,自主防范能力差,是造成事故 的间接原因。4、工作面采用较接梁配合单体液压支柱支护,工艺落后,稳定性差,是造成事故的另一个间接原因。四、防范措施:1、加强对单体液压支柱的管理,发现失效柱要及时更换。2、加强顶板管理,工作面放顶期间两人配合作业,一人照坡,观察 顶板,另一人作业放顶。3、加强对职工的安全培训,提高职工安全意识和自主保安能力。4、推广先进的采煤工作面支护工艺,提高采煤工作面支护质量可靠-11-性、安全性。事故地点示意图案例15:工作面大梁砸人事故2005年5月24日零点班,XX矿采三区14031工作面推槽头时,违章 作业,利用大链吊槽头,拉倒支柱,槽头大梁失稳落下,发
39、生砸人事故,造成一人重伤。一、事故地点概况:14031顶层回采工作面位于14轨道上山西翼。工作面煤层老顶为中粒 砂岩,厚度18.2%直接顶为粉砂岩,厚2.25m;伪顶为泥岩,厚0-1.4m;直接底为粉砂岩,后7.2m;老底为泥岩,厚5.8m。采用走向长壁采煤法、炮采放顶煤工艺,刮板输送机运煤,兀型钢梁配合单体液压支柱对棚齐梁 直线柱支架形式支护顶板,人工推移溜煤槽,全部跨落法处理采空区。工 作面槽头处采用“四对八根大梁、一梁四柱”支护,推槽时,每根大梁下 必须保持三根单体液压支柱,推过槽后要及时补齐。-12-二、事故经过:2005年5月24日零点班,采三区在14031工作面推槽,5时35分,郑
40、XX在老巷侧用推溜器推槽头,槽头上方第五根大梁两端端头各有一根 支柱支撑,缺两根柱。周XX在新巷侧利用大链吊槽头,大链的一端固定 在减速机上,另一端固定在槽头以上第五根大梁端头下支柱的手把上,周 XX站在第五根大梁下,用一根单体液压支柱支在大链中间向上起吊,在起 吊的过程中,固定大链的支柱被拉倒,大梁突然落下,击中周XX头部,造成颈椎骨折,终身残废。三、事故原因:1、职工违章作业,利用大链连接单体柱起吊减速机辅助推移槽头,起吊槽头的大链把大梁下单体柱拉倒,剩余端头一根支柱支撑的大梁失稳 突然落下,是造成事故的直接原因。2、现场安全管理不到位,端头支护缺柱,是造成事故的重要原因。3、职工未进行安
41、全确认,未按规程规定站在支柱斜上方进行操作,作业时没有人照坡,是造成事故的另一个重要原因。4、区队对职工的安全教育程度不够,职工安全意识淡薄,是造成事 故的间接原因。四、防范措施:1、加强现场管理人员安全检查力度,杜绝工作面支架缺柱,及时发 现隐患、整改隐患,制止违章作业。2、工作面推槽要安排专人照坡,发现安全隐患,及时停止作业。3、加强职工安全培训,提高职工安全意识,增强自保互保能力,规 范作业。事故地点示意图-13-案例16:顶板离层掉阡伤人事故2008年3月18日八点班,某矿综掘队职工郭某在东一掘进工作面轨 道顺槽打顶锚杆期间,被顶板掉落的汗石砸住,造成郭某双肺重度挫裂伤、肋骨多处骨折。
42、一、事故地点概况东一掘进工作面轨道顺槽巷道设计长度1400m,巷道断面为矩形,巷 道净宽4.5m,净高3.0m。顶板采用锚网索支护,锚杆规格为20 x2400mm,每排6根锚杆,间排距800 x700mm;锚索规格为17.8x6300mm,每排3根 锚索,间排距1600 x1400mm。-14-作方业式:循环进尺0.8m,掘进一排,支护一排。临时支护:前探梁采用4根2寸无缝钢管+吊环制成,最大控顶距1.5m。施工流程:安全检查一掘进机截割上部煤体、装煤、运煤一敲帮问顶 一挂联顶网、钢筋梯一临时支护一打锚杆、锚索眼一锚注锚杆、锚索,锚 杆开丝,上锚索托盘、索具将锚索预紧一截割下部煤体一挂联下部帮
43、网一 打锚杆、锚索眼一锚注锚杆、锚索,锚杆开丝,上锚索托盘、索具将锚索 预紧一检查工程质量。打锚杆施工按照由外向里、先顶后帮、先中间后两边的顺序依次进行。二、事故经过2008年3月18日八点班,某矿综掘队在东一工作面轨道顺槽掘进作 业。当班出勤19人,具体分工如下:掘进机司机1人,刮板输送机司机1 人,带式输送机司机1人,顶帮支护工12人,运料工4人。12点30分,综掘机已截割出0.8m巷道上半部进尺,暴露出的顶板较为平整,班长李 某误认为可以直接支护,在没有审帮问顶和未使用前探梁的情况下,安排 郭某进行支护作业。李某负责操作钻机,郭某负责接卸钻杆、装锚固剂。13点50分,打好第三根锚杆孔后,
44、郭某在装锚固剂时,被顶板掉下一块 长1700mmx宽800nlmx厚200nlm的汗石砸住,造成双肺重度挫裂伤、肋骨多 处骨折。事故地点示意图三、事故原因1、现场施工人员心存侥幸,没有执行审帮问顶制度,是造成事故发 生的直接原因。2、现场施工人员在未使用前探梁的情况下,就进行支护作业,是造 成事故发生的又一直接原因。3、区队对职工安全教育不够,安全意识淡薄,自主保安能力差,是 造成事故发生的重要原因。四、防范措施1、加强职工安全和岗位技能培训,增强职工自主保安意识,提高职 工自主保安能力,对施工地点的安全隐患及现场薄弱环节做到预想预处。2、严格执行审帮问顶制度,在确保安全后方可施工。3、严格按
45、照安全技术措施规定使用好前探梁。案例17:顶板掉外砸人事故2006年5月3日四点班,某矿开二队职工王某在西大巷四横贯以里扩 修作业时,被顶板掉下的行石砸住头部,造成额骨开放性凹性骨折,左眼 球突出并神经损伤。一、事故地点概况西大巷四横贯以里因年久失稳需要扩修,扩修断面为直墙半圆拱,净 宽3.6m,净高3.0m,采用锚网喷支护工艺。-16-作业方式:循环进尺0.8m,一扩一锚网喷。临时支护:前探梁采用3根2寸无缝钢管+吊环制成,最大控顶距1.0m。施工流程:审帮问顶按照设计轮廓线定眼位打眼一装药一放炮一审 帮问顶一初喷一移前探梁一装阡一打锚杆、挂网一复喷一验收收工。二、事故经过2006年5月3日
46、四点班,某矿开二队在西大巷四横贯以里50米处扩 修作业。当班出勤7人,具体分工为:打眼4人,装歼3人。接班后,班长张某先进行了审帮问顶,安全确认后安排人员打炮眼。19时20分,放炮。炮后,张某对茬头进行了二次审帮问顶后,误认为无危险,在未进 行初喷和前移前探梁的情况下,就安排人员在空顶下进行装阡作业。19时 50分,王某在装阡时,被顶板掉下一块长0.301、宽0.301、厚0.301的歼石 砸住头部,造成额骨开放性凹性骨折,左眼球突出并神经损伤。事故地点示意图人员位置掉肝位置-17-三、事故原因1、二次审帮问顶不认真,没有将聋行活石彻底审掉,是造成事故发 生的直接原因。2、未及时初喷和使用前探
47、梁,在空顶下装行作业,是造成事故发生 的另一直接原因。3、区队对职工的安全教育程度不够,安全意识淡薄,是造成事故发 生的重要原因。四、防范措施1、加强职工安全和岗位技能培训,增强职工自主保安意识,提高职 工自主保安能力,对施工地点的安全隐患及现场薄弱环节做到预想预处。2、严格执行审帮问顶制度,彻底去除聋行活石。3、加强现场管理,严格按照安全技术措施中规定的施工流程进行初 喷和使用前探梁,严禁人员空顶下作业。案例18:顶板掉阡伤人事故2006年9月3日四点班,某矿开二队职工刘某在24回风石门扩修作 业时,被顶板掉下的一块汗石砸住,造成左胳膊骨折。一、事故地点概况24回风石门是二水平24采区的专用
48、回风巷,因巷道失稳需扩修。扩 修断面为直墙半圆拱,采用锚网喷支护工艺,巷道净宽3.6m,净高3.0m。全断面布置9根等强树脂锚杆,规格为20 x 2400mm,锚杆间排距为800-18-x800mmo作业方式:循环进尺0.8m,一扩一锚网喷。临时支护:前探梁采用3根2寸无缝钢管+吊环制成,最大控顶距1.0m。施工流程:审帮问顶一按照设计轮廓线定眼位打眼一装药一放炮一审 帮问顶T初喷T移前探梁T装歼T打锚杆、挂网T复喷一验收收工。二、事故经过2006年9月3日四点班,开二队在24回风石门统尺254米处扩修作 业。当班出勤8人,具体分工为:打眼4人,装歼4人。接班后,班长王 某先进行了审帮问顶,安
49、全确认后安排打眼。18点30分,放炮。炮后,王某安排人员对茬头进行了审帮问顶,误认为无危险,在未初喷和前移前 探梁的情况下,就安排人员在空顶下进行装阡作业。18点50分,刘某在 装阡时,被顶板掉下一块长0.3m x宽0.2m x厚0.3m的秆石砸住,造成 左胳膊骨折。事故地点示意图-19-三、事故原因1、审帮问顶不认真,没有将聋行活石彻底审掉,是造成事故发生的 直接原因。2、未及时初喷和使用前探梁,在空顶下装行作业,是造成事故发生 的另一直接原因。3、区队对职工的安全教育程度不够,安全意识淡薄,是造成事故发 生的重要原因。四、防范措施1、加强职工安全和岗位技能培训,增强职工自主保安意识,提高职
50、 工自主保安能力,对施工地点的安全隐患及现场薄弱环节做到预想预处。2、严格执行审帮问顶制度,彻底去除聋阡活石。3、加强现场管理,严格按照安全技术措施中规定的施工流程进行初 喷和使用前探梁,严禁人员空顶下作业。案例19:顶板掉阡砸伤头部2003年4月8日十点班,某矿九队在25轨道东四偏修理作业时,炮 崩大阡后,职工李某、何某被顶板掉下的一块阡石砸住,擦伤头部。一、事故地点概况25轨道东四偏因巷道长期受压变形,断面无法满足正常的行人、运输 要求,需要扩修。扩修断面为直墙半圆拱,巷宽B=5.0m,巷高H=4.7m,采用锚网喷支护工艺。作业方式:循环进尺1.0m,一扩一锚网喷。-20-临时支护:成对使