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AGV车架有限元分析及结构优化.pdf

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1、第40 卷第5 期2023年9 月D01:10.19471/ki.1673-6397.2023.05.015内燃机与动力装置INTERNALCOMBUSTIONENGINE&POWERPLANTVol.40 No.5Sept.2023AGV车架有限元分析及结构优化胡忠义,黄雪涛*,许永超,刘子豪,王宪成山东交通学院汽车工程学院,山东济南2 5 0 3 5 7摘要:为解决自动导向运输车(automated guided vehicle,AGV)车架在使用中出现裂纹的问题,基于Solidwork建立车架有限元模型,采用Hypermesh对车架弯曲工况、扭转工况、转弯工况、制动工况进行静力学分析,确

2、定危险工况及应力集中部位;增加车架中间纵梁、第3 横梁、第6 横梁的槽钢厚度,在第3 横梁、第6 横梁与纵梁交叉处设置加强筋,并对优化后车架的扭转工况、转弯工况进行静力学分析和模态分析。结果表明:优化后车架的扭转工况和转弯工况的最大应力均降低,安全因数符合设计要求;优化后车架不再发生低频共振,解决车架裂纹故障。关键词:ACV车架;有限元分析;静力学分析;模态分析中图分类号:U469.2引用格式:胡忠义,黄雪涛,许永超,等.AGV车架有限元分析及结构优化J.内燃机与动力装置,2 0 2 3,40(5):87-92.HU Zhongyi,HUANG Xuetao,XU Yongchao,et al

3、.Finite element analysis of AGV frame and itsoptimizationJ.Internal Combustion Engine&Powerplant,2023,40(5):87-92.0引言自动导向运输车(automated guided vehicle,AGV)是一种应用在园区的自动导航运输工具1-2 ,该车具有自动升降和自行走功能,可实现远程遥控起动、转向、加速和制动,具有操作灵活、安全可靠、适应力强的特点3 。由于运输车车架承受货物载荷和路面反馈的各种力和力矩,因此,在设计过程中保证AGV车架的强度和刚度非常重要4-5 。Kim等6 使用有限元

4、方法对车架进行静态和动态分析计算,优化车架结构,验证了有限元法在优化车架结构上的有效应用;银俊鹰7 运用有限元软件对自卸车车架进行静力学分析,确定最大应力部位及故障部位;刘伦伦等8 对车架进行静应力分析和模态分析,实现车架轻量化。国内外学者对货车车架研究较多,但关于AGV车架典型工况下的分析研究较少。针对某AGV车架在使用中出现裂纹的问题,本文中基于Solidwork软件建立AGV车架有限元模型,采用Hypermesh对4种典型工况进行有限元分析,提出优化方案,并进行静力学分析及模态分析验证,有效解决车架裂纹问题。1车架有限元模型1.1车架的结构形式某AGV车架的主体结构由4根纵梁、8 根横梁

5、焊接而成,为框架式结构;车架长、宽、高分别为3 0 0 0、收稿日期:2 0 2 3-0 7-3 1基本项目:国家重点研发计划项目(3 0 1 0 5 1 1 0 3)第一作者简介:胡忠义(1 9 8 9 一),男,山东枣庄人,硕士研究生,主要研究方向为有限元仿真技术,E-mail:41 9 6 3 5 0 5 2 *通信作者简介:黄雪涛(1 9 7 8 一),男,山东东明人,博士,副教授,主要研究方向为有限元仿真技术,E-mail:。文献标志码:A文章编号:1 6 7 3-6 3 9 7(2 0 2 3)0 5-0 0 8 7-0 6881800、1 40 m m,横、纵梁为厚度为6 mm的

6、C型槽钢;去除车架圆角和倒角,删除不必要的工艺孔及螺栓孔,采用Solidwork软件建模,得到AGV车架的简化三维模型如图1所示。1.2车架网格划分将车架模型导人Hypermesh,抽取模型中面,采用PESHELL进行网格划分9-1 0 。网格类型为四面体网格,网格长度、宽度均小于等于1 0 mm;采用Spotweld焊接对应节点,网格划分结果如图2 所示。网格划分后单元数为9 9 47 4个,节点数为1 0 5 445 个;网格检查结果如图3所示,雅可比失效单元数为7 4个,占比为0.1%,满足雅可比失效单元数占比不得超过5%的分析要求1-1 2 O内燃机与动力装置2023年9 月第40 卷

7、图1 AGV车架的简化三维模型XZZ图2 网格划分图3 网格检查1.3材料与载荷车架材料为Q355B结构钢,以集中载荷的形式将车架装载质量加载至相关总成部件1 3-1 5 ,蓄电池组及附件、电机及减速器、车架、液压站及附件、液压支架、货物支撑架、货物载荷加载质量分别为2 0 0、7 5、485、5 5、1 5 0、1 40 0、6 0 0 k g,车架材料参数如表1 所示。表 1 材料参数型号Q355B1.4理论基础将车架结构看作线性自由振动系统1 6-1 7 ,不考虑阻尼,车架系统微分方程式中:M为质量矩阵,K为刚度矩阵,为加速度矢量,u为位移矢量。基于第四强度理论校核车架强度1 8 ,车架

8、等效应力式中:Pi为第1 主应力,P2为第2 主应力,P3为第3 主应力。车架安全因数k=Pmax/Psm式中:Psm为车架仿真计算的最大等效应力,Pmax为材料的许用应力。Psm不得大于Pmax,否则车架易产生塑性变形,导致车架失效。本文中Pmax=345MPa。根据文献1 9 的规定,起重机械主梁安全因数不得低于1.6,车架回弹产生的变形不得大于1 0 mm。车架设计时,应避免外部激励和车架的固有频率相同,防止产生共振现象2 0 ,影响车架正常工作。弹性模量/GPa210p,=/1/2(pl-p2)+(p2-p3)+(p3-pi),泊松比密度/(gcm-3)0.37.85M+Ku=0,屈服

9、极限/MPa355抗拉强度/MPa490延伸率/%21(1)(2)第5 期2静力学分析AGV行驶过程中,受到各种力和载荷的作用,车架产生不同程度的弯曲、扭曲及组合变形2 1 。以车架纵向为向,垂向为向,横向为z向,选取满载弯曲、满载扭转、满载转弯和满载紧急制动4个典型工况,并在y轴施加1.3 中所示的各总成部件载荷,使用有限元软件Hypermesh分析不同工况下车架位移及应力。2.1弯曲工况弯曲工况指车架满载静止或匀速行驶时的工况,约束右前、左前、右后、左后4个车轮的、y、z 平动方向,释放x、y、转动方向。车架弯曲工况位移云图、应力云图如图4所示。应力/MPa1.852169.01.6461

10、50.31.440131.51.235112.71.02993.90.82375.10.61756.40.41237.60.20618.800X胡忠义,等:AGV车架有限元分析及结构优化位移/mm89a)位移云图由图4a)可知:车架最大位移发生在车架左侧纵边梁和第3、4横梁处,最大位移为1.8 5 2 mm。原因是右侧纵边梁和第3、4横梁上方承载支架和货物的质量,下方承载蓄电池组件的质量,导致左侧边梁翘曲变形,位移较大。由图4b)可知:较大应力在中间2 个纵梁和第3 横梁交叉连接处、中间2 个纵梁与第6 横梁连接处,最大应力为1 6 9.0 MPa。原因是上方承载货物和货物支架的质量,下方承载

11、蓄电池组件、液压组件和电机减速机等载荷质量,弯曲工况下安全因数为2.0 4,,车架强度满足设计要求。2.2扭转工况扭转工况主要模拟运输车在满载情况下通过凹凸路面,后轮悬空时车架受力情况。以右后轮悬空为例,约束右前轮、左前轮全部自由度,约束左后轮平动方向,释放左后轮其余自由度,右后轮释放全部自由度。车架扭转工况位移云图、应力云图如图5 所示。应力/MPa4.319245.63.839218.33.359191.02.879163.72.399136.41.919109.11.44081.90.96054.60.480X0Za)位移云图图5 扭转工况位移云图、应力云图由图5 a)可知:车架最大位移

12、发生在车架右侧纵边梁和第7.8 横梁处,为4.3 1 9 mm;右侧纵边梁位移由后向前逐渐变小,均小于3.3 5 9 mm,满足设计要求。原因是右后轮悬空时,车身总质量使右后车架翘曲变形。b)应力云图图4弯曲工况位移云图、应力云图位移/mm27.30b)应力云图90由图5 b)可知:最大应力在中间2 个纵梁和第3 横梁交叉连接处,为2 45.6 MPa。原因是右后车轮处于悬空状态,车架上方货物出现向左前侧倾覆性,货物载荷均由中间2 个纵梁和第3 横梁交叉连接处承受,扭转工况安全因数为1.40,不满足设计要求。2.3转弯工况转弯工况指车辆在满载状况下转弯的工况,转弯时由于向心加速度作用,车架上各

13、零部件的离心力载荷显著增加。以车架右转弯时为例,车架向心加速度约为0.2 3 g(g 为自由落体加速度),计算相应载荷后加载至轴方向,约束情况和弯曲工况相同。车架转弯工况位移云图、应力云图如图6 所示。应力/MPa5.958289.95.296257.74.634225.43.972193.23.310161.02.648128.81.98696.61.32464.40.66232.20内燃机与动力装置位移/mm2023年9 月第40 卷0a)位移云图由图6 a)可知:车架最大位移为车架左前和右前处,为5.9 5 8 mm。原因为货物重心在车架中心往后位置,右转时造成前端纵梁发生位移。由图6

14、b)可知:最大应力在中间2 个纵梁和第3 横梁、第6 横梁交叉连接处,为2 8 9.9 MPa。原因为转弯时货物及支架产生的离心力载荷与重力载荷使支架与车架连接处产生更大的集中应力,转弯工况安全因数为1.1 9,不满足设计要求,存在安全隐患。2.4制动工况制动工况指车辆在满载状况下紧急制动的工况,纵向惯性加速度使车架载荷发生变化,由于车辆一般在干燥沥青路面上行驶,将制动减速度设为0.6 g,计算相应载荷后加载至z轴方向。约束右前轮、左前轮平动方向,释放z转动方向;约束右后轮、左后轮x平动方向,释放转动方向。车架制动工况位移云图、应力云图如图7 所示。应力/MPa2.486198.42.2131

15、76.41.941154.31.669132.31.396110.21.12488.20.85166.20.57944.10.30622.100Xb)应力云图图6 转弯工况位移云图、应力云图位移/mma)位移云图由图7 a)可知:车架最大位移在车架右后尾处,为2.48 6 mm。原因是前桥和车架连接处以中心支点连接,车辆紧急制动产生了纵向惯性力,导致车架右后翘曲,但翘曲为2.48 7 mm,满足最大变形不超过10mm的安全设计要求。由图7 b)可知:最大应力在前桥与车架连接处,为1 9 8.4MPa;原因是车架在纵向力作用下,车桥车架连接位置所受应力较集中,制动工况安全因数为1.7 4,满足设

16、计要求。经以上分析可知:转弯工况、扭转工况安全因数均较低,不符合设计要求,车架薄弱位置分别在中间b)应力云图图7 制动工况位移云图、应力云图第5 期纵梁和第6 横梁连接处、中间纵梁和第3 横梁连接处。3优化设计胡忠义,等:AGV车架有限元分析及结构优化91加强筋优化车架结构薄弱处,把中间2 个纵梁的槽钢厚度由6.0mm增加至6.5 mm,第3 横梁和第6 横梁槽钢厚度由6.0mm增加至7.0 mm,并在第3 横梁与纵梁交叉处、第6横梁与纵梁交叉处增加厚、长、宽、高分别为1 0.0、1 0 8.0、102.0、1 40.0 m m 的加强筋,优化后的车架示意如图8所示。3.1扭转工况对优化后车架

17、的扭转工况进行静力学分析,施加与2.2节相同的载荷和约束,优化后车架扭转工况位移云图、应力云图如图9 所示。7.0 mm槽钢6.5 mm槽钢图8 优化后车架结构示意图位移/mm3.0272.6902.3542.0181.6821.3451.0090.6730.3360应力/MPa196.4174.6152.8131.0109.187.365.543.721.80Xa)位移云图由图9 可知:车架最大位移由4.3 1 9 mm减小为3.0 2 7 mm,最大应力由2 45.6 MPa减小为1 9 6.4MPa,安全因数为1.7 5,最大应力位置与优化前基本一致,为中间2 个纵梁和第3 横梁交叉连接

18、处,优化后车架扭转工况安全因数满足强度要求。3.2转弯工况对优化后车架转弯工况进行静力学分析,施加与2.3 相同的载荷和约束,优化后转弯工况位移云图、应力云图如图1 0 所示。应力/MPa5.083170.34.518151.43.953132.53.389113.52.82494.62.25975.71.69456.81.13037.90.56518.900a)位移云图b)应力云图图1 0 优化后转弯工况位移云图、应力云图由图1 0 可知:车架最大位移由5.9 5 8 mm减小为5.0 8 3 mm,最大应力由2 8 9.9 MPa减小为1 7 0.3 MPa,安全因数为2.0 2,最大应力

19、位置与优化前基本一致,优化后车架转弯工况结构满足强度要求。b)应力云图图9 优化后车架扭转工况位移云图、应力云图位移/mm923.3模态分析AGV运输车在行驶时,来自路面、传动轴以及轮胎的不平衡造成运输车振动,振动频率约为1 5 Hz。为避免使用过程中出现共振,对车架进行模态分析,车架前6 阶模态固有频率接近0,表明结构基本没有产生变形;车架7 1 2 阶模态固有频率分别为2 1.3 42、6 3.1 3 7、8 1.6 9 0、1 0 3.5 6 9、1 1 2.7 9 0、1 3 7.9 3 6 Hz。从第7 阶开始,模态固有频率不为0,最小模态固有频率为2 1.3 42 Hz,大于运输车

20、振动频率,车架在正常行驶下不会发生共振。4结论本文中针对AGV车架应力集中问题,构建车架有限元仿真模型,分析典型工况下最大应力发生的位置及原因,进行仿真优化并验证。1)扭转工况和转弯工况的安全因数不符合设计要求,车架薄弱部位主要位于中间纵梁和第6 横梁连接处、中间纵梁和第3 横梁连接处。2)增大中间纵梁、第3 横梁、第6 横梁的槽钢厚度,并在第3 横梁与纵梁交叉处、第6 横梁与纵梁交叉处设置加强筋,使车架扭转工况最大应力由2 45.6 MPa减小为1 9 6.4MPa,转弯工况最大应力从289.9MPa减小为1 7 0.3 MPa,车架结构优化后的2 种工况安全因数均满足设计要求。3)对优化后

21、的车架进行模态分析,最小固有频率为2 1.3 42 Hz,避开了运输车的振动频率(1 5 Hz),有效避免低频共振的发生。参考文献:1韩自翔.自动导引运输车的开发与实际应用D.北京:北京工业大学,2 0 2 0.2张辰贝西,黄志球.自动导航车(AGV)发展综述J.中国制造业信息化,2 0 1 0,3 9(1):5 3-5 9.3田会方,谭树栋,吴迎峰.基于EKF多传感器融合的自动导航车(AGV)位姿估计J.电脑知识与技术,2 0 2 2,1 8(20):111-114.4 石凯飞.真实路面激励下拖车车架瞬态动力学分析J.农业装备与车辆工程,2 0 2 3,6 1(8):1 3 0-1 3 4.

22、5王善军,余其霞.农用车底盘车架有限元分析J.湖南农机,2 0 1 0,3 7(9):5 5-5 7.6KIM H S,HUH H.Vechicle structure collapse analysis using a finite element limits method J.Korea Advanced Inst ofScience and Technology,1999(21):436-499.7银俊鹰.某矿用自卸车车架强度有限元分析D.呼和浩特:内蒙古科技大学,2 0 1 4.8刘伦伦,张瑞亮,申晋宪,等.某主副一体式自卸车车架强度特性分析J.机械设计,2 0 1 5(2):1 2

23、-1 6.9吴磊.某隧道清筛车车架有限元静强度计算分析J.工程技术研究,2 0 2 3,8(5):1 7-1 9.10 王伟,王孟琴.某轻型卡车车架有限元分析J.农业装备与车辆工程,2 0 2 2,6 0(3):1 5 6-1 6 0.11魏文涛,周盼.中型自卸车主车架设计与静力学分析J.农业装备与车辆工程,2 0 2 1,5 9(6):1 3 0-1 3 4.12 傅杰.某山地履带运输车车架的拓扑优化研究D.重庆:重庆三峡学院,2 0 2 3.13任宇刚.高强度结构钢在大型起重机臂架上的应用研究J.中国重型装备,2 0 2 3(2):40-44.14赵强,刘丹丹,李旭,等.基于CAE技术的工

24、程自卸车车架有限元分析J.重型汽车,2 0 2 2(5):2 9-3 0.15 李强.某重型载货车车架有限元静态及其试验研究D.合肥:合肥工业大学,2 0 0 9.16张忠元,张风丽,郭军军,等.基于轻量化设计的空气冷却器支架有限元静动态分析J.内燃机与动力装置,2 0 2 1,38(1):32-38.17 张歆伊,郑再象,张友宏.基于Hyperworks的客车车架有限元分析J.南方农机,2 0 2 1,5 2(9):1 6-1 8.18 刘惟信.汽车设计M.北京:清华大学出版社,2 0 0 1.19 中华人民共和国住房和城乡建设部.建筑机械使用安全技术规程:JGJ332012S.北京:中国建

25、筑工业出版社,2 0 1 2.20 王涛.重型载货汽车车架有限元分析及优化设计D.大连:大连交通大学,2 0 2 0.21 耿磊,唐公明,王敏,等.某混凝土搅拌运输车车架横梁的优化改进J.汽车零部件,2 0 2 3(5):8 1-8 5.内燃机与动力装置2023 年9 月第40 卷(下转第9 8 页)98内燃机与动力装置2023年9 月第40 卷Analysis of high oil carbon in a marine diesel engineand its optimizationZHANG Haoyu,DENG Gang,ZHU Tao,ZHANG DingguoWeichai Po

26、wer Co.,Ltd.,Weifang 261061,ChinaAbstract:In order to solve the early aging phenomenon caused by high oil carbon content in a marine dieselengine,simulation analysis and bench testing are conducted.It is found that the main reason of early aging ofthe oil is long-term low speed and high load operati

27、on of the diesel engine,resulting in poor combustion in thecylinder,high thermal load of the diesel engine,and high oil temperature.By reducing the diameter of the fuelinjector orifice,increasing the number of fuel injectors,and improving the fuel injectors,combustion in thecylinder is improved.By i

28、ncreasing the gearbox speed ratio and the diesel engine speed,the thermal load isreduced.After these improvement,simulation tests and bench tests are conducted to verify the results.Theresults show that after the improvement of the fuel injector,the exhaust smoke and fuel consumption ratedecrease,an

29、d the low-speed combustion performance of the diesel engine improves.After improving the gearboxspeed ratio,the thermodynamic temperature of the gas in the cylinder and the heat transferred from the gas tothe piston top surface significantly decreases,and the thermal load of the diesel engine signif

30、icantly decreases.The optimized diesel engine is tested for durability and performance.The results show that the mass fraction ofcarbon in the oil and the rate of increase of oil viscosity decrease,fuel consumption rate,smoke emission,piston leakage,and oil temperature decrease together.The optimiza

31、tion measures effectively solve the problemof early aging of diesel engine oil.Keywords:engine oil;early aging;poor combustion;fuel injector;marine(责任编辑:胡晓燕)+(上接第9 2 页)Finite element analysis of AGV frame and its optimizationHU Zhongyi,HUANG Xuetao*,XU Yongchao,LIU Zihao,WANG XianchengAutomotive Eng

32、ineering College,Shandong Jiaotong University,Jinan 250357,ChinaAbstract:In order to solve the problem of cracks in the frame of an automated guided vehicle(AGV)duringuse,a finite element model of the frame is established based on Solidwork.Hypermesh is used to conduct staticanalysis of the bending,

33、torsion,turning,and braking conditions of the frame,identifying dangerous conditionsand stress concentration areas.The thickness of the channel steel in the middle longitudinal beam,3rdcrossbeam,and 6th crossbeam of the frame is increased,and the thickness of the channel steel in the 3rdcrossbeam in

34、stall reinforcing ribs at the intersection of the 6th crossbeam and longitudinal beam,and conductstatic and modal analysis on the optimized torsion and turning conditions of the frame.The results show that themaximum stress in the torsion and turning conditions of the optimized frame has been reduced,and the safetyfactor meets the design requirements;After optimization,the frame will not experience low-frequencyresonance,solving the problem of frame cracks.Keywords:AGV frame;finite element analysis;static analysis;modal analysis(责任编辑:胡晓燕)

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