1、文章记录了 1 080 m3(3#高炉)炉况失常的经过,总结了处理过程,并对造成这次炉况失常的原因进行分析,进而提出防范措施,以保证高炉的稳定,顺行。关键词高炉 失常 渣碱 处理玉溪新兴钢铁有限公司 1 080 m3高炉采用 BT型串罐式无料钟炉顶,薄壁炉衬软水密闭循环冷却系统,共有风口 20 个,进风面积 0.208 m2,配备 4 座卡鲁金式高效热风炉,设计东西 2 个出铁口,是一座装备水平较为先进的中小型高炉。高炉使用的新技术新工艺有:炉缸、炉底采用石墨炭砖加陶瓷杯技术,炉底炉缸侵蚀预报监测技术、高温高效长寿顶燃式热风炉、焦丁回收与小粒矿回收混装入炉技术、串罐无料钟炉顶设备、联合软水密闭
2、循环系统、全干法煤气除尘+“TRT”发电装置、炉顶煤气上升管球节点技术等。1 炉况失常经过 3#高炉 2019 年 1 月 25 日至 5 月 20 日使用东铁口出铁,主沟通铁量达 20.76 万吨,沟帮烧损严重,高炉于 5 月 20 日凌晨 4:00 组织重新浇筑东主铁沟,历时 30 小时 50 分钟,至 5 月21 日 10:50,东铁口恢复出铁,此时间段高炉一直处于西铁口单口出铁状态。同时,21 日早班烧结矿碱度波动大(对高炉槽下预取样复查分析结果为烧结矿碱度波动范围为 2.07 2.50倍),高炉调整配比(昆钢球代烧结矿 1%4%),但炉渣碱度仍维持上升趋势,因此采用集中大量南非块矿代
3、烧结矿调整方式,依然保持较高的炉渣碱度,且碱度波动较大(炉渣碱度由 1.14 1.22 倍)。5 月 21 日 14:22,东口出铁前铁罐对位不正,铁运重对时将铁罐错拉至西口,炉前看罐工未再次确认铁罐对位情况,未认真执行对罐打铃制度,导致铁水下铁路 3 t 左右,高炉被迫堵口,改西口单边出铁。18:30 处理好铁路,19:52 恢复东口出铁。由于单口出铁,渣铁排放不畅,造成炉内憋风、憋压,高炉减风降压、煤调操作。由于连续减煤导致炉温下行。同时,水温由 6 上升至 11,渣皮大量脱落进入炉缸,大量吸热造成炉凉(16:51出铁Si0.65%、Pt 1 471,18:23出铁Si0.09%、Pt 1
4、 430),炉外出铁时出现大量烟尘(生铁分析Zn从正常情况0.008%升高至0.442%),温低,渣铁流动性差,渣铁排放困难。2 处理过程高炉采取集中加焦、缩矿批、退负荷、减氧操作等恢复炉况操作(矿批 31.5 28 t/批,负荷4.3 3.73 倍,改配比烧结矿 64%、昆钢球 17%、华翔球 14%、南非块 5%,昆球代烧 38.43 t、块代烧 8 t,集中加焦 23.96 t,批重加焦 16 t,共计昆 钢 科 技2023 年第 1期 60 39.96 t)。同时,炉外抢放渣铁、缩短出铁间隔,尽量排尽渣铁。22 日夜班加焦、退负荷料到炉温逐步回升,经过计算在昆钢球代烧结矿 4%已够降低
5、炉渣碱度,但实际炉渣碱度仍高(炉渣碱度 1.14 1.36倍),通过南非块代烧结矿降低炉渣碱度,炉外渣铁排放逐步恢复正常,但仍存在炉内气流不稳定,渣皮脱落等现象,早班 10:25 缩矿批至 25 t,退负荷至 3.42,稳定炉况。因长期小风量操作,鼓风动能下降,风口连续下块,炉缸工作不活跃,渣铁不能及时下达到炉缸,在风口周围聚集,13:35 发现 11#风口小套边缘有水迹,经检查确认,11#风口小套烧损,14:40 铁后休风 180 min 进行更换,于 17:40 复风,为防止复风后继续烧损风口小套,保障复风后炉况的安全、平稳恢复,复风堵 1#、4#、7#、8#、11#、12#、13#、15
6、#、18#风口,同时缩矿批至 20 t/批,负荷 3.33,提温及休风补加焦 80.6 t。23 日炉渣碱度仍高(1.20 倍),继续采取南非块块代烧结矿降低炉渣碱度。夜班恢复喷煤,控温加焦6.4 t,炉况逐步恢复捅开1#、18#、15#、7#风口。早班趋稳后视炉温及顺行情况捅开13#、8#、12#风口,并于中班 18:25 恢复富氧(2 000 m/h),调整矿批至 23 t/批,负荷 3.54,22:30 加氧至 4 000 m/h。24 日炉渣碱度有所下降(1.12 倍),仍采取南非块块代烧结矿调节炉渣碱度。夜班出现不接受高风压,料慢顶温高,顶压冒尖,煤气流分布不稳定,调整加焦 10.7
7、 t。判断为炉墙有粘结,边缘有管道,炉缸渣碱中心堆积。采取退负荷至3.43,改配比烧结矿 61%,昆球 20%,华翔球 14%,南非块 5%。已判断出渣碱炉凉,但过程中炉渣出炉结果与核料差别大(烧结矿碱度分析),再次用南非块矿大幅度调剂,采用昆钢球代烧结矿36.57 t,南非块代烧结矿 22 t,加焦 46.3 t,高炉温熔化炉缸中心堆积的高碱度冷渣铁。中班 19:58铁水温度升至 1 504,出炉后才达到预期效果,连续高炉温至夜班。25 日通过高温渣铁及酸渣洗炉,炉缸工作状态转好,炉渣碱度逐步下降至理论计算碱度(1.0倍),炉内受风情况好转,能接受高风压,相继捅开 6:17 捅开 4#,10
8、:35 视炉况好、料速转快,扩矿批至26 t/批,负荷 3.71。炉况顺 18:34 捅开 11#风口,高炉恢复全风口作业,高炉操作参数逐步恢复正常。3 炉况失常原因分析(1)连续单口出铁,待东铁口可以出铁后因炉前看罐工未再次确认东口铁罐对位情况,及未认真执行对罐打铃制度,导致铁水下铁路,高炉西铁口继续出铁,处理过程较长,渣铁排放间隔时间增加,高炉排放渣铁不畅,炉内憋风、憋压,工长通过连续减煤调整,导致欠煤量较多;长期单口出铁,炉内料柱下降不均匀,煤气分布失常,炉料得不到正常的预热和还原,炉料下达后炉温下行,炉温向凉。(2)烧结矿碱度波动较大,渣皮大量脱落吸热导致渣碱炉凉5 月 15 日至 2
9、0 日烧结矿碱度由 2.28 逐渐升至 2.32,炉渣碱度维持在 1.13-1.15,5 月 20日中班换 117#堆烧结矿,至 5 月 21 日烧结矿皮带样碱度升至 2.45,21 日夜班、早班、中班的烧结备样碱度最低低至 2.07,最高达高达 2.51,(分析结果看表 1),炉渣碱度由 1.14 升至 1.36(图 1)。由于长期小风量操作、炉缸透液性变差,炉内煤气流发生较大变化,渣皮大量脱落,脱落的渣皮进入炉缸后,吸收大量热量,21 日-25 日渣皮脱落期间炉腰-炉身的冷却壁温度(图 2)。表 1玉溪新兴钢铁有限公司技术中心烧结矿 5.21 分析结果样品名称TFeFeOSiO2CaOMg
10、OAl2O3MnOPbTiO2NaK碱度早班53.028.795.713.262.542.090.940.0260.360.2800.0972.33中班53.447.956.0012.442.722.080.900.0250.320.2790.0982.07夜班53.027.875.0912.802.652.080.860.0250.320.2800.0972.51玉溪新兴钢铁有限公司1 080 m3高炉炉况失常的处理2023 年第 1 期 61 图 1炉渣碱度趋势图图 220 日-25 日炉腰-炉身下部温度(3)渣碱、中心堆积,11#风口小套烧损因炉渣碱、小风量操作时间长、中心堆积,炉缸容积
11、变小,上部气流不稳定,高炉渣皮脱落频繁,堆积在炉缸边缘,新生成渣铁无法及时熔化渣皮,导致渣铁聚集风口前,导致 11#小套烧损。(4)铅锌等有害元素在炉内循环富集,影响煤气流分布。高炉使用华翔球以来,高炉入炉铅锌负荷较高(表 2),并在炉内循环富集。粘结在炉身中上部形成炉墙结厚或炉瘤,影响高炉上部的煤气流分布;脱落后,含有大量铅锌等害元素高的渣皮随炉料下降进入炉缸,熔化后排出,从生铁分析中看锌由平时 0.01%到最大 0.442%并持续至 23日 15:00 才恢复至 0.01%的水平。4 经验教训(1)认真落实执行高炉出铁管理规定,出铁前由高炉炉外工长对铁罐对位情况进行落实,并抄写罐号报至调度
12、室,方能进行出铁操作。(2)加强工长、炉长操作水平,对连续单口出铁时,煤量的调剂,提高稳定炉温的意识。提高在处理事故时高炉炉内憋风及连续单口出铁时的操作总结,加强防凉警示。(3)加强对原燃料质量变化的监控,针对原燃料质量变化制定切实可行的应对措施。加强原燃料入炉管理,高炉工长每班 2 次进行原燃料查看,加强对烧结矿粒度测量和焦炭水分测量,及时进行调整,及时补足焦炭,稳定热制度,减少昆 钢 科 技2023 年第 1期 62 表 2有害元素负荷及入炉硫负荷日期碱负荷kg/tfeZn 负荷kg/tfePb 负荷kg/tfeAS 负荷kg/tfeS 负荷kg/tfe16.140.990.350.194
13、.0726.180.930.360.153.9436.200.950.350.203.9246.130.960.350.194.0956.230.910.350.173.8666.030.910.340.194.0676.000.900.350.194.1086.020.820.330.174.0395.940.810.320.174.15105.990.810.320.183.76115.931.310.650.384.32125.991.200.600.364.61136.021.180.650.374.46146.011.160.640.404.57156.061.180.680.434
14、.25165.981.100.710.434.39175.981.140.820.404.47185.941.200.760.414.42195.921.210.760.404.24205.931.190.760.414.46215.931.180.760.404.64225.960.950.730.365.60炉温的波动。连续两炉炉渣碱度超出正常范围时,要对炉渣碱度进行校核,并及时调剂。(4)使用有害元素较高的原料时,应定期开展排碱及有害元素工作,排碱及有害元素时应保证充足的渣铁物理热,确保炉缸热量充沛,定期适当降低炉渣碱,提高炉渣排碱能力。(5)处理炉况时应控制适宜的炉渣碱度、提高炉缸温度
15、,熔化炉缸内冷渣铁,并及时出净渣铁,减少风口带窝渣,导致烧损风口小套。对于需要长期小风量操作调剂炉况的,应及时停风堵风口,维持适宜的鼓风动能,减少烧损风口小套的风险。5 结论(1)建立健全的原燃料质量预报制度,对原料中的碱负荷进行跟踪计算,定期洗炉排碱,保持合理的操作炉型。(2)对烧结矿换堆前料堆配料进行跟踪,并与技术室对接,对成分、碱度的波动作出相对应措施,提前做出调整。(3)形成有效的标准作业卡,严格按流程作业。(4)对于特殊情况的特殊炉况,应选择好合理的操作制度以确保炉缸工作均匀活跃,热量充沛。参考文献:1 王筱留.高炉生产知识问答(第 3 版)M.北京:冶金工业出版社.2013.1.2 范广权.高炉炼铁操作 M.北京:冶金工业出版社.2008.4.