1、 作者简介王喜臣 : 现任向东热电厂锅炉车间副主任、工程师。 电话: 04216335065李宝山 : 现任向东热电厂厂长、经济师。电话: 04216335001 通讯地址: 辽宁省凌源市向东热电厂 邮编: 122521加强技术改造实现节油降耗 王喜臣 凌源向东热电厂前身是东北电业局所属的叨尔登热电厂,始建于七0年五月,七三年投产发电。装有两台130T/H煤油混烧锅炉,于八九年二月移交向东化工厂,原设计的#1、2炉是上海锅炉厂一九七0年为越南生产的,设计烧发热值为8000Kca/Kg的越南无烟煤。因三线建设需要安装我厂,设计采用锦西石油五厂和平庄褐煤(发热值为3170大卡/公斤)混烧。配三台上
2、海重型生产的 1600600风扇磨和八支油枪。运行方式为两磨八枪,负荷是130T/H。其中两磨运行最大产汽量为90T/H,余下的40T/H负荷靠八支油枪燃烧来完成,年耗油量定额为1.8万吨。原电厂隶属东北电业局,计划内重油指标较多,自我厂接管后,随着计划经济向市场经济转变,取消了计划内重油指标,且重油价格逐年上涨,目前已由九0年的300元/吨涨到1600元/吨。发电、供热成本急剧加大,严重地影响了企业效益。一、 节油运行可行性探索从九0年以后重油价格的不断上涨,工厂就开始着手节油工作,从减少油枪投入量开始,在运行值开展节油竞赛,对燃烧器进行改造,请北京清华大学专家帮助设计扁平射流燃烧器,稳定锅
3、炉燃烧。并投入人力、物力在#1、2炉上安装,试运行一年后效果并不明显。当时每台炉投油枪四支,全年耗油12000吨。九三年起,工厂陆续出台一些奖励政策,锅炉开始由四支油枪减到两支枪,使耗油量降到了8000吨/年,虽然重油节约了但是设备损坏严重,#1、2炉频繁打炮,锅炉处于长期正压运行状态,工房环境恶劣,粉尘浓度为50mg/m,超过国家标准5倍。工人检查设备时需要戴防尘口罩,工房内地面粉尘厚达50100mm,炉体四处漏火,锅炉的频繁打炮造成停炉检修一年最多时达30多次,检修工人一年四季天天忙于抢事故。到年末结算,非但没降低成本,反而亏损六、七百万元,部分领导和工程技术人员对减少油枪投入实现节油的做
4、法产生怀疑,致使节油工作告一段落。二、 无油运行可行性探索 (一)从理论上论证SG13039450锅炉能否实现无油运行 1、从锅炉设计说明书上看,设计采用平庄褐煤配八支油枪点火助燃,为煤油混烧。但是计算书计算锅炉效率,烟、风道阻力和热力参数时,是以褐煤为计算依据,没有考虑重油部分。锅炉满负荷运行理论计算耗煤量为28.03吨,也没有将重油热值计算在内,这说明锅炉设计时完全按烧煤计算的,锅炉的各种参数是在无油条件下设计的,因此锅炉负荷在一定的情况下是可以实现无油运行的。2、从锅炉设计书上看到,该炉为越南生产,安装山洞内,锅炉高度由28米降到23米,为降低高度将一级管式预热器改为旋转预热器,使炉本体
5、高度降低,炉膛容积缩小,容积热负荷增大,炉膛容积热负荷Qv=133.07510KCa1/mh。炉膛容积热负荷Qv选得是否得当,对煤粉的着炎、稳燃,及燃烬度的影响非常大。因为Qv的大小决定了煤粉在炉内的停留时间。尤其是低负荷状态下,Qv越大越好。据有关资料介绍:美国福斯特惠勒能源公司的推荐值为Qv=83.310Kca1/mh;法国史丹恩工业公司的推荐值为Qv=81.610KCal/mh;我厂两台锅炉Qv超过美、法推荐值较多,Qv值偏大,造成 煤粉停留时间短。但褐煤属于高挥发份煤种,Vr=44%,在炉内停留时间不需太长,燃烬度也较好,因此Qv值偏大有利于锅炉低负荷稳定燃烧,为无油运行提供保证。3、
6、褐煤分析矿区发热值KCal/kg水份Wf灰份Ag%挥发份Vr%硫Sg%碳Cf%氧Of%可磨系数BTN灰熔点T1平庄褐煤31701025441.146.7131.31150从上述表中可知平庄褐煤水份Wf=10%及灰份Ag=25%,都比较高,对燃烧造成不利因素。但从挥发份Vr=44%,氧Of=13%都是对燃烧非常有利。由于挥发份高,着火后挥发物的释放量极大,煤粒子的表面孔隙较多,因此着火后氧气很容易通过灰壳扩散进入煤粒子中部,燃烬度好,燃烧速度快,易着火。所以煤质的好坏是影响锅炉稳定燃烧的重要因素。九二年九六年,节油试验期间就忽视了煤质这一重要因素。当时煤种混杂,发热值也相差较多,造成130T/H
7、锅炉长期正压运行。(如负压运行易灭火)。通过上述分析,我厂#2炉无油运行有利因素较多,不论从容积热负荷Qv和设计煤种上看都有利于无油低负荷运行。但同时也存在诸多不利因素,如进煤质量管理和设备缺陷、制粉系统问题等。(二)加强进煤质量管理 针对煤质问题,工厂召开专题会议,采取强有利的措施严把入口关,煤进厂后由三个部门共同检尺验质,以保证质量。(三)改进设备缺陷,为无油运行做准备 1、我厂#2炉采用直流燃烧器,四角布置。二00一年三月份对燃烧器进行大修,将损坏的挡板重新更换,调整了挡板夹角,拆除多余的油枪旋流罩,留四支油枪旋流罩,减少对二次风的阻力。2、炉膛漏风直接导致排烟热损失,还会使燃烧恶化,增
8、加灰渣未完全燃烧损失,导致过热器超温现象发生,因此,对锅炉本体漏风处全面进行检修,保证密封良好。首先对冷灰斗环行水槽进行大修,对过热器顶棚进行浇筑密封,调整旋转预热器密封铜板间隙,经过检修后,漏风现象得到根治,为实现无油运行奠定基础。3、制粉系统主要存在的问题是一次风问题。由于当时设计采用固定缩口,常年运行使缩口磨损严重。四角一次风风速相差较大,造成四角气流调节不均,破坏气流的正常长混合和扰动,使燃烧恶化。四角布置的直流燃烧器的配风条件 名称无烟煤烟煤褐煤一次风出口速度(米/秒)202530351520二次风出口速度(米/秒)405040605070 一次风率18202540 40根据上述条件
9、,我们对一次风管路加装6台可调缩口,并进行动力场测试,对一次风进行调整,使四角一次风速首次调均,四角一次风风速均为25米/秒。炉膛内假想切圆符合设计要求。但对二次风测试结果不理想,四角二次风速在1925米/秒,与设计值相差较多,对燃烧不利。#2炉运行时,用红外线测温仪测试炉四角喷燃器附近的温度为:#1角1500,#2角1100,#3、4角均为1300。#1角温度高是因为有一支油枪,通过温度测试结果看,炉膛温度满足无油运行条件。4、炉膛负压是#2炉存在的较严重问题。两台引风机出力不够,原因是当时为了延长叶轮使用周期更换单片型叶轮。该轮重量超出翼型叶轮280,效率下降60%,严重影响引风机出力,启
10、动时经常造成电机过负荷而烧毁。为此将两台引风机叶轮更换成机翼型 ,提高效率到82%,满足锅炉引风量设计要求,从而保证炉负压运行。三、 无油运行的实施 无油运行试验从二00一年元月七日开始,运行前制定了严格操作程序,并严格控制烟气温度和炉膛负压,烟气温度变化范围在530480期间,低于480投油枪,三台磨互相组合运行,测试运行参数。试运48小时后,结果相当理想,锅炉运行状况良好,燃烧稳定。烟气温度没有降低,反而升高1020,炉膛内火焰明亮。炉负荷在9870T/H之间变化,在70T/H运行了5小时,锅炉仍保持稳定燃烧。五、无油运行的经济评价#2炉从二00一年元月七日开始无油运行,到年底共节油156
11、0吨,扣除节油多耗煤因素,每吨重油净利润1314.1元,全年节约1314.11560=2049999.6元,即全年节约205万元,效益非常可观。六、影响无油运行的几个主要因素我厂#2炉无油运行经过一年多的运行,效果较理想,但也存在许多问题,影响较大的有1、给煤机。现#2炉使用的振动给煤机是七年生产的,该给煤机在雨季煤湿情况下,振动给煤机经常堵煤,造成断煤。在煤水分低时,给煤机下煤不均,振幅大时煤自流,且漏风较大造成炉燃烧不稳。应尽快更换新型给煤机。3、二次风。二次风风速在1925米/秒,温度测试值280300,低于设计值375。二次风风速和温度上存在的问题较严重,这是决定稳定燃烧和经济燃烧的重要因素。七、结束语通过队#2炉无油运行试验结果表明,无油运行是可行的,但要不断改进设备的缺陷,同时还要进一步对现有锅炉进行改造,保证各项辅助设备的正常运转。抓好运行人员的技术培训,最终才能使锅炉稳定经济运行,提高锅炉效率,创造更大的利润。