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水泥余热发电系统节能降耗的技术改造.pdf

上传人:自信****多点 文档编号:728417 上传时间:2024-02-26 格式:PDF 页数:2 大小:1.46MB
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1、2023.No.8-45-0引言我公司余热发电(4.5+7.5)MW汽轮机于2014年4月投入运行。我们对运行过程中出现的问题,在不影响生产线正常生产的前提下,遵循“成熟可靠、技术先进、节省投资、提高效益”的原则,不断地进行优化调整,达到“小投资,大回报”的目的,取得了很好的经济效益。1两级反渗透浓水回归至原水箱我公司的原水电导率在270290 S/cm之间,pH值在78之间,采用两级反渗透;二级出水的浓水电导率在110130 S/cm之间,pH值在78之间。浓水数值远优于原水,水质明显较原水好,因此,浓水可以作为补充水引回原水箱;并且二级原水泵采用的是CDL16-14型多级离心泵,反渗透膜后

2、压力能达到0.951.0 MPa之间,扬程也完全能满足回归至原水箱的需要。现场进行UPVC管道粘接改造(见图1),将二级浓水回归至原水箱,作为一级反渗透的补充水循环使用。改造后反渗透每天按运行2 h计算,每天可节约用水10 t/h。一年按运行9个月计算,全年可节约用水10309=2 700(m3)。一次投入永久见效。图1二级浓水回收改造2锅炉给水系统单控改造2.1锅炉给水系统运行说明我公司采用D46-50X6型给水泵,运行方式是两用一备,集中供水。系统阀门在运行时间久了以后,由于阀门阀板长期受水流冲刷,通常会出现关闭不严窜水的问题,既增加了能源损耗,又增加了维护难度。尤其是在一条生产线停用以后

3、更为明显。2.2改造及效果通过对现场观察,改造成1#线、2#线单控供水方式,1#泵供2#线锅炉用水,2#泵供1#线锅炉用水,3#泵备用,紧急情况又可以切换至母管运行方式(见图2)。图2给水泵单控改造这样不仅锅炉水位控制更加精准,提高了锅炉运行的安全可靠性;其次能耗明显降低,水泵电流和水泥余热发电系统节能降耗的技术改造高新虎1,陈治坤1,王民君2,李红明2(1.漳县祁连山水泥有限公司,甘肃定西748300;2.天水祁连山水泥有限公司,甘肃天水741300)摘要:针对余热发电系统生产中的实际情况,对在用设备和工艺进行不断地优化,浓水回收再利用,调整锅炉给水系统控制,对AQC锅炉受热面螺旋翅片管的材

4、质和防护进行改造,锅炉主蒸汽管线涂刷新型保温涂层,在不影响设备正常运行,不改变生产工艺和增加设备的情况下,达到了节水、节电、节省维修费用,提高经济效益的目的。关键词:余热发电;锅炉给水系统;浓水;螺旋翅片管;无机耐高温涂层中图分类号:TQ172.625.9文献标志码:B文章编号:1002-9877(2023)08-0045-02DOI:10.13739/11-1899/tq.2023.08.015-46-2023.No.8往年同期比下降了20 A左右。改造前,两台泵需要控制在同样的频率下,否则会出现泵抢水的现象;1#线、2#线母管压力也相同,给现场操作员调整锅炉水位带来许多困难。改造后,一是操

5、作过程中不再考虑水泵抢水问题;二是可根据系统水压各自调整压力,水位控制更加精准;三是能耗降低,两台给水泵每天按运行24 h计算,每天可节约用电480 kWh,一年按运行9个月计算,全年可节约用电480309=129 600(kWh),按当地电价0.45元/kWh计算,对两条及以上的母管制给水系统改造后,全年可节约电价5.83万元。一次改造永久见效。3AQC窑头锅炉翅片管防磨损的改造3.1AQC窑头锅炉说明我公司AQC余热锅炉废气流程采用下进上出,废气在锅炉内流速控制在56 m/s,废气阻力小于750 Pa。窑头锅炉受热面采用螺旋翅片管来达到扩展换热面积的方式,有效地提高了锅炉的换热效率。窑头锅

6、炉分三段设置,其中I、II段为蒸汽段,生产过热蒸汽进入汽轮机发电;III段为热水段,为窑头锅炉蒸汽段、低压段和窑尾锅炉供水,充分利用了窑头的废气余热,使窑头锅炉的出口温度尽可能地降低。在锅炉迎风向增设了数排非受热面管束,以防止磨损,延长锅炉的使用寿命。但在实际运行中,由于窑头锅炉磨损严重,常年出现过热器层翅片管破裂问题。3.2改造及效果通过现场对翅片管观察,磨损主要在最下层过热器管束。协商厂家将原有G20锅炉钢改成12Cr1MoVG合金钢;其次在原有迎风面阻风板上,加一层干净的破损翅片管,也就是假管,主要起耐磨作用。安装方式同阻风板一样,菱形错位布置。改造后换管周期明显延长,自2019年1#线

7、窑头锅炉换管后,至今未发现破损情况。有效延长了设备使用周期,节省了换炉管的费用。4采用新型冷喷铝无机耐高温涂层4.1保温管线说明我公司余热发电1#线锅炉主蒸汽管线现场保温效果差,AQC锅炉过热器集箱出口至汽机房汇汽集箱,温差平均约53;SP锅炉过热器集箱出口至汽机房汇汽集箱,温差平均约35,蒸汽温降大,窑尾并汽温度已低于设计值280。蒸汽焓值降低影响蒸汽品质和发电效率。4.2新材料应用及效果为进一步提高蒸汽品质,我公司计划利用管道保温机会,在管道上涂刷新型保温涂层,进一步提高蒸汽焓值提高热效率。冷喷铝无机耐高温涂层是新型保温材料。涂层传热系数极低,只有0.033 W/(m K),在一定厚度条件

8、下隔热效果可达到90%,能有效抑制外界热源由于热量传导导致物体温度上升;其次涂层导热系数接近真空导热系数,起到了有效的隔热保温作用。现有1#窑头、窑尾主蒸汽管道为219 mm,长度约700 m,保温管线1 100 m2。在管道涂层2 mm厚度条件下,在200 m以内100 温降仅有10。考虑到还需做外保温,试喷涂1 mm厚度的涂料,加上外保温,理论上也可达到90%的隔热效果。开窑后管线温差由原来的53,降至30;且保温外铁皮温度均低于30,进一步延缓了蒸汽焓值降低,提升了蒸汽品质(见图3)。图3实测现场保温效果5结束语综上所述,对原有的设备,在不影响设备正常运行和不新增设备的情况下,可以通过对机组运行情况进行细致分析,加强实际生产中的运行管理和改造,同样达到了节约能源、提高经济效益的目的。(编辑王原)

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