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解决T91钢材与钢研102材质对接异种钢焊接的工艺性能.doc

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资源描述
解决T91钢材与钢研102材质对接异种钢焊接的工艺性能 一、 小组概况 (表一) 小 组 名 称 丰镇发电厂锅炉检修队焊工班 成 立 时 间 1994年 活动类型 现场型 课 题 名 称 解决T91钢材与钢研102材质对接异种钢焊接的工艺性能 课题活动时间 2005年、元月—2005年、12月 每月进行一次 参 加 人 数 7人 成员参加率 100% 制表人:任冬燕 制表时间:2005—元—25 焊工班QC小组一览表 (表二) 序 号 姓 名 性 别 年 龄 职 称 文化程度 职 务 1 白晓勇 男 32 技 术 员 中 技 组 长 2 王志跃 男 38 班 长 中 专 组 员 3 秦建武 男 38 副 班 长 中 专 组 员 4 雷 旭 男 36 高压焊工 中 专 组 员 5 牛志方 男 33 高压焊工 大 专 组 员 6 李保龙 男 29 高压焊工 大 专 组 员 7 任冬燕 男 29 中压焊工 中 技 组 员 制表人:任冬燕 制表时间:2005—元—25 二、 选题理由 目前,我厂锅炉本体的高压过热气器使用的材质正在逐渐地被T91与钢研102对接所代替,此焊接方法技术要求在焊接过程中一边焊一边往管内充氩气保护,因此焊口质量是关系到机组稳定运行的关键性问题之一,它们是承受高温高压的重要部件,是锅炉本体的命脉,它们的受热程度、管材的抗腐蚀性、耐热性均不相同,缺陷往往就产生在这些薄弱环节,这样可能引起机组停运,鉴于上述原因,我们QC小组选择了这一课题进行了研究。 三、现状调查 确定了课题以后,我小组深入现场调查,自98年开始,我厂就对#1-#6炉的高过更换采用T91与钢研102对接的焊接方法代替了原来的钢研102,12cr1mov的焊接方法,使之加强管道的性能,为此我QC小组就现场所有更换的T91与钢研102管道焊口进行了认真调查,存在以下的缺陷。 缺陷统计表 (表三) 序 号 项 目 频 数 累计频数 累计(%) 1 裂 纹 2 2 50% 2 未熔合 1 3 75% 3 其 它 1 4 100% 4 合 计 4 制表人:李保龙 制表时间:2005.3.18 绘制排列图如下: 4 100% 3 2 50% 未熔合1 1 1 0 裂纹 1 其它 由排列图可以看出影响机组安全稳定运行的主要问题是裂纹 我们小组经过分析认为:只要控制住“裂纹”这个主要问题,就可以有效地提高设备的安全运行水平,为此我小组确定了活动目标值是: 使T91与钢研102对接焊口的裂纹次数降为零。 四、 原因分析: 1、T91钢具有较高的热稳定性和热强性,焊接性较差,焊前必须预热到300℃以上,焊后及时进行760-780℃回火处理。 2、T91钢材与钢研102材质在对接组合口时,应须边焊接边充氩气,此时氩气流量、电流大小、温度的高低等因素都会影响焊口的质量,焊接接头的抗拉强度应不低于母材抗拉强度规定的下限。 3、利用钨极氩弧焊焊接异种钢时,电弧过长则引起电弧漂浮,易产生未焊透。 4、异种钢焊接之所以困难,主要是由于两者的化学成分、物理性能、机械性能和工艺性能差异较大,它主要包括两方面的原因:其一是金属组织相同而化学成份或强度等级不同的钢之间的焊接;其二是金属组织和化学成份都不相同,而且理化性能差异较大钢材的焊接。 根据现状调查及原因分析,我QC小组进行了反复研究,用因果图分析:从人、机、料、法、环五个方面分析如下图: 热裂纹 焊丝有油污 焊丝粘度大 炉膛光线暗 现场灰尘大 现场温度高 氩弧焊把漏气 流量计指示不准 坡口不干净 焊缝间隙不当 技术培训少 氩气不纯 钨极 焊丝角度不当 少数人责任心差 电弧电压不稳 环境 方法 人员 设备 材料 工作量大 人员疲惫 通过对因果图中15条因素进行逐一分析,初步确认的主要因素是: (1)管道、焊丝均不干净。 (2)电弧电压不稳定。 (3)技术培训少。 (4)温度相变点不同。 五、 重要论证 (1)、由于焊缝金属的合金成分被稀释,导致产生马氏体组织,会引起裂纹。 (2)、紧邻奥氏体焊缝金属融合线处存在低塑性带,严重降低接头的冲击韧性。 (3)、融合线附近可能发生碳扩散现象,脱碳层软化,降低降低接头高温持久强度和抗腐蚀性能。 (4)、奥氏体钢热膨胀系数比珠光体大,运行中容易产生热应力,引起接头早期断裂。 六、 制定对策 我们针对上述4个原因制定了相应对策和措施,做到原因清、专人负责。 (表四) 序 号 要因项目 现 状 对 策 目 标 措 施 完成期 负责人 1 管道、焊丝均不 管道表面、焊丝有油污、垢渍 应将油污、垢渍用砂纸打磨干净 管道表面干净无污物 对其进行打磨处理 2005.5 钳工班负责人 2 干净电弧电压不稳定 对电焊机的维护不佳 将损坏的焊机修理并进行校正电压值 焊机完好率达到100% 将损坏的焊机修复 2005.1-10 王志跃 3 技术培训少 现场实践易出现各种缺陷 应该让焊工定期去焊培中心培训取证 培训的焊工满足现场需求 焊工进行了分批培训 2005.3-10 白晓勇 4 温度相变点不同 主要出现裂纹 应进行焊前预热,焊后热处理 焊后裂纹降到最低 进行了热处理 2005..5 雷 旭 制表人:任冬燕 制表时间:2005.6.15 七、 实施情况 在今年的#3号炉大修期间,我们班作了大量的准备工作,首先对各自的工器具进行了整理,并对焊工进行了增项和复试培训,考试合格后方可进入现场施焊等措施,在大修期间克服了工作量大、人员少、环境温度高的困难,加班加点,把大修期间的此项焊接工艺的焊口全部完成,合格率高达98%。 八、 效果检查 我们QC小组对#3机组大修中对所有的T91与钢研102对接焊口以及异种钢对接焊口进行了检验,并作了统计,焊口能够连续周期运行,各项技术指标达到了要求,这说明我们的改进是成功的,基本达到了预期的目标。 大修后的#3炉将不仅减少了抢修的次数,节省抢修费用,为我们机组稳定运行也创造了良好的保证。 九、 巩固措施 为了巩固我们的成绩,防止事故的发生,我们定期对从事T91全氩弧焊接的人员加强培训,提高职工本身的焊接素质,经常对现场的焊接设备加强维护,发现问题及时进行处理。 十、 遗留问题 通过六个月的考验发现还存在以下问题: (1)、困难位置焊接时,由于背面看不到,直接影响了焊接接头的质量,会造成爆管事故的发生。 (2)、在焊接时由于负压很大,给管道内部充氩造成难度,极易引起气孔的产生。 十一、下一步目标 通过这次QC活动,使我们小组认识到开展QC活动,能够解决现场实际的问题,提高经济效益,意义深远。能提高焊工技术水平和工作积极性,我们小组决定把解决困难位置焊接作为下一步的活动课题。 4
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