资源描述
解决T91钢材与钢研102材质对接异种钢焊接的工艺性能
一、 小组概况 (表一)
小 组 名 称
丰镇发电厂锅炉检修队焊工班
成 立 时 间
1994年 活动类型 现场型
课 题 名 称
解决T91钢材与钢研102材质对接异种钢焊接的工艺性能
课题活动时间
2005年、元月—2005年、12月 每月进行一次
参 加 人 数
7人 成员参加率 100%
制表人:任冬燕 制表时间:2005—元—25
焊工班QC小组一览表 (表二)
序 号
姓 名
性 别
年 龄
职 称
文化程度
职 务
1
白晓勇
男
32
技 术 员
中 技
组 长
2
王志跃
男
38
班 长
中 专
组 员
3
秦建武
男
38
副 班 长
中 专
组 员
4
雷 旭
男
36
高压焊工
中 专
组 员
5
牛志方
男
33
高压焊工
大 专
组 员
6
李保龙
男
29
高压焊工
大 专
组 员
7
任冬燕
男
29
中压焊工
中 技
组 员
制表人:任冬燕 制表时间:2005—元—25
二、 选题理由
目前,我厂锅炉本体的高压过热气器使用的材质正在逐渐地被T91与钢研102对接所代替,此焊接方法技术要求在焊接过程中一边焊一边往管内充氩气保护,因此焊口质量是关系到机组稳定运行的关键性问题之一,它们是承受高温高压的重要部件,是锅炉本体的命脉,它们的受热程度、管材的抗腐蚀性、耐热性均不相同,缺陷往往就产生在这些薄弱环节,这样可能引起机组停运,鉴于上述原因,我们QC小组选择了这一课题进行了研究。
三、现状调查
确定了课题以后,我小组深入现场调查,自98年开始,我厂就对#1-#6炉的高过更换采用T91与钢研102对接的焊接方法代替了原来的钢研102,12cr1mov的焊接方法,使之加强管道的性能,为此我QC小组就现场所有更换的T91与钢研102管道焊口进行了认真调查,存在以下的缺陷。
缺陷统计表 (表三)
序 号
项 目
频 数
累计频数
累计(%)
1
裂 纹
2
2
50%
2
未熔合
1
3
75%
3
其 它
1
4
100%
4
合 计
4
制表人:李保龙 制表时间:2005.3.18
绘制排列图如下:
4 100%
3
2 50%
未熔合1 1
1
0
裂纹 1 其它
由排列图可以看出影响机组安全稳定运行的主要问题是裂纹
我们小组经过分析认为:只要控制住“裂纹”这个主要问题,就可以有效地提高设备的安全运行水平,为此我小组确定了活动目标值是:
使T91与钢研102对接焊口的裂纹次数降为零。
四、 原因分析:
1、T91钢具有较高的热稳定性和热强性,焊接性较差,焊前必须预热到300℃以上,焊后及时进行760-780℃回火处理。
2、T91钢材与钢研102材质在对接组合口时,应须边焊接边充氩气,此时氩气流量、电流大小、温度的高低等因素都会影响焊口的质量,焊接接头的抗拉强度应不低于母材抗拉强度规定的下限。
3、利用钨极氩弧焊焊接异种钢时,电弧过长则引起电弧漂浮,易产生未焊透。
4、异种钢焊接之所以困难,主要是由于两者的化学成分、物理性能、机械性能和工艺性能差异较大,它主要包括两方面的原因:其一是金属组织相同而化学成份或强度等级不同的钢之间的焊接;其二是金属组织和化学成份都不相同,而且理化性能差异较大钢材的焊接。
根据现状调查及原因分析,我QC小组进行了反复研究,用因果图分析:从人、机、料、法、环五个方面分析如下图:
热裂纹
焊丝有油污
焊丝粘度大
炉膛光线暗
现场灰尘大
现场温度高
氩弧焊把漏气
流量计指示不准
坡口不干净
焊缝间隙不当
技术培训少
氩气不纯
钨极 焊丝角度不当
少数人责任心差
电弧电压不稳
环境
方法
人员
设备
材料
工作量大 人员疲惫
通过对因果图中15条因素进行逐一分析,初步确认的主要因素是:
(1)管道、焊丝均不干净。 (2)电弧电压不稳定。
(3)技术培训少。 (4)温度相变点不同。
五、 重要论证
(1)、由于焊缝金属的合金成分被稀释,导致产生马氏体组织,会引起裂纹。
(2)、紧邻奥氏体焊缝金属融合线处存在低塑性带,严重降低接头的冲击韧性。
(3)、融合线附近可能发生碳扩散现象,脱碳层软化,降低降低接头高温持久强度和抗腐蚀性能。
(4)、奥氏体钢热膨胀系数比珠光体大,运行中容易产生热应力,引起接头早期断裂。
六、 制定对策
我们针对上述4个原因制定了相应对策和措施,做到原因清、专人负责。 (表四)
序 号
要因项目
现 状
对 策
目 标
措 施
完成期
负责人
1
管道、焊丝均不
管道表面、焊丝有油污、垢渍
应将油污、垢渍用砂纸打磨干净
管道表面干净无污物
对其进行打磨处理
2005.5
钳工班负责人
2
干净电弧电压不稳定
对电焊机的维护不佳
将损坏的焊机修理并进行校正电压值
焊机完好率达到100%
将损坏的焊机修复
2005.1-10
王志跃
3
技术培训少
现场实践易出现各种缺陷
应该让焊工定期去焊培中心培训取证
培训的焊工满足现场需求
焊工进行了分批培训
2005.3-10
白晓勇
4
温度相变点不同
主要出现裂纹
应进行焊前预热,焊后热处理
焊后裂纹降到最低
进行了热处理
2005..5
雷 旭
制表人:任冬燕 制表时间:2005.6.15
七、 实施情况
在今年的#3号炉大修期间,我们班作了大量的准备工作,首先对各自的工器具进行了整理,并对焊工进行了增项和复试培训,考试合格后方可进入现场施焊等措施,在大修期间克服了工作量大、人员少、环境温度高的困难,加班加点,把大修期间的此项焊接工艺的焊口全部完成,合格率高达98%。
八、 效果检查
我们QC小组对#3机组大修中对所有的T91与钢研102对接焊口以及异种钢对接焊口进行了检验,并作了统计,焊口能够连续周期运行,各项技术指标达到了要求,这说明我们的改进是成功的,基本达到了预期的目标。
大修后的#3炉将不仅减少了抢修的次数,节省抢修费用,为我们机组稳定运行也创造了良好的保证。
九、 巩固措施
为了巩固我们的成绩,防止事故的发生,我们定期对从事T91全氩弧焊接的人员加强培训,提高职工本身的焊接素质,经常对现场的焊接设备加强维护,发现问题及时进行处理。
十、 遗留问题
通过六个月的考验发现还存在以下问题:
(1)、困难位置焊接时,由于背面看不到,直接影响了焊接接头的质量,会造成爆管事故的发生。
(2)、在焊接时由于负压很大,给管道内部充氩造成难度,极易引起气孔的产生。
十一、下一步目标
通过这次QC活动,使我们小组认识到开展QC活动,能够解决现场实际的问题,提高经济效益,意义深远。能提高焊工技术水平和工作积极性,我们小组决定把解决困难位置焊接作为下一步的活动课题。
4
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