资源描述
《成都金星啤酒有限公司新建锅炉用气工程停气连头作业》
方案(审定版)
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审核人: 审核人:
批准人: 批准人:
属地单位: 作业单位:
成都台商投资区天然气开发有限公司 四川安可油气工程有限公司
2015.01.30
一、作业概况
1、 作业简介
1.1成都金星啤酒有限公司位于成都海峡两岸科技产业园蓉台大道458号,该公司于2005年2月已建天然气系统,在蓉台大道西侧厂区围墙外已建DN150埋地阀井一座,厂区原用气对象为工业锅炉一台,窑炉一台,已建调压柜设计规模为3817m³/h,分别向两台设备独立供气。该公司停产后,已建调压柜及其后端天然气管道系统于2010年7月停用至今。现因该公司计划恢复生产,原来锅炉房已无法使用,已在原锅炉房内新安装1台10T锅炉用气,小时最大用气量为750m³。原工业窑炉不再使用。
本工程拆除原调压柜及其基础,拆除防护栏20m;原锅炉与窑炉现均不用气,废置原调压柜至原锅炉、窑炉D108已建埋地管道190m;锅炉房内及外墙处已建D108管道20m,拆除DN100钢球阀3只和DN100电磁阀1只。新建燃气系统在原调压柜进气端已建DN150中压管道上接管,接管点压力<0.4MPa。接管后在原调压柜位置新建撬装调压柜1座。新建调压柜后采用DN150管道埋地敷设至新建锅炉用气。
新建D159×6燃气管道采用无缝钢管(20#钢),长度133m。新建可燃气体泄漏报警系统1套。
1.2本次碰口作业由四川安可油气工程有限公司承担,四川双正油气工程监理咨询有限责任公司负责监理,重庆市江津区金康无损检测有限责任公司负责探伤检测。
2、作业工作量:
2.1 开挖碰口操作坑、修筑逃生通道及人工打围,新建D159管道与已建D159管道接头一处。
2.2本工程共需的D159管线总长380m(管容7m³),注氮量是管道容积的3倍(注氮量21m³)。
2.3本次碰口使用DN150无缝弯头1个与新建管道焊接连头,焊口2道。
3、作业影响范围:
3.1正常停气:金星啤酒,对气量无明显影响。
4、作业时间:
2015年 月 日 时至 时
5、作业示意图(见后附页)
二、作业人员、职责
属地单位人员
序号
姓名
手机号
作业职责
1
王龙龙
13880764506
作业许可A类批准人/现场总指挥
2
金 勇
13880179331
作业许可签发人
3
何昙龙
18583779185
项目负责人
4
朱贵安
13980052800
属地监督
5
唐栋琦
13608010572
隔离执行人
6
陈 军
13219066007
气体检测员
7
王文俊
13684083705
操作人员
8
何 平
18382317318
后勤
9
蒋永焓
18683316490
驾驶员
作业单位人员
序号
姓名
手机号
作业职责
1
陈 滔
13688004990
现场负责人/备用申请人、安全监护
2
廖致帮
13551220915
施工班长、电工
3
杨 光
13890091395
焊工
4
李晓东
13679084442
管工
5
方 琳
13984104607
辅工
三、作业机具、材料
机具清单
序号
机械或设备名称
规格及型号
数量
单位
备注
1
逆变式弧焊机
AX7ZQ1-200T
2
台
检查合格
2
角向磨光机
Ф100~Ф125
4
台
检查合格
3
电火花绝缘测漏仪
JG-3
1
台
检查合格
4
手拉葫芦/四脚架
HS3
2
付
检查合格
5
电焊条烘箱
YZH-60
1
个
检查合格
6
焊条保温筒
BWT-1
2
个
检查合格
7
抢险工程车
/
2
辆
检查合格
8
氧乙炔切割设备
/
1
套
检查合格
材料清单
序号
材料名称
单位
数量
备注
1
DN150无缝弯头
个
1
有产品质量证明书
2
D159×500热缩套
个
2
有合格证
3
氩弧焊丝、焊条
kg
3
有产品质量证明书
4
热缠带
m
10
有合格证
5
氮气
m3
21
四、作业步骤
1、施工准备阶段
(1)现场技术交底,办理作业票证。
(2)按要求开挖碰口操作坑、修筑逃生通道及人工打围(由四川安可公司负责)。
2、作业实施阶段
正常停气:
(1)停气
由成都台商公司唐栋琦、王文俊负责关闭1#阀门,关闭后通知朱贵安,同时唐栋琦负责值守1#阀门;
(2)放散
阀门关闭后,由朱贵安下达放散指令,陈军打开并值守放散点阀门(老调压柜前汇总连接处),当气流声消失,薄纸片置于放散口,若纸片无扰动,即压力回零,通知朱贵安。
(3)氮气置换天然气
朱贵安通知施工单位在食堂调压箱阀门(王文俊值守)注入氮气,开始执行氮气置换天然气作业。并通知陈军在放散点放散。注氮量为管道容积的2倍(14m³)。由陈军负责放散点的甲烷检测,当甲烷含量小于10%LEL时,确认氮气置换天然气合格,合格后通知朱贵安。
(4) 气体检测合格后,朱贵安通知施工单位,进行切割、焊接施工过程作业,具体步骤如下:
①开小孔试火
②割开管段
③打坡口
④对管道焊接连头作业
作业期间,注氮点阀门下游阀门处于常开状态。
(5)通知检测单位对碰头“固定口”进行100%X射线检测
(6)防腐
检测合格后,施工单位进行防腐。
(7)氮气置换空气
施工完毕后,施工单位通知朱贵安,朱贵安通知王文俊并安排施工单位进行氮气置换空气作业,同时通知陈军做好放散准备。
在食堂调压箱阀门注氮,在新建调压柜进行放散。注氮量为管道容积的1倍(7m³)。由陈军在放散点进行气体检测,当氧气含量小于2%LEL时,确认氮气置换天然气合格并通知朱贵安。
(8)天然气置换氮气
朱贵安通知王文俊安排施工单位重新连接好食堂调压箱、表箱,通知陈军做好天然气置换氮气准备,唐栋琦缓慢打开1#阀门,用天然气置换氮气。天然气置换氮气进行10分钟以后,每隔3分钟对气体进行检测,当连续三次甲烷浓度大于80%,置换合格。由陈军关闭放散阀,并通知朱贵安和金勇。
(9)恢复供气阶段
金勇通知调度室,调度室通知用户,恢复供气。
作业时间表
序号
作业步骤
预计耗时
时间节点
1
施工前准备
1h
提前完成
2
停气放空
1h
提前完成
3
氮气置换天然气
1.5h
4
开口连头作业、检测
3h
5
氮气置换空气
1.5h
6
天然气置换氮气
1.5h
7
恢复供气阶段
1h
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