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1500吨扩产技改专项方案和财务分析.doc

上传人:精**** 文档编号:2742953 上传时间:2024-06-05 格式:DOC 页数:9 大小:218.54KB 下载积分:6 金币
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资源描述
年产1500吨多晶硅扩产改造方案 新光硅业科技有限责任公司 3月31日 年产1500吨多晶硅扩产改造方案 为保持新光公司竞争力,提高新光公司在多晶硅行业中技术优势,在3月初完毕还原炉加压实验基本上,充分挖掘既有潜力,争取以最小代价对新光公司既有多晶硅产能进行扩产,最后实现年产1500吨多晶硅,为此提出如下改造方案: 一、 改造目的 1、 实现多晶硅1500吨/年产能 2、 每公斤多晶硅还原炉直接电耗不大于80kwh,全厂综合电耗不大于200kwh 3、 SiCl4氢化转化99% 二、 改造方案设计根据 1、 多晶硅年产能:1500吨 年运营时间:8000小时 2、物料平衡计算根据: 依照加压实验得到如下数据:还原炉沉积时间95h,单炉产量1.8吨,装拆炉时间24h,开炉成功率90%,还原炉一次转化率9%,氢化炉一次转化率20%,CDI收率99%,精馏收率99%。 3、还原炉直接电耗<80Kwh/kg.Si,综合电耗<200Kwh/kg.Si 三、 1500吨/年物料平衡 1、还原物料平衡表 进料 出料   mol% kmol/h kg/h Nm3/h mol% W% kmol/h kg/h Nm3/h H2 80.00% 297.62 595.24 6666.67 80.93% 5.93% 306.48 612.96 6865.166231 HCl 0.00% 0 0 0.00 1.20% 1.60% 4.53 165.39 101.50 SiH2Cl2 1.19% 4.42 446.81 99.10 1.57% 5.82% 5.96 602.11 133.54 SiHCl3 18.81% 69.98 9482.41 1567.57 11.79% 58.53% 44.65 6050.25 1000.19 SiCl4 0.00% 0 0 0 4.51% 28.12% 17.10 2906.25 382.94 共计 100.00% 372.02 10524.46 8333.33 100.00% 100.00% 378.72 10336.96 8483.33           多晶硅   6.70 187.50   还原TCS进料比例 W% kmol/h kg/h 液态m3/h 合成料 12.96% 9.50 1286.83 0.97 回收料 65.04% 47.66 6457.85 4.89 氢化料 22.00% 16.12 2184.53 1.65 总计 100.00% 73.28 9929.22 7.52 2、氢化物料平衡表 进料 出料   mol% kmol/h kg/h Nm3/h mol% W% kmol/h kg/h Nm3/h H2 75.00% 255.98 511.96 5733.93 70.00% 3.18% 238.91 477.83 5351.66 HCl 0.00% 0 0 0 5.00% 4.15% 17.07 622.88 382.26 SiH2Cl2 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 SiHCl3 0.00% 0 0 0 5.00% 15.40% 17.07 2312.34 382.26 SiCl4 25.00% 85.33 14505.47 1911.31 20.00% 77.27% 68.26 11604.38 1529.05 共计 100.00% 341.31 15017.43 7645.24 100.00% 100.00% 341.31 15017.43 7645.24 四、 改造内容 依照1500吨物料平衡,结合既有各工艺系统生产能力,在已投入新增CDI-5尾气回收系统和4台热氢化炉、20吨锅炉基本上,对还原、热氢化、精馏、尾气回收、硅芯炉、公用工程、制氢等进行进一步改造和扩能。 1、 还原、氢化系统 1) 还原系统共需要15台12对棒加压还原炉。 需要将既有8台12对棒常压还原炉所有更换为12对棒加压还原炉,此外再增长5台12对棒加压还原炉。 2) 增长SiHCl3蒸发器以实现还原炉与蒸发器一一相应。 需将既有6台常压蒸发器更换为加压蒸发器,此外再增长7台蒸发器,并对既有热水系统进行改造。 3) 增设15台还原炉进出气换热器。 4) 增长还原炉高压启动和调功柜等电气系统。 5) 氢化系统需要15台SiCl4解决量为1t/h热氢化炉。 只需要将既有10台解决量为740kg/h氢化炉炉筒更换为1t/h氢化炉炉筒。 6) 增长3套SiCl4蒸发器及一套热水系统。 7) 拆除3#厂房9对棒还原炉,放置新增4台12对棒还原炉及4套SiHCl3蒸发器、3套SiCl4蒸发器。 2、 尾气回收系统 1) 新增1套解决能力为10000Nm3/h尾气回收系统专门用于解决还原尾气 2) 既有CDI-1、5用于解决氢化尾气,CDI-2备用 3) 拆除1#硅芯厂房用于安装新尾气回收系统。 3、精馏系统 精馏系统立足于在既有设备基本上进行提产增效,不新增精馏塔。 1) 为提高还原回收料解决能力,需更换9级、10级精馏塔塔顶冷凝器,并将9级、10级精馏塔某些管道进行互联,以达到9级、10级塔可以进行串联和并联操作。 2) 为提高氢化回收料解决能力,需更换12级精馏塔塔顶冷凝器,并将11级、12级、8级精馏塔某些管道进行互联,以达到能将11级塔顶产品某些分流至8级塔解决规定,以减轻12级塔负荷,从而保证氢化回收料提纯效果。 3) 为提高合成料提纯解决能力,需更换3级塔及8级塔塔顶冷凝器。 4) 减少塔顶冷凝器位置至2#厂房3楼,以消除波纹管补偿器安全隐患,减少循环水电耗。 4、公用工程 1) 新增一套1000Nm3/h空分制氮设备以满足新增氮气需求。 2) 新增一台900kw循环水泵以增大全厂循环水流量。 5、硅芯炉 改造4台既有硅芯炉为一次拉制5根硅芯炉,以提高硅芯产量。 6、制氢 新增一台250Nm3/h电解槽 五、 改造投资、成本估算 1、 设备投资表 序号 重要设备名称 数量 单位 单价/万元 总价/万元 还原氢化 1 12对棒还原炉 13 台 225 2925 2 TCS蒸发器和分离器 13 套 100 1300 3 还原炉进出气换热器 15 台 30 450 4 还原炉尾气冷却器 5 台 35 175 5 TCS汽化器热水循环系统 5 套 40 200 6 干式变压器 (10KV,3600KVA) 5 台 94 470 7 调功电源柜 5 套 100 500 8 铜排及共箱母线 5 套 15 75 9 高低压电缆及控制电缆、桥架   台 190 10 高压启动干式变压器 (10KV,1000KVA) 1 台 20 20 11 高压启动电源系统 1 套 190 190 12 隔离柜及切换柜 12 套 30 360 13 高低压电缆及控制电缆、桥架 台 250 14 高压启动系统铜排 8 套 10 80 15 氢化炉炉筒 11 台 40 440 16 STC汽化器及分离器 3 套 70 210 17 汽化器热水循环系统 1 台 50 50 18 12对棒还原炉仪表、阀门 1480 19 氢化仪表、阀门 192 小计 9557 尾气回收 1 尾气压缩机 3 台 1200 3600 2 R22冷冻机 2 台 500 1000 3 盐水冷冻机 2 台 250 500 4 非标设备 400 5 再生尾气压缩机 2 台 100 200 6 仪表 300 7 管道、阀门 500 8 电气 650 小计 7150 精馏 1 塔顶冷凝器 21 台 120 2520 2 回流液罐 21 台 5 105 3 仪表、阀门 1000 个 440 4 屏蔽泵 42 台 5 210 小计 3275 公用工程 1 1000Nm3/h空分制氮装置 1 套 300 300 2 900kw循环水泵 1 台 90 90 小计 390 硅芯炉 1 可同步拉制多根硅芯炉设备 4 台 170 680 制氢 1 250Nm3/h电解槽(含电气) 1 台 297 297 总计 21349 2、土建安装投资表 序号 重要项目 费用/万元 1 设计费 700 2 还原氢化系统土建 200 3 还原氢化系统安装 870 4 精馏系统安装 670 5 精馏系统框架改造 120 6 拆除1#硅芯厂房 30 7 新增CDI土建安装 600 新增CDI低压配电室 50 8 新增空分制氮设备 30 9 新增循环水泵 10 10 改造4台硅芯炉 52 11 新增制氢电解槽 15 总计 3147 设备投资和建安费用共计24696万元。 3、改造先后运营物耗分析 改造前 改造后 (含新氢化炉) 增减 单位 备注 多晶硅产能 1000 1500 500 吨/年 还原直接电耗 135 80 -55 kwh/kg.Si 蒸发器蒸汽 0.5 2.5 2 吨/h 3#厂房外循环水 -500 吨/h 9对棒循环水泵电耗 180 0 -180 kw 氢化用氢气 250 450 200 Nm3/h 氢化得到SiHCl3 1168 2200 1032 kg/h 氢化转化SiCl4 1465 2900 1435 kg/h 氢化电耗 4088 7700 3612 kw 按每公斤SiHCl3耗电3.5kwh计算 碳复合材料 2/20 10/14 8/-6 套/年 新CDI电耗 0 3147 3147 kw 新CDI蒸汽 0 7.4 7.4 吨/h 新CDI循环水 0 1782 1782 吨/h CDI-2电耗 1476 0 -1500 kw CDI-2蒸汽 3.6 0 -3.6 吨/h CDI-2循环水 560 0 -560 吨/h CDI-5电耗 0 1500 1500 kw CDI-5蒸汽 0 3.6 3.6 吨/h CDI-5循环水 0 560 560 吨/h 精馏塔蒸汽 9 吨/h 精馏塔泵电耗(含增压泵) -500 kw 新增空分装置电耗 433 kw 新增循环水泵电耗 900 kw 硅芯炉用氢气 -1 Nm3/h 硅芯炉电耗 41 kw 硅芯料消耗 6000 kg/年 产品包装袋 11 个/年 硝酸 88 桶/年 硅块清洗量按8%计算 氢氟酸 27 桶/年 合成用液氯 1000 0 -1000 吨/年 按合成炉一开一备,年运营6000小时计算,氢气、HCl全回收使用 合成用氢气 336000 0 -336000 Nm3/年 合成用硅粉 280 1250 970 吨/年 外购SiHCl3 9000 7000 - 吨/年 六、 效益分析 1500吨成本分析表 成本要素 项目 消耗总量(吨) 消耗总额(万元) 占总成本比重 单位成本 原材料 硅粉 1250 1,602.56 3.52%   液氯 0 - 0.00%   三氯氢硅 7000 5,264.96 11.58%   辅助材料 0 650.00 1.43%   人工成本 人工费用 0 2,700.00 5.94%   电力 电,万度 25500 13,076.92 28.76%   天然气 天然气,万方 3120 5,466.90 12.02%   折旧 折旧   13,161.00 28.94%   维修 维修   2,750.00 6.05%   其他 安全费及其他   800.00 1.76%   生产成本共计   45,472.35 100.00% 30.31 三项费用 销售费用   500.00     财务费用   2,600.00     管理费用   3,800.00     三项费用共计   6,900.00   4.60 全成本共计   52,372.35   34.91 当前售价42万元/吨,不含税价为 35.90 1、 总投资为2.47亿元。 2、 原材料消耗单价按照当前平均价格计算。 3、 静态投资回收期为1.,即1年1个月,投资回收期=1+((节约成本每吨14万×1500吨+每年新增折旧2470万元)/12)/(总投资2.47亿元-第一年节约总成本和第一年折旧共计23470万元),其中节约成本=全年平均总成本49.9万-技改后全成本34.9万元。
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