1、冶河大桥大直径灌注桩施工技术摘要:采取上部无水地带人工挖孔,下部富水地带机械成孔相结合施工方案,既避免了全部用人工挖孔无法全部挖到位、进度慢、危险性大缺点,又避免了全部用机械成孔速度慢、成本高缺点,显著提升了工程进度,并大幅降低了工程成本。经综合测算,有效缩短工期1个月以上,节省投资12万元。 关键词:大桥 大直径桩 施工技术 1 工程概况冶河大桥在河北省井陉县境内,是连接井陉县东西两大动脉307国道和石太高速公路连接线完善工程。全长550米,宽18米,双向四车道。线路起点在县城微矿路上,和307国道形成菱形立交,然后跨越307国道、冶河、石铁分局井陉铁路货场及石太铁路正线,终点和石太高速公路
2、连接。全桥设计为直线,15墩2台,基础为1.8m和1.5m桩基础,上部采取装配式预应力砼简支梁,桥跨部署为1*30m1*40m9*30m3*40m+150m140m,累计16孔128片梁。1#15#墩采取1.8m端承桩35根计604延米,0#、16#桥台采取1.5m端承桩16根计320延米。桩端支承于破碎弱风化白云质灰岩层上,桩底嵌入岩层深度大于1.7m以上,桩身为C25一般硅酸岩混凝土。桥址处地层关键为填土、卵石及奥陶系中统白云质灰岩。自上而下分为3层,分别以下:a 素填土:褐黄色,稍湿湿,稍密密实。土质不均,成份以粉土为主,夹粉质粘土薄层。该层在河槽地段缺失,在307国道周围厚23m,在5
3、#、6#孔地带厚7m左右,层底标高209.91213.18m。b 卵石:杂色,中密密实。卵石成份以灰岩、砂岩为主,通常粒径515cm,局部含大量漂石,充填物为砾石、砂粒及粘粒土,层厚11.6016.20m,层底标高195.45199.70m,许可承载力=400600kPa。c 弱风化白云质灰岩:灰色,隐晶质结构,中厚层状结构。岩石不完整,有溶蚀迹象,规模较小,裂隙发育,其间局部充填粘性土,岩溶发育厚度通常在基岩面下2.003.00m,许可承载力=15002500kPa。2 施工方案选择因为地质情况复杂,且冶河为季节性河流,依据地质勘察汇报,自然地表下810m以下富含地下水,且裂隙贯通,渗透速度
4、较快,其上均为砂卵石层,干燥无水,易坍塌。依据现场实际情况,整体河床干涸,仅10#、11#墩在主河槽处有少许流水。经过多个方案经济分析比较,决定采取人工挖孔和冲击钻成孔相结合施工方案。即从自然地坪开始优异行人工挖孔作业(混凝土护壁),至810m左右(地下水位线处),然后采取冲击钻进行泥浆护壁机械成孔。桩身砼采取导管水下灌注。3 关键技术3.1 人工挖孔依据桩直径大,土质较松散,为冲积卵石土层,地表以下810m内无水(地质勘测汇报),上部采取人工挖孔方法施工。:3.1.1 平整场地、定桩位在施工现场控制网及高程复测完成以后,利用各控制点首先放出桥中心线及桥中心控制桩;然后利用桥中心控制桩为控制点
5、用经纬仪及测距仪正确定出各桩位中心桩,并对已定桩位采取钉围板或砖砌方法精心保护。开挖前在桩孔周围钉钢筋头将中心桩引出桩孔外,待挖至1m深浇注护壁砼后再将其引至护壁上,同时在护壁上打出控制标高对挖深及桩长进行控制。3.1.2 安装提升系统提升架采取三角辘轳,将其置于桩孔之上,并将脚架三条腿埋入土中不得少于30cm,以确保在使用过程中架子不会倾覆,埋完后在支腿周围压上重物。3.1.3 桩孔挖土1m深并清底中心桩位引护完成后,用人工从上至下逐层开挖。孔内挖土人工用锹、镐进行,首先用镐对土进行松动,然后用锹将土翻起。如遇卵石及大量漂石时,用凿石机将其松动破碎后再挖。当挖至1m深时对桩底进行清理,将松动
6、土全部铲起放入桶中,经过提升辘轳将余土提出桩孔外直至清完。3.1.4 绑扎一节钢筋孔底清理洁净并将余土运出后,开始绑扎护壁钢筋。先在桩孔壁上划出加强钢筋位置,然后打入对应数量钢筋头并将横向加强筋固定其上;加强筋固定后,开始绑扎竖向筋,钢筋设置为8200,采取铁丝梅花绑扎法进行。3.1.5 支一节模板模板采取一节组合工具内定型钢模板,用尺寸350900mm弧形钢模及拼装板组成,用U形卡连接,上下各设一道两半圆8号槽钢内箍顶紧,不另设支撑,方便井下作业,拆上节支下节,如此循环。3.1.6 浇一节护壁砼护壁厚15cm(许可误差30mm),采取C20砼,砼护壁纵向搭接10cm。为确保接缝严密,砼在浇注
7、过程中振捣密实,上部100mm高浇灌口浇注完成后用砼堵塞,预防有地下水冲坏土壁。砼浇注过程中,随时用小锤敲击模板外侧以检验砼是否浇注到位。3.2 机械成孔依据现场地质情况,为克服大粒径卵石、漂石层钻孔困难,选择CZ-30型冲击钻机。对于1.5m桩采取外径1.5m十字型冲锤一次成孔,1.8m桩采取二次成孔工艺,即先用外径1.5m十字型实心冲锤冲击成孔,再用外径1.8m圆筒空心冲锤扩孔到设计孔底,用圆形掏渣筒掏渣,并选择合理钻进参数。3.2.1 护壁技术(1)泥浆配制 因为地下水位下砂卵石层较厚且含大量漂石,造成冲孔困难且孔壁易坍塌,泥浆易漏失,所以制备高质量泥浆显得尤为关键。本工程采取优质粘土造
8、浆,另外掺入孔中泥浆量0.1%0.4%纯碱,它能够有效提升泥浆性能指标,使粘土颗粒进行分散而不易凝结,为粘土吸收外界正离子颗粒提供了条件,并可增加水化膜厚度,提升泥浆胶体率和稳定性,降低失水率。(2)设置泥浆循环系统 依据工程实际,本工程设置沉淀池及泥浆池,以使掏渣筒排渣后泥浆中钻渣可充足沉淀。泥浆能够回流循环使用。并配置BW-160型泥浆泵一台,方便立即补浆并随钻进要求改善泥浆性能。3.2.2 施工过程控制(1)钻机定位时利用人工挖孔施工所形成上部钢筋砼护壁替换钢表1 泥浆性能技术指标相对密度粘度(s)含砂率(%)胶体率(%)稳定性(g/cm)1.31.526284950.03护筒进行定位导
9、向,并保持泥浆面。冲击成孔过程中采取分离桩位、交错部署,以预防冲击振动使邻孔壁坍塌或影响邻孔刚灌注砼凝固,相邻孔冲击施工时必需待邻孔砼灌注完成24h或砼壁强度达成2.5MPa后,方可开钻。(2)开钻前在孔内投入粘土,并加适量粒径小于15cm小片石,顶部抛平,用小冲程1m冲砸,泥浆比重1.2-1.5,钻进0.5-1.0m再回填粘土,继续以小冲程冲砸,如此反复二、三次,必需时多反复几次。(3)在砂卵石层中冲孔时,采取中、高冲程2-4m冲砸,泥浆比重1.3左右,并立即掏渣。进入基岩后,采取低锤冲击或间断冲击,当发觉偏孔时应回填片石至偏孔上方300mm-500mm处,然后重新矫正冲孔。(4)冲击过程中
10、碰到探头石,采取十字形钻头(焊接合金钢)低锤密击间断冲击措施,清除障碍,同时严禁冲锤重击,预防出现坍孔。(5)钻进过程中要常常检验并立即调整泥浆性能。如泥浆稠度太大则因为阻力作用影响钻头进尺速度,且易发生桩孔偏移;泥浆稠度太小,则钻渣难以充足悬浮,造成掏渣困难,且难以起到护壁作用。(6)冲孔时仔细查看钢丝绳回弹和回转情况。耳听冲击声音,借以判别孔底情况。钻进时伴随进尺快慢立即放松主钢丝绳,预防打空锤现象。钻机正常工作时,每冲击1次,冲击梁上缓冲弹簧响1声,假如出现2次响声,即为打空锤,此种现象轻易损坏机具,故冲孔过程中必需随时检验。(7)当孔内泥浆含渣量增大时,将钻速减慢,并立即抽渣,抽渣时可
11、采取以下方法:a抽渣筒放到孔底后,要在孔底上下提放几次,使多进些钻渣,然后提出。b采取孔口放细筛子或承渣盘等方法,使过筛后泥浆流回孔内。(8)为确保孔型正直,每钻进4-5m深度检孔一次。检孔器用钢筋制成,其高度为钻孔直径4倍,直径和钻头直径相同。更换钻头前,先经过检孔,并要将检孔器检到孔底方可投入新钻头。(9)根据设计要求,桩端入岩深度必需在1.7m以上,为确保入岩深度,确保桩端承载力,进入基岩后每钻进100-500mm清孔取样一次(非桩端持力层为300-500mm;桩端持力层为100300mm)以备终孔验收。3.3 清孔及钢筋笼就位本工程大直径桩均为嵌岩桩,必需清除孔底沉渣才能确保单桩承载力
12、,所以本工程采取了二次清孔工艺。3.3.1 首次清孔 桩身成孔后经验收合格,首先用冲击钻头泛浆,掏渣筒清孔,直到孔内泥浆比重控制在1.11.2之间,沉渣厚度小于5cm。3.3.2 钢筋笼就位(1)将验收合格钢筋笼运至孔口,运输过程中要预防变形;(2)采取16T吊车吊装钢筋笼入孔。吊装钢筋笼采取专用钢丝绳并带16扁担,吊装时要对称吊点,吊点处加强,吊钩垂直于笼子中心,确保钢筋笼垂直下入孔内。(3)因为本工程钢筋笼顶标高均在自然地面下,深度各桩不一样,依据情况笼顶设置吊筋将钢筋笼悬挂于孔口16槽钢横担上并用钢管在孔口固定定位,以预防其偏位并发生浮笼现象。 3.3.3 二次清孔本桥采取抽浆法进行二次
13、清孔,能够有效地清除孔底沉渣。用空气吸泥机清孔注意事项:(1)高压风管沉入导管内入水深度应大于钻孔内水头到出浆口高度1.5倍,通常不宜小于15m,但无须沉至导管底部周围。钢筋骨架须在导管吊入之前先放入。(2)开始工作时应先向孔内供水,然后送风清孔。停止清孔时应先关气后断水,以防水头降低造成坍孔。(3)送风量大小和钻孔深度及导管内径相关。本工程导管内径为25cm,送风量需20m3/min,风压(MPa)可按公式H/100+0.05计算,H为风管口入水深度(m)。(4)当孔底沉淀较厚且坚实时,可合适加大送风量(送风量大则沉渣上升速度也大,沉渣易被吸上),并摇动导管,改变导管在孔底位置。(5)清孔过
14、程中必需一直保持孔内原有水头。如孔较深,则中途宜停顿片刻,待孔内上部悬浮钻渣均匀沉淀后,再送风清孔一次。当风管口设置很低,在清孔过程中不能保持孔口水头时,不可立即停止送风,先将风管或导管提升一定高度才停止送风,以免稠浆渣将风管口堵塞。3.4 水下砼灌注清孔完成应立即进行水下灌注桩身混凝土,利用清孔用导管安装初灌斗直接灌注,可缩短灌注时间。3.4.1 混凝土配合比设计水下砼施工必需进行专门配合比设计。本工程采取C25一般硅酸盐砼,掺入适量DH4B缓凝高效减水剂。其配合比如表2所表示。表2 C25水下一般硅酸盐砼配合比材料名称水泥(32.5级)砂子石子水DH4B缓凝高效减水剂坍落度(mm)材料用量
15、(kg/m3)45071010651903.62003.4.2 准备工作及浇注(1)本工程采取内径250mm导管浇注水下砼,接头采取丝扣连接,用“O”形橡胶圈密封,严防漏水。下导管前进行水密性检验,检验水压为0.61.0MPa,不漏水为合格。(2)首盘砼用量经计算为4.4m3,灌注前先配制0.3 m3水泥砂浆放入初灌斗,并用隔水塞(用砂球制成,外径比导管内径小23cm,铁丝绑扎牢靠)封住初灌斗底,备足初灌砼,剪断铁丝使砼靠自重流入孔底。(3)首盘砼灌注埋管深度不得小于1m,浇注过程中导管在砼中埋深控制在24m。灌注中常常见测锤探测砼面上升高度,并适时提升,逐层拆卸导管,保持导管合理埋深。(4)
16、遇尤其情况(局部严重超径、缩径、漏失层位和灌注量尤其大桩孔等)增加探测次数,同时观察返水情况,以正确分析和判定孔内情况。(5)浇注水下砼最终砼面高程高出设计高程80100cm,以确保凿除桩顶砼浮渣后满足设计要求,确保桩身砼顶质量。(6)砼浇注过程中,立即统计每桩砼浇注量,并计算桩身砼充盈系数,每根桩作砼试块23组,专员填写水下砼灌注统计。3.5 桩基检测3.5.1本工程对所施工桩基采取低应变方法100%检测,并依据设计院要求对10号b孔及11号b孔进行现场高应变检测,对施工3号a孔及9号a孔桩身进行了钻探取芯检验。(1)低应变检测委托河北大地土木工程进行,所施工30根桩,依据检测汇报显示整体桩
17、身质量比较完整,除5号b桩为类桩外,其它29根均为类桩,类桩达96.7%。(2)桩身高应变检测委托河北省建筑工程质量检测中心地基检测所进行,对所检测10号b 实测单桩极限承载力值25405KN,11号b实测单桩极限承载力值26152KN。高应变检测完成后将实测数据交设计院复核验算均符合设计要求。(3)桩身钻探取芯检验委托河北地矿建设集团二分工司进行,对所检测3号a桩及9号a桩结果为:岩芯混凝土级配良好,外观良好,岩芯采取率98%,破碎带取出了代表性岩芯。 3.5.2 C25一般硅酸盐砼试块90组,经石家庄交通局质监站检验评定,均达成设计要求。4 经济分析比较采取上部无水地带人工挖孔,下部富水地带机械成孔相结合施工方案,既避免了全部用人工挖孔无法全部挖到位、进度慢、危险性大缺点,又避免了全部用机械成孔速度慢、成本高缺点,显著提升了工程进度,并大幅降低了工程成本。经综合测算,有效缩短工期1个月以上,节省投资12万元。