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,单击此处编辑母版标题样式,*,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,专题三:钢筋混凝土拱桥施工及施工控制技术的研究,子课题三:管内高性能混凝土的研究,年度总结报告,研究的主要内容,分析钢管混凝土的脱空主要原因。,研究管内高性能混凝土的性能要求和控制参数。,研究管内高性能混凝土的原材料要求和配合比设计方法。,研究管内高性能混凝土防脱空的综合技术措施。,研究超声法检测钢管混凝土缺陷的方法,研究的主要目标,提出管内高性能混凝土的性能要求和控制参数。,提出管内混凝土的原材料要求和配合比设计方法。,提出钢管混凝土防脱空的综合技术措施的建议。,提出超声法检测钢管混凝土缺陷的方法。,钢管混凝土脱空原因的分析,初期阶段的脱空,:,原因:新拌混凝土的泌水和沉缩,大小:零至数厘米,早期形成的脱空:,原因:混凝土的化学收缩、自收缩以及冷缩,大小:,90350,10,-6,(约每米,0.090.35,mm),运营期形成的脱空:,原因:日照引起的管,与混凝土的,温差、季节温差及混凝土的后期收缩。,大小:,150,650,10,-6,(约每米,0.150.65,mm),对脱空高度影响最大的是新拌混凝土的泌水量,钢管直径越大,越容易出现脱空,且脱空高度越大;因此,防止出现过大脱空的主要措施是控制新拌混凝土的泌水率。日照温差和季节温差引起脱空仅次于泌水和沉缩造成的脱空,而这种原因造成的脱空较难彻底消除。早期化学收缩和自缩及冷缩引起的脱空量最小,采用在混凝土中掺入膨胀剂,可以补偿早期化学收缩和自缩及冷缩引起的脱空,减少钢管混凝土的脱空量。所以,对钢管混凝土拱桥而言,主要的技术措施是尽可能减小钢管与混凝土之间的脱空。,初期阶段的脱空试验研究,钢管混凝土初期阶段造成的脱空是对脱空高度影响最大的因素,而脱空高度与新拌混凝土的泌水量和钢管直径密切相关,泌水量和钢管直径越大,越容易出现脱空,且脱空高度越大,因此,要求管内混凝土的常压泌水量应为零,但管内混凝土大部分是在有压状态,且泌水在管顶部的分布状态尚不清楚,为了进一步了解泌水造成的脱空,拟进行少量足尺模型试验(一个,1,米直径、一个,0.5,米直径),以进一步掌握泌水造成脱空量,为此设计了两套试验装置,现正在加工制作。,管内高性能混凝土的性能要求,1,、新拌混凝土应有良好的流动性、充填性和通过能力,易于泵压施工,易于自密实。,2,、新拌混凝土的泌水应尽可能小,常压下应无泌水,以减少或消除泌水导致的脱空。,3,、水化热温升应小,以降低钢管混凝土成拱温度和减少冷缩脱空。,4,、混凝土在凝结硬化早期体积应有微膨胀,以补偿和减少化学收缩和自缩及冷缩。,5,、硬化混凝土的长期徐变和干缩应尽可能小。,管内高性能混凝土的控制参数,1,、新砼的坍落度控制在,200240,mm,;,坍落扩展度控制在,450600,mm,;,2,、,新拌混凝土的常压泌水率应为零;,3,、混凝土砂率应通过充填性(,U,型箱或,L,型箱,),试验选择。,4,、管内混凝土的水化热温升宜小于,25,0,C,5,、,混凝土中应掺入膨胀剂,膨胀剂品种和掺量应根据试验确定,混凝土约束膨胀率以,0.02%0.04%,为宜。,6,、每立方米混凝土中胶凝材料总用量宜不超过,480,kg/m,3,。,U,型箱试验装置,L,型箱试验装置,管内高性能混凝土的原材料要求,(,1,),水泥:,采用旋窑生产的硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、中热硅酸盐水泥或道路硅酸盐水泥。水泥熟料中,C,3,A,的含量应低于,8%,。比表面积为,300,380,m,2,/g,;,水泥的强度等级应根据混凝土强度等级确定,宜按下表选择:,混凝土强度等级,C30 C35C45 C50C60,水泥强度等级,32.5 42.5 52.5,(,2,)骨料:,石子:,除应满足普通混凝土用骨料的各项技术要求外,石子的颗料应浑圆,针片状含量应小于,5%,,石子最大粒径宜不大于,31.5,mm,;,当混凝土强度等级大于,C50,时,石子最大粒径宜不大于,25,mm,。,砂:,除应满足普通混凝土用砂的各项技术要求外,砂的细度模数宜为,2.603.00,。,掺合料和外加剂:,管内高性能混凝土宜掺入掺合料,掺合料可采用粉煤灰和硅灰;所采用的粉灰应符合,GB1596-91,用于水泥和混凝土中的粉煤灰,中的,I,级粉煤灰,或采用超细粉煤灰。硅灰应符合公路工程混凝土用掺合料的技术要求。,管内高性能混凝土中应掺入泵送剂、缓凝型泵送剂或缓凝型高效减水剂,采用的泵送剂、缓凝泵送剂或缓凝减水剂应不增加混凝土的泌水。,管内高性能混凝土宜掺入膨胀剂,膨胀剂除应符合,混凝土膨胀剂,(,JC-476-1998,),的要求外,还应检验掺膨胀剂混凝土在密封状态下的膨胀率,以优选膨胀剂品种。,依托工程(茅草街大桥)混凝土的推荐配合比参数,水灰比:控制在,0.360.40,之间;,用水量:控制在,185190,kg,以下;,砂率:控制在,40%46%,之间;通过填充性试验确定。,混凝土坍落度为,200240,mm,,,坍落扩展度为,450600,mm,;,一小时坍落度损失小,20,mm,。,混凝土常压泌水率为零。,下阶段将开展的工作,1,、通过现有资料的整理分析,对管内高性能混凝土的配合比设计方法进行研究,提出管内高性能混凝土的配合比设计方法;,2,、结合依托工程指导管内高性能混凝土的配合比设计和施工,并进行现场测试;,3,、继续完成足尺模型营运期脱空的测试,提出减小运营期脱空高度的建议措施;,4,、在已制作的两个,1,m,高的足尺节段模型钢管混凝土上,对超声法检测钢管混凝土内部缺陷的方法进行试验,开展超声法和敲击法检测钢管混凝土脱空的方法的研究。,垂直入射剪切波检测,
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