资源描述
一、工程概况
本工程为天津地铁2、3号线盾构
管片制作,管片外径6.2m、内径5.5m、
宽度1.2 m、厚度0.35m,为C50钢筋混
凝土管片、抗渗等级P10。每环管片由
1块封顶块、2块邻接块、3块标准块
组成。
二、小组概况
管片厂QC小组成立于2004年8月,全组由10人组成,接受TQC教育面为100%,小组成员技术成熟,施工经验丰富,有能力完成本课题的研究。
小组成员统计表
序号
姓名
性别
年龄
文化程度
组内职务
职 责
1
陈跃英
女
25
大专
组长
整体策划
2
雷玉锋
男
25
大本
组员
方案调查管理
3
何 东
男
28
大本
组员
技术管理
4
张小莉
女
32
大本
组员
过程控制
5
王心刚
男
26
大专
组员
现场实施与观察
6
许梅花
女
31
大专
组员
数据采集及分析
7
杨艳华
女
29
大专
组员
安全检查
8
隋云霞
女
35
大专
组员
质量检查
9
赵映娥
女
22
中专
组员
资料整理
10
祁淑丽
女
34
大本
组员
质量检查
三、小组活动简介
我厂QC小组自2004年成立以来,围绕生产中的重点、难点问题,运用PDCA循环的质量管理方法,解决了一个又一个技术难题,并于2005年获四公司QC成果一等奖一次、2006年获天津市QC成果优秀奖一次、中铁十八局集团公司QC成果优秀奖一次、四公司QC成果一等奖一次。为管片厂争得了荣誉。
四、选题理由及目标
本次QC小组的选题理由是:
盾构隧道区间的工程地质及水文条件复杂,所以对盾构管片抗渗和检漏要求很高。衬砌管片的最大裂缝宽度允许值≤0.1mm,盾构管片的抗渗和检漏标准:在1.0Mpa水压力作用下,恒压2小时,渗透深度不大于管片厚度的1/5即70mm。我厂确定的总质量目标是确保管片合格率达100%。在施工中我们一直坚持“严格工艺出精品,筑造优质树信誉”的原则。
混凝土管片生产质量控制存在优化空间,研究混凝土原材料组成、配合比的合理化调整等因素对管片质量的影响,可采取有效措施,提高管片质量。
针对管片在混凝土凝结、蒸养过程中容易产生干缩裂缝、温度裂缝等,为避免其对管片后期盾构质量和抗渗能力带来影响,我厂特建立了QC小组并制定了活动的主题是“开展QC小组活动,克服管片表面裂缝缺陷”。
本次QC小组的目标是:管片表面无裂缝,保证混凝土管片优良率达100% 。
五、现状调查与分析
小组成员对2009年3月18日之前生产的管片随机抽取100块进行调查,得出如下统计数据:
1、有裂缝管片占抽样管片5%;
2 、有裂缝管片的裂缝宽度在0-0.1mm之间,裂缝数量在0-5条/片。
有裂缝管片的裂缝状态如下表:
裂缝宽度(mm)
百分率(%)
<0.05
(20%)
0.05-0.07
(60%)
>0.07且≤0.1
(20%)
裂缝数量
百分率(%)
1
(20%)
2-3
(60%)
4-5
(20%)
六、原因分析及要因确定
小组通过从人员、机械、材料、施工方法、环境五方面找出了14条影响因素,通过集体讨论确定了其中7条为要因:
管片表面裂缝原因分析表
序号
影响因素
未稍原因
是否要因
1
人员
施工人员培训不足、责任心不强
使混凝土振捣不密实
是
生产组织不协调
否
2
机械
原材料搅拌不均、不准
是
模具内膛应力集中使管片咬边
否
3
材料
原材料混放、原材料质量不稳定
是
粉煤灰、外加剂品种不合适
是
4
施工
方法
混凝土配合比不良,水灰比、砂率不佳
是
钢筋骨架保护层检验不严格
否
混凝土搅拌顺序不合理
否
混凝土收水不到位
否
蒸汽养护制度落实不到位
是
拆除模板过早
否
5
环境
大气温度的影响
是
大气湿度的影响、车间内有穿堂风
否
七、第一次PDCA循环
机械
从人员、机械、材料、施工方法、环境五方面分析出的因果关系图如下:
人员
生产组织不协调
混凝土搅拌
不均、不准
振捣不密实
模具内膛倒角咬边
管片表面裂缝
培训不足、工人
责任心不强
混凝土配合比不良
水灰比、砂率不佳
拆除模板过早
粉煤灰、外加剂
品种不合适
钢筋骨架保护
层检验不严格
蒸汽养护制度
落实不到位
大气温度的影响
原材料质量不稳
定原材料混放
混凝土搅拌
顺序不合理
大气湿度的影响
车间内有穿堂风
混凝土收水不到位
施工方法
材料
环境
<一>、对策制定
通过小组成员对找出的原因作了调查与分析,对得出的要因推出了如下对策表并加以实施。
要因对策表
序号
要因
对策
实施时间
实施人
1
振捣工技术不熟练,生产组织不协调
1、对振捣工人重新进行一次更详细的技术交底,并请来经验丰富的老师傅给工人介绍经验并现场示范。
2、现场安排两名调度负责车辆、人员调配,以保证混凝土的连续供应。
2009.3.19
-
2009.3.29
陈跃英
2
混凝土搅拌不均、不准
1、对搅拌站定期进行维修保养,所有计量器具按期进行全面复核,使精度符合要求且在有效期内使用,保证稳定的连续生产。2、混凝土搅拌时间严格控制在120-150秒之间。砂、石计量的允许偏差≤2%;确定合理的投入顺序保证混凝土拌和物的匀质性。
2009.3.21
-
2009.3.30
雷玉锋
3
原材料混放、原材料质量不稳定
1、加强人员质量意识,及时与原材料厂商协调,保证原材料的需求及原材料质量控制; 2、做好搅拌站原材料的储备工作,为生产的连续性打好基础。
2009.3.19-
2009.4.12
何 东
4
粉煤灰,外加剂品种不合适
1. 选用优质二级粉煤灰。经多次试验确定适宜用量;
2. 由以前使用的聚羧酸减水剂改用萘系高效减水剂,从而进一步降低混凝土粘度及用水量,减少干缩裂缝。
2009.3.25
-
2009.4.18
张小莉
5
混凝土配合比不良、水灰比、砂率不佳
严格控制砂率,水灰比,塌落度;每台班至少一次对砂、石含水率的检测,及时调节施工配合比。
2009. 3.22
-
2009.4.25
许梅花
6
蒸汽养护制度落实不到位
专人进行温度控制,并在每环管片蒸养罩进气口处加设分气阀。升温速度控制在15℃/h,恒温控制在50℃-55℃内保持1-2小时,降温速度20℃/h。
2009. 3.18
-
2009.3.25
王心刚
7
大气温度
的影响
混凝土保持适宜的温度(浇注温度控制在15℃-30℃内),使其能较好凝固。
2009. 3.18
-
2009.3.23
赵映娥
隋云霞
<二>、效果验证
2009年5月4日,我们通过对PDCA循环实施后生产的管片随机抽取100块管片进行检查,得出如下统计数据:
1、有裂缝管片占抽样管片2%;
2 、有裂缝管片的裂缝宽度在0-0.06mm之间,裂缝数量在0-3条/片。
有裂缝管片的裂缝状态如下表:
裂缝宽度(mm)
百分率(%)
<0.05
(40%)
0.05-0.07
(60%)
>0.07且≤0.1
(0%)
裂缝数量
百分率(%)
1
(40%)
2-3
(60%)
4-5
(0%)
可见通过本次的PDCA循环后,管片的裂缝有所减少,但未完全达到小组预期目标,于是小组决定再次进行下一轮PDCA循环。
八、第二次PDCA循环
根据调查结果,小组通过反复研究,认为人员、机械、环境方面的不利因素已消除,但在材料和施工方法上依然存在问题。见因果关系图如下:
材料
管片表面裂缝
砂石料进场不稳定
混凝土坍落度不稳定
蒸养时升温梯度控制不好
施工方法
<一>、对策制定
通过小组成员对找出的原因作了仔细的研究,对得出的要因推出了如下对策表并加以实施。
要因对策表
序号
要 因
对 策
实施时间
实施人
1
砂石料进场不稳定
原材料进厂由专人验收合格才能卸车,并加大对材料检验频率。
2009.5.5-
2009.5.25
雷玉锋
何东
2
混凝土坍落度、和易性不稳定
对混凝土的施工配合比进行严格控制,设专人进行检测,对达不到要求的混凝土一律不准入模。混凝土坍落度由≤60mm改为30-50mm。
2009.5.5-
2009.5.20
祁淑丽
3
蒸养时升温梯度控制不严
加密调温频率为每15min/次,专人测温、记录。
2009.5.5-
2009.5.12
陈跃英
<二>、效果验证
2009年6月5日,我们通过对第二次PDCA循环实施后生产的管片随机抽取100块进行检查,发现管片表面均无裂缝,保证了混凝土管片优良率达100% 。
可见通过第二次PDCA循环后,管片表面均无裂缝,已达到小组的活动目标。
九、改进效果
通过两次PDCA循环,管片表面裂缝得到控制,实现我小组的预期目标,以下是两次PDCA循环示意图。
第一次循环后有裂缝管片占抽样管片2%;有裂缝的管片的裂缝宽度在0-0.06mm之间,裂缝数量在0-3条/片。
第二次循环后管片优良率达100%;管片表面均无裂缝。
A
P
C
D
P
A
C
D
循环前有裂缝管片占抽样管片5%;有裂缝的管片的裂缝宽度在0-0.1mm之间,裂缝数量在0-5条/片。
十、效益分析
小组通过本期的两次PDCA循环,进行了相应的技术措施处理后,到目前为止管片表面出现的裂缝得到了有效的控制。同时获得了良好的经济效益和社会效益:
1、经济效益:现用混凝土配合比在使用粉煤灰、减水剂后水泥用量相应减少,技术性能优化同时还具有良好的经济性,以此配合比配制的混凝土使我公司混凝土成本降低率达4.5% 。
2、社会效益:由于我厂所供盾构管片质量优良,得到盾构施工方认可并多次受到了业主和监理的好评,为我厂树立了良好的形象。我小组通过对本次课题的PDCA循环,整体实力又迈上一步台阶,增强了解决问题的能力并且团队凝聚力得到相应提升。
十一、体会与交流
在本项目的施工过程中,管片厂QC小组对管片表面裂缝缺陷的技术改造,在项目部的领导下,在监理公司有效监督和检查指导下,经过多次试验合格后进行了推广,确保了管片的外观质量,解决了管片表面存在气泡缺陷的问题。
通过此次QC小组的活动提高了小组成员的质量意识和发现问题、分析问题、解决问题的能力,为企业的发展打下了坚实的基础,在巩固成果的基础上我们QC小组愿与各单位进行交流,共同进步,为社会创造优质的产品。
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