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怀特定转子后续处理方案.doc

上传人:天**** 文档编号:9519503 上传时间:2025-03-29 格式:DOC 页数:5 大小:35.54KB
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资源描述
定转子后续处理方案 一、 前期装机试验总结 经过前一阶段初步试验, 得到定转子样品硬度在HRB90-95之间: 1、 定子尺寸精度已经基础符合要求, 针齿位置度最大偏差0.018, 最小偏差0.006, 但存在一定锥度, 转子从定子一面轻易放入, 另一面则比较困难; 2、 转子尺寸相对不规则, 存在较大偏差, 最大偏差达0.06, 需要深入调整。 3、 定转子装机试验后, 工作半小时即出现较为显著磨损, 需深入处理以提升其耐磨性。 磨损样品分析后认为: 定转子硬度存在较大缺点, 使得样品在工作过程出现较为严重磨损, 下一步关键方向为提升产品硬度。 二、 后续处理试行方案 全部样品激光打标后分为6组; 1、 精度测量: 转子需检测部位为邻齿、 对齿之间高度, 齿形轮廓线 定子需检测部位为各针齿位置度 对6组样品进行初步精度测量, 统计定转子各个精度尺寸数据; 2、 渗铜处理 取2组定转子样品进行渗铜, 渗铜后确保密度在7.4以上, 测量其渗铜后尺寸精度, 并做好统计; 若渗铜后精度不合要求, 则进行整形, 并测量其精度; 3、 热处理: (得到马氏体、 索氏体、 上贝氏体组织; 860℃保温1h, 油冷) A、 整体热处理+低温回火 样品编号(01-06) B、 QPQ+低温回火 样品编号(07-12) C、 高频淬火+低温回火 样品编号(13-18) D、 渗铜+高频淬火+低温回火 样品编号(19-24) E、 渗铜+热处理+低温回火 样品编号(25-30) F、 真空氮化 样品编号(31-36) 4、 精度测量 测量样品经过热处理后尺寸精度, 并进行精度测量, 统计精度数据; 5、 性能检测 分别取热处理后各组样品进行硬度测量与磨损试验; 6、 装机试验 三、 预期目标 1、 确保样品精度符合要求; 2、 定转子样品经热处理后, 表面硬度达HRC45-50, 硬化层深度达1mm以上。 多种热处理转子尺寸精度表 工艺方法 硬度 检测尺寸 偏差 锥度 B12 B23 B34 B41 标准样件 2整样件 整体热处理 860 离子氮化10h, 530 高频淬火 QPQ 硬化层0.7 HV440-540 HRC50-60 HRB90-95 HRC42-47 HRC35-38 21 23 24 21 22 23 24 0 -1 0 -4 -5 -4 1.5 2 -0.5 -2 -1.5 3.5 3 4 59.94-59.96 60.00-60.01 60.00-60.01 60.02-60.03 0 0 0 -3 -5 -4 1 4.5 -1 -1 0 3.5 4.5 4 0 0 -1 -3 -3 -7 0 1.5 -1.5 -1 0 3 4.5 2.5 0 1 -1 -4 -3 -6 1.5 3 -1.5 0 -1 3 2.5 3 0 0.02 0.01 0.01 0.02 0.03 0.015 0.03 0.01 0.02 0.015 0.01 0.02 0.015 0 0.01 0.01 0.02 0.03 0.03 0.04 0.02 0.02 0.01 样品存在锥度, 测量时检测样品中部 整形构想: 热处理后零件因含有极高硬度与脆性, 所以在常温状态下无法进行整形。金属在高温下原子活动猛烈, 宏观表现为金属硬度将会大为降低, 更轻易发生变形。所以, 现提出一构想: 将零件从常温状态下以极快速度进行加热, 使其快速达成一适宜温度, 此时, 温度还未达成奥氏体化区域, 而整个基体在高温状态下硬度将会发生变低, 快速将零件放入整形模, 在其温度高, 硬度低条件下进行整形。验证这一构想是否含有可行性。 金属在整形过程中, 含有一定温度, 但没有足够时间进行相转变, 过冷奥氏体在冷却过程中部分转变为回火马氏体组织, 所以, 相对于整形之前, 零件整体硬度并无显著降低, 但零件精度将得到提升。 工艺方法 硬度 检测尺寸 偏差 锥度 B12 B23 B34 B41 标准样件 3整样件 3整淬火整形 HRC50-60 HRB90-95 HRC42-50 0 -1 0 2 1 1.5 0 0 0 1.5 0.5 1 0.5 1 1 0.5 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 2 2 0 1 1 0 0.5 1 0 0.5 1 0 1 1.5 0 -0.5 0 0 0 1 0 0 -1 1 0 0 1.5 2 1.5 0.5 2.5 1.5 1.5 1 0 1.5 1 1 -0.5 0 0.5 -1 0 0 1 -1 0.5 0 1.5 0 0 1.5 1 2 2 1.5 0 1.5 0 -1 1 0.5 1 -0.5 1 0 0 0.02 0.01 0.015 0.02 0.015 0.015 0.02 0.015 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.015 0.015 .0.025 0.01 0.015 0.01 0.01 0.02 0.01 0 0.01 0.02 0.01 0.02 0.015 0.01 0.02 0.02 0.025 0.01 0.01 0.01 0.015 0.02 0.025 0.015 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 转子较整形之前, 无显著差异偏差0.01-0.025, 锥度0.01-0.02。硬度提升较大, 表面硬度达HRC42-50, 平磨后端面硬度HRC37-42. 产品耐磨性改善方案: 定转子样品经过高频处理后, 表观硬度在HRC42-55之间, 硬度不稳定, 其耐磨性仍然需要改善。为此下一步工作方案以下: 1.首先, 先对样品进行金相分析, 分析样品经高频淬火显微组织。确定多种组分含量。 2.对样品多种组织进行显微硬度测试。然后测定样品硬化层表面维氏硬度, 与20CrMnTi材料进行对比。 3.原定、 转子材料, 处理方法与性能分析。(20CrMnTi进行C、 N共渗) 4.检测内容: 定子针齿度、 外缘半径、 锥度、 定转子配合径向间隙。 定转子工作下一步方案: 1、 QPQ样品直接试验 2、 QPQ+高频淬火 3、 高频至HRC50-55以上 定子耐磨性较差可能因为其强度原因, 所以, 重新压制一批密度7.20以上定子。测定其参数。
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