资源描述
降低烧结返矿率的途径与实践
王静波吴凤霞李发展
(安阳钢铁公司烧结厂)
摘要通过对影响烧结返矿率的因素进行分析,从优化配料、强化制粒和造球、提高料
层厚度、实现低碳低水均质烧结等几个方面着手,使烧结返矿率从1998年的23.6%降到了
2003年的16.9%。
关麓词烧结返矿率降低
随着炼铁精料技术的发展,高炉对烧结矿
质量的要求越来越严,不仅要求其品位、碱度
稳定,而且对其强度和粒度组成的要求也越来
越高。安钢烧结厂28 m2烧结机系统现有4台
机,2003年计划产量130万t。近几年,随着
低硅铁精矿的采用,烧结矿品位提高,但同时
也出现了成品矿强度降低和细粒级(1O一5
ram)比例增加的问题(其中也包括混合料添
加白云石的负面作用),对烧结和炼铁生产造
成了不同程度的影响。尤其是返矿率上升,对
降低烧结成本和加工费不利。据以往的经验,
返矿率每增加1%,高炉焦比升高0.5%一1%,
产量下降1%。为此,降低烧结返矿率成为了
我们工作中的一个重要方面。经过几年的努
力,我们摸索出了一套行之有效的方法,并在
生产中获得了初步成功。
2 影响烧结返矿率的主要因素
多年的生产实践及有关研究表明,影响烧
结返矿率的因素是多方面的,也是复杂的。既
有烧结料化学成分、矿物组成的影响,又有配
碳量、混合料水分、料层厚度、透气性等工艺
操作参数方面的影响,另外,抽风负压、冷却
速度等设备工艺参数也对返矿率有不同程度的
影响。
收稿日期:2003—04—23 联系人:王静波(455004)
河南安阳钢铁公司烧结厂
3 降低返矿率的主要措施及对策
3.1 配加高品位粉矿
改善混合料原始粒度组成,提高混合造球
效果,能有效改善料层透气性,提高烧结矿产质
量。实践表明,当粉矿加入量为10%时,料层透
气性从0.77 mS/(m2·rain)上升到0.90 m3/(m2
·rain),相应的烧结生产率提高4% 一5%;粉矿
配加量为20%时,透性提高到1.25 m3/(m2·
rain),生产率提高14% 一15%。有鉴于此,我们
在生产中配加了一定比例的高品位巴西粉和印
度粉,结果料层透气性明显性改善,生产率提
高,对降低返矿率起到了明显的作用。
3.2 加强燃料和熔剂的破碎操作
众所周知,熔剂和燃料粒度对烧结生产有
很大影响。粒度过粗,会使其在混合料中分布
不均匀,造成强度和结块不均匀。尤其是熔剂
(生石灰)粒度偏大时,在配料过程中不易消化,
常造成烧结矿出现白点,导致返矿量增加。因
此,我们要求熔剂粒度控制在<3 mm的占90%
以上,并增设了熔剂破碎检查筛分,要求岗位工
人随时抽样检查,确保粒度合格。目前,熔剂粒
度合格率平均达到了93.2%。为了减少熔剂粒
度波动带来的烧结矿质量和强度的不稳定,还
在实现微机自动配料的基础上采用了生石灰配
消器,并使用热水对其进行消化。
燃料粒度过粗会造成燃烧带过宽,料层阻
力增大,影响透气性和产量;过细,则造成燃烧
速度过快,燃烧带变窄,影响烧结矿强度。经反
维普资讯
烧 砖 球 团 第28卷第4期
复实践,最后确定控制燃料中0.5~3 mm粒级
在90%以上。并将燃料破碎分成粗破和细破两
部分进行,粗破采用一台四辊破碎机,细破采用
三台四辊破碎机,利用给料量的不同,提高破碎
效率和质量合格率。同时在生产管理上,推行
标准化操作,严格工艺纪律。实施上述措施后
效果明显,燃料粒度合格率平均为92.3%。
3.3 严格配料操作
有差别,变料过程中必然造成配比的变化。因
此,要特别注意变料过程中的配料操作,力求稳
定烧结矿成分。另外,在常规操作中,也要尽可能
减少配比调整次数,以保证烧结矿质量的稳定。
3.4 提高烧结矿碱度
碱度是影响烧结矿矿物组成和强度的一个
主要因素,在相同的工艺操作条件下,不同碱
度烧结矿的矿物组成略有差别,致使烧结矿强
由于原料场料堆不同,相应的化学成分略 度相差很大(见表1)。
表1 不同碱度烧结矿的粒度组成(%)
由表l可看出:随烧结矿碱度升高,成品
矿中<5 m 粒级含量逐渐减少,强度呈上升
趋势。从理论上分析,高碱度烧结矿的粘结相
以铁酸钙为主,铁酸钙不仅强度高,而且其还
原性也很好。因此,在一定范围内,提高烧结
矿碱度,能改善其粒度组成和强度。从2002
年5月起,我们将烧结矿的碱度由原来的1.8
提高到2.0。同时,为避免碱度波动对烧结矿
质量的影响,在生产操作上力求碱度的稳定。
3.5 强化混匀制粒.提高料层能透气性
为提高料层透气性,保证烧好烧透,以降
低返矿量,我们对混匀制粒工艺进行了一些改
造,适当减小了混合机倾角,延长了混合造球
时间。此外,考虑到我厂的返矿(特别是热返
矿)没有直接参与配料,不利于烧结矿质量的
稳定,所以我们改进了原来的加水制度,将混
合料一次水改在预热滚筒中添加,以减少热返
矿对混合料造球和透气性的影响。
3.6 提高料层厚度.实现低水低碳烧结
我厂烧结所用原料主要为赤铁矿,所需烧
结温度较低,客观上要求混合料水分较低。对
高碱度烧结矿而言,其主要矿相为赤铁矿和铁
酸钙,铁酸钙的强度较好,它的形成温度在
l 200℃左右,一旦配碳量过高,燃烧带温度将
达到l 300℃以上,极易造成Fe203分解,使矿
物组成中Fe30 和FeO增加,铁酸钙含量降低,
引起成品矿强度下降。同时,燃烧带温度过高,
易生成柱状或块状铁酸钙,造成冷却时出现裂
’ 纹,使烧结矿强度降低,返矿量升高。
通过上述分析和总结以往的操作经验,我
们将混合料水分控制在6.2%左右,较原来降低
了一个百分点;燃料配比为5.2%,也比原来下
降了0.5%。然而,要实现低水、低碳操作,厚料
层是基础,也只有实现了厚料层,才能达到低碳
高强度的目的。目前,我们已将料层厚度由330
mm提高到了420 mm,效果较为明显。
3.7 延长冷却时间
冷却速度过快,会对成品烧结矿强度和粒
度组成造成不利影响。为了将此影响降到最低
程度,我们调整了带冷机机速,使烧结矿的冷
却时间由原来的20 min延长到35 min,为改善
其粒度组成创造了条件。
4 生产效果
自2002年5月份生产高碱度烧结矿以来,
通过实施上述措施,烧结返矿率整体水平比以
往同样生产高碱度烧结矿时下降了3~4个百
分点。具体数据见表2。
表2 近年来烧结返矿率的变化
年份 1998 1999 2000 2001 2002 2003(1—3)
返矿率/% 23.6 21.2 20.53 19.44 17.14 16.9
维普资讯
2003年第4期 王静波等 降低烧结返矿率的途径与实践 55
5 结语
1)在安钢现有原料条件及生产条件下,
保持原料成分稳定,适当提高碱度,能够获得
强度和 摩较好的烧结矿,降低返矿率。
2)适当配加进口粉矿,改善混合料的原
始粒度组成,提高料层透气性,可以提高烧结
矿成品率。
3)严格破煤操作,改进加水方式,提高
料层厚度,实现低水低碳厚料层烧结,有利于
提高烧结矿的平均粒度。
4)在保证生产顺行的情况下,适当降低
烧结矿的冷却速度,可减轻烧结矿的粒度细
化,降低返矿率。
sI姗M匮AsI瓜ES lf0R RE】 J‘:ING s】 .】[ER RErI Ns
WangJlngbo et a1.
Abstract Through analyzing the factors influencing the returns-out,some mefsure8,such鼬proportioning optim1~tlon,
deep bed and~ow-water/em'bon slnterlng and granulation enhance etc., were adopted in 28 slntering machine system of
ANGANG.As a result。the slnter returns were decreasedto 16.9% .
Key words slnteHng,sinter returns,decrease
世界Midrex工艺直接还原厂一览表
直接还原厂 厂址 年产能/Mt 设备数量 产品 投产年 状况·
乔治敦钢公司 美国南卡罗莱纳州乔治敦 0.40 l DRl ’7l 0
伊斯帕特汉堡钢铁公司 德国汉堡 0.40 l DRl ’7l 0
伊斯帕特魁北克冶金公司l 加拿大魁北克省孔勒特克 0.40 1 DRl ’73 l
SIDERCA 阿根廷坎帕纳 0.40 l DRl ’76 0
伊斯帕特魁北克冶金公司2 加拿大魁北克省孔勒特克 O.6O l DRl ’77 l
臭里诺科黑色冶金公司I 委内瑞拉马坦萨斯 O.35 l DRl ’77 0
阿根廷钢业公司 阿根廷孔斯蒂图西翁 O.60 l DRl ’78 0
卡塔尔钢铁公司 卡塔尔Meeaieed 0.40 l DRl ’78 0
臭里诺科黑色冶金公司Ⅱ 委内瑞拉马坦萨斯 1.29 3 DRl ’79 0
加勒比伊斯帕特公司 特立尼达多巴哥波因特利萨斯 O.84 2 DRl ’80/’82 0
沙特钢铁公司I 沙特朱拜勒 O.8o 2 DRl ’82/’83 0
臭斯科尔电冶金公司 俄罗斯奥斯科尔 1.67 4 DRl ’83/’85/’86/’87 0
Arested Mm8 马来西亚拉不安岛 O.65 l HBl ’84 0
胡齐斯坦钢公司 伊朗阿瓦士 1.84 4 DRl— ’85/’90/’92/’02 0
亚历山大国家钢铁公司I 埃及杜海莱 O.72 l DRl ’86 0
利比亚钢铁公司I 利比亚米苏拉塔 1.1O 2 DRl ’89/’90 0
埃萨钢公司I&Ⅱ . 印度Hazira O.88 2 HBl ’90 0
臭帕科公司 委内瑞拉臭尔达斯港 1.oo l HBl ’90 0
VENPRECAR 委内瑞拉马坦萨斯 O.66 l HBl ’90 0
埃萨钢公司m 印度Hazira 0.44 l HBl ’92 0
沙特钢铁公司Ⅱ 沙特朱拜勒 O.65 l DRl ’92 0
穆巴拉克钢公司 伊朗穆巴拉克 3.2O 5 DRl ’92/’93/’94 0
伊斯帕特工业 印度Raigad 1.oo l DRl ’94 0
亚历山大国家钢铁公司Ⅱ 埃及杜海莱 O.8O l DRl__
展开阅读全文