资源描述
夹河矿固定设备安全预控表
一、主井提升系统(单绳缠绕式提升机)
序号
项 目 内 容
预控分析
预控处理
备注
1
主轴装置完好,主轴无安全缺陷,最大静张力及最大静满足要求,缠绕式缠绕层数不超规定。
2JK3.3×1.5型,最大静张力125KN,最大静张力差85KN,无缺陷。
2
减速器完好,最大输出扭矩、传动比、传动效率符合要求。
XL-30/16,最大输出扭矩300KNm,运转正常。
3
主电动机完好,运转正常,做功合理。
YR560-8,1000kw,运行正常。
于下半年检修期间更换完毕,另一台备用。
4
电控完好,运转正常,实现数字化。
转子变频电控,正常。
5
安全保护装置齐全可靠,双线制保护完善,仪表指示正确定期校验。
安全保护装置齐全可靠,符合要求。
6
制动系统完好可靠,液压站定期清洗换油,闸间隙监测装置使用正常。
TE160液压站,TP1制动器,闸间隙监测正常。
7
提升钢丝绳选型合理,安全系数符合要求,每天验绳,新绳悬挂前试验合格,使用中定期检验合格,使用中的钢丝绳断丝、磨损、锈蚀不超标。
18×7-φ34提升钢丝绳,安全系数7.2,试验合格。提升绳更换期限符合规定,使用正常。
正常更换,最近一次更换日期为:2012年9月29日
8
提升容器(箕斗)完好,定期验罐。悬挂装置完好,定期检验,按期更换。
JQ-6箕斗使用正常。悬挂装置检验及使用正常。
9
装卸载设备完好,定重装载准确,爬行距离合理。
装卸载设备完好,定重准确,爬行合理。
10
罐道使用正常,定期检查。罐道及滑靴磨损、锈蚀、变形不超标。
38kg/m钢轨罐道,罐道及滑靴正常。
11
罐道梁定期防腐,锈蚀、变形不超标。
有部分罐道梁锈蚀较重。
已于下半年检修期间更换部分锈蚀罐道梁
12
导向轮(天轮)完好,运转正常。
3m天轮运转正常。
13
提升信号设置符合规定,使用可靠,有备用信号。
提升信号设置合理,备用信号良好。
14
供电方式合理,高低压供电均有可靠的双电源。
高低压供电均有可靠的双电源。
15
提升能力满足矿井核定生产能力需要,无制约矿井生产能力的“瓶颈”。
核定提升能力158万吨/年,满足矿井核定生产能力需要。
16
管理制度完善,施工措施编制合理,规范执行。
各项管理制度完善,贯彻执行认真。
17
操作、维护、管理人员数量符合要求,定期培训,持证上岗。
人员数量满足需要,现状合格。
附:1、提升系统概况:
夹河矿主井提升系统为立井单绳缠绕式,井筒直径4.5m,井口标高+42m,落底水平-298.8m,井筒深度342m,井架高度39m,过卷高度0.5米,过放距离9米,最大提升速度8.1m/s,一次提升循环时间74S。
主井提升绞车为洛阳中信重工有限公司2009年改造的2JK3.3×1.5-16型绞车,投运时间为2009年,最大静张力125KN,最大静张力差85KN;加速度0.87m/s2,减速度0.93 m/s2;电机型号为YR560-8,功率1000KW,额定电压6KV,额定电流127A;提升容器为徐州煤矿安全设备厂生产的JQ-6型轻型锰钢箕斗,连接装置型号为XS-135,由徐州煤矿安全设备厂生产;采用定重装载,定重设备型号KJD10,装载量6T;罐道为38Kg/m钢轨;钢丝绳为18×7+PPC-Φ34-1670-ZS,生产厂家为贵州钢绳股份有限公司。
安全保护装置有防止过卷装置、防止过速装置、过负荷和欠电压保护装置、限速装置、深度指示器失效保护装置、闸瓦间隙保护装置、减速功能保护装置、松绳保护装置、满仓保护装置,另外还有定车装置。主井提升系统于2001年6月份完善缓冲托罐装置; 2004年10初矿井停产检修期间主井安装了KJD10型箕斗定重装载设备并正常使用。2009年敷设井筒漏泄通信装置电缆实现井筒无线漏泄通信。2011年进行电控改造,安装了变频控制系统。
2、提升系统图及速度图。
提升系统图后附
速度图:
阶
段
项
目
初速度
主加速
等速
减速
爬行
一次提升时间
运行时间(s)
3.00
14.11
33.0
7.00
15.10
72.21
终速度(s)
0.50
8.00
8.0
0.50
0.50
――
加速度(m/s²)
0.17
0.53
0.00
-1.07
0.00
――
运行距离(m)
0.75
59.95
264.00
29.75
7.55
――
3、管理制度状况,施工措施编制及执行情况,操作、维护、管理人员情况等简介。
在严格落实《夹河煤矿机电设备、系统“三定一巡四检”管理规定》及矿井每年两次的停产检修制度同时全面推行徐矿司【2008】57号《矿井主要提升系统管理规定》以及《徐州矿务集团有限公司技术安全措施编制及贯彻规范(试行)》
在检修检查和重点工程施工过程中,除要有施工工程负责人外,还要做到每道工序都要有责任人,每个责任人都要有监护人,工程负责人、工序责任人和施工监护人共同对施工安全和施工质量负责。检修检查记录内容不得笼统模糊,要填写定性和定量分析结论,能够测量的要填写具体数据。
主井操作司机三班共11人,维护人员4人,满足要求。
分管固定设备科长1人,技术人员3人。
二、副井提升系统(多绳摩擦式提升机)
序号
项 目 内 容
预控分析
预控处理
备注
1
主轴装置完好,主轴无安全缺陷,最大静张力及最大静满足要求,摩擦衬垫符合要求。
JKM3.25×4型,最大静张力450KN,最大静张力差120KN,无缺陷。
2
减速器完好,最大输出扭矩、传动比、传动效率符合要求。
P2 H800(2)-11.5,最大输出扭矩200KNm,正常。
3
主电动机完好,运转正常,做功合理。
双YR630-10/1180,正常
4
电控完好,运转正常,实现数字化。速度图及力图各阶段设置合理,调速性能好,能耗低。
已经进行转子变频改造,电控系统运转正常
5
安全保护装置齐全可靠,双线制保护完善,仪表指示正确定期校验。
安全保护装置齐全可靠,符合要求。
6
制动系统完好可靠,液压站定期清洗换油,闸间隙监测装置使用正常。
TE161液压站,K1125制动器,闸间隙监测正常。
7
提升钢丝绳选型合理,安全系数符合要求,每天验绳,新绳悬挂前试验合格,使用中的钢丝绳定期检验合格,使用中的钢丝绳断丝、磨损、锈蚀不超标。平衡尾绳断丝、磨损、锈蚀不超标,使用正常。
6V×37-Φ32-1770提升钢丝绳,安全系数9.8,试验合格。139×23平衡尾绳。提升绳及尾绳更换期限符合规定,使用正常。
主提钢丝绳于2012年下半年检修期间更换,运转正常
8
提升容器(罐笼)完好,罐内阻车器安装合理可靠,定期验罐。悬挂装置完好,定期检验,按期更换。
GDS-1×2×4罐笼完好,使用正常。悬挂装置检验及使用正常。(南罐笼锈蚀)
已于下半年检修期间更换北罐罐笼
运转正常
9
钢丝绳罐道磨损、锈蚀、断丝不超标,滑套磨损不超标。
X19+T18+Z19-Φ40.5钢丝绳罐道及滑套正常。
10
导向轮(天轮)完好,运转正常。
3m导向轮运转正常。
11
安全门及操车装置完好灵活,闭锁装置齐全可靠。
安全门及操车装置完好,闭锁装置完善,正常。
12
提升信号设置符合规定,使用可靠,有备用信号。
井口操车系统为压风系统,实现闭锁困难,操车操作台与信号操作台不是同一操作台
13
供电方式合理,高低压供电均有可靠的双电源。
高低压供电均有可靠的双电源。
14
提升能力满足矿井核定生产能力需要,无制约矿井生产能力的“瓶颈”。
核定提升能力142.2万吨/年,满足矿井生产需要。
15
管理制度完善,施工措施编制合理,规范执行。
各项管理制度完善,贯彻执行认真。
16
操作、维护、管理人员数量符合要求,定期培训,持证上岗。
人员数量满足需要,现状合格。
附:1、提升系统概况:
夹河矿副井提升系统为立井多绳摩擦式,井筒直径7m,井口标高+43.3m,落底标高-626.85m,井筒深度670.15m。过卷高度0.5米,过放距离12米,最大提升速度8.8m/s;
提升绞车为洛阳中信重工有限公司2010年改造的JKM3.25×4型绞车,投运时间为2011年10月,最大静张力450KN,最大静张力差115KN;加速度0.60m/s2,减速度0.73 m/s2;电机型号为YR630-10,功率630KW×2,额定电压6KV,额定电流76.3A;提升容器为徐州煤矿安全设备厂生产的一对1吨双层双车罐笼;连接装置型号为XS-135,由徐州煤矿安全设备厂生产,分别于2012年5月和2012年10月进行了更换;罐道绳为宁夏恒力钢丝绳股份有限公司生产的X19+T18+Z19-Φ40.5型密封钢丝绳,分别于2010年10月和2011年5月进行了更换;提升钢丝绳为6V×37+NF-Φ32-1770-左(右),生产厂家为贵州钢绳股份有限公司,与2012年10月进行了更换。
安全保护装置有防止过卷装置、防止过速装置、过负荷和欠电压保护装置、限速装置、深度指示器失效保护装置、闸瓦间隙保护装置、减速功能保护装置、松绳保护装置、满仓保护装置,并于2001年安装投用了防撞梁及托罐装置;2010年10进行电控改造,安装了PLC电控系统,实现了双线安全回路。
2、提升系统图及速度图:
提升图后附
提升速度图:
阶
段
项
目
初速度
主加速
等速
减速
爬行
一次提升时间
运行时间(s)
-
18.69
55.00
11.20
20.00
104.89
终速度(s)
-
8.90
8.9
0.80
0.80
―
加速度(m/s²)
-
0.48
0.00
-0.72
0.00
―
运行距离(m)
-
83.18
489.50
54.32
16.00
―
3、管理制度状况,施工措施编制及执行情况,操作、维护、管理人员情况等简介。
在严格落实《夹河煤矿机电设备、系统“三定一巡四检”管理规定》及矿井每年两次的停产检修制度同时全面推行徐矿司【2008】57号《矿井主要提升系统管理规定》以及《徐州矿务集团有限公司技术安全措施编制及贯彻规范(试行)》
在检修检查和重点工程施工过程中,除要有施工工程负责人外,还要做到每道工序都要有责任人,每个责任人都要有监护人,工程负责人、工序责任人和施工监护人共同对施工安全和施工质量负责。检修检查记录内容不得笼统模糊,要填写定性和定量分析结论,能够测量的要填写具体数据。
主井操作司机三班共13人,维护人员4人,满足要求。
分管固定设备科长1人,技术人员3人。
三、主排水系统
序号
项 目 内 容
预控分析
预控处理
备注
1
主排水系统合理完善,满足矿井正常涌水及最大涌水时期排水需要,雨季前全负荷试验合格。
-450至-280至地面、-1010至-600至地面两个排水系统,能力满足。
2
主排水泵完好,工作泵、检修泵、备用泵配置符合规定,水泵排水量及运行效率满足要求。
-280:3台200D43×9,-450:3台200D43×6, -600:5台MDS300-65×11,-1010:3台MDS300-65×9,配置合理,运转正常。
3
主电动机完好,运转正常,做功合理,防爆等级符合要求。
4个泵房电机功率分别为450、315、1000、900kw,运转正常。
4
电控完好,运转正常,防爆等级符合要求。
4个泵房电控状况良好,使用正常。
5
引水装置可靠,有备用引水装置。
4个泵房均有双套引水装置,使用正常。
6
安全保护装置齐全可靠,仪表指示正确定期校验。
安全保护及仪表完善,使用正常。
7
启动方式合理可靠,启动时间符合要求。
电抗器降压启动,启动时间满足要求。
8
主排水管路(包括泵房环形管路及井筒排水管路)配置符合要求,定期防腐,无严重锈蚀。
排水管路配置合理,-600井筒2趟12”排水管路有锈蚀现象。
防腐处理
矿正在协调处理中
9
闸阀及逆止阀完好、灵活、可靠。
闸阀及逆止阀良好。
10
配水闸阀完好、灵活、可靠,定期开闭试验。
配水闸阀定期开闭试验,使用灵活可靠。
11
防水门(密闭门)完好,密闭效果好,门侧电缆入口封堵符合要求。
防水门定期检修,密闭良好。
12
水仓容积满足要求,水仓及吸水井定期清理,有水位指示及水位报警。
水仓定期清淤,有水位指示及报警。
13
供电方式合理,双电源供电可靠。
双电源供电正常。
14
排水能力满足矿井核定生产能力需要,无制约矿井生产能力的“瓶颈”。
核定排水能力985万吨/年,满足生产需要。
15
配置远程控制系统,实现远程控制无人值守。
-280、-600、-1010已改远控,其余2个泵房待改。
远控改造
10月
16
管理制度完善,施工措施编制合理,规范执行。
泵房无人值守制度待完善。
完善制度
10月
17
操作、维护、管理人员数量符合要求,定期培训,持证上岗。
未改无人值守前操作人员数量不足。
培训远控人员
10月
附:1、矿井排水系统基本情况:
我矿布置在四个主排水泵房,分别为:-280、-450、-600、-1010泵房,排水设备均为高效节能水泵。
1、-280泵房:一级排水,现装设200D43×9水泵3台,1用2备,水泵扬程367.2m,电机型号YB450M1-4,额定功率450KW,额定电压6KV,采用串电抗器启动,小时额定排水能力288 m3/台。两趟6KV电路构成双回路供电。设有两趟Φ219×8排水管路,通过2个钻孔至地面,排水高度328.2m。
2、 -450泵房:二级排水,现装设200D43×6水泵3台,1用2备,水泵扬程228m,电机型号YB450S1-4,额定功率315KW,额定电压6KV,采用串电抗器启动,小时排水能力288 m3/台。两趟6KV电路构成双回路供电。设有两趟Φ245×7.5排水管路,经-450皮带上山至-280水仓,排水高度170m。
3、-600泵房:一级排水,现装设MDS300-65×11水泵5台,2用3备。因矿井涌水量小,现正常只开一台。水泵扬程713.9m,电机型号YB2-5003-4,额定功率1000KW,额定电压6KV,定子电流118A,小时排水能力300 m3/台。两趟6KV电路构成双回路供电。设有两趟Φ325×14排水管路,经副井筒至地面,排水高度645m。
4、-1010泵房:二级排水,2009年1月投入运行,现装设MDS300-65×9水泵3台,1用2备,水泵扬程582.5m,电机型号YB630S2-4,额定功率900Kw,额定电压6Kv,额定电流105.4A,小时额定排水能力300 m3/台. 两趟6KV电路构成双回路供电。设有两趟Φ273×9.5排水管路,经3米绞车运输斜巷至-600沉淀池,再经-600大巷水沟流入-600水仓,排水高度410m。
2、排水系统图后附
3、操作、维护、管理人员情况等简介。
水泵操作司机21人,维护人员5名,满足要求;
分管固定设备科长1人,技术人员3人
四、主通风机
序号
项 目 内 容
预控分析
预控处理
备注
1
主通风机完好,风量、负压满足需要,运行效率符合要求。轴流式风机动叶片能联动调节,叶片材质符合要求。离心式风机应定期防腐。
2台AGF606-2.82-1.4-2通风机,锻铝动叶片可联调,运转正常。
2
主电动机完好,运转正常,做功合理,对旋风机主电动机防爆等级符合。
Y630-8,1250kw,使用正常。
3
电控完好,运转正常,启动操作灵活可靠。
电控良好,电抗器降压启动,启动时间满足要求。
4
安全保护装置齐全可靠,仪表指示正确定期校验。
安全保护及仪表完善,使用正常。
5
监测监控装置齐全可靠,使用正常。
能够实现在线监控机远程控制。
增加远控装置
已招标结束
6
防爆门(盖)设计、安装符合规范,密闭良好,配重合理。
防爆门设计安装合理,使用正常。
7
供电方式合理,双电源供电可靠。
双电源供电正常。
8
通风机能力满足矿井核定生产能力需要,无制约矿井生产能力 “瓶颈”。
通风机能力满足矿井生产需要。
9
管理制度完善,施工措施编制合理,规范执行。
各项管理制度完善,贯彻执行认真。
10
操作、维护、管理人员数量符合要求,定期培训,持证上岗。
人员数量满足需要,现状合格。
附:1、矿井通风机基本情况:
夹河矿共有矿井主通风机房1个,安装有AGF606-2.82-1.4-2型轴流式通风机2台,额定流量223m3/s,额定风压2860Pa,风叶运行角度-7.5°,沈阳工业606所2010年6月生产;电机型号Y630-8,功率1250Kw,转速745r/min,佳木斯电机厂2010年5月生产。
该轴流式通风机采用锻铝合金风叶,能够实现两级风叶角度联调,且具备完善的在线监测监控,实时记录风机的各项运行参数。供电系统采用35KV变电所两趟6KV电缆双回路供电,矿井反风采用电机反转反风。
2、操作、维护、管理人员情况等简介。
中央风井操作司机共9人,维护人员2人,满足要求
分管固定设备科长1人,技术人员3人
五、压风机
序号
项 目 内 容
预控分析
预控处理
备注
1
压风机完好,供风能力满足矿井生产需要,配风合理,比功率符合要求。
7台40m3螺杆机,有1台的机头等处出现过问题。
更新
2
主电动机完好,运转正常,做功合理。
250、200kw电机,正常。
3
电控运转正常,启动操作灵活可靠。
已联动控制。
4
安全保护装置齐全可靠,仪表指示正确定期校验。
安全保护及仪表完善,使用正常。
5
风包保护齐全可靠,使用正常。
安全阀定期校验。
6
配置远程控制系统,实现远程控制无人值守。
通讯协议不匹配,不能远程控制(需换同类机型)。
部分远控改造
10月
7
供电方式合理,双电源供电可靠。
双电源供电正常。
8
压风机能力满足井下压风自救系统需要。
能满足井下压风自救系统需要。
9
管理制度完善,施工措施编制合理,规范执行。
各项管理制度完善,贯彻执行认真。
10
操作、维护、管理人员数量符合要求,定期培训,持证上岗。
人员数量满足需要,现状合格。
附:1、压风机基本情况:
夹河矿空压机房装备有2台LG—44/8G,5台MM200-2S型螺杆式空压机,排气量分别为44m3/min、38.8m3/min,排气压力为0.8MPa。LG—44/8G型空压机配套电机型号为Y2-355M-2 ,转速2985r/min,功率250Kw;MM200-2S型空压机配套电机型号为:JY353-4,额定功率200KW,额定电压6KV。采用两趟6KV电路构成双回路供电。
2、矿井压风系统后附
3、操作、维护、管理人员情况等简介:
空压机操作司机10人,维护人员3人,满足要求
分管固定设备科长1人,技术人员3人
六、井下斜巷提升机(液压绞车)
序号
项 目 内 容
预控分析
预控处理
备注
1
主轴装置完好,主轴无安全缺陷,最大静张力及最大静满足要求,缠绕式缠绕层数不超规定。
2JKYB-3×1.5XP型,最大静张力120KN,最大静张力差90KN,无缺陷。
2
油泵及油马达完好,最大输出扭矩、传动比、传动效率符合要求。
油泵及油马达运转正常。
3
主电动机完好,运转正常,做功合理。
YB315L2-4电机,正常。
4
电控完好,运转正常。
电控正常。
5
安全保护装置齐全可靠,双线制保护完善,仪表指示正确定期校验。
安全保护装置齐全可靠,符合要求。
6
制动系统完好可靠,液压站定期清洗换油,闸间隙监测装置使用正常。
TE609C制动器,闸间隙监测正常。
7
提升钢丝绳选型合理,安全系数符合要求,每天验绳,新绳悬挂前试验合格,使用中的钢丝绳定期检验合格,使用中的钢丝绳断丝、磨损、锈蚀不超标。
6V×19-Φ28-1770提升钢丝绳,安全系数7.72,试验合格。提升绳更换期限符合规定,使用正常。
8
提升容器(矿车)完好,连接装置完好,定期检验,按期更换。
1吨矿车使用正常。连接装置检验及使用正常。
9
轨道使用正常,定期检查。
24kg/m轨道运输,正常。
10
导向轮完好,运转正常。
1.4m导向轮运转正常。
11
提升信号设置符合规定,使用可靠。
提升信号设置合理,使用正常。
12
上下井口装设视频装置,保持清晰。
上下井口视频清晰。
13
供电方式合理,使用正常。
供电系统使用正常。
14
提升能力满足生产需要。
满足运输需要。
15
管理制度完善,施工措施合理,规范执行。
各项管理制度完善,贯彻执行认真。
16
操作、维护、管理人员数量符合要求,定期培训,持证上岗。
人员数量满足需要,现状合格。
附:1、提升系统概况:
夹河矿斜巷绞车单绳缠绕式,上部标高:H=-594.15m,垂高:H=414.15m,提升斜长:L=1150.113m,巷道角度:α=21°最大运行速度4m/s;提升时间为380.25s.
该提升绞车为中信重机自动化工程有限公司2007年生产的2JKYB-3×1.5XP型液压绞车,投运时间为2007年5月。最大静张力120KN,最大静张力差90KN;电机型号为YB315L2-4,功率200KW*2,额定电压660V/1140 V,额定电流201/116A;提升容器为选用MG1.1-6A型一吨标准矿车;钢丝绳为6V×19-Φ28-1770,生产厂家为贵州钢绳股份有限公司。
绞车安全保护装置有防止过卷装置、过负荷和欠电压保护装置、限速装置、深度指示器失效保护装置、闸瓦间隙保护装置、减速功能保护装置。
斜巷上下口均装设JKBX—IA型声光语言报警器。斜巷上口采用连锁道档加单安全铁门,下口安设常闭式安全门,斜巷中安装两道跑车防护装置。该斜巷一坡三档齐全,符合《煤矿安全规程》规定。
2、操作、维护、管理人员情况等简介。
绞车操作司机10人,维护人员2人,满足要求
分管固定设备科长1人,技术人员3人
附:主井提升系统图,副井提升系统图、压风系统图、井下排水系统图
-280排水设备技术特征表
-450排水设备技术特征表
-600排水设备技术特征表
-1010排水设备技术特征表
水
泵
型 号
MD280-43×9
水
泵
型 号
MD280-43×6
水
泵
型 号
MDS300-65*11
水
泵
型 号
MDS300–65×9
流 量
280m3/h
流 量
288m3/h
流 量
300m3/h
流 量
300m3/h
扬 程
367.2m
扬 程
258m
扬 程
713.9m
扬 程
582.3m
电
动
机
型 号
YB2 4004-4
电
动
机
型 号
YB450S1-4
电
动
机
型 号
YB2 5003-4
电
动
机
型 号
YB630S2—4
功 率
450KW
功 率
315KW
功 率
1000KW
功 率
900KW
电 压
6KV
电 压
6KV
电 压
6KV
电 压
6000V
电 流
53.5A
电 流
37.1A
电 流
116.7A
电 流
105.4A
排水
管路
井筒管路
Ф219×320m×2
排水
管路
井筒管路
Ф225×480m×2
排水
管路
井筒管路
×634m×2
排水
管路
井筒管路
Ф325×1100m×2
泵房内管路
Ф273×40m×2
泵房内管路
Ф225×30m×2
泵房内管路
Ф325×35m×2
泵房内管路
Ф325×18m×2
制 图
徐州矿务集团夹河煤矿
绘 图
井下排水系统图
审 核
工程师
科 长
机电科
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