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高空大跨度钢筋混凝土桁架梁质量控制.pptx

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资源描述
,#,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,工程概况,徐州新城区档案馆,建设地点,徐州市新城区,2,号路,建设单位,徐州市新城区国有资产,经营有限责任公司,设计单位,徐州第二设计院,建筑面积,36885 m,2,用 途,徐州城市档案资料,结构类型,框架,结构层数,五层,开工日期,2008.1.8,竣工日期,2009.3.10,质量目标,江苏省级优质工程(扬子杯)奖,工 程,特 点,主体结构在,1,3,与,C,H,轴间(标高,18.55m,22.75m,处,),设计跨度,40.5m,,高度为,4.2m,的钢筋混凝土桁架梁,砼强度,C30,。桁架梁上弦梁、下弦梁截面尺寸均为,6001100mm,,腹杆(斜杆)截面尺寸,600800,,次梁截面尺寸为,300900mm,。,1,、桁架梁跨度大(,40.5m,),高空(梁净高,17.5m,)布置,结构荷载重(梁下集中荷载,11.8KN,),模板支撑架搭设难度大,危险性高;,2,、上(下)弦杆与腹杆节点处,钢筋布置复杂、紧密,钢筋绑扎难度大;,3,、砼结构杆件(腹杆)尺寸不规则,支模困难,砼成形质量要求高。,制表人:王 涛,日期:,2008,年,4,月,10,日,一、工程概况,徐州市档案馆外观效果图,二、,QC,小组概况,QC,小组情况简介表,表,-2,制表人:马惠贤 日期:,2008,年,4,月,10,日,小组名称,苏中公司徐州,207QC,小组,成立时间,2005,年,6,月,注册时间,2005,年,6,月,8,日,注册编号,SZ-QC2005-02-03,课题名称,高空大跨度钢筋混凝土桁架梁质量控制,课题登记号,SZ-QC2008-02-03,课题类型,攻关型,年检注册号,SZ-QCJ2009-02-03,活动时间,08,年,4,月,8,日,2008,年,12,月,10,日,QC,小组成员简介表,表,-3,成,员,简,介,序号,姓 名,性别,年龄,职称,职务,文化程度,小组分工,1,贾伯军,男,41,工程师,项目经理,大学,组 长,2,王 涛,男,34,工程师,分公司总工,硕士,副组长,3,王跃进,男,42,工程师,项目技术负责,大学,副组长,4,陈海军,男,40,助 工,施工员,中专,组 员,5,张昌进,男,25,助 工,施工员,大学,组 员,6,杨 波,男,25,助 工,质检员,大学,组 员,7,马惠贤,女,30,工程师,测量员,大学,组 员,8,陈岵生,男,40,技术员,安全员,中专,组 员,小组成员,8,人,均接受过,60,小时以上,QC,教育,有丰富的现代化施工管理经验,熟悉,QC,小组活动所遵循的,“,四个阶段和十个工作步骤原理,”,。,制表人:马惠贤 日期:,2008,年,4,月,10,日,三、选题理由和选题,高,空,大,跨,度,钢,筋,混,凝,土,桁,架,梁,质,量,控,制,理由,2,:(业主要求),桁架梁作为本工程结构的主要支撑体系,其结构安全性占有非常重要的地位,业主方有要求施工方对本桁架梁施工作为关键工序施工,重点对待。,理由,3,:(现场要求),该桁架梁存在高、大、难等现场施工特点,该模板支撑系统高度超过,8m,,跨度超,18m,,属于危险性较大工程,是工程成败的关键。,理由,1,:(公司要求),高空大跨度钢筋混凝土桁架梁结构体系在房屋建筑中应用较少,具有较强的新意。本公司决定通过本课题的研究,寻求科学的解决依据,编写施工工法,为今后类似工程的施工积累经验。,四、现状调查,高空大跨度混凝土结构在现代建筑中应用越来越多,但是总体此类工程质量不尽如人意,尤其会发生坍塌事故,造成较大的人员和经济损失。,2008,年,4,月,8,日至,11,日,组织,QC,小组成员对公司在徐州在建、竣工的三个类似工程:徐州食品城门楼项目、徐州科技馆项目、徐州规划馆项目钢筋砼结构质量进行现场检查,实测,327,点,不合格点,50,个,合格率,84.7%,。其质量缺陷见表,-4,:,高空大跨度异形砼结构质量缺陷调查表,表,-4,制表人:马惠贤 时间:,2008,年,4,月,12,日,注:,砼观感缺陷指蜂窝麻面、缺棱掉角、翘曲不平等,序号,存在问题,频数(点),频 率,累计频率,1,实测,截面尺寸超偏,27,54%,54%,2,目测,砼观感缺陷,12,24%,78%,3,实测,轴线位移,5,10%,88%,4,实测,标高偏差,3,6%,94%,5,实测,其 它,3,6%,100%,合 计,50,100%,100,90,80,70,60,50,40,30,20,10,0,频数,N=50,(,点,),累计频率,(,%,),A,类,B,类,C,类,3,5,12,27,3,50,45,40,35,30,25,20,15,10,5,0,高空大跨度异形混凝土结构质量缺陷排列图,从质量缺陷排列图上可以看出高空大跨度异形砼结构的,截面尺寸超偏,和,观感缺陷,是影响工程质量的,主要缺陷,。,截面尺寸超偏 观感缺陷 轴线位移 标高偏差 其它,制图人:马惠贤 时间:,2008,年,4,月,12,日,54%,78%,88%,94%,100%,五、确定目标及可行性分析,目 标,混凝土结构质量一般项目合格率达到,90%,以上。,可,行,性,论,证,有利因素:,1,、公司、分公司领导高度重视,在资金、人力和物力上提供全力支持,保障本小组活动顺利开展。,2,、小组全体成员参加当地主管部门组织的,QC,基础知识培训班,观摩,QC,创优项目部,增加操作经验和提高活动组织能力。,3,、业主、监理和设计方也积极参与本小组活动,提供有力的技术支持。,4.,、项目部管理制度健全、技术力量雄厚、组织管理到位,为目标实现打下坚实基础。,实施难点:,1,、施工难度大、危险性高。,2,、施工人员缺乏钢筋砼桁架梁类似施工经验。,结论:,只要我们大家团结一致,充分发挥自身优势和有利条件,高起点,严要求,精心组织,定会克服困难,,保证目标值一定实现,。,六、原因分析,QC,小组召开原因分析会,对异形砼结构的截面尺寸超偏、砼观感缺陷进行原因分析,见关联图。,绘制人:王 涛 杨 波 时间:,2008,年,4,月,14,日,质量缺陷分析关联图,截面尺寸超偏,砼观感缺陷,砼面上有脚印,作业人员成品保护意识薄弱,模板变形大,露天操作、日晒雨淋,模板破旧、强度低,工序安排不合理,缺棱掉角、翘曲不平,拆模早、强度不够,支撑脚手架体系不安全,钢管、扣件等材料不合格,支撑方案有缺陷,部份作业人员没有经验,作业方法有误,检查复核不到位,测量仪器有问题,仪器没有检测就使用,裁截模板尺寸不对,测量不准,模板没有清理干净,作业人员接受交底不到位,对商砼厂家没有预控措施,砼材料不符合,振捣不到位,峰窝、麻面,模板拼缝不严,漏浆,施工机具不符合,振捣方法不对,模板表面污染,图纸失效,七、要因确认,QC,小组对因果关系图中末端因素进行调查分析和现场验证,并认真讨论,逐一确认。找出了产生质量缺陷的要因(见表,-5,),表,-5,制表人:王 涛 时间:,2008,年,4,月,28,日,序号,末端因素,调查验证分析,确认方法,负责人,确认时间,结论,1,支撑方案有缺陷,查阅支撑方案,发现计算错误,构造措施不符合要求。工程达到危险性较大工程规模,但没有组织专家论证。,调查分析,王涛,08.04.15-4.17,要因,2,钢管、扣件,材料不合格,检查支撑脚手架用的扣件、钢管等材料,达到合格要求。,现场测试、测量,王涛,08.04.15-4.17,非要因,3,模板材料破旧、强度低,目测、实测现场模板材料质量,发现模板为新板,质量较好。,现场验证,王涛,08.04.15-4.17,非要因,4,露天操作、日晒雨淋,现场检查,发现拆模后专人能及时清理模板,分类堆放。,调查分析,王跃进,08.04.20-4.23,非要因,5,模板拼缝不严,查阅现场支模状况,缝口大、背楞间距大。,现场验证,王跃进,08.04.20-4.23,要因,制表人:王 涛 时间:,2008,年,4,月,28,日,续表,-5,6,模板没有,清理,检查现场模板使用状况,能及时清理。,现场验证,王跃进,08.04.20-4.23,非要因,7,对商砼厂没有预控措施,现场询问责任人员、查阅相关资料,对商砼厂有控制措施。,调查分析,王跃进,08.04.20-4.23,非要因,8,检查复核不到位,现场调查技术复核记录、质检日记,询问责任人员,发现检查不及时,记录失真。,调查分析,杨波,08.04.22-4.24,要因,9,仪器没有检测就使用,检查测量设备合格证、复检资料,发现设备合格、检测及时。,调查分析,杨波,08.04.22-4.24,非要因,10,图纸失效,现场询问人员、调查资料,发现信息传递及时,操作人员持图有效,。,调查分析,杨波,08.04.22-4.24,非要因,制表人:王 涛 时间:,2008,年,4,月,28,日,续表,-5,11,部分作业人员缺乏经验,现场查看操作过程、询问操作工人操作技艺,认为工人经验较丰富,调查分析,杨波,08.04.22-4.24,非要因,12,作业人员接受交底不位,查阅施工前工人做技术交底不及时不准确,交底记录不明确,调查分析,马惠贤,08.04.24-4.28,要因,13,施工机具不符合,现场检查振动棒数量、型号和木工机具,满足施工要求。,现场验证,马惠贤,08.04.24-4.28,非要因,14,工序安排不合理,查询进度表、技术方案,发现工序安排合理,符合工艺要求,调查分析,马惠贤,08.04.24-4.28,非要因,15,人员成品保护意识薄弱,查看现场成品保护情况,工人没有在未达强度的砼面施工,现场验证,马惠贤,08.04.24-4.28,非要因,支撑方案有缺陷,模板拼缝不严,检查复核不到位,作业人员接受交底不到位,要因确认了!,八、对策措施,制表人:马惠贤 日期:,2008,年,5,月,1,日,针对影响搞高空大跨度异形砼结构质量的四个要因,小组成员根据,5W1H,的原则,研究对策、制定目标、落实责任。具体见对策措施表(表,-6,):,对 策 措 施 表,表,-6,序,号,要 因,对策,目标,措施,地点,完成,时间,负责人,1,支撑方案有缺陷,完善方案经论证后严格执行,方案按规定进行编制、审核、审批和论证,并,100%,按方案执行,1,)完善方案内容;,2,)邀请专家组对方案进行论证;,3,)按方案要求实施,加强跟踪检查。,分公司、建设局会议室、项目部,2008.5,20-9.10,王 涛,马惠贤,2,模板拼缝不严,改进支模工艺,接缝严密,严禁涨模、漏浆,1,)采用,18,厚多层板,背楞在缝隙处用木契固定;,2,)同一截面采用四道螺杆,缩小背楞间距。,项目部,2008.6,20-8.10,贾伯军,杨 波,3,检查复核不到位,加强检查复核力度,保证检查复核率,100%,1,)完善三检制和专检制;,2,)质检员责权利明确:,3,)检查记录及时真实;,4,)定期召开质量分析会。,项目部,2008.5,10-11,10,王跃进,马惠贤,4,作业人员接受交底不到位,严格实施交底,工人班前进行接受交底率,100%,1,)分层次进行交底;,2,)交底内容包括技术标准、工艺、安全要求等。,项目部,2008.5,25-11,10,王 涛,杨 波,九、实施对策,实施一,完善方案经论证后严格执行,1,、完善方案内容,桁架梁跨度,40.5m,,高,4.2m,,桁架下弦梁支模高度最高为,17.5 m,,考虑如果整个桁架梁进行一次砼浇筑,应用普通钢管脚手架难以支撑桁架梁荷载,我们提出新的方案:砼分三次浇筑,第一道水平施工缝留在下弦梁与腹杆节点处上部,第二道水平施工缝留在上弦梁与腹杆节点处下部。在下弦梁砼强度达到,75%,后(保留模板支架),再依次施工腹杆和上弦梁。本方案得到了设计单位和专家组的同意。,本模板支架验算采用中国建筑科学研究院建筑工程软件研究所,PKPM,建筑施工安全设施计算软件,将支架验算有关计算参数直接输入计算机软件,并经多次优化后,即可得到准确的计算结果。,经过准确的验算,梁和板模板均采用,18,厚复合板,支撑系统采用,483.5,满堂钢管架手架,现浇板下立杆间距,900 mm900 mm,;下弦梁(,1100600,)支撑立杆的纵距,(,跨度方向,)l=0.45,米,梁增加,2,道承重立杆;次梁(,900300,)支撑立杆的纵距,(,跨度方向,)l=0.65,米,立杆的步距,h=1.50,米,模板支架搭设高度为,18.5,米(至现浇楼板底),梁净高,17.5,米。,构造措施:,a,、模板支架必须设置双方向扫地杆,长方向扫地杆固定在距底座上皮不大于,200mm,处的立杆上。,b,、立杆之间必须按步距满设双向水平杆,水平杆保证在同一条水平线上。,c,、立杆顶部支梁底模处采用支撑横杆和立杆搭接,必须设置双扣件与立杆连接。,d,、剪刀撑设置:支撑架项部、,10.75m,处,(,三层板,),、,3m,处设置三道水平剪刀撑;梁两侧、满堂架周边及中部每隔,10m,沿全高各设一道竖向剪刀撑。,e,、在周边每层现浇楼板处预插短钢管与支撑架进行连接,同时利用框架柱作为连墙件固定点,连接件采用,6m,长钢管,与支撑架立杆采用多点连接,增加整体刚度。,增强,强度,、刚度,和稳定性,2,、邀请专家组对方案进行论证,模板支撑方案由分公司技术组编制,完成后通过总工审核,形成初稿。,由徐州建设局组织相关专业专家对方案进行论证,对施工方案提出修订要求和实施要点。,根据专家组提出的意见,增加竖向剪刀撑、水平加强层及与周围构件的连接,形成最终方案。,3,、按方案要求实施,加强跟踪检查,由王涛组织各职能部门人员及各施工班组进行了技术和安全交底;使全部操作人员领会了操作要点及安全注意要点。,由木工班组长对模板支撑方案的执行进行了跟踪检查,,100%,按方案进行施工。,4,、效果(实施负责人:王涛、马惠贤),经过严格的编制、审核、审批和论证程序,使施工方案编制完整、合理,具有可操作性,施工过程中严格按照方案,100%,执行,达到预期目标。,实施二,改进支模工艺,1,、实施措施,模板选用,18,厚多层板,模板尺寸根据具体构件尺寸确定,缝口处纵向木方与横向钢管背楞之间缝隙用木契固定。,纵向背楞采用方木,5080mm,,横向背楞采用双钢管,483.5,,间距,350mm,;螺杆采用,10,钢筋,同一截面采用四道螺杆,截面中间两道、两侧各设一道。,腹杆交叉处模板图,腹杆支模图,2,、效果,(实施负责人:贾伯军 杨 波),通过以上措施,有效增强模板刚度,砼拆模后进行检测,检测,30,点,没有发现涨模、漏浆的现象,达到预期目标。,砼成型图,实施三,加强检查复核力度,1,、实施措施,完善项目部,“,三检,”,制度和专检制度,落实具体措施。,项目部配备三名质检员,确定各质检员职责,明确责权利相结合。,质检员做好过程跟踪检查,随时做好书面记录,出现问题及时解决。,项目部定期召开质量分析会,对经常出现的类似问题进行分析,编制纠正预防措施,按措施进行整改。,2,、效果,(实施负责人:王跃进 马惠贤),现场检查制度健全,实施措施到位,专业质检员认真负责,每道工序跟踪检查,检查复核率,100%,,达到预期目标。,质检员对模板进行检查,实施四,严格实施交底,1,、实施措施,(,1,)分层次进行交底,项目技术负责人王跃进对班组长、施工员,和质检员等做好书面交底工作;,由班组长组织职工进行班前口头交底,质,检员做好监督。,(,2,)交底内容,材料控制、机具操作方法;,工序内容、施工工艺、流程、操作要点等;,质量标准、安全要求等。,3,、效果,(实施负责人:王涛 杨 波),通过接受交底,操作工了解操作规程、工艺和安全知识,按进度高优质地完成了工作内容。工人班前接受交底率,100%,,达到了预期目标。,十、效果检查,1,、完成课题目标,QC,小组于,2008,年,11,月中旬对该桁架梁的施工质量进行检查,,检查,184,个点,合格,173,点,合格率为,94.02%,(见表,-7,和实施结果对比图),实现了课题目标。,高空大跨度桁架梁结构质量检查记录汇总表,表,-7,检查人:王 涛、王跃进、马惠贤、杨 波等,制表人:杨 波 时间:,2008,年,12,月,1,日,序号,质量问题,检查点数(个),合格点数(个),合格率,1,截面尺寸超偏,30,28,93.33%,2,砼观感缺陷,48,45,93.75%,3,轴线位移,20,19,95%,4,标高偏差,36,34,94.44%,5,其 它,50,47,94%,合 计,184,173,94.02%,实 施 结 果 对 比 图,制图人:杨 波 时间:,2008,年,12,月,1,日,合格点率,0,20,40,60,80,100,实施前,84.7%,94.0%,目标值,实施后,90%,桁架梁外观图,2,、经济效益:,由高空大跨度桁架梁结构施工质量的提高,减少了混凝土面修补用工,并对粉刷层厚度进行了有效的控制,减少了人工工作量及材料消耗量,产生经济效益,3450,元。,3,、社会效益:由于,QC,小组的活动,使得高空大跨度桁架梁质量一次成优,主体结构观感优良,受到建设单位、监理单位以及建设主管部门的好评。不少建设单位、招标单位的人员到现场进行考察,赢得了广泛的社会信誉,提高了企业知名度,也为我公司在徐州市建筑市场打下坚实的基础。,4,、无形效益:,QC,小组成员对活动前后进行了自我评价。,项 目,自我评价得分,活动前,活动后,质量意识,4,5,个人能力,3,4,QC,知识,4,5,解决问题的能力,4,5,团队精神,4,5,活动成果自我评价,自我评价雷达图,制表人:杨 波 日期:,2008,年,12,月,4,日 制图人:杨 波 日期:,2008,年,12,月,4,日,质量意识,个人能力,解决问题的能力,团队精神,QC,知识,活动后,活动前,4,5,3,4,4,4,4,5,5,5,十、巩固措施,为巩固和推广,QC,小组活动成果,召开,QC,小组会议,小组成员再次学习了,QC,知识和对本次成果进行总结,将施工中存在的未预见的问题,在方案中加以补充,为以后的类似工程施工积累了宝贵的经验,同时将,高空大跨度钢筋砼桁架梁施工方法,编写作业指导书,编号,SZ,(,ZDS,),-006-2009,,在公司范围内进行交流推广。,十一、总结体会及今后打算,我们通过开展,QC,小组活动,使高空大跨度钢筋混凝土桁架梁混凝土结构观感、质量得到了很大提高。今后,我们将不断探索、创新,积累经验。,本小组拟将,“,提高砼结构中钢结构预埋件留设位置准确性,”,,作为下一个,QC,活动课题。,江苏省苏中建设集团股份有限公司,徐州,207QC,小组,2009,年,1,月,16,日,衷心感谢各位专家评委的指导!,谢谢!,
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