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粉喷桩工艺试桩施工总结
一. 试桩段落的选择
1. 新阳高速公路B6标全段均存在软土,为防止桥头跳车,在各大、中桥桥头及涵洞两侧与路基连接处进行粉喷桩处理。全段粉喷桩桩长共计476518m,设计桩长6—12m,K64+783~K64+950段软土层厚度为7m左右,本合同段桩长及地质情况都较有代表性,故选此段做工艺试桩。
2. K64+783~K64+950段地质情况:7米范围均为亚粘土,天然含水量较高。
3. 设计桩径为φ50cm,桩间距为1.2m,正方形布设,平均水泥掺入量为55kg/m,90天强度不小于1.6Mpa.
二.试桩的施工组织
1.施工人员
施工负责人:杨西成
技术负责人:李 彬
现场质检员:石增如、耿鹏
技术工人:4名
普工:2名
2.材料
水泥采用郑州金龙水泥厂生产的42.5级普通硅酸盐水泥,使用前已做过试验合格并报监理。
3.施工机械见下表。
施工机械表
序号
机械名称
规格 型号
额定功率、 容量或吨位
厂牌及出厂时间
数量
新旧 程度(%)
1
粉喷桩机
PH-5B
2000 武汉
1
90
2
柴油发电机
6135A2D
75KW*2
120KW*1
2000 武汉
2
87
3
储存罐
1600L
2001 汉阳
1
92
4
空压机
DSC8/3
22KW
2001 宁波
1
94
5
粉喷记录仪
PJ4-3
2000 武汉
1
90
三、施工过程
1.工艺流程见附表
2.施工过程
2005年1月30日下午3:30于K64+783~K64+950段进行了工艺试桩。参加人员有:施工单位:李彬、杨西成、石增如、耿鹏,监理单位:蔡新勇、任马壮。
自2005年1月30日下午3:30至次日下午2:00,共试桩6根,深度为8m。
四、取得的工艺参数如下:
1.钻进速度:V=1-1.5m/min。施工时拟采用1.2 m/min。
2.平均提升速度:Vp=0.8-1.0m/min。施工时拟采用0.9 m/min。
3.搅拌速度R=30m/min。
4.粉体喷入量平均大于55Kg/m。
5.喷灰时管道压力:P=0.40MPa。
6.复搅深度为4m(4m以下复搅困难)
五、试桩检测情况
1.
2.我合同段室内成型试件抗压强度为:15%水泥掺量R7=0.65Mpa,推算R90=1.6Mpa
3.结论:掺入量55Kg/m可以满足强度要求,采用的工艺参数可以满足设计要求,已具备全面开工的条件。
六、试桩中存在的问题
1.
七、现场问题的防治及处理
1.设计范围内未达到持力层
粉喷桩应穿透软土层到达强度相对较高的硬土层或称持力层,并深入硬土层50cm,持力层深度除根据地质资料外,还应根据钻进电流表的读数变化来确定。当钻杆钻进时电流表的读数明显上升,表明已进入持力层。当软土层厚度与设计桩长不符时,应遵循以下原则:
A.如达到设计桩长而未穿透软弱土层时,应继续钻进直到深入硬土层50cm。
B.如未达到设计桩长,但电流表的读数已明显增大的情况下,表明确已钻至硬土层,此时应继续钻进深入硬土层至少1m。
C.当施工桩长与设计桩长不符时,应及时记录,经监理工程师签认,报业主审批。如出现面积桩长不符时,应立即停止施工,并同时通知监理工程师和业主,待重新确认后再进行施工。
2.施工过程中的夹层断桩问题,其产生原因主要有:
A.储灰罐内的水泥喷完后没有觉察,钻杆继续提升搅拌,而喷粉已中断。
B.灰罐阀门打开后,未等水泥送至喷粉口即开始提钻。
C.水泥潮湿结块或有异物堵管。
D.管道漏气或供气不足。
E.喷粉口被粘土堵塞。
为防止夹层断桩的产生,保证粉喷桩的施工质量,施工中应做好以下工作:
A.注意控制喷粉与提钻的速度和时间,宜先喷粉1-2min后再提钻搅拌。
B.计算出灰罐内每根桩所需的水泥用量,并略有富余。
C.水泥应有防潮措施,喷粉时严格过筛。
D.粉喷桩机应配备电子计量装置,并注意观察。
E.严格检查喷粉时的管道压力。
对于产生的夹层断桩情况,应在12小时内采取补喷措施。
3.桩身强度不均匀
施工过程中,桩身强度不均匀的情况也时有发生,其主要原因有:
A.钻杆提升速度不均。
B.喷粉管路轻微堵塞,造成气压不稳,灰流量时高时低,喷灰不均。
C.遇局部松散软土,造成粉体流失,使桩体水泥含量不足。
D.遇粘土搅拌不均匀。
应采取以下措施:
A.控制提升搅拌速度。
B.经常观察电子计量装置,进行调整和控制。
新阳高速公路B6标
粉喷桩工艺试桩施工总结
施工单位: 中铁十四局集团新阳项目部
经 理:
总 工:
总 结:
二00五年二月二十七日
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