1、Large Scale Nitrogenous Fertilizer Industry2023 年 6 月第 46 卷第 3 期Jun.2023Vol.46 No.31概述某公司煤气化装置是以煤为原料,年产 50 万吨合成氨的大型装置,于 2007 年建成投产。装置采用壳牌粉煤气化技术,在气化炉内粉煤与纯氧、水蒸气混合,通过 4 个烧嘴进行燃烧,生产出主要成分为 CO+H2的合成气,合成气中还含有 N2以及少量的CO2、CH4和 H2S 等组分1。含碳量少于 1%的气化渣通过气化炉底锥排放到除渣系统,气化装置产生的气化渣(含水量约 55%)通过捞渣机捞出,经过皮带输送至临时渣仓进行缓存,渣系统
2、工艺流程如图 1所示。图 1渣系统工艺流程临时渣仓共有 5 个 76m3混凝土悬挂渣仓,装置正常运行期间承接废渣临时缓存。气化渣含水量不小于 50%,渣含水量较高,在渣斗中静置储存时靠重力分离脱水效果不理想,无法满足运输要求,导致气化渣在运输的过程中有大量的黑水洒落,气化渣需倒运至中间堆场进行二次脱水及晾晒,对环境及运输道路造成严重的污染,随着国家环保政策收紧,渣脱水后直接外运问题已刻不容缓。真空系统在气化渣脱水中的应用探讨尹招进,王小勇(云南天安化工有限公司,云南安宁 650309)摘要:介绍某煤气化装置渣脱水技术选择、真空脱水实验、渣脱水装置建设投用等方面的情况,总结真空系统在气化渣脱水中
3、的应用,以便为气化渣脱水找到一种简单适用、易于维护的方式。关键词:煤气化气化渣真空系统脱水收稿日期:2022-09-10;收到修改稿日期:2023-03-03。作者简介:尹招进,男,1976 年 9 月出生,本科学历,化工工艺高级工程师,2018 年毕业于武汉理工大学化学工程与工艺专业,现在云南天安化工有限公司生产技术部从事技术管理工作。联系电话:15911605231;E-mail:。2渣脱水方式选择目前煤化工行业气化渣脱水主要形式有 3 种。2.1机械脱水主流产品为高频振动筛,采用振动电机(或激振器)作为动力源,高频振动使气化渣和黑水分离,渣脱水效果明显,在固体物料脱水中应用广泛,但在气化
4、渣实际使用过程中故障率较高,筛网存在易堵塞、磨损快、使用寿命短、更换频繁等问题。尤其是当气化渣中细灰占比高、含水量较高时脱水效果差;渣中有大渣块时对设备造成卡涩及损坏,目前还没有更好结构的振动筛来彻底解决其存在的问题。高频振动筛脱水示意如图 2 所示3。图 2高频振动筛脱水示意运行中存在的问题主要有:振动筛的筛网更换频率高,使用寿命短;设备布置空间大,现场改造需要扩展平台,增加钢结构支架,现场施工工程量2002023 年第 46 卷大;设备运行噪音大,设备运行期间日常维护工作量大。2.2离心脱水目前在煤化工行业离心式脱水(图 3)多用于煤泥的脱水,在渣脱水中因渣颗粒度较大,并有大渣块的产生,应
5、用比较少。叠螺式污泥脱水机理遵循力水同向、薄层脱水、适当施压及延长脱水路径的原则,脱水机采用全自动控制柜,操作及脱水效果比较明显。图 3离心脱水示意2.3真空脱水真空脱水装置是一种新型高效的脱水装置,利用真空压力差技术加速黑水的析出。气化渣渣仓周边分布析水原件和排渣门析水原件,通过管道连接真空罐进水孔,真空罐抽气孔通过管道与真空站中的真空罐连接,真空站排出的气水通过气水分离器分离,将真空罐内的气体排放到大气中。工作时,渣仓湿灰渣在真空站形成的负压作用下将析水原件(渣仓析水原件和排渣门析水原件)析出的水和废气流入到真空罐中,当真空罐中的灰渣水满了之后触发真空罐上方的液位计,控制柜系统打开真空罐的
6、排水阀,使灰渣水流入到渣浆池或者渣沟中,渣水排完后关闭真空泵排水阀,渣仓中的灰渣水再次落入排水罐完成一个工作循环。2 台渣仓共用 1 套真空站,启停装置和 2 台渣仓抽气阀联锁,当 2 个抽气阀同时关闭时,真空站停止运行,2 个抽气阀其中有 1 个打开时,真空站启动运行。在整个工作过程中,周边析水装置、排渣门和真空罐在真空泵的作用下始终处于负压状态,持续析水。排渣门每次打开排完渣后,渣仓反冲洗系统会对周边析水装置滤网进行冲洗,以保证滤网的清洁。真空脱水装置现场安装示意如图 4 所示。该套装置具备空间占有量小、结构稳定、脱水效率高的优势,设备后期的维护量小,可实现连续或间断运行,根据实际运行工况
7、设置运行模式,真空脱水后期的维护量小,滤网更换简单易操作、可靠性高。图 4真空脱水装置现场安装示意真空脱水具备的优势主要有:脱水效率高,煤渣脱水后含水量在 25%30%;后期脱水系统维护工作量小;改造现场施工工程量少,可实施性强。通过对以上 3 种设备进行对比,真空脱水装置在气化渣脱水方面有较强的优势。3真空脱水实验装置通过对 3 种不同方案的比选和论证,本次气化渣脱水装置采用真空脱水,并进行了先期的工程实践。3.1实验装置建设和运行情况为验证真空脱水装置的实际效果,本次实验装置利旧原厂房内的真空泵,新采购 1 台真空脱水阀门进行安装,未对现有渣仓进行改造。2022 年 1 月22 日 11:
8、00,气化渣 8#渣仓完成真空排渣阀脱水装置安装,13:30 投入运行。24 日 16:30,完成新装置阶段试验。现场安装示意如图 5 所示,分析数据如表 1所示。图 5真空脱水实验装置现场安装示意表 1真空渣脱水实验项目分析数据%时间渣仓料位进渣水分脱水后水分2022-01-221 2 仓51.1113.92022-01-231 2 仓50.9326.62022-01-24满仓53.4225.32022-01-251 2 仓49.6516.23.2实验结论现场进行了 3 天 3 次的排放,2 次渣较干,1 次满仓后有滴水情况。从实验装置运行情况来看,在仅安装 1 个脱水阀门的情况下,水分初步
9、达到预期效果。在渣仓吸水时间过长的情况下,渣仓会出现堵渣无法放渣的情况。实验项目为手动操作,正式201第 3 期尹招进等.真空系统在气化渣脱水中的应用探讨项目时需同步考虑自动化操作,在阀门开关、真空入口管、排放管处加装自动控制阀门。此实验项目运行后,渣仓底部现场卫生明显改善,运行期间现场没有滴水现象。按第一阶段实验数据,在对渣仓和阀门同步实施的情况下,真空脱水装置可将 50%左右水分的气化渣脱水至 20%左右,能够满足渣不落地直接外运的生产需求。根据实验情况,将按渣仓底部切割 2m安装析水过滤元件、底部加装析水阀门及配套设施方向进行研究开发。4真空渣脱水项目的实施4.1改造情况由于现场渣仓本体
10、采用混凝土结构,仓壁挂料严重,在渣仓内部若安装析水元件将很快堵塞滤网,并且渣仓没有检修人孔,对后续析水元件的更换与维修造成很大困难。本次改造将渣仓底部 2m 仓体切除,更换为 1套真空析水渣斗+真空析水排渣门,连接处更换新的析水渣斗套住原水泥渣仓,最后在结合处灌浆,保证其密封性能。真空析水渣斗下方安装真空析水排渣门,真空析水渣斗处设计检修平台,方便日后维修或更换析水元件。真空析水渣斗配带仓壁振打器、人孔门等相关设备。析水渣斗和真空析水排渣门采用 1 套真空站。渣仓改造示意如图 6 所示。图 6渣仓改造示意现场渣仓几何容积 76m3,有效容积 56m3。在渣仓同时投运能保证每台渣仓的析水时间大于
11、 2h。经过真空析水渣斗和真空析水排渣门快速析水,渣含水率保持在 15%25%,满足现场运输要求。经过真空析水,渣中的水分减少,容易发生板结和仓壁挂料现象。为了解决此问题,在渣仓内部衬不锈钢板,渣仓仓壁夹角为 27,在渣内部的水分析出后也不会出现仓壁挂料的现象。每个渣仓增设 1 套与渣仓立柱同等跨距的检修平台,方便真空析水排渣门的检修与更换析水元件。本装置采用 PLC 自动控制,真空脱水装置结构示意如图 7 所示。图 7真空脱水装置结构示意4.2实施情况现场改造施工从 2022 年 6 月 20 日开工,于 7月 28 日具备输渣检验条件,现场施工效果如图 8 所示。图 8渣脱水项目施工效果真
12、空脱水装置投用后,脱水效果明显,放渣顺畅,水分分析数据如表 2 所示。表 2真空渣脱水项目分析数据%日期渣仓料位进渣水分脱水后水分2022-07-28满仓55.0311.602022-08-02满仓50.3610.302022-08-05满仓48.4911.402022-08-07满仓52.1613.202022-08-15满仓50.1612.432022023 年第 46 卷从表 2 分析数据可以看出,渣含水量从入渣仓 50%左右经脱水后均小于 15%,达到了设计要求。装置投用后,运行平稳,渣水分含量均保持在10%15%,设备故障率低,维护工作量较小,渣经脱水后实现了长距离运输和贮存的目的。
13、5结束语在气化渣含水量高,厂内无较大空间堆存的情况下,直接外运较为困难,通过对比不同的渣脱水方式,将真空装置应用于气化渣脱水项目,经过前期实验和正式项目建设,有效提升了气化渣脱水的效果,渣脱水后水分含量小于 15%,达到渣直接外运的标准。渣仓真空脱水系统设备结构简单,操作方便。真空析水排渣门采用电动 气动控制,并设有密封装置,启闭灵活,密封性能好,保证了工作环境的清洁。整套装置采用 PLC 自动控制,减轻了现场劳动强度,可很好的满足气化炉渣不落地直接运输的要求,为气化炉渣的脱水提供了一条新的路径。参考文献1王小勇.合成气冷却器蒸发器更换的工艺方法探讨 J.大氮肥,2023,46(1):62-6
14、4,69.2郭凡辉.煤气化细渣陶瓷膜真空脱水试验与数值模拟 J.化工进展,2022,41(8):4047-4056.3李刚.煤气化粗渣脱水工艺设计及实施 J.化肥设计,2019,57(1):19-21.THE APPLICATION OF VACUUM SYSTEM IN GASIFICATION SLAG DEHYDRATION PROCESS Yin Zhaojin,Wang Xiaoyong(Yunnan Tianan Chemical Co.,Ltd.,Anning650309)Abstract:Thispaperintroducedacoalgasificationplantinit
15、sselectionofslagdehydrationtechnology,theexperimentofvacuumdehydrationprocess,andtheconstructionandcommissioningofslagdehydrationunit,andsummarizedtheapplicationofvacuumsystemingasificationslagdehydrationprocessinordertofindasimpleandpracticalmethodforslagdehydration,andeasyformaintenanceaswell.Key
16、words:coalgasification;gasificationslag;vacuumsystem;dehydrationANALYSIS ON TUBE LEAKAGE ON WATER COOLING WALL AT THE TOP OF QUENCH TANK IN WUHUAN GASIFIER Wan Guopeng(Henan Longyu Coal Chemical Co.,Ltd.,Yongcheng 476600)Abstract:Thispaperanalyzedtheleakagehappenedonwatercoolingwalltubeatthetopofthe
17、quenchtankwithregardtothecorrosionleakageofWuhuanGasifierduringitsoperation.Theleakageproblemwassolvedbyupdatingthetubematerialandthecarefulinstallation,whichensuredthelongtermandstableoperationoftheplant.Key words:Wuhuanpulverizedcoalgasifier;quenchtank;watercoolingwall;corrosionleakage;materialupdate(上接第 188 页)中国石油大庆石化公司二氧化碳回收项目建成中交近日,中国石油大庆石化公司年产 40 万吨高浓度二氧化碳回收项目全面建成中交。该项目在二氧化碳压缩机出口设置干燥器,干燥脱水后的二氧化碳经压缩机升压,将合成氨装置的副产气转化为体积分数大于 99%的高纯度二氧化碳,实现废物利用。项目可将副产品二氧化碳经过干燥液化后用作油田二氧化碳驱油剂,既降低了碳排放,又是一种新兴的油田驱油剂。项目建成投产后,每年可创收 2300 多万元。本刊