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缩短光缆整体熔接过程时间.docx

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缩短光缆整体熔接过程时间 尖兵QC小组 一、 小组概况 小组名称 尖兵 QC小组 成立日期 2014年3月 组长 高建波 所在单位 技术勤务队 二中队通信班 发布人 高建波、续晓健 课题类型 管理型 活动时间 2014.03——2014.08 小组成员 姓名 性别 文化程度 职务 小组职务 组内分工 高建波 男 本科 中队长 组长 全面负责 续晓健 男 高中 班长 组员 组织协调 何富成 男 高中 战士 组员 具体实施 李元杰 男 高中 战士 组员 具体实施 方 毅 男 硕士 队长 组员 技术指导 l 概念解释 光缆整体熔接过程——从准备工作开始,将光缆熔接涉及到的准备、剥缆、对接、盘纤和现场清理等工作过程,统称为光缆整体熔接过程。 时 间 进 度 小组活动时间进度表 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 选择课题 现状调查 目标设定 原因分析 要因确认 制度对策 对策实施 效果检查 巩固措施 回顾总结 注: 计划进度 实际进度 二、 选择课题 通信线路总的趋势是光缆线路逐步取代电缆线路,光缆线路维护重要性及光缆线路维护量也随之增加,如何保证通信线路安全运行,快速恢复中断的光缆已经成为通信保障工作面临的重大课题。 30#、39#厂区涉及光缆线路约5km,30#—39#—38#地埋架空光缆线路约22.5km,合计27.5km,光缆线路的维护和保障任务艰巨,在光缆维护和施工中,光纤熔接工作是比较繁琐的一项工作,需要大家共同努力,不断改善工作流程和方法,才能又好又快的完成光缆熔接,减少整体熔接过程的耗时,小组以此为课题,从工作流程进行分析和研究,并最终总结制定出一套经过优化的光缆熔接流程和工作技巧。 光缆整体熔接工作流程图 施工准备 光缆剥皮 光缆盘整 现场清理 接到光缆熔接任务,抵达施工现场 光缆熔接 按光缆整体熔接流程,小组在2014年4月2日光缆熔接业务训练中对光缆整体熔接工作时间进行了统计: 表一:工作步骤平均耗时(以16芯光缆对接为准)分析表 序号 步骤 工作内容 耗时 (分钟) 1 现场准备工作 施工现场清理;放置工具、材料;光缆拽直、固定;端头切除。 10 2 光缆剥皮 开剥光缆;切割骨架,清洗石油膏;加强件连接。 15 3 光缆熔接 光纤的切割和接续;光纤接续测试。 40 4 光纤盘整 光纤接头加强管安装;光纤的盘留;接头盒两端光缆缠包密封带;接头盒组装。 10 5 现场清理 光缆线路复位;清点装载工具、材料;清除施工现场废弃物。 10 总计 85 由统计可知:现在16芯光缆的对接过程,平均总耗时为85分钟,从我们自身的工作感受来说,有些偏慢,尤其是抢修时间和工作量较大时,往往由于耗时的原因导致抢修作业不能按时完成,影响了任务的顺利进行,或者因为抢通线路让人员加班加点影响休息,减少耗时就明显得更加重要。 通过与电信、联通通信公司专业的施工队伍比较,我们更加了解了自身的不足,找到了问题所在,明确了改进的方向。 三、 现状调查 从以上分析可以看出,光缆剥皮及光纤熔接步骤耗时合计占总耗时65%,是熔接工作的主要步骤,也是我们此次调查研究的重点,这部分耗时对整个过程总耗时的影响重大,所以其合计55分钟的耗时严重影响了整个工作的效率。其余步骤合计耗时百分比为35%,是熔接工作的辅助步骤,但通过观察发现,有些小步骤、小工作点完全可以进行改进,以保证工作的顺畅进行并减少耗时。 四、 确定目标 在保证光缆熔接工作正常可靠的前提下,将光缆熔接过程耗时降低30%——45%。 可行性分析:由饼分图可知,53%的工作耗时用在非光纤熔接的相关工作过程中,即使是光纤熔接的直接过程,其耗时工效也达到2.5分钟/根(纤),有可挖掘的空间,所以完全可以通过创新优化一种新的熔接工作过程方法加以改进,从而大幅度减少工作耗时量,提升工作效率。 随后,小组展开调查: (一) 查阅大量有关熔接工作经验汇总资料; (二) 认真研究光缆技术参数,对光缆的合理拉力承受、弯曲度承受等有一定的了解; (三) 重新审核现有工作流程,对每一步进行优化、改进; (四) 规范光纤熔接机维护保养内容; (五) 将改进优化后的熔接工作流程固化成文,做必要的工作分配和演练,与原有流程做对比。 通过一系列的调查分析,小组对课题目标的实现计划分三步,依次在原耗时基础上分别减少35%,40%,45%的耗时,以大幅降低此工作过程的耗时。 五、 原因分析 小组成员针对光缆整体熔接效率低问题运用头脑风暴进行分析,对造成这一结果的各种原因反复进行了讨论,经汇总归类,绘制了因果分析图。 光缆整体熔接效率低       人员 工艺 设备 材料 材料匹配性差 无固定工作定位 工作配合不精准 业务流程不熟练 工作配合不精准 裸纤清洁不到位 裸纤切割端面不合格 熔接损耗偏大 熔接机V型槽未清洁 熔接效率不高 剥皮时出现断纤 端面对不齐不熔接 显微镜头有灰 光纤出现缠绕 反复作业 材料质量不好 电极老化 程序参数设置不当 维护不到位 放电电流不适中 光缆熔接是个比较烦杂的工作,程序多、配合多,原有的工作模式,有些工作方法不适合我们的实际情况,还有些工作程序,未明确工作小组成员各自的工作内容,造成了工作目标不明确,导致一些混乱,增加了工作耗时。而且原有工作模式没有固定而明确的小组成员分工,操作人员混杂的随机作业,导致业务不熟悉,配合不精准,这些都大大的降低了工作效率。 问题分类 具体分析 解决方法 人员 1、 无固定工作定位 2、 工作配合不精准 3、 业务流程不熟悉 4、 工作内容不明确 通过将工作流程固化成文,明确工作范围分工,使工作人员明确自身工作定位和内容,并加强业务培训和整体配合训练 设备工具 1、 光纤熔接机维护保养不到位,熔接误差值较大 2、 工具及配件应采用正规合格产品 查找技术资料,咨询业务厂家规范光纤熔接机维护保养内容,改进自身的工具配置。 工作程序 1、 工作内容未明确分配 2、 部分流程不适合工作实际 明确程序流程,根据实际工作情况修改部分流程,并将各工作流程明确工作职责 六、 制定对策 通过小组讨论,共提出了三个方案,从不同的角度来思考实现本课题目标。下面就这三种方案,分别从五个方面来对其进行评价,以方便不同方案之间的对比和选择。 表二:方案优化分析表 序号 方案 评价内容 分析 评价 是否采用 1 增加工作人员 经济性 需增加岗位人员1人 中 课题目标实现度差 不采用 劳动强度 工作量少,机动性降低,抢修不便 中 技术要 求程度 增加人员只负责配合工作,技术要求低 良 安全性 人员增多,安全性降低 中 效果实现 由于熔接工作为顺序步骤工作,而主设备有限,增加人员不能明显降低耗时 差 综合 中 2 更换熔接设备 经济性 需购置新的熔接设备及工具 差 费用成本较高 不采用 劳动强度 新的熔接设备工作效率高,劳动强度降低 优 技术要 求程度 需对人员进行新熔接设备的技术培训 中 安全性 改变的是设备的配备,安全性不变 中 效果实现 降低工程耗时,但不经济 良 综合 良 3 工作流程改进优化 经济性 不需要设备及人力的额外投入 优 兼顾了经济性和课题目标的实现 采用 劳动强度 工作量略增 中 技术要 求程度 对熔接工作全面了解 良 安全性 不变 良 效果实现 单次熔接工作耗时有明显降低 优 综合 优 七、 对策实施 (一) 熔接工作人员配置 光纤熔接工作小组设计为三人小组,主熔接人一名,工具负责人一名,配合人员一名,通过分工协作,各司其职,共同完成全过程熔接工作。 (二) 现场准备工作 主熔接人 工具负责人 配合人员 工作内容 设置熔接场所,准备熔接仪器 在熔接场所有序放置工作所需工具 咨询主熔接人,将各种配件拆装完毕 平均耗时统计 5分钟 5分钟 6分钟 该阶段耗时定量 6分钟 此阶段是准备阶段,以往由于没有具体分配此阶段工作范围,导致一些小的混乱和人员分配不当,增加了工作耗时,现在划分了具体准备工作内容,明晰了工作职责,加强了协调,充分的降低了耗时。 (三) 光缆剥皮 以往的光缆剥皮采用的是流行的半剥式剥缆法,工具主要是壁纸刀,费时费力,一般需要两人配合,对主操作人的力量经验要求较高,经过创新研究后,采用新的光缆剥皮方法,降低了工作难度,减少了工作失误(造成断纤)的几率,提升了工作效率。 考虑到后续盘纤工作步骤,在距光缆头约120cm处开始旋割光缆外护皮,先通过两次旋割去掉15cm外护皮。旋割有专用工具,操作简单容易,失误率低。外护皮虽然比较硬实,但15cm的长度采用壁纸刀划开比原来的整个划开难度降低很多,工作人员因意外受伤几率大幅降低,且往外拽拉外护皮已基本不能造成内部光纤断纤的可能。 方法改进后的剥皮步骤: ①先在距光缆头110cm处旋割光缆,然后向光缆头方向移动约15cm,在旋割光缆一次; ②用壁纸刀将旋割出的15cm外护层从正反两面分别各划割一次,注意手的力度,不要用力过度造成内部光纤的损坏。 ③按照之前方法,再截去15cm的外护层,这样在处理内护皮及夹开谱管时,就有足够长度空间,不会因空间不够,强用力拉伸导致光纤断裂; ④完成外护皮的剥离后,剪掉纺纶丝,再用壁纸刀去掉内护皮; ⑤至此已完成内、外护皮的剥离工作,采用新的工作方法后,整个过程一个人即可操作,虽然步骤有所增加,但工作难度降低,易于操作,省时省力; ⑥最后夹断中间的加强芯和填充条,夹开色谱管,从根部留下7—8cm的色谱管长度以备套螺旋管和识别色谱查看光纤顺序,然后直接拉开,用纸擦去油,剥缆工作就完成。 对比新、旧两种光缆剥皮方法,我们可以看到新方法操作简单,耗时少,较旧方法而言在人力和工耗上都有较大提升。 旧方法 新方法 方法简述 采用半开剥法,主要靠壁纸刀划割较长光缆护皮开剥 在半开剥基础上,分两次多步骤划割光缆护皮 所需人员 2人 1人 操作难易 中 易 平均耗时统计 15分钟 8分钟 该阶段耗时定量 8分钟 (四) 光缆熔接 此过程重在配合,三人小组需相互协作,分工明确,减少因配合不熟练、不流畅导致的不必要耗时,有必要对三人小组进行一定量的工作技能训练和整体配合协作训练,提高技术水平,并加强彼此间的默契。 主熔接人 工具负责人 配合人员 工作内容分配 操作熔接仪器负责光纤熔接及协调指挥 负责单侧光纤处理及套光纤热缩管 负责另一侧光纤处理及热缩管的加热处理 在工作时需注意光纤的摆放,摆放不当极易造成光纤丝相互纠缠,给光纤盘整工作带来很大的不便,甚至会前功尽弃,需要剪断光纤丝重新熔接,熔接时多注意一些,时时将纠缠的光纤丝分清,有序摆放,也可以边熔接边将同一色谱管的光纤丝用胶布缠在一起,避免与其他光纤丝纠缠在一起。 针对光纤熔接调芯过程中,可能出现下面两种情况:①一边光纤图像在垂直方向上移动,两端光纤端面对不齐,不熔接;②出现对不齐就熔接,结束后显示估计损耗偏大或熔接失败的情况。经小组讨论及实操数据统计得到验证结果: 情况类别 原因分析 解决办法 解决办法实施前耗时 解决办法实施后耗时 情况① 1.精密V型槽内有灰尘,致一边光纤位置偏高,大于另一边光纤上下运动的最大值,或是显微镜镜头,照明灯和棱镜有灰和暗斑; 2. 显微镜镜头,照明灯和棱镜有灰和暗斑 1.用削尖的牙签沾酒精顺着V型槽单方向擦拭,多做几次。然后用做好端面的光纤头对准V型槽底部向前推; 2.看光纤运动来推测V型槽平滑程度。擦拭两显微镜镜头,两照明灯。(注意:要用干净棉花,最好多擦几次。) 40分钟 20分钟 情况② 1.光纤脏,端面不合格,光纤切割刀有问题; 2.显微镜镜头和两照明灯或棱镜上有灰和暗斑。 调整切割刀,重新制作光纤端面,要求端面合格。擦拭两显微镜镜头,两照明灯。(注意:要用干净棉花,最好多擦几次。) 针对两类在光纤熔接时光纤对不准、熔接损耗偏大的情况,小组提出的解决办法,能够大幅提升光纤熔接的成功率,大大缩短熔接消耗时间。 (五) 光纤盘整 在前面的工序中,已将光纤摆放整齐,避免了交叉纠缠,只需将其有序完整的盘入光纤盒即可。 盘放时先将热缩管压入固定卡夹,固定住位置后,顺势将光纤丝盘在其中,为了能尽量的适合盘纤,熔接后的裸露光纤长度应在200cm左右,由于光纤盘的内部周长为60cm,200cm的长度比较适合光纤盘入其中,盘好后用胶布略微固定。 经过此前一系列的优化,为本程序省略了清理、调整的耗时,直接开始盘整光纤,此程序平均耗时由10分钟降为8分钟。 (六) 现场清理 以往的现场清理只是将工具设备凌乱的搬回,经常出现工具遗落等情况,现在分配了专门的负责人员,各自清理自己负责的工具设备,杜绝意外情况发生,按照各自的工具表格,查验自己的工具设备是否完整无缺。 主熔接人 工具负责人 配合人员 工作内容 清理熔接仪器及附属设备 清理工具箱及自带工具 清理其它自带设备及零散配件 平均耗时统计 4分钟 5分钟 6分钟 该阶段耗时定量 6分钟 (七) 总结 经过一系列的总结、改进、优化,在初步的实际应用中,逐渐确定了每个程序的耗时定量,以此为标准,来确定今后熔接工作的合格水平,指导工作人员的工作和训练方向。 现场准备 光缆剥皮 光纤熔接 光纤盘整 现场清理 合计 原耗时统计 10 15 40 10 10 85 新耗时统计 6 8 20 8 6 48 通过图标可以看出,本管理课题的应是成功的,虽然没有达到节省耗时45%的较高目标,但初步的应用已经将耗时减少了36%,剥缆失误率下降明显,达到了课题目标的要求,而且成本增加基本为零,兼顾了经济性的要求,相信在以后的不断发展成熟中,会取得更好的成果,达到更高的目标。 八、 效果确认 虽然在前期的初步耗时定量测试中,我们已经完全实际的遵循了改进优化后的工作流程,得到了一定的效果确认,但前期的工作较为零散,人员配合也不是很熟练,数据的有效性不是很好,通过对3个月光纤熔接业务训练的数据统计,我们对课题进行了更加精准的验证,在熔接工作后期,经过磨合、配合熟练后,采集了一些有效性较高的数据,对我们的课题效果进行确认。如表三: 序号 现场 准备 光缆 剥皮 光纤 熔接 光纤 盘整 现场 清理 合计 1 5.5 8 20.5 8 6 48 2 6 7 20 7.5 5 45.5 3 6 7 22.5 8 6.5 50 4 5.5 6.5 21.5 7.5 6 47 5 5 6.5 19 7.5 5.5 43.5 平均 5.6 7 20.7 7.7 5.8 46.8 从表三中可以看出,经过一段时间的配合磨合后,工作耗时的数据,无论是全过程合计耗时数据,还是单个程序耗时数据,总体上都呈逐步下降状态,最后的全过程平均耗时统计为46.8分钟,比初期的48耗时定量要低,相比原工作水平,耗时更节省了45%,说明我们的工作合格,达到了熔接工作的耗时要求,从单次数据统计看,只有一次50分钟超过了48分钟的定量要求,说明我们的熔接工作在耗时方面基本能稳定在合格状态。为提高工作水平,能继续促使工作人员不断进步,我们还设定了简单的工作评价要求,对工作人员的工作水平进行评价。 表四:熔接工作评价表 评价 等级 现场 准备 光缆 剥皮 光纤 熔接 光纤 盘整 现场 清理 合计 合格 6 8 20 8 6 48 良好 5.5 7 18 7.5 6 44 优秀 5 5.5 17 7 5.5 40 九、 巩固措施 (一) 将完整的工作流程编写成册,作为通信班熔接工作的技术手册; (见附件一:光缆熔接作业表格化管理) (二) 认真总结每一次工作的成功点和失败点,不断完善改进工作流程。 十、 回顾总结 (一) 活动体会 小组在活动中通过对光缆整体熔接过程的分析和实验,找到了影响熔接效率的主要环节,并提出了相应的对策,最终实现了课题目标。说明我们利用掌握的QC知识,来解决实际问题的能力得到了加强。因此小组在总结成果的时候,就综合素质的提高也进行了分析,并绘制了评价表和雷达图: 综合素质评价表 序号 项目 活动前 活动后 1 QC知识 70分 92分 2 解决问题的能力 65分 94分 3 节约环保意识 85分 95分 4 质量意识 80分 96分 5 团队精神 85分 95分 综合素质雷达图 (二) 下一步打算 精确的流程设计,合理的工序安排,默契的小组配合,精细化的工作管理取得了非常实在的效果,通信保障工作是一项精细复杂的工作,离不开精细化管理,争取早日把精细化管理方式应用到通信保障工作方方面面。 附件一: 光缆熔接作业表格化管理 一、 工作任务人员分工 序号 作业项目 作业内容 负责人 1 熟悉光缆线路路由图 掌握光缆线路走向及易发生断裂的危险点。 2 准备工器具、检查光缆 检查光缆余长是否符合接续要求,光缆的布放端别是否正确,接头盒是否符合,要求配件是否齐全。 3 开剥光缆 用横剖刀和纵剖刀开剥外护层,开剥长度在1.2米左右。 4 开接续盒、固定光缆 去除屏蔽物和填充物,用清洁棉擦拭干净,剪断加强芯,将加强芯固定牢靠。 5 制备、熔接光纤及盘纤 剥除光纤涂层,清洁裸纤,切割裸纤,熔接光纤(切割与熔接时间衔接紧密,以防端面受损),按照先中间后两边顺序盘纤(先将热缩后的套管逐个放入固定槽中,然后在处理两侧余纤)。 6 封装接续盒 按接头盒说明书要求封装。 7 安装固定、余缆固定 将接头盒绑紧固定,余缆盘成直径50cm—50cm的盘圆, 二、 工器具、施工材料清单 序号 名称 数量 序号 名称 数量 1 光纤熔接机 9 老虎钳 2 移动电源接线盘 10 剥纤钳 3 十字螺丝刀 11 光纤切割刀 4 一字螺丝刀 12 开缆刀 5 剪刀 13 尼龙扎带 6 电工刀 14 热缩套管 7 斜口钳 15 工业酒精 8 尖嘴钳 16 医药棉花 三、 危险点分析与安全控制措施 序号 危险点 安全措施 1 开缆不当,可能导致光缆内部光缆断裂。 开缆时小心谨慎,开缆后仔细检查,确定无纤断裂后再固定于接续盒内。 2 盘纤不当,可能造成光功率损耗过大。 盘纤时尽量顺着纤芯走,绕圈尽量大,盘绕完成后,将光纤固定。 3 光缆接续盒固定不当,可能导致光缆发生位移而断裂。 光缆固定在接续盒上时,必须牢固,收缆时接续盒两端的光缆要保持弧度。 4 热缩管加热不够,可能导致纤芯裸露。 盘纤时逐一检查,有松动的重新加热 5 熔接设备误操作,可能损坏设备。 操作仪器设备时,加强监护,按仪器操作步骤来进行操作。 6 制备光纤前未套热缩管,熔接完成无法热缩。 熔接前检查光纤是否套好热缩套管。 四、 熔接作业 序号 作业内容 标准要求 作业确认 1 开缆 (1) 将光缆余缆从线路上放下。 (2) 从光缆松套管内剖出1.2米长度光纤并做去油清洁处理。 (3) 将光缆固定于接续盒。 2 开启熔接机 (1) 开启电源开关进入机器自检程序,确认机器工作正常。 (2) 选择熔接模式。 3 制备光纤 (1) 给每一根光纤套入一根热缩套管。 (2) 除去光纤熔接机部位涂覆层,清洁后对光纤截面进行切割。 4 熔接光纤 (1) 进行光纤熔接。 (2) 将接好并符合衰耗指标要求的光纤套进热缩管放入加热区加热。 5 盘纤 (1) 将接好的光纤在熔接盘内同一方向进行盘绕,盘绕直径符合有股标准。 (2) 将盘好光纤的熔接盘封装。 6 收揽 将接续盒挂上线路,注意余缆盘留整齐、规范。 五、 结束程序 序号 内容 负责人 1 全部工作完毕,拆除所有作业接线和临时措施。 2 清除现场废弃物,清点工具及回收材料 3 检查施工现场是否有遗留的工具、材料。 4 在检修记录上详细记录本次工作检修项目、发现问题、测试结果和存在的问题等。
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