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水泥联合粉磨系统辊压机功效提升技术改造.pdf

上传人:自信****多点 文档编号:713422 上传时间:2024-02-19 格式:PDF 页数:3 大小:1.82MB
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1、55中图分类号:TQ72.632 文献标识码:B 文章编号:008-0473(2023)05-0055-03 DOI编码:0.6008/ki.008-0473.2023.05.0水泥联合粉磨系统辊压机功效提升技术改造宋志玄 杨必朋 靳华东 秦 瑞(中国葛洲坝集团荆门水泥有限公司,湖北 荆门 448000)摘 要 在水泥联合粉磨系统中,辊压机运行的稳定性、挤压做功情况是影响系统产量、能耗的关键因素之一。在CLF170-100辊压机系统节能降耗改造中,针对辊压机运行中不稳定、做功效率低的问题,对辊压机液压系统、进料装置进行改造,实现提高产量、降低能耗的目的。关键词 节能降耗 辊压机 液压系统 进料

2、装置0 引言国家“能源双控”、“双碳”政策的实施以及水泥单位产品能耗消耗限额新标准的发布,对水泥行业能耗提出了更高的要求,水泥企业需要通过技术改造,不断优化能源消费结构,降低能源消耗量。在水泥生产过程中,水泥粉磨过程电耗占比高达40%以上,降低粉磨过程电耗,对企业节能减排、降低成本、提高市场竞争力具有重要意义。料床粉碎是目前公认的最先进的粉磨技术,根据联合粉磨过程“多破少磨”原则和球磨机结构的成熟程度,提升辊压机功效的作用远大于挖掘球磨机潜能。1 辊压机系统的基本情况1.1 联合粉磨系统主机设备配置公司水泥粉磨生产线采用辊压机+球磨机的联合粉磨系统,设备参数见表1。1.2 影响辊压机挤压做功的

3、因素在联合粉磨工艺系统中,辊压机主要起到预粉磨的作用,其做功能力直接影响系统产质量的上限。辊压机主体结构为两个相向转动的挤压辊,通过液压系统平衡辊缝,物料从两辊间喂入,随着空间的变化受到逐渐增大的作用力而被挤压破碎。影响辊压机挤压做功效率的因素主要有三方面:一是过饱和喂料,辊压机的挤压力主要源于物料与辊子之间的相互作用力,因此做功效率有效发挥的前提是有足够、连续、稳定的料柱进入两辊之间;二是减少边缘效应,即防止端面漏料;三是需要足够且稳定的工作压力,这需要液压系统高效、精准的运行。1.3 辊压机运行中存在的问题及原因分析(1)辊压机运行不稳定。辊压机改造前运行参数见表2。辊压机运行中辊缝、电流

4、、压力波动2023年第5期 新世纪水泥导报 No.5 2023 Cement Guide for New Epoch 粉磨技术加,与第一阶段调试结果一致。采用新工艺辊磨功耗比设计为1.33,实际运行达到了1.95,“多破少磨”的节能效果更明显。3 结束语 经过两次调试试验验证了“二拖一+半终粉磨”工艺较原单辊单磨的半终粉磨生产工艺更具有优势,新工艺生产水泥较原工艺下降1 kWh/t,台产最高可达到330 t/h左右。台产虽然比两台磨同时运行时的产量降低4050 t/h,但是在市场低迷的环境下并未影响水泥销售保供,还可减少一条球磨机的频繁启停次数。因此自2023年5月起,AS基地基本采用新工艺进

5、行水泥生产。采用新工艺生产时,2#磨入磨及出磨水泥细度均较粗,为调节入库水泥细度,需加大主排风机和选粉机转速,主排风机拉风大导致电耗增加明显,后续将进一步进行操作参数优化及研磨体级配调整,以实现水泥粉磨电耗的进一步降低。(收稿日期:2023-06-16)56表 主机设备参数表2 辊压机改造前运行参数大,严重时出现电机过流跳车,频繁开停机影响系统产质量、电耗。此外,操作员需频繁调整双进料闸板开度来控制电机电流,增加劳动强度。此外,系统运行不稳定,液压系统频繁动作,液压阀件易损坏,跑冒滴漏严重,影响设备运转及现场卫生。(2)辊压机做功效率未有效发挥。辊压机运行电流、功率仅为额定值的50%60%,辊

6、压机做功能力未充分发挥,入磨物料细度偏粗,比表面积偏低,甚至出现跑粗现象,增加球磨机的负荷,导致工序台时产量偏低,电耗偏高。结合现场检查情况,对比分析运行参数,确定造成上述问题的主要原因为:(1)现有进料装置存在缺陷,不能保证辊压机过饱和喂料。受混合材、石膏物料种类变化影响,入辊压机系统物料中细颗粒及粉状物料偏多,物料离析严重,现有进料装置运行轨迹为翻板式,当物料粒度较细、进料开度较小时,流量调节板距离辊面较高,物料逸散于流量调节板背部区域且料床较松散,影响辊压机运行的稳定性。此外,当辊压机带料运行,动辊拉开,辊缝变大时,大量物料从延伸板与辊间溢出,致使辊压机挤压效果不理想,循环负荷较大,提升

7、机及循环风机负荷大,无法形成有效的饱和料床。(2)现有液压及控制系统已使用较长时间,控制逻辑已不能满足物料变化需要,影响辊压机挤压效果。现有的辊压机液压系统工作方式为恒辊缝控制,辊压机系统纠偏效果不理想,液压系统压力输出不稳定,且压力追踪不够灵敏,工作压力不能实现中控控制,不能根据物料变化及时调整工作压力,导致对物料的挤压效果差。2 改造方案及实施针对辊压机存在的上述问题及原因,公司实施了相应的改造方案。2.1 辊压机进料装置改造将原辊压机进料装置更换为DHS弧形进料装置(见图1所示),流量调节板运行轨迹为沿辊面弧形作等距移动,确保辊压机在任一咬入角位置,物料均能填满辊压机挤压腔,形成稳定的料

8、柱,物料不溢散,从而能保证辊压机的料床稳定1。采用新型喂料管延伸板+侧挡板结构,实现双层双作用密封,有效阻止端面漏料,降低辊子端面磨损的风险。此外,更换进料装置驱动方式,增加开度反馈,操作更为灵活、准确。2.2 辊压机液压系统及控制系统改造将液压系统油站、阀件、氮气囊重新更换,控制系统更换为SPC控制系统(见图2所示)。该控制系统采用西门子PLC控制技术,全系统集成了多个检测单元和控制元件,控制系统放在主控柜中,OS界面采用与该控制系统相配套触摸屏,辊压机各种辅助设备启、停信号,数据检测,控制逻辑运算,设备运行保护等都受主控柜检测及控制2,控制更智能化,人机交互界面更直观,适应性更强,设备运行

9、更稳定。SPC控制系统采用融合模糊控制,相比现有2023年第5期 No.5 2023 宋志玄,等:水泥联合粉磨系统辊压机功效提升技术改造 粉磨技术57变化来灵活控制辊压机的工作压力2(目前控制9.010.0 MPa)。增加氮气囊容积,由20 L改为24 L,增加液压系统缓冲能力,增加液压管路管径,提高纠偏反应灵敏度,增加对物料的适应性,改善辊压机运行稳定性。3 改造后效果改造前后辊压机运行电流变化趋势对比见图3所示,辊压机改造后的运行参数见表3所示。技术中采用恒辊缝、恒压力控制的方案,能更好地保证辊压机的有效做功,能在合理范围内实现自适应调节和压力的稳定输出,从而提高物料的挤压效果。中控操作人

10、员能实时根据工艺系统的图2 SPC控制系统界面图改造前电流趋势图改造后电流趋势图图3 改造前后中控电流趋势对比图(1)辊压机运行稳定性改善。改造后辊压机整体运行更加稳定,因电流过流及辊缝差过大跳车情况基本消除,纠偏方式更加灵敏,工作辊缝稳定在30 mm5 mm左右,两辊辊缝差4 mm,工作压力稳定在10 MPa1 MPa,两辊压力偏差小于1 MPa,且可以实现中控调节。2023年第5期 新世纪水泥导报 No.5 2023 Cement Guide for New Epoch 粉磨技术原有杠杆式进料装置 DHS弧形进料装置图 进料装置对比图 表3 辊压机改造后的运行参数(2)辊压机做功能力改善、改造后,辊压机运行更加稳定,避免频繁纠偏,减少了无用功,工作压力增加至10 MPa,辊压机电流及运行功率提高约20%,台时产量增加约10 t/h。(3)系统运行电耗降低。吨水泥电耗下降约0.8 kWh/t,年节约用电约80万kWh,年节约电费近50万元,取得了良好的经济收益和社会效益。参考文献1 成都九泰科技有限公司.辊压机集成液压调节控制系统:CN201911135660.XP.2019-11-17.2 张能,魏洪广,项明涛,等.联合粉磨工艺之辊压机系统的优 化升级J.新世纪水泥导报,2022(1):73-76.(收稿日期:2023-06-29)

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