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烧结工艺参数控.doc

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南京钢铁联合有限公司炼铁新厂 作 业 文 件 烧结工艺参数控制标准 文件编码: 管理部门:技术质量部 版 本:试行 控制状态: 发放编号: 拟 制: 审 核: 批 准: 2005年3月31日发布 2005年4月1日实施 1. 工艺概述 1.1 概述∶现有一台180 ㎡带式抽风烧结机,配置一台228 ㎡环式强制鼓风冷却机进行机外冷却,于2004年6月建成投产,年设计生产能力203.8万吨(其中高炉槽下返矿率7 %),利用系数为1.3 t/㎡.h,年设备作业率90.4 %。 1.2 工艺过程:使用混匀料,添加熔剂和燃料,按预先确定的配料比配料,获得的混合料进行混合制粒后,在混合料槽进行蒸汽预热,经铺底料铺底和混合料布料到烧结机上点火抽风烧结,得到的烧结矿经单辊破碎后进人环冷机鼓风冷却,随后进行整粒筛分,筛出<5 mm的粒级作为返矿重新参加配料,分出的lO~18 mm粒级一部分作为铺底料,另一部分同5~10 mm和>18㎜粒级一起作为成品烧结矿送往高炉矿槽供高炉使用。烧结机机头烟气采用260 m2电除尘器除尘,并对环冷机高温废气进行余热回收利用。 2. 工艺流程 见炼铁新厂烧结车间工艺流程图。 3. 控制标准 3.1 烧结矿质量标准 3.1.1 冶金行业标准,见表-1、表-2。 表-1 优质铁烧结矿YB/T 006-91 项目名称 化学成分波动范围 冶金性能 TFe % FeO% S% R2 转鼓指数(+6.3㎜)% 筛分指数(-5.0㎜)% RDI % (+3.15㎜) RI% 指标 ≥54 <10 <0.04 ≥1.6 ≥70 <6.0 ≥60 ≥65 允许波动范围 ±0.4 ±0.5 ±0.05 表-2 铁烧结矿YB/T 421-92 项目名称 化学成分波动范围 物理性能 冶金性能 TFe % FeO% S% R2 转鼓指数(+6.3㎜)% 抗磨指数 (-0.5㎜)% 筛分指数(-5.0㎜)% RDI % (+3.15㎜) RI% 一级 ≤±0.5 <12 <0.08 ≤±0.08 ≥66 <7 <7 ≥60 ≥65 二级 ≤±1.0 <14 <0.12 ≤±0.12 ≥63 <8 <9 ≥58 ≥62 注: ①R2为1.5~2.5。 ②RDI为烧结矿低温还原粉化指标;RI为还原度指标。 ③TFe、R2分别为烧结矿指标品位和二元碱度指标。 3.1.2 内控标准,见表-3。 表-3 内控标准 项目名称 化学成分波动范围 物理性能 冶金性能 TFe % FeO% S% R2 转鼓指数(+6.3㎜)% 抗磨指数 (-0.5㎜)% 筛分指数(5.0㎜)% RDI % (+3.15㎜) RI% 公司级 优质 ≤±0.3 <8 <0.05 ≤±0.05 ≥76 <5 <7 ≥60 ≥65 一级 ≤±0.5 <10 <0.06 ≤±0.08 ≥73 <7 <7 ≥60 ≥65 厂级 标准 ≤±0.5 <8 <0.04 ≤±0.05 ≥78 <7 <5 ≥60 ≥65 3.2 工艺参数控制标准 见表-4 表-4 工艺参数控制标准 工序 控制项目 控制指标 备注 原料 准备 原燃料质量 槽位 2/5~4/5 ≮1/5~1/3 石灰石破碎粒度≤3㎜,% ≥85 ≮75 燃料破碎粒度≤3㎜,% ≥75 ≮65 烧结矿 R2 C±0.10 C—设定值 FeO,% D±0.5 % D—FeO含量,7.5 转鼓指数(TI),% ≥78 低温还原粉化率(RDI+3.15),% ≥60 混合 混合水分,% E±0.5 % E—设定值,6.0 制粒水分,% F±0.4 % F—设定值,6.5 烧结 台车料层厚度(含铺底料),㎜ ≥600 ≮550 点火温度,℃ G±50 ℃ G—设定值,1100 总管废气温度,℃ 120~160 ≮100 烧结终点温度,℃ ≥280 ≮250 烧结终点位置,风箱 19~20# ≮17# 主抽 风门开度,% 60~100% 进口负压,kPa 15.0~16.5 ≯17.0 环冷 台车料层厚度,㎜ 1400±100 卸矿温度,℃ <150 ≮50 4. 工艺参数控制 4.1 原燃料控制 4.1.1 原燃料质量标准(公司QJ/NGN104-2004) 4.1.1.1混匀料,见表-5 表-5 混匀料标准 级别 化学成分 物理性能 备注 TFe SiO2 >8㎜ 一级 A±0.5 B±0.3 <10 指标由下达相应技术条件决定,以同一配比为一个基数 二级 A±0.8 B±0.5 注:A、B分别为混匀料全铁和二氧化硅指标。 4.1.1.2 熔剂,见表-6 表-6 熔剂标准 品名 化学成分% 物理性能 CaO SiO2 S P 活性度 粒度% 冶金石灰 ≥85 ≤3.5 ≤0.15 ≤0.03 ≥250 -3㎜>90 石灰石 ≥53 ≤1.5 ≤0.05 ≤0.025 ≤40㎜≥95 注:活性度测定条件为4mol/ml、40±1℃、10min。 4.1.1.3燃料,见表-7 表-7 燃料标准 名称 粒度 0~25㎜% Ad% Vd% Std% FCd% Qnet.ar MJ/kg 焦粉 ≥95 ≤16.00 ≤6.00 ≤1.00 ≥72.0 ≥21.0 无烟煤 ≥95 ≤13.00 >7.0~11.0 ≤0.55 ≥77.0 ≥25.2 4.1.1.4严格按原燃料标准进行验收把关,确保来料质量符合要求并保持稳定。 4.1.2 槽位管理 4.1.2.1槽位基准,见表-8 表-8 槽位基准 名称 数量 个 检控 方式 编号 有效容积m3 堆比重 t/m3 满槽t(100%) 上上限t(90%) 上限t(80%) 下限 t 槽位 管理 缓 冲 槽 配料室 灰石 2 雷达 传感器 16~17# 840 1.6 670 600 530 200(30%) ≥1/2 燃料圆 筒仓 2 雷达 传感器 燃1#~2# 840 0.8 330 290 260 100(30%) ≥1/2 配 料 槽 生石灰 2 称重 传感器 1~2# 188 1.1 100 90 80 20(20%) 2/5~4/5 粉尘 1 称重 传感器 3# 58 1.6 90 80 70 20(20%) 2/5~4/5 灰石 2 称重 传感器 4~5# 400 1.6 320 280 250 60(20%) 2/5~4/5 燃料 3 称重 传感器 6~8# 675 0.7 150 130 120 30(20%) 2/5~4/5 返矿(含槽下) 2 称重 传感器 9~10# 600 1.7 510 450 400 100(20%) 2/5~4/5 混匀料 5 称重 传感器 11~15# 1160 2.2 510 450 400 100(20%) 2/5~4/5 中 间 槽 混合料槽 1 称重 传感器 37+5 1.7 70 60 50 20(30%) 1/2~2/3 铺底料槽 1 称重 传感器 41+6.8 1.7 80 70 60 20(30%) 1/2~2/3 环冷卸矿贮仓 1 称重 传感器 37 1.7 60 30 10(20%) 1/5~1/2 4.1.2.2槽位掌握 4.1.2.3槽位管理 4.1.3 “两粉”破碎粒度管理 4.1.3.1“两粉”破碎粒度基准:石灰石≤3㎜≥85%的稳定率≥85%,(≤3㎜≮75%) 燃料≤3㎜≥75%的稳定率≥75%,(≤3㎜≮65%) 或燃料平均粒度=配合原料平均粒度×0.5~0.6 4.1.3.2调整基准: (1) 沿破碎设备长度方向要均匀分布,同时给料应保持连续均匀,初给料不宜过大,一般不允许超负荷运转。 (2) 弹簧的松紧应调整均匀,不得错辊,确保破碎粒度,双光辊粗碎后粒度达≤10~15mm,四辊细碎后粒度为≤3mm≥75%稳定率75%以上,根据辊皮磨损情况,及时更换对辊及车削四辊皮(周期为15~20天),以保持辊皮平整,确保燃料破碎粒度。 (3) 随时检查锤头磨损情况,发现磨损严重及时调向;经常检查筛下产品粒度是否达到石灰石≤3㎜≥85%的稳定率≥85%要求,检查筛子的运动轨迹和弹簧,及时更换和调整,确保筛分效率。 4.2 烧结矿质量控制 4.2.1 烧结矿R2管理 4.2.1.1 烧结矿R2基准:目标值C±0.10(一级品为目标值±0.05) C为高炉入炉比例决定。 4.2.1.2 调整基准: (1) 调整计算公式 a-b δ= ×d×调整量 c 式中:δ—调整百分配料比;a—碱度目标值;b—平均碱度值;c—石灰石CaO%; d—平均SiO2(实绩);调整量—1/2、1/3、1/4 (2) 调整情况 第一种情况 第二种情况 ↓ ↓ ≥目标值+0.05 ≥目标值+0.03 1点 1点 ≤目标值-0.05 ≤目标值-0.03 ↓ ↓ 以本点样与目标值为依据 以本点样与目标值为依据 进行计算,作“1/2”调整 进行计算,作“1/2”调整 ↓ 本点最难调,下一班要作好调 第二个样的分析,必要时予以补正 第三种情况 第四种情况 ↓ ↓ ≥目标值+0.02 目标值单侧连续4点 连续3点 ↓ ≤目标值-0.02 以本4点C/S值的平均值与目标值为依 ↓ 据进行计算,作“1/3”或“1/4”调整 以本3点C/S值的平均值与目标值 为依据进行计算,作“1/3”调整 (3) 无论当班或下一班均需计算与观察调整后的第一点与第二点;看第一点主要是看是否调上了半个样或完全未赶上样,看第二点主要是看调整效果;不许重复调整。 4.2.1.3生石灰待料时配比变更 (1) 石灰石配比变更量 每1%生石灰折合石灰石配比,约相当于1.36%。 CaO生-SiO2生×R2烧 ① 每1%生石灰折合石灰石配比= ×100% CaO灰-SiO2灰×R2烧 ② 举例 已知:生石灰CaO74%、SiO22.5%;石灰石CaO53%、SiO21% 烧结矿R21.85 带入即:每1%生石灰折合石灰石配比=1.36% (2) 焦粉配比变更量 每1%生石灰以1.36%石灰石替换,需补充分解热,增加焦粉。 举例:已知石灰石发热值为425大卡/㎏,焦粉发热值为6794大卡/㎏(28.4MJ/㎏) 425大卡/㎏ 即:1.36%× =0.085%(相当于焦粉的量) 6794大卡/㎏ 4.2.2 FeO管理 4.2.2.1FeO基准:目标值D±0.5% D为7.5%。 4.2.2.2调整: 连续5点≥目标值 目标值+0.3~0.5% 或≤目标值 连续3点中2点 ↓ 或-0.3~+0.5% 粉焦配比-0.02% ↓ 或+0.02% 粉焦配比-0.03% ↓ 或+0.02% ≥目标值+0.5% ↓ 1点 ≥目标值+0.8% 或≤目标值-0.5% 1点 ↓ 或≤目标值-0.8% 粉焦配比-0.03% ↓ 或+0.03% 粉焦配比-0.05% 或+0.05% 4.2.2.3FeO—粉焦量相关方程:FeO=4.468×粉焦配比-7.32 即粉焦配比+0.1%→FeO+0.45% 4.2.2.4调整效果周期:3小时左右,见分析数据周期4小时左右。 4.2.2.5要充分考虑焦粉调整后对返矿、转鼓T1、含粉(-5㎜)、RDI等指标的影响,在调整前需综合分析。 4.2.3 转鼓指数(TI)管理 4.2.3.1 TI基准:≥78%(≮75%) 4.2.3.2调整基准: 5点平均之值<78% 连续2点之值<78%   ↓   连续2点后2小时临时分析 ↓   ↓     ↓ ↓   <78% ≥78%   ↓ ↓ ↓ 不必调整 1.调整粉焦配比,限每90min内调整1次, 每次调幅0.05~0.10% 2.调整焦炉煤气COG 3.调整料层厚度 4.布料的改进 5.调整台车速度:幅度0.05~0.1m/min。 (1) 焦粉配比↑(↓),烧结矿TI↑(↓)。 (2) COG↑(↓),烧结矿TI↑(↓)。(确保燃料完全的基础上) (3) 提高料层厚度有利于改善TI。Y=62.2280+0.02247X,式中Y—TI,%;X—料层,mm 。 (4) 料层刮料板压下厚度↑(↓),TI↓(↑)。 (5) 台车速度↑(↓),TI↓(↑)(Y=89.93-0.49X,式中Y—TI,%;X—生产率,t/m2.d) 。 4.2.4 低温还原粉化率(RDI)管理 4.2.4.1 RDI+3.15基准:≥65%(≮60%) 4.2.4.2调整基准: 连续2点之值<65%   FeO水平             目标值+0.3以内 目标值-0.2以内     焦粉配比-0.05 焦粉配比-0.02 1点之值<60%   FeO水平             目标值-0.3以内 目标值+0.2以内     焦粉配比+0.05 焦粉配比+0.05 (1) RDI出现异常时要结合混匀矿配比、焦粉量、FeO、碱度、SiO2、MgO、TI、点火强度等因素进行综合分析和判断。 (2) 决定调整时要充分注意到烧结过程的热量水平、TI指数、烧结矿的化学成分。降低FeO和SiO2含量,RDI升高。 (3) 坚持按要求喷洒DS-1低氯离子固体烧结助剂,以改善烧结矿RDI指标。 4.2.5 各种操作条件对烧结矿理化特性的影响 料层厚度 机速(ps) 粒度(M.S)、含粉率 生产率 转鼓指数(TI) 混合料水分 低温还原粉化率(RDI) 焦粉配比 FeO 点火温度 混合料粒度 4.2.5.1料层厚度↑,M.S↑、含粉率↓、TI↑、RDI↓。 4.2.5.2机速(P.S)↑, M.S↓、含粉率↑、TI↓。 4.2.5.3生产率↑, M.S↓、含粉率↑、TI↓。 4.2.5.4混合料水分(选择适宜的水分),过大、过小都不利TI、 M.S 、RDI。 4.2.5.5焦粉配比↑, FeO↑ 、TI↑、RDI↓。 4.2.5.6点火温度↑, TI↑。 4.2.5.7混合料粒度↑, RDI↑。 4.3 混合料水分控制 4.3.1 混合料水分基准:目标值E±0.5%(混合)、目标值F±0.4%(制粒) E为6.0%、F为6.5%。 4.3.2 调整基准: 4.3.2.1混合料水分由红外线自动检测并控制调节,混匀料换堆时人工检测对照,及时发现偏差进行校对。 4.3.2.2混合料水分判断依据 (1) 水分适宜时,混合料握于手中可成团,而手松开后,稍微抖动,则可散开成小块,点火时火焰喷射声有力,机尾断面均匀。 (2) 若水分过大时,点火器火焰向外喷,料面有浮灰,总管负压升高,机尾出现“花脸”烧不透的现象,烧结矿孔小、发松疏散。 (3) 水分过大时,圆辊给料机下料不畅,料层会自动减薄,布料机后面出现鳞片状,点火器火焰向外喷,点火器有黑点,负压略有升高,机尾烧结矿层红火层变暗,强度变差。 4.3.2.3水分失常时应立即通知主控工调整水分,并相应降低台车速度,使烧结矿烧得好,尽量减少返矿。 4.4 烧结控制 4.4.1 台车料层厚度管理 4.4.1.1厚度基准:铺底料40㎜(≮20㎜)、台车料层≥600㎜(含铺底料,≮550㎜)。 4.4.1.2调整基准: (1) 铺底料厚度通过调整扇形阀和摆动漏斗位置来控制其厚度。 (2) 台车料层通过调节圆辊给料机(变频)转速及平料装置位置来控制布料高度,要求沿台车布料均匀,料面要平整,松紧适度不拉沟,无空洞,不得无故跑空台车。 (3) 根据混合料粒度、水分、抽风负压等情况适当下降台车料层。 4.4.1.3提高料层厚度与降低能耗的关系 料层厚度↑,固体燃料消耗↓、焦炉煤气单耗↓,电力单耗↓。 4.4.2 点火温度管理 4.4.2.1 点火温度基准:目标值G±50℃ G为1100℃。 4.4.2.2 调整基准 (1) 点火装置隔热板调到距料面50㎜。采用焦炉煤气微负压点火,一般点火表面熔融物不要超过1/3,点火温度控制在1100±50 ℃ (2) 点火燃烧判断依据 ① 点火温度过高时,表面产生过熔形成薄壁大孔结构;点火温度过低时,表面发黄,产生浮灰。 ② 煤气与空气比例适当,燃烧时火焰白色发亮;煤气大,而空气不足,燃烧时火焰暗绿色;空气大,煤气不足,燃烧时火焰暗红色。 (3) 特殊情况下,若混合料水分低,含碳量大,可适当降低点火温度;若混合料水分高,含碳量小,可适当提高点火温度,但不得超过1200℃。 4.4.3 终点管理 4.4.3.1 终点基准:终点位置为19#~20#风箱(≮17#风箱)、终点温度≥280℃(≮250℃)。 4.4.3.2调整基准: (1) 烧结终点判断依据: ① 仪表反映的主管废气温度、负压,机尾三个风箱的温度和负压。终点温度最高,负压最低。 ② 机尾断面均匀整齐,赤红部分小于三分之一断面高,粉尘少,不冒灰。 ③ 烧结矿与返矿的残碳量(<0.5%)。 (2) 主控室调出微机画面看曲线,了解掌握参考数据,经常观察机尾断面,同时台车炉篦条不能烧红,确保烧好烧透。 (3) 当终点变化时调整: ① 当混合料透气性变化不大时,以稳定料层厚度、调整机速来控制终点。机速调整幅度不宜过大,一般控制在0.05~0.1m/min, 机速调整间隔应大于20min。 ② 当透气性发生很大变化时,仅靠调节机速难以控制终点,并影响烧结正常点火,应调整料层厚度:料层厚度降低,BTP前进;料层厚度增加,BTP后退。再注意机速的适应,以正确控制终点。 ③ 采取机速、层厚不变,用控制主抽风机风门开度来控制风量,用风量控制来改变垂直烧结速度,从而控制BTP在适当位置:风量增加时, BTP前进;风量减少时, BTP后退。 ④ 改善料层透气性(轻装入等),BTP前进;重装入(增加压料),BTP后退。 (4) 总管废气温度控制在120~160℃(≮100℃),适时打开冷风阀。 ① 废气温度达160℃以上(无短时停机),注意温度上升速度,通知烧结工检查是否有粘大块现象,到180℃时立即调知主抽工关小主抽风门并全开冷风阀(注意先开风门后开冷风阀,顺序搞反将适得其反),待废气温度降低160℃以下时再关闭冷风阀。也可不打开冷风阀而加快机速(负压在16.5 kPa以下)。 ② 废气温度变低到120℃时,可打开主抽风门或提高机速,以防≮100℃。 4.5 主抽控制 4.5.1 主抽基准:风门开度60~100%、风机进口负压15.0~16.5kPa(≯17.0 kPa)。 4.5.2 调整基准: 4.5.2.1 废气温度变低到120℃时,要看负压,如负压低于16kPa,可开风门5~10%,视负压上升情况而定,也可直接提高机速来解决。废气温度上升到150℃时,如负压在15kPa以上,可立即关风门5~10%,其调整后的反应有滞后现象。 4.5.2.2风门开度的调整需考虑废气温度(<180℃)、轴温与轴振动、电流变化(<400A)等,同时注意临界区间(喘振现象)的操作。 4.5.2.3风机进口负压与混合料粒度组成与水分、配炭、台车料层高度、布料状况、机速与终点位置等有关系,需认真分析后再调整,控制好进口负压15.0~16.5kPa,注意≯17.0 kPa,否则易造成振动与负荷过大而调闸。 4.5.2.4风门开度的每次调整量为开3%~5%,关风门可一次性关到15~20%,30min内仅能调整一次,使烧结生产保持正常。 4.6 环冷控制 4.6.1 环冷基准:台车料层厚度1400±100㎜、冷却卸矿温度<150℃(≮50℃) 4.6.2 调整基准: 4.6.2.1环冷机运转速度必须与烧结机运转速度相适应,以保证环冷机台车料层厚度1400±100㎜,要求布料均匀、料面平整,不跑空台车。 4.6.2.2正常情况下冷却风机有3台工作,当只有两台风机运行(其中1#与2#必须有一台工作)时,烧结矿应减产以维持生产,确保卸矿温度<150℃。同时便于成品系统喷洒DS-1低氯离子固体烧结助剂,环冷卸矿温度≮50℃。 4.6.2.3适时调整板式给料机的机速以控制环冷机贮仓仓位,力保出矿流量稳定,同时尽力减少其落差对烧结矿摔落的不利影响。 13
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