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∅244.5 mm套管一趟管柱钻灰塞工艺技术.pdf

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1、为了解决冀东油田大修动力 244.5 mm 大套管钻灰塞施工成本高的问题,实现技术增效,开展了小修修井机提供动力利用螺杆钻具携带钻头一趟工序进行 244.5 mm 套管钻塞技术研究。采用外径172 mm 螺杆马达携带外径214 mm 钻头进行灰塞钻磨,通过向油套环空添加增黏剂,解决油套环形空间大返排灰屑困难问题;通过点焊方式解决钻具扭矩大,钻头易落井的技术难点;通过对施工工艺参数进行优化,对管柱组配进行了优选,形成了一套适用于 244.5 mm 大套管钻塞工艺。经南堡某井现场应用,解决了环空返排效率低的问题,取得了较好的应用效果。该技术节约了施工成本,降低了作业周期,为 244.5 mm 大套

2、管小修一趟管柱钻灰塞方面提供技术支撑。关键词 冀东油田;灰塞钻磨;244.5 mm 套管;增黏剂;小修动力;螺杆钻;一趟钻柱;工艺参数优化中图分类号:TE353 文献标识码:B DOI:10.19680/ki.1004-4388.2023.04.006One-trip cement plug drilling technology in 244.5 mm casingCAI JianpingJidong Oilfield Downhole Operation Company,Tangshan,Hebei 063200,ChinaAbstract:To address the high cons

3、truction cost of drilling cement plugs during the overhaul of 244.5 mm large power casing in Jidong Oilfield,and to achieve technological efficiency,a study on the technology of drilling cement plugs in 244.5 mm casing with one trip using a screw drill bit that powered by a small workover rig was co

4、nducted.A screw motor with an outer diameter of 172 mm is used to carry a drill bit with an outer diameter of 214 mm for cement plug drilling and grinding.By adding a thickener to the annular space,the problem of large backflow of debris in the annular space was solved.The technical challenges of hi

5、gh torque and easy bit drop were addressed by using spot welding method.Through the optimization of construction process parameters and the selection of pipe column assemblies,a set of technology suitable for cement plug drilling in 244.5 mm large casing was developed.Through on-site application in

6、a well in Nanpu,the problem of low efficiency in debris return in the annular space was successfully solved,achieving good application results.This technology can save construction costs and reduce operation cycles,which will provide a technical support for cement plug drilling with one trip in 244.

7、5 mm large casing.Keywords:Jidong oilfield;cement plug drilling and grinding;244.5 mm casing;tackifier;minor repair power;screw drill bit;one-trip drill string;process parameter optimization 冀东油田存在一部分 244.5 mm 大套管灰封井,该类井在钻穿灰塞施工作业中,常规工艺采用大修修井机转盘提供旋转动力,利用钻杆携带钻头钻穿灰塞的工艺方式施工,由于大修动力搬家周期长,作业成本高,小修钻塞采用先钻塞后扩

8、眼方式,需要两趟工序钻塞,作业周期长,244.5 mm 大套管小修钻灰塞工艺采用一趟钻塞技术,大幅度降低了施工成本,但是该类技术存在油套环形空间较大,灰屑返排困难,受套管空间限制,易发生钻头落井1等技术难题,研究采用现场试验方式,通过向修井液中添加增黏药剂,优化修井液返排性能;在螺杆钻和钻头间点焊,防止落井事故;优选钻塞工具,试验施工参数等形式,成功完成了现场施工,工艺可靠,钻塞效率较高,施工成本大幅度降低,具有广阔的推广前景。1 244.5 mm 大套管小修钻灰塞工艺 244.5 mm 大套管小修钻灰塞工艺的关键技术主要是优选工具,形成最佳的管柱组配,优选出了 244.5 mm 钻灰塞工艺的

9、螺杆马达和钻头,并且第 32 卷 第 4 期蔡建平:244.5 mm 套管一趟管柱钻灰塞工艺技术对工艺原理和理论参数进行了阐述,并且优选出了地面过滤装置,解决了入井液清洁问题,可以提升螺杆马达的使用寿命,分析了钻磨灰塞效率的主要影响参数,对现场试验起到前期铺垫作用。1.1 工艺原理 244.5 mm 大套管钻塞工艺2-3是应用小修动力修井机起下油管,利用油管连接螺杆马达,螺杆马达携带钻具,螺杆马达通过修井液作为动力在马达进出口处形成一定的压差,推动螺杆马达旋转,并且将扭矩和转速通过万象轴和传动轴传递给钻具,带动钻具旋转,从而利用钻具钻穿井内灰面的工艺。1.2 钻塞管柱选择 钻塞时管柱组配主要有

10、钻头+螺杆钻+油管+地面过滤装置,螺杆钻是动力工具,过滤器主要是防止修井液中的杂质堵塞螺杆钻,钻头是主要的切割工具,用于切削灰塞1.3 工具选择及原理分析1.3.1 螺杆钻具螺杆钻具4-7是一种把液体的压力转化成机械能的能量转化装置,当动力液进入液压马达,在液压马达的进出口产生一定的压差,推动液压马达的转子绕定子轴线作行星运动,提供给钻头转速和扭矩。螺杆钻由旁通阀总成、马达总成、万向节总成、传动轴总成和防掉总成五大部分组成(见图 1)。图 1 螺杆钻结构示意图Fig.1 Schematic diagram of screw drill structure(1)旁通阀总成:它有旁通和关闭两个位置

11、,在起下钻过程中处于旁通位置,使修井液绕过马达进入环空。当排量和泵压达到工作条件时,阀芯下移,关闭旁通阀,修井液的流量把压力能转化成机械能。(2)马达总成:马达由定子和转子组成,转子和定子相互啮合,是用两者的导程差而形成的螺旋密封线,同时形成密封腔。随着转子在定子中的转动,密封腔沿着轴向移动,不断生成和消失,完成能量转化。即输入一定的压力能,输出扭矩和转速。转子头数和定子头数为一定比值(一般1),转子头数越少,转速越高,扭矩越小。(3)万向轴:主要是马达的行星运动转变为传动轴的定轴转动,将马达产生的扭矩及转速传递给传动轴至钻头。(4)传动轴:主要是将马达的旋转动力传递给钻头,同时承受钻压所产生

12、的轴向和径向负荷。5LZ1727-5 螺杆钻具大套管钻塞常用螺杆钻具选型及参数为:外径 172 mm;钻头尺寸 213251mm;头数 56;级数 5 级;输出扭矩 5 200 N m;应用套管尺寸 244.5 mm;推荐 9471 894 L/min;工作钻压 100 kN。1.3.2 钻头灰塞常用切割工具是三牙轮钻头(见图 2)和六棱钻头(见图 3)两种。图 2 三牙轮钻头Fig.2 Three-wheel drill bit图 3 六棱钻头Fig.3 Hexagonal drill bits三牙轮钻头主要原理是当锥形牙轮中心线与钻头中心线交于一点时,钻头旋转,牙轮相对灰面作滚动运动,对灰

13、塞进行碾压破碎;牙轮中心线与钻头中心线相互错开时,牙轮除滚动运动之外,还有进给运动,牙齿对灰塞同时产生碾压、破碎与切刮作用,将地层逐步破碎。在普通灰塞钻进中具有较好的钻塞效果。六棱钻头又称 PDC 钻头,它以剪切方式破碎岩石为主,依靠安装钻头上的金刚石的切削齿切削灰面,适用于灰面硬度较高的灰面。现场钻灰赛时,首先从经济价值等方面考虑,首选三牙轮钻头,当灰面硬度较高,牙轮磨损严重无进尺时,考虑更换金刚石钻头,提升钻塞效率。1.3.3 地面过滤装置螺杆钻具马达为容积式,马达的输入流量作用与两端压差决定了钻具的基本性能,因此必须对修井液颗粒记性限制,以保护螺杆马达,现场施工在地面修井液入口端加地面过

14、滤装置8,从而提升螺杆马达寿命。在循环液出口端要添加用于分离出532023 年 8 月口灰渣与修井液的离心分离装置(见图 4),防止灰渣循环入井堵钻。图 4 入口过滤装置Fig.4 Inlet filter unit1.4 钻进效果影响因素分析 钻塞效果主要受钻压、泵压与排量、修井液性能三方面影响,通过优化钻压、排量,调整修井液性能等方面成功开展大套管钻塞。1.4.1 泵压、排量的影响螺杆钻马达的输出扭矩与马达的压降成正比,输出转速和输入修井液的排量成正比。在地面可以通过控制泵车的泵压和排量控制螺杆钻的扭矩和转速。泵车的选择要根据螺杆钻的性能参数配套,对于 244.5 mm 套管建议采用高压泵

15、车进行钻进,能够提供较高的排量,从而螺杆钻达到最佳性能。1.4.2 钻压对钻速的影响在钻进过程,钻压与机械钻速之间呈现曲线关系,存在最佳结合点,钻压过高或者过低都会对钻进过程有影响9-10,钻压太小时,易发生钻进无进尺现象,钻压太大容易发生螺杆钻具反转而不能进尺,因此要根据实际经验合理控制钻压,使钻压在合理范围内。1.4.3 修井液性能影响修井液性能影响灰屑返排效果,由于 244.5mm 套管环形空间较大,钻进过程中,灰塞返排效果较差。可以在修井液内加入增黏剂,提高修井液黏性,能够提升灰屑返出效果,但是黏度必须在合理范围内,如果黏度太大,开泵困难,影响钻进速度,引起安全隐患;黏度小,不能够有效

16、的携带灰渣,易发生卡钻现象。2 244.5 mm 大套管小修钻灰塞现场试验 为了取得 244.5 mm 套管小修钻灰塞各项工艺参数,并且优选出合理的增黏剂解决套管返排问题,采用了现场试验方式,对管柱组配进行了优化,取得了钻进参数,同时优选出了效果较好的增黏剂,成功解决了环空返排问题,取得了较好的应用效果。2.1 基本情况 南堡 X 井为一口试油井,前期试油注灰上返,灰塞位置为 1 951 m、3 377.95 m,套管外径为 244.5mm,内径为 220.52 mm,为了投产,需要钻开灰面。井深结构图如图 5 所示。图 5 南堡 X 井井深结构示意图Fig.5 Schematic diagr

17、am of the wellbore structure ofNanpu X well2.2 技术难点 (1)油套空间较大,返出灰屑困难,大块灰屑容易沉入井底。(2)由于 5LZ172 螺杆钻施工过程中扭矩较大,容易发生钻头落井事故。(3)查询井使井内有落物胶皮。(4)灰塞段较长,钻塞施工困难。2.3 施工准备 (1)管柱组配:73 mm 加厚油管+172 mm 螺杆钻+214 mm 六棱钻头/214 mm 三牙轮钻头;在钻头和螺杆钻之间电焊,防止钻头落井;现场准备 3辆 700 型泵车,满足排量要求。(2)地面检查螺杆钻具并且连接泵车开泵,地面观察螺杆钻以及钻头工作情况,检查旁通阀是否工作正

18、常。(3)连接泵注设备,对地面高压管汇、管线以及防喷器的等井控设备进行试压,在泵车和循环池子之间加装过滤装置(见图 6)。63第 32 卷 第 4 期蔡建平:244.5 mm 套管一趟管柱钻灰塞工艺技术图 6 地面流程图Fig.6 Ground flowchart(4)优选增黏药剂:南堡 X 井分析后优选了2 种增黏药剂11-16,分别是流性调节剂和聚丙酰胺类化学药剂,并对两种增黏剂的特性进行评价和描述(见表 1)。2.4 现场施工参数试验 南堡 X 井施工前使用搅拌罐充分搅拌配置增黏剂溶液 100 m3,含 1聚丙酰胺的活性水 100 m3 替换出井内活性水,为了取得最佳施工参数,调整现场排

19、量、泵压、钻压,记录不同参数下的钻进速度,从而确定大套管钻塞最优施工参数(见表 2)。表 1 增黏剂优选评价表Table 1 Preferred evaluation table of tackifiers序号增黏剂名称状态性能作用配套设备1流性调节剂为粉末状,入水易结块主要改 变 泥 浆 流 变 性能,增强静切力,提升钻塞时修井液的性能,提升修井液的黏度,降低钻具磨损搅拌罐,搅拌活性水和调节剂才能达到较好效果2聚丙烯酰胺玻璃状晶体,易 溶于水可以将钻塞后的灰渣絮凝成团状沉淀,增加修井液的携带能力,提升返排性能。需要固液分离装置,分离返出的絮状沉淀灰渣和修井液表 2 南堡 X 井现场参数优化过

20、程表Table 2 Field parameter optimization process table for Nanpu X well井号管柱组配套管结构灰塞深度/m排量 L/min泵压 MPa钻压 kN钻进速度 m/h南堡 X 井214 mm六 棱 钻 头+5LZ172 螺杆钻214 mm六 棱 钻 头+5LZ172 螺杆钻244.5 mm1 9513 431.67 m600610200.979001110201.66900115151.17900115151.35 从表 2 中可以看出,采用管柱组配 5LZ172 螺杆钻底带 214 mm 六棱钻头方式在排量达到 900L/min,钻压

21、在 1020 kN,泵压 11 MPa,钻进速度最快达到 1.66 m/h,为最佳钻塞效果,同时修井液中添加聚丙酰胺,观察分离出的灰渣内含有少量果冻状增黏剂。2.5 施工效果评价 通过南堡 X 井,采用小修动力螺杆钻携带钻头方式钻塞,累计进尺 1 483 m,更换钻头两次,通过添加增黏剂解决了油套环形空间大返出困难问题,通过钻进试验取得了施工参数,对 244.5 mm 大套管小修钻灰塞具有指导意义,对比大修钻塞,节约了施工成本,降低了作业周期,具有很好的推广前景。3 结论 (1)钻塞前应确保修井液清洁无杂质,且进口端加装过滤装置,防止修井液中杂质堵塞螺杆钻,造成螺杆钻失效,修井液中要添加增黏剂

22、,提升灰渣返排效果,同时在出口端加装固液分离装置,分离灰渣和修井液。钻塞施工首选三牙轮钻头和PDC 钻头,对于硬度较高灰面建议选用 PDC 金刚石钻头,钻头硬度高,切割灰面效果好。(2)5LZ172 螺杆钻螺杆钻施工过程中扭矩较大,建议在螺杆钻和钻头间点焊,防止钻头落井事故发生。(3)244.5 mm 大套管钻塞施工要合理控制钻压、排量、泵压,钻压不能过大,也不能过小,要优选最优值,设备可以优选高压泵车或者 3 辆 700 型普通泵车并联,从而为螺杆钻提供最佳动力。建议钻塞时现场参数可以参考排量 900 L/min,钻压在 1020 kN,泵压 11 MPa。(4)钻塞过程中和钻塞完成后要充分

23、洗井,防止灰渣回落发生卡钻事故。致谢:感谢冀东油田油田公司同意本文公开发表,感谢冀东油田井下作业公司领导和同事对试验结果的大力支持。参考文献1 刘宝生,吴德永,李淑娟,等.244.47 mm 套管试油井扫水泥悬空塞新工艺技术研究J.油气井测试,2005,14(1):60-61.LIU Baosheng,WU Deyong,LI Shujuan,et al.Study for technology of sweeping cement dangling plug testing in 244.47 mm cased wellJ.Well Testing,2005,14(1):60-61.2 潘振

24、宇.浅谈螺杆钻塞工艺J.工程技术,2016,(87):240-240.732023 年 8 月PAN Zhenyu.Discussion on screw drilling plug processJ.Engineering Technology,2016,(87):240-240.3 姚天华.沈 1 井小螺杆大套管清水钻塞工艺技术探讨J.试采技术,2003,24(3):25-26,27.YAO Tianhua.Discussion on process technology of clean water drilling plugging of small screw large casin

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27、est Petroleum University,2007.8 郭峰,王华,陈旭.螺杆钻具过滤装置:CN206016687UP.3-5.GUO Feng,WANG Hua,CHEN Xu.Screw drilling tool filter device;CN206016687UP.3-5.9 徐月强,张伟,陈伟,等.连续油管带压钻塞技术在大庆油田的应用J.油气井测试,2017,26(3):69-71,74.XU Yueqiang,ZHANG Wei,CHEN Wei,et al.Application of the continuous tubing pressure drilling te

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30、amide drag reducersJ.Petrochemical Technology,2022,51(12):1502-1507.13 谢彬强,邱正松,黄维安,等.高性能水基钻井液增黏剂研发思路探讨J.钻井液与完井液,2012,29(4):75-80.XIE Binqiang,QIU Zhengsong,HUANG Weian,et al.Research progress of viscosifier used in water-base drilling fluidJ.Drilling Fluid&Completion Fluid,2012,29(4):75-80.14 邱正

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