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邯钢3200 m%5E%283%29高炉重力灰气力输送技术应用与创新.pdf

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资源描述

1、2023年2 月第3 1卷第1期河南冶金HENANMETALLURGYFeb.2023Vol.31No.1邯钢 3 2 0 0 m高炉重力灰气力输送技术应角写创新IN 3 200 m BLAST FURNACE OF HANGANGZhao Xin Jiang Haibin?Zhu Ertao Zhang Fudong?赵欣1姜海宾朱二涛2张福东2(1.邯郸科技职业学院;2.河北大河邯钢设计院有限公司)摘要随着国家对钢企环保要求越来越高,传统的高炉重力除尘灰排灰工艺已不能满足当前的环保要求,进一步推进实施钢铁行业超低排放成为必要。邯钢3 2 0 0 m高炉创新采用气力输送+吸排车卸灰系统,解决

2、了重力灰在卸灰及运输过程中带来的环保及安全问题,杜绝了二次扬尘,降低了运行成本,实现了高炉重力灰排灰系统的无人化自动控制。关键词重力除尘灰超低排放自动控制一键卸灰APPLICATION AND INNOVATION OF GRAVITY ASH PNEUMATIC CONVEYING TECHNOLOGY(1.HanDan Vocational College of Science and Technology;2.Hebei Dahe Hangang Design Institute Co.,Ltd.)ABSTRACT As the national environmental protec

3、tion requirements for steel enterprises become higher and higher,the traditionalgravity dust removal process of blast furnace can no longer meet the current environmental protection requirements,so it isnecessary to further promote the implementation of ultra-low emissions in steel industry.The 3 20

4、0 m blast furnace ofHangang innovatively adopts the pneumatic conveying+suction and discharging truck ash discharge system,which solvesthe environmental protection and safety problems caused by gravity ash in the process of ash discharge and transportation,eliminates the secondary dust,reduces the o

5、peration cost,and realizes the unmanned automatic control of the gravity ashdischarge system of blast furnace.KEY WORDS Gravity dust Ultra-low emissions Automatic control A key discharging0引言近年来国家施行环保政策治理大气污染,尤其是对钢铁行业的环保要求越来越严格,一系列的环保政策出炉,钢铁行业环境治理势在必行。高炉炼铁作为钢铁生产的主要工艺,在生产过程中排放多种污染物,其中烟尘污染,尤其是无组织的烟尘排放

6、对环境影响较大。重力除尘器目前仍是高炉煤气除尘系统中应用较为广泛的粗除尘装置,其产生的重力除尘灰颗粒相对较大,金属含量较高,可达6 0%以上,堆密度为1.2 1.8 t/m。由于高炉冶炼的特殊性,重力除尘灰与一般环境灰相比,具有成分复杂、温度高、压力高、硬度高、密度高等特点,因此除尘灰的卸灰工艺也具有特殊性 2。邯钢3 2 0 0 m高炉重力除尘灰采用的是传统的卸灰阀和螺旋加湿卸灰机配合卸灰,再利用运灰车进行外运。传统的卸灰工艺已无法满足国家环保与安全生产要求,因此,对重力除尘灰卸灰工艺进行了升级改造,并增加一套气力输送系统,以解决在卸灰及运输过程中带来的环保及安全问题,改善工人的工作条件,降

7、低劳动强度。1存在问题高炉重力除尘灰成分及参数见表1和表2。邯钢3 2 0 0 m高炉重力除尘灰工艺主要利用重力除尘器中的压力和除尘灰的自身重力进行卸灰。重力除尘灰通过卸灰阀进入螺旋加湿机喷雾加湿,同时加湿机内部两根叶片呈左、右螺旋状分布的叶轴同步旋转,将已加湿的物料连续地推出料口联系人:姜海宾,工程师,河北.邯郸(0 56 0 0 0),河北大河邯钢设计院有限公司;收稿日期:2 0 2 2-11-0 438外排至运灰车中 3。由于整个卸灰过程在开放环境中进行,虽采用苦布苦盖、喷淋洒水,但在排灰和运输过程中仍有大量灰尘外溢。重力除尘器与成分C含量21.12表2高炉重力除尘灰参数项目参数堆密度1

8、.21.8 t/m粒度1 mm物料温度200流动特性普通含水量3%2改造方案2.1系统组成和工作原理鉴于高炉重力除尘灰的物料特性,气力输送系统采用正压流态化气力输送工艺,主要由仓式泵系统、控制系统、气源系统、除尘灰回收系统、流化输送管路系统组成,工艺流程如图1所示。放散袋式除尘器除尘器压缩氨气PD泵PD泵氟气罐接吸排车图1重力灰气力输送系统工艺流程其工作原理:(1)控制系统检测到料仓低料位或定时时间到,并且系统具备启动条件时,启动系统;(2)入口圆顶阀打开,物料靠自重落入仓泵,落料的过程中排气阀打开,使仓泵排气保证落料的通畅;(3)当仓泵高料位触发时,系统关闭排气阀,一定的延时后关闭入口圆顶阀

9、,打开加压进气阀,物料通过流化弯头开始输送;(4)当仓泵压力降到设定值时,打开排气阀排气,系统准备执行下一个落料周期。2.2气力输送系统邯钢3 2 0 0 m高炉重力除尘灰原有螺旋卸灰系统升级改造气力输送系统从重力除尘器下部液压阀出口开始,新增安装侧排三通,一端连接螺旋河南冶金高炉炉内相通,在卸灰过程中还会伴有大量煤气逸出,从而造成局部煤气浓度偏高,存在煤气中毒危险。表1高炉重力除尘灰成份TfeAl,0337.813.11高炉惠力2023年第1期%MnoCao0.188.12加湿机,另一端连接气力输送泵,气力输送泵通过输灰管道将除尘灰输送至吸排罐车停靠点,输灰管道采用快速对接口与吸排车管道对接

10、,保证除尘灰通过浓相输送至吸排罐车内。整个气力输送系统采用PLC系统控制,整体输送水平距离为8 m,垂直高度为2 m,系统输送量为7 5t/h,气力输送系统的输灰能力可以保证高炉的正常生产需求。2.2.1圆顶阀密封设计由于除尘灰粒度小、硬度高的特性,在卸灰过程中对阀体磨损较大,容易造成阀体密封不严、损坏等现象。为了保证系统的安全运行,创新采用了充气式密封圆顶阀。该圆顶阀的开启和关闭动作是在阀体与阀芯之间以一种无接触式的状态进行,而该圆顶阀在关闭后其阀体内独特的充气密封装置可自动将阀内通道牢固的密封,并使该圆顶阀一侧的输送空腔处于可靠的压力输送状态,实现了阀体内物料的无阻碍的流动,以及该阀在启、

11、闭过程中阀体与阀芯间无接触的相对运动,使得圆顶阀在物料流动中和阀的启、闭中做到了无磨损,保证了整个系统稳定可靠运行,同时解决了气力输送系统上阀门的磨损问题。2.2.2流化弯头设计PD浓相输送泵出口弯头采用全新设计的流化弯头,该弯头安装于泵体出口,弯头在使物料改变方向的同时,通过流线过渡设计,保证截面的过渡符合料气混合物的变化特性,将出口弯头处的阻力降至最低。同时,在弯头法兰处增加流化气来保证泵出口处物料的充分流化,还能起到清吹弯头的作用。与常规的焊接弯头和T型三通相比,既能降低泵体的整体高度,又能保证料气混合物的通畅输送。2.2.3特殊密封设计重力除尘器内部有约0.2 MPa的输送压力,如果直

12、接用仓泵人口阀落料上游的压力会对气力输送仓泵和仓泵人口阀造成很大冲击,很容易造成气力输送仓泵和人口阀门损坏,系统创新采用锁气卸灰阀+圆顶阀的组合设计,锁气卸灰阀+上方一定高度的料位可以将上游压力减小至50 kPa以下,从而保证圆顶阀的正常工作,延长圆顶阀Si027.89Zn1.91Na.00.77K.00.22P,O;0.242023年第1期的使用寿命,同时保证了系统的密封,比传统的球阀+插板阀的寿命大大提高。需在锁气卸灰阀轴封增加氮气密封,以免锁气卸灰阀在旋转时上游高压将粉尘挤人卸灰阀轴封,造成密封和轴承损坏。锁气卸灰阀+圆顶阀组合设计如图2 所示。料位计一压力:0.2 MPa锁气卸灰阀圆顶

13、阀、图2 锁气卸灰阀+圆顶阀组合设计2.2.4一键卸灰设计气力输送控制系统采用PLC控制。设置以PLC加上位机为核心的完整的检测、连锁和保护装置,实现以LCD/键盘和鼠标作为监视和控制中心,对整个气力输送系统集中控制。自动化水平使运行人员无需现场人员的干预,在主控制室内即可实现对整个气力输送设备及其附属系统启/停的控制,正常运行的监视和调整,系统运行异常与事故工况的处理。在主控制室布置气力输送系统操作员站,完成对气力输送系统工艺的监视、控制。当吸排罐车到位,输灰管与吸排罐车手动连接完毕,在操作箱手动操作一键卸灰开启按钮,系统自动完成卸灰过程。3应用效果邯钢3 2 0 0 m高炉重力除尘灰气力输

14、送系统河南冶金投人以后,实现了重力除尘灰卸灰的自动化控制,可自动、远程、就地控制,操作方便,节约了人力、物力,简化了卸灰流程,卸灰效率相对传统方式有较大提升;实现了在全封闭条件下进行卸灰及运输操作,避免了二次扬尘污染,解决了煤气安全问题,保证了操作人员的安全。此次升级改造料封保留了原有的螺旋加湿机卸灰工艺设备,当气力输送系统进行检修或设备故障导致无法进行卸灰操作时,可通过原有设备进行卸灰,保证正常生产。压力 117 0 mm时,轧机速度 40 0 mpm,边部喷嘴补偿+2。当带钢宽度 117 0 mm时,边部喷嘴补偿-2。3结语针对生产过程中带钢表面带水情况进行分析,通过建立5机架吹扫模型分析

15、吹扫盲区,认为乳化液带水是由于空气吹扫压力低、存在局部压力低点导致。驱动侧边部压力项目(分支1)/MPa改造前0.21改造后0.31采取管道优化以提升各用户点吹扫压力,优化边部吹扫喷嘴分布与个数,增加上下表面喷梁,优化分区冷却边部喷嘴补偿等措施,避免带钢表面带水情况的发生,提升了产品质量。4参考文献1李振鹏,戚新军,温娟,等.连退带钢表面水淬斑产生原因和控制研究J】.河南冶金,2 0 18,2 6(1):2 1-2 3,26.河南冶金表1乳化液吹扫系统管道改造前后压力对比操作侧边部压力驱动侧康达杯压力(分支2)/(分支3)MPaMPa0.230.270.270.3553(a)改造前(b)改造前

16、图9支路用户点管道改造操作侧康达杯压力/气帘压力MPa(分支4)/分支3新增分支0.250.31【2 杨洪凯,李靖,张良,等.冷轧厚规格带钢表面乳化液或水残留成因与对策J】.轧钢,2 0 19,3 6(6):93-95.【3 李生存,张良,刘玉起,等.轧机乳化液残留和清洁技术研究与治理J金属材料与冶金工程,2 0 2 2,50(3):51-55.【4刘伟云,徐筱芗,戚新军,等.冷轧基料山水画缺陷的分析与控制J.河南冶金,2 0 16,2 4(5):19-2 0,2 5.【5代丽莉,刘岩冷轧带钢消除残留乳化液的结构优化J.冶金设备,2 0 17(增刊1):99-10 1.中部吹扫压力(分支5)/

17、MPaMPa0.250.310.280.31(上接第3 9页)项目的标注应置于联系人信息上方。国家及省部级科研基金项目产生的论文优先发表。7.文献著录应严格执行GB/T77142005标准。引文务必准确,采用顺序编码制在引文右上角处标注,用阿拉伯数字连续编码,序号外加方括号,文后参考文献须与引文编码相对应。同一文献作者不超过3 人,全部著录,超过3 人,可以只著录前3 人,后依文种加表示“,等”的文字。8.文稿中标题应不超过4级。标题层次为:1级标题1;2 级标题1.1;3 级标题1.1.1;4级标题一一1.1.1.1。标题编号左起顶格书写,编号后空一字位置书写标题。9.文中图表要精选,应有图

18、序、图题、图解和表序、表题。图幅应大小适中,通栏小于16 cm、单栏小于括号内注明其项目编号。基金8cm,图中文字请选用7 号黑体字。要求插图内容写实,表达规范,线条清晰、均匀、光滑、层次分明,标注明确,数据要与文中叙述一致,图片请提供JPG或BMP格式。表格要求表达简洁,一般采用三线(竖排)表,项目栏目由量的名称、符号和单位组成。10.文稿中计量单位一律采用国家法定计量单位,必须严格遵守GB31003 10 2 93 量与单位标准。11.公式应在顶格处进行编码。数学式、数学函数、数学符号要分清大小写、正斜体、上下角标。化学反应式和化学符号除要分清大小写,上下角标之外,还要注意化学键、反应符号、反应条件的规范书写,以及化学反应方程式前后的分子、原子、电子配平。12.电子版使用WORD排版。来稿如有一稿多投或剥窃抄袭行为,一切后果由作者本人承担。涉及单位技术成果、专利、保密资料的稿件,请加盖单位公章。

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