1、技师工作总结技师既是一种荣誉,更是一种责任,我一直在践行着自己的这种思想。工作中,我始终以“一丝不苟,一次成功”作为自己的工作准则,工作严谨务实而不乏创新,以“强化超前意识,严格过程管理”的理念,尽心尽力做好本职工作.本人1985年12月由长春电校高电压试验技术专业毕业分配至本局参加工作至今,本人积极要求进步,加强自身技能锤炼,同时,认真培训班组员工.一、 充分发挥自己的技术优势和特长,提高设备健康水平。本人自参加工作来热爱试验工作,努力学习业务技术,圆满完成领导安排的试验工作及其他任务,并勇于创新。对修试工区所管辖设备的定期试验及技术资料管理按质按时完成设备检修任务。不断提高自己分析设备故障
2、和排除设备故障能力,保证设备检修质量。如黄堡变2号主变在2008年7月10日(天气多云,温度30,湿度40,主变器温50)预试时2号主变铁芯接地电阻(用3121型电动摇表2500V、100000 M)为零.随后采用电容放电的办法,烧断故障点.用3121型电动摇表(2500V、100000 M)测量,绝缘电阻为50 M。用ZC23型手动摇表(1000V、1000 M)绝缘电阻为1000 M。符合电力设备预防性试验规程补充规定(西北电力集团公司一九九七年九月)。电力变压器穿心螺栓、铁轭夹件、铁芯.采用2500V兆欧表(对运行年久的变压器可用1000V兆欧变)要求:110KV,不低于100 M。而黄
3、堡2号主变是陕西。铜川变压器股份有限公司1988年12月制造的。在2号主变投运后所测铁芯外引接地线中电流为0。8mA,小于规程规定运行所测铁芯外引接地线中电流不大于0。1A的。因此变压器铁芯接地绝缘电阻是正常的,可以运行。对黄堡2号主变建议加强油化监督,运行巡视,测温及运行下铁芯接地电流的测量.又如在2009年2月1日耀县变3544压延、3550压延线路速断保护动作,开关跳闸,同时由于近区短路,造成耀县变2号主变差动保护动作,三侧开关跳闸。经查系3544压延、3550压延线路5号铁塔被一大卡车碰撞,导致该铁塔严重倾倒,3544压延、3550压延线路相间短路引起。耀县变2号主变故障的原因是线路短
4、路故障时,变压器的电流超过额定电流的几倍或十几倍以上,此时绕组受到了很大的电动力使线圈发生位移而变形,由于短路电流的急剧增大,而使绕组温度升高,导致绝缘损坏。造成匝间或层间短路。我们试验班讨论制定了“变压器近区短路后电气试验项目”全文如下:1)绝缘电阻试验 耀县变2号主变绝缘电阻试验高对中低地、中对高低地、低对高中地均为R15:70000 M;R60:100000 M.吸收比为1.428(使用仪器是 3122摇表).绝缘电阻试验合格。在大短路电流作用下,初始机械损伤的基本形式是变压器绕组变形,它们发展的典型方式是变形引起局部放电,匝、股间短路,整段主绝缘放电或完全击穿导致主绝缘破坏.因此,测量
5、变压器的绝缘电阻是变压器出口近区短路后一项必要的检测项目.测量绝缘电阻要严格执行DL/T5961996规程标准.采用2500V或5000V摇表,绝缘电阻值与前一次的测量结果进行比较,应无明显差别,在同一温度下一般不应低于出厂试验值的70%.绝缘电阻换算到20时,220kV及其以下的变压器不应小于800M,500kV的变压器不小于2000M,吸收比不低于1.3或极比指数不低于1。5。变压器的绝缘状况判断应尽量结合其他绝缘试验项目,如绕组介质损耗和泄漏电流测量,综合各个数据进行综合分析,才能确定变压器的绝缘情况。 2)绕组直流电阻测量 耀县变2号主变试验。110KV侧绕组直流电阻为:AO 0.61
6、49、 BO 0。6181、 CO 0。6193, 误差0.71%;35KV侧绕组直流电阻为:AmO 0.04932、 BmO 0.04126、 CmO 0。04898,误差17。3 ; 10KV侧绕组直流电阻为:ab 0。006311、 bc 0。006308 、ca 0.006329,误差0.33%。初步判断是高压侧和低压侧线圈正常,而中压35KV侧B相线圈匝间短路。由于短路电流冲击,绕组产生严重变形造成匝、股间短路,同时由于大电流冲击,过电流薄弱环节,如:分接开关、套管引线接头,将军帽与线圈引出线之间会造成接触不良。如果未能及时发现处理,任其发展会使接触不良点发热熔化而烧断,进而烧坏变压
7、器。接触不良,匝间和股间短路可通过测量绕组直流电阻来发现. 直流电阻值超出DL/T5961996规程中规定注意值,应组织技术专责进行充分分析研究,再结合油色谱分析数据,以及过去的试验数据。如果直流电阻值超标且色谱分析数据超注意值,说明变压器已受短路电流冲击损坏. 3)油色谱分析和气相色谱 耀县变2号主变进行了油样分析,分析数据如下:日期时间天气H2COCO2CH4C2H6C2H4C2H2总烃2009.2。17:30阴4.2791.385080。919.474.730.220.9955.382009.2.110:30阴12.3769。484924.320。654。6132。258.2565。76
8、2009.2.113:00阴17。6814。685101。322.464。9434.9410.372。64经过不同时间的3次跟踪监督,我们可以明显看到C2H2增长速度过快,并且超过注意值,经过特征气体法和三比值判断,2号主变存在放电故障。变压器油色谱分析可判断内部的过热故障和放电性故障,并确定故障的严重程度和大概部位,为检修提供可靠的依据。由于出口近区短路的冲击,主变内部绕组发生匝间短路放电和引线接头或分接开关接触不良而燃弧产生高能放电。这些过热故障促使油或固体纸绝缘材料发生裂解产生H2,CO,CO2和低分子碳水化合物(C2H2,C2H4)等,这些都是气体,它们通常都是溶解在油中,若对油中溶解
9、气体的组份和含量进行分析,就可能发现变压器近区短路后故障严重程度,从而提出相应的反事故措施.如能否继续运行,继续运行期的技术安全措施和监视手段,又或者是否需要内部检查修理等。 色谱分析是诊断变压器工作状态和判断故障性质的最有效方法之一.它对于检测变压器内部存在的过热性故障及部分潜伏故障反应比较灵敏。但对于近区短路这类突发性故障,反应不太灵敏,这是因为由于故障突然,产气快,一部分气体来不及溶解于油中就进入气体继电器。因此,对于近区短路这类故障,还要结合气体继电器的气体色谱分析结果来综合判断,并且根据气体继电器中气体颜色可初步确定一下故障的大致情况。 (1) 如果气体无色无味,不可燃,就是N2或空
10、气. (2) 如果气体有色,可燃,就是变压器内部故障产生的气体。 根据气体组份与内部故障特征有如下关系:浓度最大的气体 异常的类型 事故实例 乙炔(C2H2) 氢气(H2) 电弧放电 游离放电 绕组匝间短路 绕组烧断 分接开关触头电弧短路 甲烷(CH4) 乙烯(C2H4) 过热 接触不良 泄漏电流引起的过热 紧固部件松动 分接开关触头接触不良 绝缘不良 一氧化碳(CO) 二氧化碳(CO2) 固体绝缘过热电弧分解 长期老化 主变散热不良 过负荷 4) 绕组变形测试 近区短路后,绕组受到巨大电动力作用产生位移变形,绕组变形或位移后,即使没有立即损坏,也会留下严重故障隐患。一是绝缘距离发生改变,固体
11、绝缘受到损伤、击穿,导致突发性绝缘故障,甚至在正常运行电压下,因为局部放电而使绝缘击穿。二是绕组机械强度下降,其积累效应使绕组再一次遭受近区短路电流冲击时,将承受不住巨大电动力作用而发生损坏事故。 变压器因短路强度不够而损坏的事故有上升的趋势.这是因为,电力系统飞速发展,电网容量扩大,110kV变压器直配35KV、10kV用户配电,出线多,容易发生短路故障。35KV、10kV断路器柜尺寸小,在过电压、污秽、小动物等影响下很容易造成三相短路。新的产品在引进了国外先进技术后,产品技术性能有一定的提高,大家都把注意力集中于降低损耗,提高绝缘水平上,却忽略了机械强度方面问题。 而这些问题加剧了变压器损
12、坏事故的发生,因此,在变压器遭受近区短路后及时进行绕组变形测试,对发现有问题的变压器进行综合分析,制订相应的措施,并有计划地进行吊检验证,只有这样不但节省大量人力、物力,对变压器是否重投入运行或及时退出运行也有相当重要的指导意义。 特别注意是,近区短路后,短路电流超过变压器八倍额定电流,试验合格后也应吊罩或放油从入孔进入变压器内部进行如下检查: (1) 压钉的压紧情况。 (2) 引线绝缘支架紧固情况。 (3) 垫块位移情况。二、本人负责试验班的职工培训工作,多年来为提高我班的综合素质,把我班打造成学习型班组。每年从培训计划、培训讲义、技术问答、现场考问、月考等方面都做了充分的准备,并取得了一点
13、成绩。和我填定的两位已取得了技师职称。三、 创新自己的安全理念,确保长周期安全运行,使我班安全生产的局面得到进一步巩固自2002年被聘技师以来,我以班组安全为己任, 充分发挥成功经验,平时注重分析,重视收集、积累各方面的技术,不断提高技术水平,对运行中电气设备出现设备的各种异常情况及故障能准确判断,正确、及时的处理。掌握了解决设备缺陷确保设备稳定运行的主动权。在现场试验中,理顺了一条“安全执行制度化、试验过程精细化、人员培训交流化、工艺质量标准化、设备器具摆放定置化的班组试验思路.确保了试验质量,提高了设备健康水平。四、 不足和今后的努力方向近几年来我虽然做了一些工作,取得了一定的成绩,但由于
14、自己的思想解放的还不够,创新意识还需要进一步增强,自己的理论学习深度还不够深,理论水平还需要进一步的提高。今后,我将在工作中更加注重理论和实践的相结合,更加注重个人与团队整体协作能力的提升,时刻关心试验技术的变化和发展,使自己的技术水平跃上台阶,实现工区和个人的共同目标。巩升堂2009.7.10耀县变2号主变故障分析及变压器近区短路后电气试验项目2009年2月1日耀县变3544压延、3550压延线路速断保护动作,开关跳闸,同时由于近区短路,造成耀县变2号主变差动保护动作,三侧开关跳闸。经查系3544压延、3550压延线路5号铁塔被一大卡车碰撞,导致该铁塔严重倾倒,3544压延、3550压延线路
15、相间短路引起.耀县变2号主变故障的原因是线路短路故障时,变压器的电流超过额定电流的几倍或十几倍以上,此时绕组受到了很大的电动力使线圈发生位移而变形,由于短路电流的急剧增大,而使绕组温度升高,导致绝缘损坏。造成匝间或层间短路。我们试验班讨论的“变压器近区短路后电气试验项目全文如下:1)绝缘电阻试验 耀县变2号主变绝缘电阻试验高对中低地、中对高低地、低对高中地均为R15:70000 M;R60:100000 M.吸收比为1。428(使用仪器是 3122摇表)。绝缘电阻试验合格.在大短路电流作用下,初始机械损伤的基本形式是变压器绕组变形,它们发展的典型方式是变形引起局部放电,匝、股间短路,整段主绝缘
16、放电或完全击穿导致主绝缘破坏。因此,测量变压器的绝缘电阻是变压器出口近区短路后一项必要的检测项目。测量绝缘电阻要严格执行DL/T596-1996规程标准。采用2500V或5000V摇表,绝缘电阻值与前一次的测量结果进行比较,应无明显差别,在同一温度下一般不应低于出厂试验值的70。绝缘电阻换算到20时,220kV及其以下的变压器不应小于800M,500kV的变压器不小于2000M,吸收比不低于1.3或极比指数不低于1.5.变压器的绝缘状况判断应尽量结合其他绝缘试验项目,如绕组介质损耗和泄漏电流测量,综合各个数据进行综合分析,才能确定变压器的绝缘情况. 2)绕组直流电阻测量 耀县变2号主变试验。1
17、10KV侧绕组直流电阻为:AO 0。6149、 BO 0。6181、 CO 0。6193, 误差0.71;35KV侧绕组直流电阻为:AmO 0。04932、 BmO 0.04126、 CmO 0.04898,误差17。3% ; 10KV侧绕组直流电阻为:ab 0。006311、 bc 0。006308 、ca 0。006329,误差0。33.初步判断是高压侧和低压侧线圈正常,而中压35KV侧B相线圈匝间短路.由于短路电流冲击,绕组产生严重变形造成匝、股间短路,同时由于大电流冲击,过电流薄弱环节,如:分接开关、套管引线接头,将军帽与线圈引出线之间会造成接触不良。如果未能及时发现处理,任其发展会使
18、接触不良点发热熔化而烧断,进而烧坏变压器。接触不良,匝间和股间短路可通过测量绕组直流电阻来发现. 直流电阻值超出DL/T5961996规程中规定注意值,应组织技术专责进行充分分析研究,再结合油色谱分析数据,以及过去的试验数据.如果直流电阻值超标且色谱分析数据超注意值,说明变压器已受短路电流冲击损坏. 3)油色谱分析和气相色谱 耀县变2号主变进行了油样分析,分析数据如下:日期时间天气H2COCO2CH4C2H6C2H4C2H2总烃2009.2.17:30阴4。2791.385080。919.474。730。220.9955.382009.2。110:30阴12.3769。484924。320。6
19、54.6132.258.2565.762009。2.113:00阴17.6814.685101.322.464.9434.9410。372.64经过不同时间的3次跟踪监督,我们可以明显看到C2H2增长速度过快,并且超过注意值,经过特征气体法和三比值判断,2号主变存在放电故障。变压器油色谱分析可判断内部的过热故障和放电性故障,并确定故障的严重程度和大概部位,为检修提供可靠的依据。由于出口近区短路的冲击,主变内部绕组发生匝间短路放电和引线接头或分接开关接触不良而燃弧产生高能放电。这些过热故障促使油或固体纸绝缘材料发生裂解产生H2,CO,CO2和低分子碳水化合物(C2H2,C2H4)等,这些都是气体
20、,它们通常都是溶解在油中,若对油中溶解气体的组份和含量进行分析,就可能发现变压器近区短路后故障严重程度,从而提出相应的反事故措施.如能否继续运行,继续运行期的技术安全措施和监视手段,又或者是否需要内部检查修理等. 色谱分析是诊断变压器工作状态和判断故障性质的最有效方法之一。它对于检测变压器内部存在的过热性故障及部分潜伏故障反应比较灵敏。但对于近区短路这类突发性故障,反应不太灵敏,这是因为由于故障突然,产气快,一部分气体来不及溶解于油中就进入气体继电器。因此,对于近区短路这类故障,还要结合气体继电器的气体色谱分析结果来综合判断,并且根据气体继电器中气体颜色可初步确定一下故障的大致情况。 (1)
21、如果气体无色无味,不可燃,就是N2或空气. (2) 如果气体有色,可燃,就是变压器内部故障产生的气体。 根据气体组份与内部故障特征有如下关系:浓度最大的气体 异常的类型 事故实例 乙炔(C2H2) 氢气(H2) 电弧放电 游离放电 绕组匝间短路 绕组烧断 分接开关触头电弧短路 甲烷(CH4) 乙烯(C2H4) 过热 接触不良 泄漏电流引起的过热 紧固部件松动 分接开关触头接触不良 绝缘不良 一氧化碳(CO) 二氧化碳(CO2) 固体绝缘过热电弧分解 长期老化 主变散热不良 过负荷 4) 绕组变形测试 近区短路后,绕组受到巨大电动力作用产生位移变形,绕组变形或位移后,即使没有立即损坏,也会留下严
22、重故障隐患。一是绝缘距离发生改变,固体绝缘受到损伤、击穿,导致突发性绝缘故障,甚至在正常运行电压下,因为局部放电而使绝缘击穿。二是绕组机械强度下降,其积累效应使绕组再一次遭受近区短路电流冲击时,将承受不住巨大电动力作用而发生损坏事故。 变压器因短路强度不够而损坏的事故有上升的趋势.这是因为,电力系统飞速发展,电网容量扩大,110kV变压器直配35KV、10kV用户配电,出线多,容易发生短路故障。35KV、10kV断路器柜尺寸小,在过电压、污秽、小动物等影响下很容易造成三相短路.新的产品在引进了国外先进技术后,产品技术性能有一定的提高,大家都把注意力集中于降低损耗,提高绝缘水平上,却忽略了机械强度方面问题. 而这些问题加剧了变压器损坏事故的发生,因此,在变压器遭受近区短路后及时进行绕组变形测试,对发现有问题的变压器进行综合分析,制订相应的措施,并有计划地进行吊检验证,只有这样不但节省大量人力、物力,对变压器是否重投入运行或及时退出运行也有相当重要的指导意义。 特别注意是,近区短路后,短路电流超过变压器八倍额定电流,试验合格后也应吊罩或放油从入孔进入变压器内部进行如下检查: (1) 压钉的压紧情况。 (2) 引线绝缘支架紧固情况。 (3) 垫块位移情况.巩升堂2009。2.7