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汽轮机A级检修技术总结.doc

上传人:w****g 文档编号:4116395 上传时间:2024-07-30 格式:DOC 页数:5 大小:29.04KB 下载积分:6 金币
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资源描述
#*机 A级检修技术工作总结 班组:*****班 日期: 201*。*.** 201*年**班#*机A级检修技术总结 一、 简要文字说明: 此次****班本着上级部门下发的生产任务,检修不漏项,不简化工序,不降低质量标准,严格执行检修工艺规程,严格质量标准,严格履行验收制度,坚持自检为主,坚持现场三级验收制度,做到应修必修,修必修好的态度进行此次#4机A级检修工作。本次#*机组A级检修,**班#*机A级检修工作于201*年**月**日正式开始,于201*年**月**日所有检修项目均已结束。 二、 项目完成情况: #*机A级检修计划安排标准项目11项,共完成10项(1项因场地无法完成,汇报分场同意);增加标准项目4项,完成4项;计划安排非标准项目1项,完成1项;增加非标准项目7项,完成7项,完成消缺项目2项 主要完成标准项目 1、 励磁机机械部分大修; 2、 低负荷喷水系统喷头、阀门大修,滤网清扫 3、 凝结水泵甲、乙小修,入口滤网清扫,系统消缺 4、 转子冷却水泵甲、乙小修,水箱清扫,系统消缺 5、 定子冷却水泵甲、乙小修,水箱清扫,系统消缺 6、 转子冷却器甲、乙及滤网清扫,系统消缺 7、 定子冷却器甲、乙、丙及滤网清扫,系统消缺 8、 工业水回收水泵甲、乙小修,系统消缺 9、 除氧循环小修,滤网清扫,系统消缺 10、 汽加热系统阀门检查、盘根更换 增加完成标准项目: 1、 除氧循环大修; 2、 乙小机盘车导齿更换,防爆门检查 3、 甲小机盘车导齿检查,防爆门检查 4、 凝结水甲电机更换调整中心 主要完成非标准项目: 1、大修现场铺设防滑橡胶板; 增加完成非标准项目: 1、 主机#11轴承更换; 2、 定冷水箱加热装置安装; 3、 励磁机基座打磨; 4、 加装汽缸绝对膨胀机械指示装置 5、 励磁机与发电机连接波形节绞孔 6、 汽轮机#1——#3轴承座回油槽加装盖板。 7、 乙工回泵出口门更换门杆 完成消缺项目: 1、发电机转子冷却水回水盒水档紧固螺栓滑丝; 2、甲小机均压箱调整门泄漏; 三、 检修过程中发现的问题及处理: 1、励磁机大修 1)励磁机前轴瓦(#11瓦)上瓦脱胎严重;进行更换新瓦. 2)励磁机与发电机连接波形节晃动达0。30mm.:将波形节与发电机对轮连接(未安装销子螺栓)在百分表监视下紧固,使其紧固完成后晃动0。04mm,重新校绞销子螺栓孔并配置销子35CrMo Φ27.+0.04mm。 3)通流增容改造后由于主机轴系调整,致使发电机后轴承(#10轴承)调整量大,因而励磁机底部相对调整较大,抽完底部所有垫片后,励磁机偏高0.31mm。下张0.07mm;经研究决定进行打磨基础垫铁处理. 2、主机发电机转子冷却水回水盒 1) 发电机转冷水回水盒前后水档严重磨损进行更换水档密封圈. 2) 发电机转冷水回水盒前后水档共5条紧固螺栓底孔滑丝;为保证密封效果在原底孔两侧90mm处重新打孔攻丝进行加固。 3、 除氧循环泵大修 1)解体时发现浮动密封环间隙均超标,支撑弹簧弹性不足;更换浮动密封环3件、浮动密封套3件及支撑弹簧3件,并调整端部轴向间隙为零。 2)解体时发现轴承室进水;疑冷却水室裂纹,对冷却水室打压0。6Mpa进行5小时观察,压力稳定,无渗漏,清理油室更换润滑油。 3)解体时轴承损坏;更换轴承36316两幅、轴承32616一副。 4)入口滤网紧固螺栓腐蚀,且牙距严重变形:经上级批准更换所有螺栓,螺母。 四、主要检修数据情况: 1、励磁机大修 1) #11轴承组装:顶隙: 前:0。26mm 后:0。24mm 瓦口间隙:A前:0。14mm A后:0。15mm B前:0。13mm B后:0。13mm 球面紧力:0。015mm 2) #12轴承组装:顶隙: 前:0。35mm 后:0。30mm 瓦口间隙:A前:0。15mm A后:0.13mm B前:0。15mm B后:0。15mm 球面紧力:0。03mm 3)励磁机与发电机中心找正:励磁机偏低:0.005mm 偏A:0.04mm 上张:0。04mm B张:0。01mm 4)发电机转冷水进水管(波形节)晃动度: 0。04mm 5)#11轴承油档间隙: 前外油档:顶部:0。22mm A侧上半:0。14mm B侧上半:0.13mm 底部:0。03mm A侧下半:0.15mm B侧下半:0。13mm 后外油档: 顶部:0.20mm A侧上半:0.15mm B侧上半:0。12mm 底部:0。03mm A侧下半:0。15mm B侧下半:0.14mm 前侧内油档:顶部:0.30mm A侧上半:0。25mm B侧上半:0。20mm 底部:0。05mm A侧下半:0。22mm B侧下半:0.20mm 后侧内油档:顶部:0。30mm A侧上半:0。25mm B侧上半:0.20mm 底部:0。05mm A侧下半:0。25mm B侧下半:0。18mm 6)#12瓦外油档间隙: 前外油档:顶部:0。22mm A侧上半:0.15mm B侧上半:0.15mm 底部:0。03mm A侧下半:0。15mm B侧下半:0.12mm 后外油档: 顶部:0.20mm A侧上半:0。15mm B侧上半:0。13mm 底部:0。03mm A侧下半:0.15mm B侧下半:0.13mm 前侧内油档:顶部:0。35mm A侧上半:0。35mm B侧上半:0.25mm 底部:0。25mm A侧下半:0。30mm B侧下半:0。25mm 后侧内油档:顶部:0.30mm A侧上半:0。30mm B侧上半:0。25mm 底部:0。10mm A侧下半:0。25mm B侧下半:0。20mm 2、主机抬轴试验: 瓦号 #1A #1B #2A #2B #3A #3B #4A #4B 顶起值(mm) 0.02—0.04 0.025 0。02 0。025 油压值(MPa) 4。0 5。2 3.4 2.5 4。1 2.5 6.8 10。2 瓦号 #5 #6 #7 #8 #9 #10 母管 顶起值(mm) 0。02 0。02 0.015 0.03 0.025 0。03 油压值(MPa) 5。0 4。2 9。8 6。9 9。9 10.2 15.5 3、转冷水回水盒 前:顶部:0。30mm 底部:0.03mm A侧上半:0。25mm B侧上半:0。20mm A侧下半:0.18mm B侧下半:0.15mm 后:顶部:0.35mm 底部:0。03mm A侧上半:0.25mm B侧上半:0.20mm A侧下半:0。22mm B侧下半:0.18mm 4、除氧循环泵 1)叶轮与轴配合间隙:0。03mm 2)叶轮瓢偏:0。05mm 3)叶轮晃动度:0.04mm 4)轴套与轴间隙:0。02mm 5)密封环与口环间隙:0。68mm 6)滚动轴承与轴配合紧力:0.01mm 7)浮动密封环径向间隙:0。17mm 8)轴窜:0。12mm 9)对轮间隙:3。5mm 10)中心调整:圆周:偏B侧0。02mm 端面:上张口0。03mm 5、凝结泵甲 1)工作轴窜 组装:总窜9.88—对轮间隙5.15=4。73mm 2)中心调整数据 电机:偏B 0。015 mm 偏固定端 0。02 mm 扩建端张 0。01 mm A侧张口 0。005 mm 五、 设备投运情况: 7月21日启动,盘车投运正常;电流21A,供热抽汽管膨胀节产生不均匀性收缩变形最大460mm,最小310mm,滑动支座向缸测位移263mm. 7月23日回复正常位置. ,在机组冲转过程中#8轴承X向振动最大达166um升速平稳后为112um. #9 温度94。6℃,随后缓慢降至81。5℃,#10轴承X向振动最大达178um升速平稳后为121um,7月24日16:00机组负荷324。6MW各参数均正常。 六、遗留问题 1、凝结水回收水泵小修,水箱清扫,阀门检修因检修场地限值未能实施。 2、主机#10轴承油档外壳变形较大,铜齿加工尺寸不精确.(待采用铜齿双面加工) ******班 201*-0*—**
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