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汽轮机A级检修技术总结.doc

1、#*机 A级检修技术工作总结班组:*班 日期: 201。.201年*班机A级检修技术总结一、 简要文字说明:此次*班本着上级部门下发的生产任务,检修不漏项,不简化工序,不降低质量标准,严格执行检修工艺规程,严格质量标准,严格履行验收制度,坚持自检为主,坚持现场三级验收制度,做到应修必修,修必修好的态度进行此次#4机A级检修工作。本次机组A级检修,班机A级检修工作于201*年月*日正式开始,于201年*月*日所有检修项目均已结束。二、 项目完成情况:#机A级检修计划安排标准项目11项,共完成10项(1项因场地无法完成,汇报分场同意);增加标准项目4项,完成4项;计划安排非标准项目1项,完成1项;

2、增加非标准项目7项,完成7项,完成消缺项目2项主要完成标准项目1、 励磁机机械部分大修;2、 低负荷喷水系统喷头、阀门大修,滤网清扫3、 凝结水泵甲、乙小修,入口滤网清扫,系统消缺4、 转子冷却水泵甲、乙小修,水箱清扫,系统消缺5、 定子冷却水泵甲、乙小修,水箱清扫,系统消缺6、 转子冷却器甲、乙及滤网清扫,系统消缺7、 定子冷却器甲、乙、丙及滤网清扫,系统消缺8、 工业水回收水泵甲、乙小修,系统消缺9、 除氧循环小修,滤网清扫,系统消缺10、 汽加热系统阀门检查、盘根更换增加完成标准项目:1、 除氧循环大修;2、 乙小机盘车导齿更换,防爆门检查3、 甲小机盘车导齿检查,防爆门检查4、 凝结水

3、甲电机更换调整中心主要完成非标准项目:1、大修现场铺设防滑橡胶板;增加完成非标准项目:1、 主机11轴承更换;2、 定冷水箱加热装置安装;3、 励磁机基座打磨;4、 加装汽缸绝对膨胀机械指示装置5、 励磁机与发电机连接波形节绞孔6、 汽轮机13轴承座回油槽加装盖板。7、 乙工回泵出口门更换门杆完成消缺项目: 1、发电机转子冷却水回水盒水档紧固螺栓滑丝; 2、甲小机均压箱调整门泄漏;三、 检修过程中发现的问题及处理:1、励磁机大修1)励磁机前轴瓦(11瓦)上瓦脱胎严重;进行更换新瓦.2)励磁机与发电机连接波形节晃动达0。30mm.:将波形节与发电机对轮连接(未安装销子螺栓)在百分表监视下紧固,使

4、其紧固完成后晃动0。04mm,重新校绞销子螺栓孔并配置销子35CrMo 27.+0.04mm。3)通流增容改造后由于主机轴系调整,致使发电机后轴承(#10轴承)调整量大,因而励磁机底部相对调整较大,抽完底部所有垫片后,励磁机偏高0.31mm。下张0.07mm;经研究决定进行打磨基础垫铁处理.2、主机发电机转子冷却水回水盒 1) 发电机转冷水回水盒前后水档严重磨损进行更换水档密封圈. 2) 发电机转冷水回水盒前后水档共5条紧固螺栓底孔滑丝;为保证密封效果在原底孔两侧90mm处重新打孔攻丝进行加固。3、 除氧循环泵大修1)解体时发现浮动密封环间隙均超标,支撑弹簧弹性不足;更换浮动密封环3件、浮动密

5、封套3件及支撑弹簧3件,并调整端部轴向间隙为零。 2)解体时发现轴承室进水;疑冷却水室裂纹,对冷却水室打压0。6Mpa进行5小时观察,压力稳定,无渗漏,清理油室更换润滑油。 3)解体时轴承损坏;更换轴承36316两幅、轴承32616一副。 4)入口滤网紧固螺栓腐蚀,且牙距严重变形:经上级批准更换所有螺栓,螺母。四、主要检修数据情况: 1、励磁机大修1) 11轴承组装:顶隙: 前:0。26mm 后:0。24mm 瓦口间隙:A前:0。14mm A后:0。15mm B前:0。13mm B后:0。13mm 球面紧力:0。015mm 2) 12轴承组装:顶隙: 前:0。35mm 后:0。30mm 瓦口间

6、隙:A前:0。15mm A后:0.13mm B前:0。15mm B后:0。15mm 球面紧力:0。03mm 3)励磁机与发电机中心找正:励磁机偏低:0.005mm 偏A:0.04mm 上张:0。04mm B张:0。01mm 4)发电机转冷水进水管(波形节)晃动度: 0。04mm 5)#11轴承油档间隙: 前外油档:顶部:0。22mm A侧上半:0。14mm B侧上半:0.13mm 底部:0。03mm A侧下半:0.15mm B侧下半:0。13mm 后外油档: 顶部:0.20mm A侧上半:0.15mm B侧上半:0。12mm 底部:0。03mm A侧下半:0。15mm B侧下半:0.14mm

7、前侧内油档:顶部:0.30mm A侧上半:0。25mm B侧上半:0。20mm 底部:0。05mm A侧下半:0。22mm B侧下半:0.20mm 后侧内油档:顶部:0。30mm A侧上半:0。25mm B侧上半:0.20mm 底部:0。05mm A侧下半:0。25mm B侧下半:0。18mm 6)#12瓦外油档间隙: 前外油档:顶部:0。22mm A侧上半:0.15mm B侧上半:0.15mm 底部:0。03mm A侧下半:0。15mm B侧下半:0.12mm 后外油档: 顶部:0.20mm A侧上半:0。15mm B侧上半:0。13mm 底部:0。03mm A侧下半:0.15mm B侧下半

8、:0.13mm 前侧内油档:顶部:0。35mm A侧上半:0。35mm B侧上半:0.25mm 底部:0。25mm A侧下半:0。30mm B侧下半:0。25mm 后侧内油档:顶部:0.30mm A侧上半:0。30mm B侧上半:0。25mm 底部:0。10mm A侧下半:0。25mm B侧下半:0。20mm 2、主机抬轴试验:瓦号1A1B#2A#2B#3A#3B4A4B顶起值(mm)0.020.04 0.025 0。02 0。025油压值(MPa)4。05。23.42.54。12.56.810。2瓦号5#67#8910母管顶起值(mm)0。020。020.0150.030.0250。03油压

9、值(MPa)5。04。29。86。99。910.215.53、转冷水回水盒前:顶部:0。30mm 底部:0.03mmA侧上半:0。25mm B侧上半:0。20mmA侧下半:0.18mm B侧下半:0.15mm 后:顶部:0.35mm 底部:0。03mmA侧上半:0.25mm B侧上半:0.20mmA侧下半:0。22mm B侧下半:0.18mm 4、除氧循环泵 1)叶轮与轴配合间隙:0。03mm 2)叶轮瓢偏:0。05mm 3)叶轮晃动度:0.04mm 4)轴套与轴间隙:0。02mm 5)密封环与口环间隙:0。68mm 6)滚动轴承与轴配合紧力:0.01mm 7)浮动密封环径向间隙:0。17mm

10、 8)轴窜:0。12mm 9)对轮间隙:3。5mm 10)中心调整:圆周:偏B侧0。02mm 端面:上张口0。03mm 5、凝结泵甲 1)工作轴窜组装:总窜9.88对轮间隙5.15=4。73mm 2)中心调整数据 电机:偏B 0。015 mm 偏固定端 0。02 mm 扩建端张 0。01 mm A侧张口 0。005 mm五、 设备投运情况:7月21日启动,盘车投运正常;电流21A,供热抽汽管膨胀节产生不均匀性收缩变形最大460mm,最小310mm,滑动支座向缸测位移263mm. 7月23日回复正常位置. ,在机组冲转过程中8轴承X向振动最大达166um升速平稳后为112um. 9 温度94。6,随后缓慢降至81。5,10轴承X向振动最大达178um升速平稳后为121um,7月24日16:00机组负荷324。6MW各参数均正常。六、遗留问题1、凝结水回收水泵小修,水箱清扫,阀门检修因检修场地限值未能实施。 2、主机#10轴承油档外壳变形较大,铜齿加工尺寸不精确.(待采用铜齿双面加工)*班201*-0*

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