资源描述
提高主体结构外立面节点造型一次合格率
南寨砭安置小区外立面节点造型一次合格小组
同飞 2015年7月10日
提高主体结构外立面节点造型一次合格率
一、 工程概况
本工程位于延安市宝塔区嘉陵路东段,嘉陵桥与裕丰桥之间,工程净用地面积约45.85亩。本工程共八栋楼,建筑层数为地上21层,地3层,每栋建筑面积为12810㎡,建筑高度为60.900m。设计标高为相对标高±0.000相当于黄海系高程957.250。建筑外立面造型复杂,主体施工时难度较大。
二、 小组概况
课题名称
提高主体结构外立面节点造型一次合格率
小组名称
南寨砭安置小区外立面节点造型一次合格小组
成立时间
2014年10月5日
课题类型
现场型
小组注册号
活动时间
2014年10月5日
活动次数
20次
2015年7月15日
序号
姓名
文化程度
岗 位
职 称
小组职务
TQC教育学时
1
房新龙
本科
技术负责人
高级工程师
组长
45
2
杨中朝
本科
项目经理
工程师
副组长
45
3
侯希锋
本科
技术质量部经理
工程师
组员
45
4
杨乐
专科
工长
工程师
组员
45
5
同飞
本科
施工员
助理工程师
组员
45
6
黄家竣
本科
技术员
助理工程师
组员
45
三、选择课题
1:本工程主楼外节点数量多、节点造型复杂,且所有节点为外悬挑结构,施工难度大不宜控制,所以在5#6#楼地上部分施工前对外节点施工加强控制;
2:主体施工初期,5#、6#楼施工至四层时,下三层拆模后对外节点检查时,发现多处节点外形尺寸、标高存在缺陷,且数量多缺陷大;
3:若不加强对外节点质量进行控制,后期外立面装饰施工时,影响后续工序的进行,工期的部署;也会对整体外立面效果、造型布局造成严重影响;且其均为外悬挑结构,外架爬升、拆除后再对其修补时,临边高空整改难度大、耗时多,浪费过多的人力物力;工人高空作业时无形中形成了危险源,存在一定的安全隐患。
综上所述,为确保外立面造型、工程质量,保证后续工序顺利进行,节约工程成本,我们通过QC小组活动提高主体结构外立面节点造型一次合格
四、现状调查
经过对已经施工的5#6#楼进行调查,共调查测量了两栋共六层的外立面节点尺寸,标准层每次34处,总计检查测量204个,其中缺陷点数60个,合格率70.59%,。
调查节点存在尺寸、平整度、标高三种缺陷。通过分析得出如下统计表:
序号
缺陷类
调查(个)
合格(个)
不合格数(个)
合格率(%)
1
尺寸
68
63
8
92.65
2
平整度
68
44
24
64.71
3
标高
68
40
28
58.82
制表人:黄家俊 制表时间:2014年10月25日
根据影响节点质量情况调查结果,小组对造成节点不合格项进一步进行了统计分析,绘制如下表格:
序号
缺陷类
频数(个)
频率(%)
累计频率(%)
1
尺寸
8
13.3
13.3
2
平整度
24
40
53.3
3
标高
28
46.7
100
合计
60
100
制表人:黄家俊 制表时间:2014年10月25日
根据上述统计表,绘制出了饼分图:
由以上饼分图看出:标高偏差和平整度偏差是影响节点施工质量的主要因素。两者占不合格点总数的86.7%。如果把这个问题解决到98%,那么节点的施工质量合格率可提高到70.59%+(1-70.59%)x(86.7%x98%)=95.57%.
五、设定目标
经过全体人员的讨论,确定了本次QC小组活动的目标值:
总目标值:主体结构外立面节点造型一次合格由70.59%提高到95%。
目标柱状图
六、原因分析
通过检查统计表和饼分图可以看出:节点施工的主要质量缺陷问题是标高偏差和平整度
偏差过大 ,为此QC小组成员利用头脑风暴法进行分析,并制作如下关联图:
工人技术水平差
技术人员管理不当
标高偏差
平整度缺陷
细部处理不到位
支撑体系不到位
质量教育培训不到位
岗位制度未落实
工人责任心不强
施工环境影响
模板尺寸偏差大
标高控制差
专业工具未使用
制表:黄家俊 制表时间:2014年10月27日
关联图
七、要因确定
针对小组找到的5个末端因素,通过讨论制定出要因计划表及要因确认表。
要因确认计划表
序号
末端因素
确认内容
确认 方法
确认标准
负责人
完成时间
1
交底培训不到位
是否在工人进场施工前进行了技术交底和培训
现场调查
操作工人接受了技术交底和培训,并在技术交底上签字确认
房新龙
2014年10月26日
2
岗位制度未落实
岗位制度管理办法
现场调查
符合岗位制度管理办法
侯希锋
2014年10月26日
3
支撑体系不到位
支撑体系是否稳定
现场调查
支撑体系稳定
杨乐
2014年10月27日
4
模板尺寸偏差大
施工时是否按照图纸要求配置模板尺寸
现场调查
按交底要求施工
杨乐
2014年10月27日
5
专业工具未使用
检查切割、水平尺、水准仪、弹线盒等是否良好
现场调查
所有工具良好,不影响使用
同飞
2014年10月28日
6
标高控制差
检查节点控制线标高是否正确
现场调查
节点标高控制线正确,在误差范围内
黄家俊
2014年10月28日
制表人: 黄家俊 制表时间:2014年10月28日
要因确认表
要因确认1:交底培训不到位
确认方法
现场验证
确认时间
2014年11月1日
确认人
侯希锋
确认内容
施工前进行技术交底和培训
确认标准
操作人员接受了技术交底和培训,并在技术交底上签字确认
验证过程
调查新近场木工30人,有施工经验30人,熟练工人21人,经验多的工人占施工人数较多,并对工 人做针对性交底培训
确认结论
非要因
要因确认2:岗位制度未落实
确认方法
现场验证
确认时间
2014年11月2日
确认人
房新龙
确认内容
岗位制度管理办法
确认标准
符合岗位制度管理办法
验证过程
项目部下发了质量管理办法,严重按照岗位责任制度管理,奖罚分明,对员工进行绩效考核,员工在工作中都做到上令下行。
确认结论
非要因
要因确认3:模板尺寸偏差大
确认方法
现场验证
确认时间
2014年11月4日
确认人
杨乐
确认内容
按交底要求节点模板严格按照图纸施工
确认标准
按交底要求对模板尺寸控制在误差范围内
验证过程
小组成员调查发现工人施工时,模板尺寸误差查过1cm,反正度不合格者比重较多,影响节点质量
确认结论
◎ 要因
要因确认4:支撑体系不到位
确认方法
现场验证
确认时间
2014年11月6日
确认人
黄家俊
确认内容
支持体系稳定,顶撑标高正确
确认标准
支撑体系稳定,每个模板底部顶撑标高一直,模板地面水平安装
验证过程
小组成员调查发现支撑体系部分不稳固,浇筑混凝土时易下沉,导致节点底面不平直
确认结论
◎ 要因
要因确认5:专业工具未使用
确认方法
现场验证
确认时间
2014年11月2日
确认人
同飞
确认内容
检查切割、水平尺、水准仪、弹线盒等是否良好
确认标准
所有工具良好,不影响使用
验证过程
小组对施工工具进行检查,发现所购工具满足施工要求,施工班组及时更换破损工具,避免对施工的影响
确认结论
非要因
要因确认6:标高控制差
确认方法
现场验证
确认时间
2014年11月7日
确认人
同飞
确认内容
检查节点控制线标高是否正确
确认标准
所有的节点标高控制线在5mm以内
验证过程
小组在调查时发现,在标高控制线测量时,部分控制线标高偏差在1cm以上,易导致节点施工质量问题。
确认结论
◎ 要因
制表:黄家俊 制表日期:2014年11月9日
八、制定对策
针对要求,小组成员按5W1H的原则制定了相应对策。
序号
要求
对策
目标
具体措施
负责人
地点
完成时间
1
模板尺寸偏差大
模板尺寸严格按照施工图纸加工,控制在偏差范围内
所有模板尺寸在偏差范围内
1:现场操作管理人员旁站指导
2:对每个节点模板实时测量,保证一次安装合格
杨乐
现场
至主体封顶
2
支撑体系不到位
支持体系稳定,顶撑标高正确
支撑体系稳定,每个模板底部顶撑标高一至,模板底面水平安装
1:对节点底面模板平整度实时测量
2:每个节点的支撑注意检查,不稳固的及时加固
黄家俊
现场
至主体封顶
3
标高控制差
节点标高控制线标高正确
所有的节点标高控制线在5㎜以内
通过顶板模板控制线实时检查每个节点的标高控制线,确保每个模板标高符合要求
同飞
现场
至主体封顶
制表人:黄家俊 制表日期:2014年11月9日
九、实施对策
实施一:模板尺寸偏差过多。
1)现场操作管理人员旁站指导,对施工中出现的问题当场解决,避免返工处理;
2)对每个节点模板的尺寸实时测量,保证每个模板的尺寸合格,保证一次安装符合要求;
对策实施效果:
通过对模板制作安装过程中的实时监控管理,保证了每个节点的尺寸符合要求。
实施二:支撑体系不到位
1)通过调整支撑体系的顶丝,对节点底面模板平整度实时测量;保证节点模板的平整度。
2)检查每个节点的支撑,不稳固的及时加固;
对策实施效果
支撑体系稳定,每个模板底部顶撑标高一至,模板底面水平安装,支撑体系未影响到节点质量。
实施三:标高偏差过大
在安装完节点底部模板时,对每一个节点的标高通过楼层标高控制线进行测量,通过顶板模板控制线实时检查每个节点的标高控制线达到要求,确保每个模板标高符合要求
对策实施效果
通过实时测量每个节点模板的标高,节点模板的标高误差均在允许误差范围以内。
十、效果检查
1:目标检查
小组制定对策于2014年10月11日开始实施,2015年4月10日对策完毕后,小组已对完成的节点质量进行检查,共检查点数300个,检查结果如下:
序号
缺陷类
缺陷点数(个)
频率(%)
累计频率(%)
1
尺寸
3
23
23
2
平整度
3
23.3
46.3
3
标高
5
38.3
84.6
4
其他
2
15.4
100
合计
13
100
制表人:黄家俊 制表日期:2015年4月11日
通过以上调查结果可以看出,QC小组对已完成的节点抽取了300个点,实测不合格点数13个,合格点数287个,合格率95.6%。
由于QC小组准备充分,管理人员、操作人员的重视,节点施工质量有了明显提升。
通过检查所列出的调查表和柱状图可以看出,节点质量合格率达到了95.6%,说明我们QC小组在活动中已达到了预期的目标。
2:效益分析
1) 经济效益:
由于解决了节点质量问题,提高了节点质量,防止施工不合理的返工处理,节省了二次施工的费用,取得了一定的经济效益,使得后续工序能够按时进行。
累计节约经费=节约材料费+人工返修费-QC活动经费≈30000+3500-1500≈32000元。
2) 无形效果
通过本次QC活动,得到了很多收获:
1、 QC小组提高了外立面节点施工质量
2、 小组成员积极参与QC小组活动,并不断学习,提高了业务水平能力、团队精神。
十一、总结和巩固措施
通过本次QC小组活动,使得有关技术人员树立了勤于钻研、不怕吃苦、精益求精的工作作风,提高了小组成员分析解决问题的能力,业务素质也得到了明显提升。如下自我评价表和雷达图。
活动前后自我评价表:
序号
项目
活动前
活动后
1
质量意识
85
95
2
QC知识的掌握应用
55
80
3
团队精神
90
95
4
参与意识
65
85
5
发现问题能力
65
85
6
解决问题能力
70
90
自我评价雷达图:
今后打算
在今后的施工过程中,我们将一如既往的开展QC活动,运用全新的思维和方法探索,不断提高工程的质量,把握好施工中的每个环节,解决施工现场中存在的实际问题
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