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提高主体结构外立面节点造型一次合格率.docx

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资源描述
提高主体结构外立面节点造型一次合格率 南寨砭安置小区外立面节点造型一次合格小组 同飞 2015年7月10日 提高主体结构外立面节点造型一次合格率 一、 工程概况 本工程位于延安市宝塔区嘉陵路东段,嘉陵桥与裕丰桥之间,工程净用地面积约45.85亩。本工程共八栋楼,建筑层数为地上21层,地3层,每栋建筑面积为12810㎡,建筑高度为60.900m。设计标高为相对标高±0.000相当于黄海系高程957.250。建筑外立面造型复杂,主体施工时难度较大。 二、 小组概况 课题名称 提高主体结构外立面节点造型一次合格率 小组名称 南寨砭安置小区外立面节点造型一次合格小组 成立时间 2014年10月5日 课题类型 现场型 小组注册号 活动时间 2014年10月5日 活动次数 20次 2015年7月15日 序号 姓名 文化程度 岗 位 职 称 小组职务 TQC教育学时 1 房新龙 本科 技术负责人 高级工程师 组长 45 2 杨中朝 本科 项目经理 工程师 副组长 45 3 侯希锋 本科 技术质量部经理 工程师 组员 45 4 杨乐 专科 工长 工程师 组员 45 5 同飞 本科 施工员 助理工程师 组员 45 6 黄家竣 本科 技术员 助理工程师 组员 45 三、选择课题 1:本工程主楼外节点数量多、节点造型复杂,且所有节点为外悬挑结构,施工难度大不宜控制,所以在5#6#楼地上部分施工前对外节点施工加强控制; 2:主体施工初期,5#、6#楼施工至四层时,下三层拆模后对外节点检查时,发现多处节点外形尺寸、标高存在缺陷,且数量多缺陷大; 3:若不加强对外节点质量进行控制,后期外立面装饰施工时,影响后续工序的进行,工期的部署;也会对整体外立面效果、造型布局造成严重影响;且其均为外悬挑结构,外架爬升、拆除后再对其修补时,临边高空整改难度大、耗时多,浪费过多的人力物力;工人高空作业时无形中形成了危险源,存在一定的安全隐患。 综上所述,为确保外立面造型、工程质量,保证后续工序顺利进行,节约工程成本,我们通过QC小组活动提高主体结构外立面节点造型一次合格 四、现状调查 经过对已经施工的5#6#楼进行调查,共调查测量了两栋共六层的外立面节点尺寸,标准层每次34处,总计检查测量204个,其中缺陷点数60个,合格率70.59%,。 调查节点存在尺寸、平整度、标高三种缺陷。通过分析得出如下统计表: 序号 缺陷类 调查(个) 合格(个) 不合格数(个) 合格率(%) 1 尺寸 68 63 8 92.65 2 平整度 68 44 24 64.71 3 标高 68 40 28 58.82 制表人:黄家俊 制表时间:2014年10月25日 根据影响节点质量情况调查结果,小组对造成节点不合格项进一步进行了统计分析,绘制如下表格: 序号 缺陷类 频数(个) 频率(%) 累计频率(%) 1 尺寸 8 13.3 13.3 2 平整度 24 40 53.3 3 标高 28 46.7 100 合计 60 100 制表人:黄家俊 制表时间:2014年10月25日 根据上述统计表,绘制出了饼分图: 由以上饼分图看出:标高偏差和平整度偏差是影响节点施工质量的主要因素。两者占不合格点总数的86.7%。如果把这个问题解决到98%,那么节点的施工质量合格率可提高到70.59%+(1-70.59%)x(86.7%x98%)=95.57%. 五、设定目标 经过全体人员的讨论,确定了本次QC小组活动的目标值: 总目标值:主体结构外立面节点造型一次合格由70.59%提高到95%。 目标柱状图 六、原因分析 通过检查统计表和饼分图可以看出:节点施工的主要质量缺陷问题是标高偏差和平整度 偏差过大 ,为此QC小组成员利用头脑风暴法进行分析,并制作如下关联图: 工人技术水平差 技术人员管理不当 标高偏差 平整度缺陷 细部处理不到位 支撑体系不到位 质量教育培训不到位 岗位制度未落实 工人责任心不强 施工环境影响 模板尺寸偏差大 标高控制差 专业工具未使用 制表:黄家俊 制表时间:2014年10月27日 关联图 七、要因确定 针对小组找到的5个末端因素,通过讨论制定出要因计划表及要因确认表。 要因确认计划表 序号 末端因素 确认内容 确认 方法 确认标准 负责人 完成时间 1 交底培训不到位 是否在工人进场施工前进行了技术交底和培训 现场调查 操作工人接受了技术交底和培训,并在技术交底上签字确认 房新龙 2014年10月26日 2 岗位制度未落实 岗位制度管理办法 现场调查 符合岗位制度管理办法 侯希锋 2014年10月26日 3 支撑体系不到位 支撑体系是否稳定 现场调查 支撑体系稳定 杨乐 2014年10月27日 4 模板尺寸偏差大 施工时是否按照图纸要求配置模板尺寸 现场调查 按交底要求施工 杨乐 2014年10月27日 5 专业工具未使用 检查切割、水平尺、水准仪、弹线盒等是否良好 现场调查 所有工具良好,不影响使用 同飞 2014年10月28日 6 标高控制差 检查节点控制线标高是否正确 现场调查 节点标高控制线正确,在误差范围内 黄家俊 2014年10月28日 制表人: 黄家俊 制表时间:2014年10月28日 要因确认表 要因确认1:交底培训不到位 确认方法 现场验证 确认时间 2014年11月1日 确认人 侯希锋 确认内容 施工前进行技术交底和培训 确认标准 操作人员接受了技术交底和培训,并在技术交底上签字确认 验证过程 调查新近场木工30人,有施工经验30人,熟练工人21人,经验多的工人占施工人数较多,并对工 人做针对性交底培训 确认结论 非要因 要因确认2:岗位制度未落实 确认方法 现场验证 确认时间 2014年11月2日 确认人 房新龙 确认内容 岗位制度管理办法 确认标准 符合岗位制度管理办法 验证过程 项目部下发了质量管理办法,严重按照岗位责任制度管理,奖罚分明,对员工进行绩效考核,员工在工作中都做到上令下行。 确认结论 非要因 要因确认3:模板尺寸偏差大 确认方法 现场验证 确认时间 2014年11月4日 确认人 杨乐 确认内容 按交底要求节点模板严格按照图纸施工 确认标准 按交底要求对模板尺寸控制在误差范围内 验证过程 小组成员调查发现工人施工时,模板尺寸误差查过1cm,反正度不合格者比重较多,影响节点质量 确认结论 ◎ 要因 要因确认4:支撑体系不到位 确认方法 现场验证 确认时间 2014年11月6日 确认人 黄家俊 确认内容 支持体系稳定,顶撑标高正确 确认标准 支撑体系稳定,每个模板底部顶撑标高一直,模板地面水平安装 验证过程 小组成员调查发现支撑体系部分不稳固,浇筑混凝土时易下沉,导致节点底面不平直 确认结论 ◎ 要因 要因确认5:专业工具未使用 确认方法 现场验证 确认时间 2014年11月2日 确认人 同飞 确认内容 检查切割、水平尺、水准仪、弹线盒等是否良好 确认标准 所有工具良好,不影响使用 验证过程 小组对施工工具进行检查,发现所购工具满足施工要求,施工班组及时更换破损工具,避免对施工的影响 确认结论 非要因 要因确认6:标高控制差 确认方法 现场验证 确认时间 2014年11月7日 确认人 同飞 确认内容 检查节点控制线标高是否正确 确认标准 所有的节点标高控制线在5mm以内 验证过程 小组在调查时发现,在标高控制线测量时,部分控制线标高偏差在1cm以上,易导致节点施工质量问题。 确认结论 ◎ 要因 制表:黄家俊 制表日期:2014年11月9日 八、制定对策 针对要求,小组成员按5W1H的原则制定了相应对策。 序号 要求 对策 目标 具体措施 负责人 地点 完成时间 1 模板尺寸偏差大 模板尺寸严格按照施工图纸加工,控制在偏差范围内 所有模板尺寸在偏差范围内 1:现场操作管理人员旁站指导 2:对每个节点模板实时测量,保证一次安装合格 杨乐 现场 至主体封顶 2 支撑体系不到位 支持体系稳定,顶撑标高正确 支撑体系稳定,每个模板底部顶撑标高一至,模板底面水平安装 1:对节点底面模板平整度实时测量 2:每个节点的支撑注意检查,不稳固的及时加固 黄家俊 现场 至主体封顶 3 标高控制差 节点标高控制线标高正确 所有的节点标高控制线在5㎜以内 通过顶板模板控制线实时检查每个节点的标高控制线,确保每个模板标高符合要求 同飞 现场 至主体封顶 制表人:黄家俊 制表日期:2014年11月9日 九、实施对策 实施一:模板尺寸偏差过多。 1)现场操作管理人员旁站指导,对施工中出现的问题当场解决,避免返工处理; 2)对每个节点模板的尺寸实时测量,保证每个模板的尺寸合格,保证一次安装符合要求; 对策实施效果: 通过对模板制作安装过程中的实时监控管理,保证了每个节点的尺寸符合要求。 实施二:支撑体系不到位 1)通过调整支撑体系的顶丝,对节点底面模板平整度实时测量;保证节点模板的平整度。 2)检查每个节点的支撑,不稳固的及时加固; 对策实施效果 支撑体系稳定,每个模板底部顶撑标高一至,模板底面水平安装,支撑体系未影响到节点质量。 实施三:标高偏差过大 在安装完节点底部模板时,对每一个节点的标高通过楼层标高控制线进行测量,通过顶板模板控制线实时检查每个节点的标高控制线达到要求,确保每个模板标高符合要求 对策实施效果 通过实时测量每个节点模板的标高,节点模板的标高误差均在允许误差范围以内。 十、效果检查 1:目标检查 小组制定对策于2014年10月11日开始实施,2015年4月10日对策完毕后,小组已对完成的节点质量进行检查,共检查点数300个,检查结果如下: 序号 缺陷类 缺陷点数(个) 频率(%) 累计频率(%) 1 尺寸 3 23 23 2 平整度 3 23.3 46.3 3 标高 5 38.3 84.6 4 其他 2 15.4 100 合计 13 100 制表人:黄家俊 制表日期:2015年4月11日 通过以上调查结果可以看出,QC小组对已完成的节点抽取了300个点,实测不合格点数13个,合格点数287个,合格率95.6%。 由于QC小组准备充分,管理人员、操作人员的重视,节点施工质量有了明显提升。 通过检查所列出的调查表和柱状图可以看出,节点质量合格率达到了95.6%,说明我们QC小组在活动中已达到了预期的目标。 2:效益分析 1) 经济效益: 由于解决了节点质量问题,提高了节点质量,防止施工不合理的返工处理,节省了二次施工的费用,取得了一定的经济效益,使得后续工序能够按时进行。 累计节约经费=节约材料费+人工返修费-QC活动经费≈30000+3500-1500≈32000元。 2) 无形效果 通过本次QC活动,得到了很多收获: 1、 QC小组提高了外立面节点施工质量 2、 小组成员积极参与QC小组活动,并不断学习,提高了业务水平能力、团队精神。 十一、总结和巩固措施 通过本次QC小组活动,使得有关技术人员树立了勤于钻研、不怕吃苦、精益求精的工作作风,提高了小组成员分析解决问题的能力,业务素质也得到了明显提升。如下自我评价表和雷达图。 活动前后自我评价表: 序号 项目 活动前 活动后 1 质量意识 85 95 2 QC知识的掌握应用 55 80 3 团队精神 90 95 4 参与意识 65 85 5 发现问题能力 65 85 6 解决问题能力 70 90 自我评价雷达图: 今后打算 在今后的施工过程中,我们将一如既往的开展QC活动,运用全新的思维和方法探索,不断提高工程的质量,把握好施工中的每个环节,解决施工现场中存在的实际问题
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