收藏 分销(赏)

建34井连续气举排水采气工艺试验及应用.pdf

上传人:mom****oy 文档编号:36636 上传时间:2021-05-11 格式:PDF 页数:4 大小:251.55KB
下载 相关 举报
建34井连续气举排水采气工艺试验及应用.pdf_第1页
第1页 / 共4页
建34井连续气举排水采气工艺试验及应用.pdf_第2页
第2页 / 共4页
建34井连续气举排水采气工艺试验及应用.pdf_第3页
第3页 / 共4页
建34井连续气举排水采气工艺试验及应用.pdf_第4页
第4页 / 共4页
亲,该文档总共4页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

1、第2 1卷第 2期 江汉石 油科技 2 0 1 1 年 6月 J I A N G H A N P E T R O L E U M S C I E N C E A N D T E C HN O L O G Y V0 1 21 No 2 J u n 2 0 1 1 建 3 4井连续气举排水 采气 工艺试验及应用 沈金才 , 刘乔平 ( 江汉油 田分公司采气厂) 摘要: 气举排水采气技术是通过气举阀, 从地面将高压天然气注入停喷的井中, 利用气体的 能量逐级举升井筒中的液体 , 使 井恢复生产能力。气举可分为连续气举和 间歇 气举两种方式。 目 前现场普遍采用连续气举的方式。2 0 1 0牟在建南构

2、造建 3 4井开展连续气举排水采气工艺试验, 取得 了比较显著的成效。通过对现场试验情况进行分析 , 总结了连续 气举排水采气工艺在建南气 田气藏水侵治理 中取得 的成功经验。 关键词: 建 3 4井; 气举阀; 连续气举 水采气; 试验 建 3 4井生产层位为石炭系黄龙组, 井深为 3 8 1 2 6 m, 气层位置为 : 3 7 7 03 7 8 4 m, 为建南气 田主 力气井之一。气藏有边水, 气水界面海拔一 3 1 9 4 4 m, 气藏顶部海拔一 3 0 6 5 8 2 m, 2 0 0 9年计算压降可 采储量 3 1 4 x 1 0 m 。 该井 1 9 8 7年 6月正式投产

3、, 产量在 56 1 0 m。 d ,不产水 , 油压为 1 9 7 MP a , 套压为 2 1 MP a , 历史 最高 F I 产量曾达 7 2 5 1 0 m。 。1 9 9 4年 2月开始产 水, 初期产水量 0 0 3 m d , 气产量开始递减 , 至 1 9 9 5 年 9月 , 累计采气 1 0 7 6 1 0 。 m。 , 累计产水 1 1 0 7 m , 气产量降至0 6 3 7 x 1 0 m d , 油压下降到 5 6 9 M P a , 套压下降到 6 4 3 MP a 。 1 9 9 5年 9月 2 1日开始进行不定期投棒泡排作 业 , 产量上升到 1 0 9 1

4、 1 0 m d , 产水量升到 0 1 5 5 m d , 油套压都有上升。然而, 因井下油管穿孔 , 泡 排失效 , 不得不停止泡排作业。2 0 0 0年 3月换油管 作业后继续不定期投棒助排, 产气量 0 3 1 41 0 2 x 1 0 m d , 产水量 1 5 m d , 至 2 0 0 1 年 9月开始采用 加注泡排剂进行泡排采气 。生产至 2 0 0 5年 5月 1 1 日, 由于用户用气量减小而关井。2 0 0 5年 9月 4日 开井生产 , 以 0 2 1 0 m 。 d的气产量进行生产 , 但 油、 套均迅速下降 , 生产至 9月 1 3日, 套压 降至 8 1 MP a

5、 , 油 压降至 1 4 M P a , 与输 压持平 , 无 法采 气。 2 0 0 5年 1 2月该 井采用柱塞举 升采气工艺 , 效果不 是很理想 , 截 至 2 0 0 6年 5月该井累计采气 1 2 7 1 0 m , 剩余可采储量 1 8 7 1 0 m , 同年 5月关井至 2 0 1 0年 7月 。 1 排水采气工艺优选 排水采气工艺技术是有水气田采气工艺的主要 方法 , 已成为 国内外气 田开采后期 的一项主要采气 工艺措施 。目前国内外比较常用的排水采气工艺主 要有优选管柱排水采气、 泡沫排水采气 、 柱塞气举排 水采气、 气举排水采气 、 机抽油排水采气、 电潜泵排 水采

6、气和射流泵排水采气工艺 , 这些工艺的选择主 要取决于气藏的地质特征、 产水气井 的生产状态和 经济投入的考虑。 1 1 井深和地层压力分析 建 3 4 井生产层位井深 3 8 1 2 6 m, 属于深井, 不 宜采用机抽及电潜泵等排水采气工艺。该井石炭系 黄龙组 目前地层 压力 2 1 MP a左 右 , 井 筒 内积液较 多 , 若完全排出井筒积液, 井 口压力恢复较快。 1 2自喷能力分析 建 3 4井 2 0 0 6年 5月水淹停产后 , 井 口油套压 一 直保持为零, 井筒 内液面高度 1 7 9 6 m, 地层压力 低, 气井 已完全失去 自喷能力 , 依靠 自身能量的泡沫 排水采

7、气 、 小油管排水采气 和柱塞排水采气不适应 该井 。 1 3 历史产水量分析 从水淹前 的生产情况来看 , 建 3 4井产水量 较 小 , 平均 日产水量在 1 0 m 左右, 造成水淹的原 因是 : 随着该井地层能量的逐步降低 , 气井 自喷带水效率 降低 , 造成井筒积液逐步上升 , 最终完全水淹停产。 第一作者简介: 沈金才, 工学学士 , 助理工程师, 2 0 0 8年 毕业于西安石油大学石油工程专业, 现从事采气工程工作。 塑 沈金才等: 建 3 4井连续气举排水采气工艺试验及应用 4 9- 因此对于这种小产水量气井 , 不宜采用 电潜泵 、 水力 射流泵等这几项排水采气工艺措施

8、。 1 4 经济评价分析 建 3 4井井场位于建南气 田南集站内, 可提供原 料气和净化气两种气质气源 , 并有现存 的污水池和 放空管线 , 现场条件满足压缩机气举排水采气要求 , 选择气举排水采气工艺只需作业一次 , 按设计下人 气举阀 , 无需后期井下作业 , 从经济角度考虑 , 对于 该井选用气举工艺具有优势 。 2 气举工艺设计参数 2 1 压缩机选型 进气压力 P s =1 02 0 MP a ; 排气压力 P d =1 5 2 5 M P a ; 最大排气量 Q g = 5 O x l O m。 d ; 压缩机型 : Z T Y 2 6 5 H型撬状式压缩机 。 2 2 气举方式

9、 : 油套环空注气 , 油管生产开式气举 。 2 3 气举启动方式 初期卸载时短暂放空, 如启动压力超过压缩机 最大启动压力 1 1 M P a时, 第一级气举 阀还未卸载 , 采用憋压放喷或水泥车混液打压协助启动 。 2 4 气举设计参数 启动压力 : 1 1 1 2 MP a ; 工作压力 : 8 9 MP a ; 设计注气量 : 2 0 1 0 一3 0 1 0 m。 d ; 井 口油压 : 3 MP a ; 排水量 : 1 5 m d ; 最大注气压力 : 1 5 MP a 。 2 5 气举阀设计 2 6 气举管柱 完井管柱 结 构 : 油 补 距 ( 2 5 4 m)+ 变 扣 短

10、接 ( 0 3 m) + 油管 B G 9 0 S q 5 6 0 3 2 x 4 8 1 m m( 2 0 1 1 4 7 m) + 1 气举 阀 l 1 0 ( 0 7 2 m) + 油管 B G 9 0 S ( I ) 6 0 3 2 x 4 8 1 ram( 6 0 7 8 5 m) + 2 气举 阔 ( P 9 5( 0 7 2 m) + 油 管 B G 9 0 S 4 O 3 2 4 8 1 m m( 5 2 1 0 7 m) + 3 气举 阀 q ) 9 5 ( 0 7 2 m) + 油管 B G 9 0 S t ib 6 0 3 2 x 4 8 1 m m( 4 4 5 9 7

11、 m) + 4 气举 阀 I ) 9 5 ( 0 。 8 5 m) + 油管 B G 9 0 S ( I ) 6 0 3 2 4 8 1 mm( 1 8 9 6 2 m)+筛 管 1根 B G 9 0 S q b 6 0 3 24 8 1 ra m( 9 5 6 m) + 导锥( 0 2 m) , 完井深度 : 3 7 9 1 5 9 m。 3 现场试验情况及效果 建 3 4井于 2 0 1 0年 7月 2 4日至 8月 1 5日更换 原井油管, 下人带气举阀的完井管柱 , 建设气举地面 流程 。9月 1日至 9月 2 8日2个 阶段进行气举排水 采气的工艺试验。 3 1 试压和试气举 2 0

12、 1 0年 9月 1日1 4 : 5 5利用压缩机增压后的高 压天然气对建 3 4井采气井 口试压 , 1 6 : 0 0注气压力 ( 套压 ) 达到 1 0 9 MP a , 停止注气 , 观察井 口不漏 , 试 压合格。试压期间油压为零, 随后关井。 2 0 1 0年 9月 2日9: 4 5油压上升至 7 1 MP a , 套 压下降至 8 6 MP a , 此时开始从套管注气 , 油管放喷。 1 0 : 1 5放喷口出水 , 喷出流体为气水混合物 , 可点火 燃烧。1 2 : 5 O套压升至 1 1 4 MP a , 井 口油压在 0 0 5 M P a 之间波动, 放喷口仍为气水混合物

13、, 分析认为 至少有一只气举 阀可 以打开 , 于是停止放喷。 3 2 气举生产 2 0 1 0年 9月 3日 一 9月 2 4日摸索气举规律 , 不 断调整气举工作制度 , 总体上采用问断气举排水采 气方式 , 连续气举 时间一般约 1 0 h , 最高达到 7 2 h , 停 注问隔时间一般约 1 4 h 。期 间, 注气压力 6 51 1 1 MP a , 累计注气时间 2 5 3 h , 累计注气量4 0 。 4 3 x 1 0 4 m 3 , 累计产气量 3 7 。 8 3 x 1 0 4 ms , 其中自喷气量 3 3 6 x 1 0 4 I I l 3 , 表 1 建 3 4井气

14、举 阀调试及 入井参数 5 0 江汉石油科技 第2 1卷 累计出水量 3 9 9 6 m 。 连续气举时, 注气压力变化规律 : 从初始值上涨 至 1 0 O MP a后开始逐 步下 降 , 最低至 6 5 M P a 。油 压变化规律 : 在 1 72 2 MP a之问, 基本保持不变。 出水变化规律 : 当注气压力上涨至 1 0 O MP a 后开始 连续出水 ; 其 中注气压力 升至 1 0 5 MP a时, 第 一级 气举 阀开启 , 出水量增大 , 折算 3 O m h ; 注气压力 降至 9 MP a时, 第 四级气举阀关闭, 开始从油管鞋掏 空积液, 出水量增 大, 折算 2 O

15、 m h ; 注气压力降至 8 M P a时, 油管内积液逐步掏空 , 气流从油管鞋形成 通道, 出水量变小, 此 时排水为地层逐步排 出的水 , 折算 0 。 6 m h , 之后压力稳定在 7 7 MP a , 如长时间 连续气举注气压力缓慢下降 , 产水量基本稳定。 连续气举 期间 , 折算 注气 排量 3 54 5 X 1 0 m。 d,产气量 3 0 4 O x l O m d , 产水量 3 0 m d左 右( 图 1 ) 。 3 3 连续 自喷生产 2 0 1 0 年 9 月3 2 0 1 0年9 月2 4日, 在气举生产 期间出现过问断 自喷产气现象 ( 图 2 ) ; 9月

16、2 4 1 3 2 2 : O 0开始连续 自喷, 产气量约 1 2 5 1 0 3 fl d , 不 产水 , 套压 7 7 M P a , 油压 1 7 MP a 。之后继续维持 自 喷生产到 2 8目1 5 : 5 5停产 , 气产摄约 1 2 x1 0 I 1 3 d , 呈缓慢下降趋势 , 不产水 , 套压约 7 7 MP a , 呈上涨 趋势 , 油压 1 71 8 MP a 。 3 4 应用 效果分 析 建 3 4井排水采气试验期间, 累计 注气 2 5 3 h , 累 计注气量 4 0 4 3 X 1 0 2 1 , 累计产气量 4 1 9 3 1 0 l t l 。 , 其中

17、自喷气量 7 4 6 1 0 113 , 累计出水量 3 9 9 6 m , 相比气该井举 前水淹停产 , 13增气 1 2 0 3 1 0 I l l 。 试验结果表 明该井应用气举排水采 气工 艺是可行 的, 经济上是有效 的, 为建南气 田推广应用该工艺积 累了宝贵经验。 4 结论 ( 1 ) 建 3 4 井连续气举排水采气实验取得了较 16 O O O 1 2O 0 0 8 0 O 0 一 刮 掣 40 O 0 0 0 0 2 0 1 0 9 1 2 01 0 , 9 7 2 01 0 9 。l 3 2 0 1 O 9 1 9 2 01 0 9 2 5 日期 1 40 00 1 20

18、00 1 00 00 , 0 8 0 00 0 60 00 0 40 00 0 20 00 0 0 00 0 图 1 建 3 4井气举排水采气生产曲线 2 O1 0 9 1 2 0l 0 9 7 2 0 1 O 9 1 3 2 01 O 9 1 9 2 01 0 9 2 5 日期 圈 2建 3 4井 自喷采气 生产 曲线 3 0 25 , 、 2 0 三 1 5 1 0 毒 5 0 ( 下转第 4 3页) 咖 咖 咖 7 6 5 4 3 2 1 0 一 一营= 第2期 许先仿 : 江汉油田超薄油层水平井钻羞技术及应用 呈 表 2 江汉油田超薄油层水平井数据统计表 找井口位置。减少直井段纠偏工作

19、量, 有效提高直 井段的机械钻速, 为下部增斜和着陆创造条件。 ( 3 ) 近钻头地质导向测斜仪( L WD ) 和短螺杆, 可以减少仪器零长 , 缩短测量盲 区, 为引导井眼轨迹 在油层最佳位置穿行提供可靠保证 。 ( 4 ) 江汉油田定 向技术水平完全能够满足超薄 油层水平并的技术要求, 但是开采纵向变化大以及 油层更薄的水平井技术还需向兄弟油田学习, 进一 步完善。 ( 编辑胡素梅) 盛盥业坐 颦妇业逝 立盥 垫业 业 业业坐- -Na t 盥坐 韭逝 逝- , -Ne - 业- N - N e e业 业 ( 上接第 5 0页) 好的排液效果 。试 验证 明, 连续气举排水采气工艺 是可

20、行的, 经济上是有效的。 ( 2 ) 由于气井长期水淹停产 后 , 近井带 的积水 区将气隔离 , 需要长时问的排除近井带积水 , 储层气 流才能形成连续渗流通道 , 但低孔、 低渗储层渗流阻 力较大, 复活前每次将井简积液掏空后液面恢复需 要一定时间 , 液面恢复期 问举升效率低 , 不宜连续气 举 , 因而水淹气井复活前应根据井筒液面恢复周期 采用间断气举工作制度 , 提高压缩机工作效率 。 ( 3 ) 在举升过程 中, 注气压力 同时对地层 形成 一 定 回压 , 如果在油管鞋位置油管压力、 油套环空压 力 、 地层压力不匹配 , 井筒积液将会压 回地层 ; 通过 油管加注泡排剂降低油管

21、液柱 压力 , 可降低 举升压 力 , 减少或避免积液 回压入地层。 ( 4 ) 产水气井连续 生产时 , 形 成 的流动压差小 于水淹井启动压差 , 气水 同产井 , 应加强动态 管理 , 切忌不要改变其工作制度或者关井 , 以免井 筒积液 造成气井水淹假死 , 复活启 动难度较大 ; 若有特殊情 况, 可维持原有工作制度防喷, 处理完后再导人流 程 。 ( 5 ) 借鉴建 3 4井气举排水采气试验成功的经 验, 结合气田气水同产井地下、 地面条件, 优选建 4 4 援 1井、 建 6 8侧 1 井 、 建 3 5 一 支平 1 井下步推广该工 艺。通过上述三 口井 的推广可有效恢 复北长二建 4 4援 1 井产能, 减缓南飞三边水沿建 6 8侧 1井方 向内侵的速度, 延长高部位气井无水采气期, 提高气 藏采收率。 参考文献 1 金忠臣 杨川东, 等 采气工程 M 北京: 石油工业出版 社 , 2 0 0 6 2 王俊奇, 杨玲 排水采气新工艺 J 天然气工业, 2 0 0 9 1 2 3 覃 峰 , 等 天然气开采工艺技术手册 M 北京 : 石 油工业 出版社 , 2 0 0 8 1 0 ( 编辑李 智勇)

展开阅读全文
部分上传会员的收益排行 01、路***(¥15400+),02、曲****(¥15300+),
03、wei****016(¥13200+),04、大***流(¥12600+),
05、Fis****915(¥4200+),06、h****i(¥4100+),
07、Q**(¥3400+),08、自******点(¥2400+),
09、h*****x(¥1400+),10、c****e(¥1100+),
11、be*****ha(¥800+),12、13********8(¥800+)。
相似文档                                   自信AI助手自信AI助手
百度文库年卡

猜你喜欢                                   自信AI导航自信AI导航
搜索标签

当前位置:首页 > 环境建筑 > 设备安装设计/排水设计

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        获赠5币

©2010-2024 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:4008-655-100  投诉/维权电话:4009-655-100

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :gzh.png    weibo.png    LOFTER.png 

客服