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动力电池组继电器粘连故障分析报告.doc

上传人:w****g 文档编号:3559914 上传时间:2024-07-09 格式:DOC 页数:16 大小:5.30MB
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1、动力电池组接触器粘连故障分析报告 共 16 页 中 航 锂 电(洛 阳)有 限 公 司2017 年 6月 动力电池组接触器粘连故障分析报告 编 写 王 星 20170612 校 对 审 核 批 准 动力电池组接触器粘连分析报告一、 故障现象2017年6月7日上午,动力电池组(包括8个电池箱、1个高压箱A和1个高压箱B)在万山现场联调时,发现1桥和3桥供电的接触器出现粘连:现场操作过程描述如下:1、2017年6月7日上午,整车联调时,发现1档2档上电3档未上电情况下,负载1桥3桥带高压,初步判断相关继电器粘连;2、经查数据,发现2017年6月6日下午14点57分52秒(终端记录时间),负载未进行

2、预充电,负载端电压如下图1所示。图1 负载端电压记录(14:51:10至15:00:04)3、经操作状态检查,6月6日下午14点51分至15点之间的操作为:1档2档3档闭合持续一定时间后3档2档断开,开始对负载刷新程序(刷新程序过程中电压数据不记录),随后闭合2档3档后,发现负载空压机高压一直再降,随后断开3档。二、 故障定位2.1 工作原理2.1.1 电池管理系统架构动力电池子系统的供电输出部分由8个电池组、1个高压箱A、1个高压箱B组成,其核心控制部分为电池管理系统。电池管理系统的硬件主要包括1个主控模块、8个从控模块以及3个控制模块(A1、A2和B)。其硬件架构如下图2所示。图2 电池管

3、理系统硬件架构在电池管理系统的硬件架构中:1)主控模块为电池管理系统的核心控制模块,主要承担分析、计算、数据处理、与终端通信的功能,型号为8133,硬件版本号为:HV3.10,内部软件的版本号为:SV_C8133_b3_3.10.0.5。主控软件在功能上分为驱动层、中间层和应用层。其中驱动层和中间层代码已定型,应用层根据项目需求进行编写,主要包括子系统上下电流程的控制逻辑、内网通信协议(包括从控及控制模块)、充电机协议、终端通信协议、显控通信协议、配置文件(阈值参数表)等。其中配置文件见附表1所示。2)从控模块为电池管理系统的数据采集模块,主要分布在各个电池箱内,承担各单体电池的电压、温度、均

4、衡采集等功能,各个模块硬件软件均相同,仅地址不同。型号为2412,硬件版本号为:HV3.11,内部软件的版本号为:SV:M-b3-3.11.4。软件硬件均已定型。3)控制模块为电池管理系统控制子系统上下电、及各类接触器的执行部分,各个模块硬件软件均相同,仅地址不同。硬件版本号为:HV1.0,内部软件的版本号为:JG3_b3_3.1.0.1.84。软件硬件均为此项目专门定制。2.1.2 电池管理系统上下电流程图3 电池管理系统上下电原理图图4电池管理系统控制回路图如图3图4所示,电池管理系统的上下电流程为:1)当1档上电时,电池管理系统上弱电自检,电池管理系统主控将母线预充状态以及所有负载预充状

5、态设置为初始化状态;此外,从控模块即开始实时监控各单体电池状态,并将数据信息上传至主控模块进行分析、处理;2)当2档上电时,母线接触器线圈得24V正电,同时主控接收到外部2档上电信号,通过CAN0发送2档开关闭合指令给控制模块A1,由A1执行母线预充;当A1判断母线预充成功时,向主控发送母线预充成功的指令,并持续控制闭合中间继电器K1,并延时500ms断开母线预充接触器。而当K1闭合后,母线接触器的线圈得24V负电,从而母线接触器上电,母线回路通路;当主控接收到A1发送的母线预充成功的指令时,延时6s判断是否有3档上电信号; 3)当3档上电时,所有负载接触器线圈得24V正电,同时主控接收到外部

6、3档上电信号,通过CAN0发送3档开关闭合指令分别给控制模块A1、A2和B,由A1、A2、B同时且独立执行负载预充;当A1、A2、B均判断负载预充成功时,会分别向主控发送负载预充成功的指令;当主控接收到A1、A2、B分别发送的负载预充成功的指令时,向A2下达所有负载均已预充成功的指令,并延时500ms(所有负载接触器闭合时间小于500ms)后向A1、A2、B下发断开负载预充接触器的指令,随后等待3档退档信号以及2档退档信号;当A2接收到所有负载均已预充成功的指令时,持续控制闭合中间继电器K3,而当K3闭合后,中间继电器A-KM9闭合,从而使得所有负载接触器的线圈得24V负电,从而各路负载接触器

7、同时上电,所有负载回路均为通路; 4)当3档下电时,各负载接触器线圈断电,主触点断开,各负载回路断路,同时主控接收到3档下电信号,清除3档上电的标志位,清除负载预充成功的标志位;5)当2档下电时,母线接触器线圈断电,主触点断开,母线回路断路,同时主控接收到2档下电信号,清除2档上电的标志位,清除母线预充成功的标志位;6)当1档下电时,电池管理系统电源断电。电池管理系统主控上下电流程图详见附件1。2.1.3 控制模块A1上下电流程当控制模块A1接收到主控下发的2档闭合指令时,会开始执行母线预充,即闭合母线预充接触器。母线预充接触器闭合后开始计时并采集预充回路中的电流,每200ms将采集到的电流值

8、取一次平均值,持续600ms共得到3个电流平均值,将这3个电流平均值再取平均值后与0.5A相比较(此为设计值,实际程序设定为与3.0A相比较,是由于实际采集电流为回路真实电流的6倍,以下均相同),当总平均值低于0.5A时,判断母线预充完成,将母线预充成功标志位置1,控制持续闭合中间继电器K1,并通过CAN0将母线预充成功指令发送给主控,随后计时500ms后,断开母线预充接触器;当总平均值高于0.5A时,则判断最后一次电流是否小于3A,当小于3A时持续以上步骤,直至计时时间多于3秒;当大于3A或者计时时间多于3秒则判断预充失败。当控制模块A1接收到主控下发的3档闭合指令时,会开始执行负载预充,即

9、闭合负载预充接触器。负载预充接触器闭合后开始计时并采集预充回路中的电流,每200ms将采集到的电流值取一次平均值,持续600ms共得到3个电流平均值,将这3个电流平均值再取平均值后与0.5A相比较,当总平均值低于0.5A时,判断负载预充完成,将A1负载预充成功的指令发送给主控,随后等待主控发送的所有预充成功的指令;当总平均值高于0.5A时,则判断最后一次电流是否小于3A,当小于3A时持续以上步骤,直至计时时间多于3秒;当大于3A或者计时时间多于3秒则判断预充失败;当A1接受到主控下达的所有预充成功的指令时,计时500ms后,断开负载预充接触器;电池管理系统主控上下电流程图详见附件2。 2.1.

10、4 控制模块A2上下电流程当控制模块A2接收到主控下发的3档闭合指令时,会开始执行负载预充,即闭合负载预充接触器。负载预充接触器闭合后开始计时并采集预充回路中的电流,每200ms将采集到的电流值取一次平均值,持续600ms共得到3个电流平均值,将这3个电流平均值再取平均值后与0.5A相比较,当总平均值低于0.5A时,判断负载预充完成,将A2负载预充成功的指令发送给主控,随后等待主控发送的所有预充成功的指令;当总平均值高于0.5A时,则判断最后一次电流是否小于3A,当小于3A时持续以上步骤,直至计时时间多于3秒;当大于3A或者计时时间多于3秒则判断预充失败;当A2接受到主控下达的所有预充成功的指

11、令时,控制持续闭合中间继电器K3,计时500ms后,断开负载预充接触器;电池管理系统主控上下电流程图详见附件3。2.1.5 控制模块B上下电流程当控制模块B接收到主控下发的3档闭合指令时,会开始执行负载预充,即闭合负载预充接触器。负载预充接触器闭合后开始计时并采集预充回路中的电流,每200ms将采集到的电流值取一次平均值,持续600ms共得到3个电流平均值,将这3个电流平均值再取平均值后与0.5A相比较,当总平均值低于0.5A时,判断负载预充完成,将B负载预充成功的指令发送给主控,随后等待主控发送的所有预充成功的指令;当总平均值高于0.5A时,则判断最后一次电流是否小于3A,当小于3A时持续以

12、上步骤,直至计时时间多于3秒;当大于3A或者计时时间多于3秒则判断预充失败;当B接受到主控下达的所有预充成功的指令时,计时500ms后,断开负载预充接触器;电池管理系统主控上下电流程图详见附件4。2.2 故障定位根据故障现象,建立其接触器主触点粘连的故障树,如下图5所示。图5 故障树下面对可能的故障原因逐一分析。X01:负载运行功率较大时,主触点断开经查,在整机联调过程中,负载电机未使能,电机处于未运转状态,其稳态电流非常小,因此不存在负载运行功率较大,因此可排除此故障。X02:负载停止运行时有较大的反向冲击电流经查,在整机联调过程中,负载电机未使能,电机处于未运转状态,其稳态电流非常小,因此

13、不存在负载运行停止,因此可排除此故障。X03:预充完成的判断条件设计有误经查,预充完成的判断条件为:预充接触器闭合后开始计时并采集预充回路中的电流,每200ms将采集到的电流值取一次平均值,持续600ms共得到3个电流平均值,将这3个电流平均值再取平均值后与0.5A相比较,当总平均值低于0.5A时,判断预充完成;否则判断最后一次电流是否小于3A,当小于3A时持续以上步骤,直至计时时间多于3秒;当大于3A或者计时时间多于3秒则判断预充失败。在阈值设定上,母线预充成功时,母线接触器闭合时两端电压差为0.5A50=25V,符合设计要求;负载预充成功时,负载接触器闭合时两端电压差为0.5A100=50

14、V,符合设计要求。此外,经查历史数据记录,预充过程中的电压数据也均正常。因此预充完成的判断条件设计无误,故可排除此故障项。X04:预充策略失效经查历史数据发现,6月6日下午14点55分14秒(终端记录时间)时刻的上电过程中,负载1桥电机的端电压在1.7s内从0V上升至636.8V,负载2桥电机的端电压在1.7s内从0V上升至636.8V,负载3桥电机的端电压在1.7s内从0V上升至636.8V。通过负载端电压爬升时间可判断:该次负载上电时预充成功,且负载接触器正常闭合。随后在14点57分52秒(终端记录时间)时刻,在上电过程中,负载1桥的端电压在200ms内从83.2V上升至665.6V,负载

15、1桥的端电压在100ms内从83.2V上升至662.4V,负载2桥的端电压在100ms内从86.4V上升至662.4V。通过负载端电压爬升时间可判断:该次负载上电时未进行预充电,负载接触器直接闭合。在随后的测试中发现,2档闭合时,负载1桥电机和3桥电机均已有高压。再查6月6日下午14点51分至15点之间的操作为:1档2档3档依次闭合持续一定时间后3档2档断开,开始对负载电机刷新程序(刷新程序过程中电压数据不记录),随后闭合2档3档后,发现负载空压机高压一直再降,即预充失败,随后断开3档。因此可以判断:当1档2档3档依次闭合的过程中,预充策略有效;当1档保持,2档3档断开后再闭合的过程中,预充策

16、略失效,主接触器会直接闭合,从而发生主触点粘连的现象。对软件中的上下电流程进行检查发现:1)1档的断开和闭合,会使得电池管理系统断电后再重新上电。电池管理系统一旦重新上电,会先进行自检,并将母线预充状态以及所有负载预充状态进行初始化。2)当1档2档3档依次闭合时,电池管理系统会按照2.1.2所示的上下电流程执行预充和上电;当3档断开时,主控也会清除母线预充完成的标志位,但负载预充完成的标志位不会清除,导致再次闭合3档时,主控误认为负载预充已完成,再等待母线预充完成后,会直接向A2同时下达3档闭合指令以及预充成功的指令;闭合中间继电器K3的指令,导致各负载继电器直接上电。因此,可以定位为此故障。

17、X05:因使用二极管浪涌抑制器导致主触点断开缓慢经查,在整机联调过程中,负载电机未使能,电机处于未运转状态,其稳态电流非常小,因此即使主触点断开缓慢也不会发生粘连现象,因此可排除此故障。X06:线圈控制电压不稳定经查,在整机联调过程中,线圈的控制电压源采用的是24V200Ah的铅酸电瓶以及70W的开关电源并联使用。电池管理系统以及所有接触器的线圈保持功耗的总和不超过70W,接触器线圈启动功耗不超过120W。因此可排除此故障。X07:切换过渡时间过短经查图纸,如图2所示,在终端无通信的情况下,所有接触器的上电控制有电池管理系统控制,下电控制则由档位直接控制。经查历史操作记录,在整机联调过程中,终

18、端与电池管理系统不存在通信物理连接,操作人员不存在频繁的档位操作,且负载电机未使能,电机处于未运转状态,其稳态电流非常小,因此可排除此故障。X08:电气寿命终结经查,本次粘连的继电器均为5月25日新换的产品,生产厂家为群英,质量保证等级为军品级,且已通过检验。期间一直未使用。因此排除此故障。综上所述,本次接触器的粘连故障定位为:因软件问题,导致1档2档3档在上电后,3档2档断开后再闭合时,母线预充有效,而负载预充失效,从而导致负载接触器在主触点两端压差极大的情况下直接上电,从而发生粘连。三、 机理清楚根据2.1工作原理可知:当3档上电时,所有负载接触器线圈得24V正电,同时主控接收到外部3档上

19、电信号,通过CAN0发送3档开关闭合指令分别给控制模块A1、A2和B。当控制模块A1、A2、B接收到主控下达的3档开关闭合指令时,会分别控制各自的负载预充接触器闭合。根据流程图6、图7、图8中预充成功的判断条件进行检测,当控制模块A1、A2、B均判断负载预充成功时,会分别向主控发送负载预充成功的指令;当主控接收到A1、A2、B分别发送的负载预充成功的指令时,向A2下达所有负载均已预充成功的指令,并延时500ms后向A1、A2、B下发断开负载预充接触器的指令,随后等待3档退档信号以及2档退档信号;当A2接收到所有负载均已预充成功的指令时,持续控制闭合中间继电器K3,而当K3闭合后,中间继电器A-

20、KM9闭合,从而使得所有负载接触器的线圈得24V负电,从而各路负载接触器同时上电,所有负载回路均为通路;至此所有3档上电流程全部完成。在3档下电时,各负载接触器线圈断电,主触点断开,各负载回路断路,同时主控检测到3档下电信号,清除3档上电的标志位,清除负载预充成功的标志位。至此所有3档下电流程全部完成。经查软件发现,软件在处理3档下电前后,将负载预充成功的标志位采用了“或”的关系进行迭代,并没有采取“等于”的关系进行迭代。这就导致了,在3档下电前一刻,负载预充成功的标志位为1;在3档下电时,负载预充成功的标志位被清除置0;但在3档下电后一刻,负载预充成功的标志位为前两刻数值相“或”,仍然为1。

21、而正常情况下,在3档下电后一刻,负载预充成功的标志位应置为前一时刻负载预充成功的标识位。因此,根据软件的错误处理导致,当再次3档上电时,主控的负载预充标志位仍然为1,即主控依然认定负载预充成功。因此,当主控接收到外部3档上电信号时,不仅通过CAN0发送3档开关闭合指令分别给控制模块A1、A2和B,还同时向A2下达了所有负载均已预充成功的指令。随后,A1、B依然分别控制各自的负载预充接触器闭合,根据流程图6、图8中预充成功的判断条件进行检测;而A2不仅控制负载预充接触器闭合,根据流程图7中预充成功的判断条件进行检测,还持续控制闭合中间继电器K3。而当K3闭合后,中间继电器A-KM9闭合,从而使得

22、各路负载接触器同时上电。但此时各路负载预充也才刚刚开始,并未完成,从而使得负载接触器两端压差过大,导致负载接触器主触点粘连。四、 故障复现2017年6月8日,在万山现场采用模拟加载的方式进行故障复现。打开高压箱A、高压箱B,将电池组、高压箱A、高压箱B、测试开关(S0、S1、S2)、24V电源进行连接。故障复现接线图如下图所示:图6 故障复现接线图首先,将5.1k的负载接入GD03X7接口,使用示波器测量A-KM4的预充电阻的端电压(其中,示波器横轴为1s/div,纵轴为2V/div)。1)闭合S0、S1、S2后,测得的示波器波形如下图7所示,时间宽度约为800ms,电压约为4.2V;图7 S

23、0S1S2闭合后的波形图2)断开S2、S1,再闭合S1、S2后,测得的示波器波形如下图8所示,时间宽度约为20ms,电压约为6V衰减到4.2V后直接降为0V;图8 S1S2断开又闭合后的波形图3)根据图7图8可知,波形的时间宽度为预充接触器闭合且主接触器未闭合的时间,即预充时间。图11中波形的时间宽度约为800ms,与故障现象中前段预充完成的现象相符;图12中波形的时间宽度约仅为20ms,与故障现象中后段发生粘连的现象相符。故障得以复现。五、 整改措施5.1 整改措施根据以上分析,建议整改措施如下:1、退档之后应将主控中所有的负载预充标志位清除和置位(导致本次故障的原因)。6月14日。2、增加

24、主控检测S1、S2开关持续1秒后再进行相应动作,以防止频繁上下电操作或开关信号出现抖动、误动作等。6月14日。3、调整控制模块的预充判断逻辑,增加了单个负载预充成功后的预充再判断,防止某路负载预充成功至负载上电之间,该路负载因意外启动放电等原因导致负载端电压下降。6月14日。4、更改母线的预充判断条件,原母线预充条件为正或负预充成功即成功,更改为正且负预充成功方可成功,以提高母线预充的可靠性。6月14日。5、增加3档开关闭合时刻的前置条件,即3档闭合时需要确保2档也闭合,方可进行负载预充,以防止3档闭合瞬间2档下电的情况发生。6月14日。6、更改延时时间,母线预充成功后,延时3秒开始负载预充。

25、6月14日。7、更改延时时间,预充成功后,延时1秒断开预充继电器。6月14日。8、增加紧急下电限制:母线上电和负载上电成功后,才允许执行紧急下电的报文。6月14日。9、将预充回路中的电流采集模块更改为电压采集模块,以增加可靠性和接触器粘连判断。6月30日。5.2 改进后方案对比本次整改仅针对控制模块的软件部分进行了整改,其管理系统的所有硬件及框架均无更改。相对于更改前的软件,更改后的软件不仅修改了原有的程序漏洞,还增加了多项预防措施,以防止各类误操作、频繁操作、断电操作、紧急下电操作等现象发生时的预充功能及上电功能的误动作。详见附件5更改后的主控上下电流程图、附件6更改后的控制模块A1上下电流

26、程图、附件7更改后的控制模块A1上下电流程图、附件8更改后的控制模块A1上下电流程图。六、 举一反三本次软件为该项目单独开发,生产数量仅为1套。完善控制模块的软件版本号为JG3_b3_3.1.0.1.85。经查该项目其他定制软件,未发现此类问题。经查该项目未发生故障的接触器、熔断器等元器件,均完好、可使用。七、 措施有效及试验验证根据分析,整改后的软件流程结果有效。针对更改后的软件流程,建立专用的测试方法,详见附件9软件更改后的测试方法。2017年6月14日,在万山现场,将整改后的软件载入到产品中后进行测试:八、 结论通过对本次接触器粘连故障进行了深入分析,确定本次故障定位为:因软件问题,导致1档2档3档在上电后,3档2档断开后再闭合时,母线预充有效,而负载预充失效,从而导致负载接触器在主触点两端压差极大的情况下直接上电,从而发生粘连。针对该故障,说明了故障机理,完成了故障复现并制定了可行的后续解决措施,并对解决措施进行了落实和试验验证。后续建议本次更改后继续进行联调。可以归零。

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