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励磁系统建模试验方案.doc

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励磁系统建模实验方案 目 录 1.实验目的 1 2.实验内容 1 3.实验依据 1 4.实验条件 1 5.设备概况及技术数据 2 6.实验内容 4 7.实验分工 5 8.环境、职业健康安全风险因素辨识和控制措施 6 9.实验设备 6 1.实验目的 对被测试机组的励磁系统进行频率响应以及动态响应测试,确认励磁系统模型参数和特性,为电力系统分析计算提供可信的模型数据。 2.实验内容 2.1励磁系统模型传递函数静态验证实验。 2.2发电机空载特性测量及空载额定状态下定子电压等各物理量的测量。 2.3发电机时间常数测量。 2.4 AVR比例放大倍数测量实验。 2.5系统动态响应测试(阶跃实验)。 2.6 20%大干扰阶跃实验。 2.7对发电机进行频率响应测试。 3.实验依据 Q/GDW142-2023《同步发电机励磁系统建模导则》 设备制造厂供货资料及有关设计图纸、说明书。 4.实验条件 4.1资料准备 励磁调节器制造厂应提供AVR和PSS模型和参数。 电机制造厂应提供发电机的有关参数和特性曲线。 4.2设备状态规定 被实验发电机组励磁系统已完毕所有常规的检查和实验,调节器无异常,具有开机条件。 5.设备概况及技术数据 容量为135MW,励磁系统形式为自并励励磁方式,励磁调节器采用南瑞电控公司生产的NES6100型数字励磁调节器。其励磁系统结构框图如图1: 图1 励磁系统框图 5.1励磁调节器模型: 图2 励磁调节器模型 励磁调节器内部参数如下表: Kp Ki Kd Td αmax αmin 5.2发电机: 生 产 厂 家:南京汽轮机电机厂 型 号: QFR-135-2 额定视在功率: 158.8 MVA 额定有功功率: 135 MW 额定定子电压:13.8 kV 额定定子电流:6645 A 额定功率因数: 0.85 额定励磁电流: 893 A 额定励磁电压: 403 V 额定空载励磁电流: 328 A 额定空载励磁电压: 147 V 额定转速: 3000 r/min 发电机轴系(发电机+燃气轮机)转动惯量(飞轮转矩): 18.91t.m2 转子绕组电阻:0.3073Ω(15℃ ) 0.3811Ω(75℃), 0.4179Ω(105℃实验值) 转子绕组电感: 直轴同步电抗Xd(非饱和值/饱和值): 219.04/197.15 直轴瞬变电抗Xd’( 非饱和值/饱和值): 30.02/27.02 直轴超瞬变电抗Xd”( 非饱和值/饱和值): 19.63/17.67 横轴同步电抗Xq(非饱和值/饱和值): 205.96/182.36 横轴瞬变电抗Xq’( 非饱和值/饱和值): 36.03/32.42 横轴超瞬变电抗Xq”( 非饱和值/饱和值):23.1/20.79 直轴开路瞬变时间常数 Td0’ : 9.8 秒 横轴开路瞬变时间常数 Tq0’ : 1.089秒 直轴开路超瞬变时间常数 Td0” : 0.06秒 横轴开路超瞬变时间常数 Tq0” : 0.054秒 6.实验内容 本实验为空载动态实验。在发电机3000转额定转速,保持空载额定状态时进行,需时三小时。 6.1发电机空载特性实验: 发电机维持额定转速,发电机空载,将发电机定子电压、励磁电压、励磁电流接入电量记录分析仪。 逐渐改变磁电流,测量发电机定子电压20%——120%额定电压(当发电机与主变压器相连时发电机电压不能超过105%额定电压)上升和下降特性曲线。测量交流发电机空载情况下,励磁电流和机端电压的关系。 6.2发电机时间常数测量 在发电机空载条件下,励磁调节器运营在“定控制角方式”:在调节器软件中的可控硅触发模块中,断开输入的PID控制信号,直接设定触发角,使发电机转子电压阶跃,用电量记录分析仪测录发电机电压上升的曲线,计算发电机转子时间常数。 6.3 20%大干扰阶跃实验 发电机维持额定转速,使用自动励磁方式。 用自动励磁调节器调整发电机电压为50%额定电压,进行20%阶跃(上阶跃)实验,用电量记录分析仪测录发电机电压、转子电压、转子电流。 6.4 AVR比例放大倍数测量 发电机维持额定转速,发电机空载,使用自并励方式。 将发电机定子电压、励磁电压、励磁电流接入电量记录分析仪。 退出调节器积分环节,减少比例放大倍数,逐渐改变给定电压,同时测量发电机定子电压、励磁电压、给定电压。 AVR比例放大倍数登记表: 给定参考电压 机端电压测量值 发电机励磁电压 励磁机励磁电压 6.5电压给定阶跃实验 测量励磁系统整体特性。发电机维持额定转速,使用自动励磁方式。 实验方法: 用自动励磁调节器调整发电机电压为95%额定电压,进行5%阶跃(上、下)实验,用电量记录分析仪测录发电机电压、转子电压、转子电流。 7.实验分工 7.1 研究院有限公司应做的工作 7.1.1负责编制实验的具体方案及进行技术交底报告。 7.1.2实验仪器端的接线。 7.1.3实验的具体实行。 7.1.4负责配合发电厂进行实验结束后的交接验收。 7.1.5负责出具实验报告。 7.2发电厂应做的工作 7.2.1在实验前半个月内将设备技术资料提供应研究院有限公司。 7.2.2负责协调和联系实验有关各方(调度,制造厂等)和安排实验并配合实验。 7.2.3负责提供现场实验台及现场设备端的实验接线。 7.2.4担任实验工作负责人并负责安全措施的实行和检查。 7.2.5调节器内的操作由熟悉设备的发电厂人员或制造厂人员进行,其他操作由运营人员进行。均一人操作一人监护,防止对励磁系统的误操作。 7.2.6负责实验后的验收工作。 7.3设备制造厂应做的工作 7.3.1负责励磁调节器内部参数的修改并保证修改后调节器能正常运营。 7.3.2负责提供实验用临时噪声输入通道。 7.3.3负责按照研究院有限公司实验人员规定进行实验。 8.环境、职业健康安全风险因素辨识和控制措施 8.1 本实验也许导致不良环境因素:废弃的电线、电缆、电工胶布等。 对也许导致不良环境因素所采用的对策:工作完毕后及时清理现场。 8.2 本实验也许出现的现场危险源辨识如下: 220V交流电源,380V交流电源,电压阶跃实验也许产生的过电压,量测转子电压时需接触的整流柜铜板(高压),实验过程中也许出现接线错误导致PT短路、CT开路在二次侧产生高电压。 现场危险源也许导致的情况及后果:人体接触电源或量测转子电压时接触整流柜铜板而引起触电事故,实验也许产生过电压导致发电机烧毁,设备接线错误导致的短路使电线烧毁导致火灾和设备损坏,实验接线错误导致的PT短路、CT开路也许引起触电事故。 8.3 对也许出现的危险源采用的控制方法以及安全措施: 8.3.1 严格按照部颁“电业安全工作规程”做好实验时的安全工作。 8.3.2现场工作人员应当熟悉现场电源的分布情况,穿着工作服,佩戴安全帽,对的使用电源,严禁烟火,现场必备消防灭火器。 8.3.3做好测量信号,测量仪器之间的电气隔离措施,防止产生共地干扰和设备损伤。 8.3.4临时减少发电机过压保护的整定值,115%额定电压,0秒跳开灭磁开关。本实验结束后退出过压保护。 8.3.5在接线之前以及接线之后均要使用万用表测量CT回路是否连通,PT回路是否高阻抗状态。 8.3.6现场工作人员在工作中应当进行自我监督和互相监督,避免触电事故,防止火灾事故的发生。 9.实验设备 序号 仪器名称 型号 编号 有效期限 1 便携式电量记录分析仪 TK2023 2023.11.12
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