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污水厂运行问题分析及解决专项方案.doc

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资源描述
A2/O污水厂运营问题分析及解决方案 摘要: 文章中以新疆喀什市污水解决厂工艺运营为例,分析运营状况,发现运营问题并提出解决方案及建议。 核心词: A2/O;工艺运营 工程概况 喀什市污水解决厂设计解决规模为8万m3/d。工艺采用A2/O工艺,兼具除磷脱氮功能。污水解决厂工艺流程如图1所示。解决后出水规定达到《城乡污水解决厂污染物排放原则》(GB 18918-)一级B原则。工艺流程涉及粗格栅、进水泵房、细格栅、曝气沉砂池、初沉池、四组A2/O生物反映池(单组设计解决能力2万m3/d)、四组辐流式沉淀池(单组设计解决能力2万m3/d)、储泥池、污泥脱水机房。设计进水水质见表1。 图1 喀什市污水解决厂工艺流程图 表1 喀什市污水解决厂设计进出水水质 单位:mg/L 项目 COD BOD5 SS TN 氨氮 TP 设计进水 380 200 200 40 30 5 设计出水 60 20 20 20 8 1 污水厂运营状况及存在问题 进出水水质总体状况 表2 喀什市污水解决厂每月平均进出水水质 单位:mg/L 时间 项目 COD BOD5 SS 氨氮 TN TP 4月 进水均值 389 274 245 31 58 4.4 超标率* 53% 75% 59% 62% 94% 48% 出水均值 51 14 25 35 49 0.71 超标率 27% 25% 59% 100% 100% 17% 5月 进水均值 437 233 355 34 51 5.3 超标率 67% 70% 69% 80% 88% 50% 出水均值 38 6.8 24 34 44 0.84 超标率 7% 0 46% 100% 100% 31% 注:超标率=超标天数/取样天数 进出水数据为厂内化验室寻常化验数据 分指标水质分析 COD 1.进出水COD状况 图2 进出水COD状况 由图2可以看到,进水COD值有一半以上是在设计进水值上方,即超过了原设计值,最高值达到1125mg/L,4、5月份超标率分别为53%和67%。在此条件下,出水COD值超标状况并不严重,基本可以满足设计规定。 2.COD去除率状况 图3 COD去除率状况 由图3可以看到,COD去除率多集中在80~95%之间,基本满足设计去除率84.2%规定。其中去除率极低值为50%,通过查看当天数据发现去除率低因素是原进水化验值很低(68mg/L),当天出水COD值为34mg/L,并未影响出水水质达标。因而总体来说,COD去除效果还是比较抱负。 BOD5 1.进出水BOD5状况 图4 进出水BOD5状况 进水BOD5波动范畴在122.8~379.8mg/L,在4、5月共进行24次进、出水BOD5指标化验,其中17次化验成果高于进水设计值(200mg/L),超标率为71%,其中极大值(5月7日379.8mg/L)超标倍数1.9倍。出水BOD5值基本可以稳定达标。 2. BOD5去除率状况 图5 BOD5去除率状况 BOD5去除率基本均高于设计去除率,其中最高值达到98.9%,BOD5去除效果非常抱负。 SS 1.进出水SS状况 图6 进出水SS状况 进水SS化验值有近2/3(65%)在设计值(200mg/L)上方,超过了设计值,最高值为908mg/L(5月6日),超标倍数4.54倍。期间出水SS值超标率为58%,与进水SS超标率相称,出水SS超标与进水水质有一定有关性。 2.SS去除率状况 图7 SS去除率状况 SS实际去除率波动范畴在60.8~98.6%,波动幅度较大,其中3/5达到设计去除率,2/5未达到设计去除率,SS去除效果不佳。 氨氮 进出水氨氮状况 图8 进出水氨氮状况 进水氨氮超标率为71%,但超标倍数均不大。出水氨氮均不达标,且无明显去除。 TN 进出水TN状况 图9 进出水TN状况 由于氨氮无明显去除,硝化作用未发挥,因而对于TN也基本无去除作用。 TP 1.进出水TP状况 图10 进出水TP状况 进水TP波动范畴在1.4~13.6mg/L,但多数进水值在6mg/L如下。出水TP超标率在31%,但多数超标倍数并不高,TP达标状况尚可。 2.TP去除率状况 图11 TP去除率状况 TP实际去除率除了有几日由于工艺运营不稳定,基本在设计去除率以上,TP去除效果不佳。 工艺运营问题分析及解决办法 SS超标因素分析及其解决办法 导致SS超标因素重要分为三个方面:进水因素、污泥性质和工艺装置故障。 1)检查进水 由以上对于进出水水质分析,进水SS超标与出水SS超标有一定有关性。究其因素,进水SS超标会导致污泥浓度增高,沉淀池固体负荷相应较高,从而引起出水SS超标。因而,进水SS超标是出水SS超标重要因素。 2)污泥性质调查 为了调查污泥性质,取生物池中混合液在实验室做污泥沉降实验,发现污泥沉降速度不久,但表面漂浮着一层细小絮状物无法沉降。 分析此种现象产生因素也许是:污泥老化,使污泥絮体沉降速度太快,来不及将悬浮在混合液中微絮捕集沉淀下去。 图12 生物池活性污泥SVI值 从图12中也可以看到,污泥SVI值非常低,大概在3~5ml/g,远低于普通都市污水解决厂污泥SVI正常值50~150ml/g。证明了污泥老化,无机成分偏多。 结合厂里实际运营状况分析,厂内污泥脱水机未能正常运营,剩余污泥排放不畅,污泥长期没有更新,也与实际反映状况相符。 3)工艺装置故障 对于出水SS超标,重要应检查如下工艺装置与否正常: 预解决设施,重要是初沉池解决效果与否恶化,排泥管与否堵塞,排泥工作与否正常进行; 二沉池,重要考察二沉池与否浮现短流,二沉池泥位与否异常升高,二沉池分派井与否配水均匀; 污泥泵池,重要检查污泥回流泵与否正常运营,污泥回流比与否偏低; 剩余污泥排放,重要检查剩余污泥泵与否正常运营,污泥脱水机房与否可以足量完毕脱水任务。 通过对以上也许存在问题逐个检查,发现设备及工艺构筑物至少存在如下问题: 初沉池排泥管堵塞,排泥不正常,初沉池基本无解决效果。 污泥回流比偏低,二沉池泥位较高。 污泥脱水机房实际解决能力达不到规定。 4)解决办法 调查进水SS超标因素,排查污水收集管道完好性。 清除初沉池管道堵塞,恢复初沉池解决效果。 提高污泥回流比(普通控制在80~100%)。 对污泥脱水机进行调试,使之适应工艺规定。 氨氮超标因素分析及其解决办法 普通影响硝化反映效果影响因素重要有如下几条: 1)F/M和SRT 生物硝化属低负荷工艺,负荷越低,硝化进行得越充分,向转化效率就越高。与低负荷相相应,生物硝化系统泥龄SRT普通较长,这重要是由于硝化细菌增殖速度较慢,世代期长,如果不保证足够长SRT,硝化细菌就培养不起来,也就得不到硝化效果。 2)回流比R 生物硝化系统回流比普通较老式活性污泥工艺大。这重要是由于生物硝化系统活性污泥混合液中已具有大量硝酸盐,如果回流比太小,活性污泥在二沉池停留时间就较长,容易产生反硝化,导致污泥上浮。 3)水力停留时间Ta 生物硝化系统曝气池水力停留时间Ta普通也较老式活性污泥工艺长,这重要是由于硝化速率较有机污染物去除效率低得多,因而需要较长时间。 4)溶解氧DO 硝化工艺混合液DO应控制在2.0mg/L以上,普通在2.0~3.0mg/L之间。当DO不大于2.0mg/L时,硝化将受到抑制;当DO不大于1.0mg/L,硝化将受到完全抑制并趋于停止。 5)微生物活性 微生物活性好有助于发挥硝化作用,此外活性污泥中硝化菌比例直接影响硝化速率。 6)BOD5/TKN BOD5/TKN越大,活性污泥中硝化细菌所占比例越小,硝化速率也就越小;反之,BOD5/TKN越小,硝化效率越高。诸多污水解决厂运营实践发现,BOD5/TKN值最佳范畴为2~3。 7)有毒物质 某些重金属、络合阴离子、氰化物以及某些有机物质会干扰或破坏硝化细菌正常生理活动。 8)温度 硝化细菌对温度变化也很敏感。在5~35℃范畴内,硝化菌能进行正常生理代谢活动,并随温度升高,生物活性增大。在生物硝化系统运营管理中,当污水温度低于15℃时,硝化速率会明显下降,当温度低于10℃时,已经启动硝化系统可以勉强维持。 通过对本工程实际运营状况调查,也许存在问题有: 1)F/M和SRT 依照调查,本工程剩余污泥排放工程始终未正常运营,污泥浓度相对较高,但咱们并不能就此推断此工艺运营状况符合低负荷,从图12中咱们可以看到活性污泥SVI值很低,表白污泥无机成分偏多,相对于偏高MLSS值,实际MLVSS值并不高。 此外,由于本工程进水BOD5值也相对较高,初沉池由于排泥管路堵塞导致沉淀效果不好,因而进入生物池BOD5基本与进水BOD5值相称。 因而推断F/M值偏高。 2)回流比R 本工程实际运营外回流比R控制在60%左右,这与设计值(100%)相比过小。 3)溶解氧DO 本工程A2/O生物池好氧段分为三格,依照我方人员现场测试,三段实际溶解氧为DO1=0.5~1.2mg/L,DO2=1~1.5mg/L,DO3=1.2~1.5mg/L。溶解氧实际控制值偏低,由于硝化细菌摄氧速率较分解有机物细菌低得多,如果不保持充分氧量,硝化细菌将争夺不到所需要氧。此外,绝大多数硝化细菌包埋在污泥絮体内,只有保持混合液中较高溶解氧浓度,才干将溶解氧挤入絮体内,便于硝化菌摄取。 4)BOD5/TKN 由于普通都市污水中和和含量极小,因而用TN代替TKN作计算,依照表2中记录,4月和5月进水BOD5/TKN比值分别为4.72和4.57,基本符合都市污水BOD5/TKN比范畴(5~6),此时活性污泥中硝化细菌比例约为5%。如果污水BOD5/TKN减至3,则硝化细菌比例可达到9%。因而本工程设立了初沉池,对进水中SS进行去除同步减少进入生物池BOD值,,从而减少C/N比,增进硝化反映。 但是实际运营中由于初沉池未能正常发挥作用,因而无法对硝化反映起到积极作用。 5)微生物活性 由于本工程剩余污泥排泥不畅,导致生物池老泥囤积,从显微镜观测微生物相,微生物活性普遍不强。 解决办法: 1)清除初沉池管道堵塞,恢复初沉池解决效果。 2)提高污泥回流比(普通控制在80~100%)。 3)提高曝气量,控制好氧段DO在2~3mg/L(实际运营时可以恰当将DO值控制稍高一点)。 4)在没有明显硝化作用前关闭混合液回流,可在一定限度上增长实际水力停留时间。 建议 针对污水厂调试运营期间暴露出问题,对于污水解决厂启动及运营提出如下建议: 1.充分注重清水联动测试,设备问题尽量在污水进厂前及早发现解决。 2.初沉池对后续生物解决工段稳定运营起到重要调节作用,保证其正常工况非常重要。 3.影响硝化作用因素各种各样,也有也许是各种因素联合伙用。在工艺调节过程中要及时理解氨氮变化趋势,以拟定调节方向对的与否。 4.污泥解决是污水解决厂工艺运营重要一环,污泥解决工段一定要保证正常运营,才干保证污水解决工艺正常运营。 5.加强对进入管网污水监管,从源头上解决污水解决厂进水超标问题。 参照文献 [1] 郑兴灿 李亚新编著 污水除磷脱氮技术[M]北京 中华人民共和国建筑工业出版社,1998 [2] 王洪臣主编 都市污水解决厂运营控制与维护管理[M]北京 科学出版社,
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