资源描述
昌宁高速公路L1合同段项目经理部
涵洞台背回填首件工程
施工总结
编制:
复核:
江西省公路机械工程局
昌宁高速公路L1合同段项目经理部
二〇一四年九月十五日
目 录
一、工程概况 1
二、施工准备 1
1、人员准备 1
2、施工机械准备 1
3、施工技术准备 2
4、管理准备 2
三、施工过程及质量控制 2
1、测量放样 2
2、基坑开挖 2
3、台阶开挖 3
4、分层填筑 3
5、含水量检测 3
6、碾压工艺 3
7、拟定压实厚度及碾压遍数 4
四、施工中存在问题及整治办法 4
1、存在问题 4
2、因素分析 4
3、整治办法 4
五、施工总结 5
涵洞台背回填首件工程施工总结
为了保证我标段内台背回填工程施工质量符合设计及规范规定,我部选取LK0+960盖板涵台背回填作为首件工程,按照经审批台背回填施工方案组织施工,使人员熟悉施工工艺流程和各自分工,拟定填料松铺系数和压实厚度,碾压机械组合和碾压遍数,发现和解决施工中存在问题,总结经验。
一、工程概况
本涵洞设计为钢筋混凝土盖板涵,中心里程桩号为LK0+960,盖板涵中心线与道路设计中心线夹角为120°,构造形式为1-2.0m×2.0m(孔数-孔径×净高),涵洞长度24.19m。台背回填填料选用翠微峰一号隧道洞渣。施工时间为9月13日至9月15日。
二、施工准备
1、人员准备
序号
姓名
职位
备注
1
张祖辉
项目经理
全面领导、管理
2
严敏
项目总工程师
全面质量、技术管理
3
谌新
项目副经理
现场施工生产管理
4
张文升
实验室主任
负责实验工作
5
高学清
安所有长
负责安全、环保、文明施工
6
陈贵福
物资设备部长
负责材料保障供应
2、施工机械准备
名称
型号
单位
数量
名称
型号
单位
数量
装载机
ZL50C
台
1
挖掘机
卡特320
台
1
振动压路机
Y20
台
2
自卸车
18t
台
3
小型冲击夯
台
2
发电机
50kVA
台
1
洒水车
台
1
3、施工技术准备
台背回填填料选用翠微峰一号隧道洞渣,经前期实验检测,此填料可以用于台背回填,天然含水量为14.3%,最佳含水量为11.2%,最大干密度为2.06g/cm。台背压实度按96%控制,每层压实厚度不不不大于20cm。
4、管理准备
(1)、准备台背回填管理卡,注明桩号、时间、层数及施工负责人及监理负责人。
(2)、建立台背回填管理台帐,填写各压实层厚度、宽度、材料、压实度及各方签认信息。
(3)、在两侧墙身上分别按左中右标注各层压实后位置。压实厚度按照第一层实验成果拟定。
三、施工过程及质量控制
1、测量放样
台背回填区域为:基坑底部宽度距离台身2.5m,在基坑顶上距离墙身宽度为2.5+2=4.5m,开挖深度至盖板涵基本顶面。测量人员按以上回填区域规定进行放样,拟定开挖范畴。
2、基坑开挖
据回填范畴进行开挖,开挖使用挖掘机配合人工进行,构造物50cm范畴内使用人工进行开挖,避免机械对构造物导致破坏。开挖后对基坑底进行清理、整平、并用小型冲击夯配合Y20震动压路机碾压密实,通过管理工程师、监理组长、施工单位质检人员三方验槽,成果证明基底填土密实平整,压实度合格,可以进行台背回填。
3、台阶开挖
台阶按照高100cm,宽100cm,内倾2~4%设立,即坡度1:1。
4、分层填筑
台阶开挖好后,并对坑底解决合格后,采用分层填筑法进行台背回填,每层填土松铺厚度依经验定为20cm,压实厚度按照第一层填筑压实厚度拟定。压实机械采用小型冲击夯配合Y20震动压路机。振动压路机施工时,要保证压路机离墙身距离不不大于30cm,以避免损伤墙身。填筑范畴较窄处,采用小型冲击夯夯实。填筑过程中,涵洞两侧对称填筑,两侧台后填土高差不不不大于50cm。
5、含水量检测
每层上料后,及时检测填料含水量,当含水量达到最佳含水量±2%时开始碾压,否则补水或翻晒后再进行含水量测试,合格后开始碾压。
6、碾压工艺
辗压时,采用Y20振动压路机先静压一遍,然后再弱振一遍,再进行强振,压至压实度达到设计及规范规定止,最后静压收光。辗压时先慢后快、先轻后重、由两侧至中间、轮迹重叠1/3、最大速度不超过4km/h,辗压时应保证均匀,无漏压、无死角、无明显轮迹,压路机盲区采用小型冲击夯夯实。
7、拟定压实厚度及碾压遍数
碾压三遍后,进行压实度检测,按每50m2检测1个点,每层不不大于4点频率进行压实度检测,压实度局限性时继续复压,直至压实度都不不大于96%为止。
依照现场检测成果,辗压三遍压实度不能满足设计规定。辗压四遍后,检测点压实度基本都能满足设计规定。碾压第五遍,经现场实验检测,压实度检测成果均不不大于96%,满足有关设计及文献规定。压路机盲区在小型冲击夯夯实六至八遍后方能到达设计规定。
压实后进行标高测量,整顿测量数据,结论为松铺系数1.216,压实厚度16.3cm,测量数据整顿见附件。
四、施工中存在问题及整治办法
1、存在问题
(1)回填过程中,机械与墙背有轻微碰撞现象。
(2)在离盖板涵墙身0.3m范畴内个别角隅夯实不到位。
(3)实验检测速度比较慢,机械手在卸料和摊铺整平工序耗费时间太长,导致现场台背回填时间过长。
(4)横坡及平整度控制不够好。
2、因素分析
(1)由于没有严格执行方案中机械与墙背远离距离,导致压路机与墙体某些轻微碰撞。
(2)由于该处不能用压路机碾压压实,因此需用冲击夯和平板夯,在某些角隅部位人工夯击不到位,需加强并多次夯击。
(3)实验检测速度比较慢,机械手在卸料和摊铺整平工序上操作不纯熟。
(4)松铺填料厚度不均匀和局部填料离析现象。
3、整治办法
(1)压路机碾压时离盖板涵墙身以距离不不大于0.3m,对于该0.3m范畴内和压路机碾压不到部位采用冲击夯夯实,不可漏掉。对于角隅部位增长夯击次数,以达到规定压实度。
(2)每层摊铺前,均要按摊铺面积打方格,使填料松铺厚度均匀,大粒径填料均匀分散。对超粒径填料要人工清除。静压一遍后,对局部坑洼人工补平。
(3)增长实验检测人员,加快实验检测速度。机械手通过实践提高狭窄场地操作技能,提高施工速度。
五、施工总结
1.台背回填采用隧道洞渣,压实度按96%控制,最佳含水量为11.2%,最大干密度为2.06g/cm,松铺厚度控制在20cm以内,松铺系数为1.216,压实厚度为16.3cm。
2、压实机械采用小型冲击夯配合Y20震动压路机。回填过程中重要使用压路机进行碾压,压路机碾压时离墙身距离不不大于30cm,对压路机无法碾压到部位,由人工使用小型夯机进行夯实解决。
3、最佳经济压实遍数为光轮静压一遍后振压四遍,然后光轮静压一遍收面,压路机盲区在小型冲击夯夯实六至八遍后方能到达设计规定。
4.回填时,必要两侧对称回填碾压,两侧台后填土高差不不不大于50cm。
通过本次盖板涵台背回填首件施工,验证了我标段所拟定台背回填施工方案可以满足施工规定,是合理可行,可以用于后期全标段涵洞台背回填施工。通过首件施工,使全体施工人员加深了对台背回填施工工艺理解,增强了人们质量意识。同步咱们也发现了在施工过程中存在问题,针对这些问题咱们提出了改进办法。在后续施工中咱们将发扬首件工程长处,继续改进或优化施工工艺,杜绝在首件工程中存在问题再次发生,优质、安全完毕我标段所有台背回填施工。
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