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高压氨泵机械密封泄漏原因分析与处理.pdf

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资源描述

1、 收稿日期 修稿日期 作者简介石宽宽(),男,甘肃庆阳人,工程师,主要从事化工设备技术管理工作。高压氨泵机械密封泄漏原因分析与处理石宽宽,钟家旺(海洋石油富岛有限公司,海南 东方 )摘要海洋石油富岛有限公司 尿素装置高压氨泵(,一开一备)采用荏原公司生产的多级高压离心泵。年月和 年月,更换为国内厂家修复的机械密封后在使用不足个月的时间内出现非驱动侧机械密封冲洗水大量外漏的现象,严重影响设备的安全、稳定运行。深入分析认为,由于机械密封静环座可压缩量较小,冲洗水无法在动环和静环密封面之间形成液膜而致机械密封损坏。为此,决定对 套备用机械密封进行改造 适度增大静环座可压缩量。改造后的机械密封于 年

2、月日安装到 并投用,运行状况良好。关键词高压氨泵;机械密封;冲洗水泄漏;原因分析;静环座可压缩量;轴套轴向位移量;处理措施;运行情况 中图分类号 文献标志码 文章编号 ()引言海洋石油富岛有限公司(简称富岛公司)尿素装置采用荷兰斯塔米卡邦 汽提工艺(尿素造粒采用挪威海德鲁大颗粒流化床造粒工艺),装置于 年月建成投产,其核心动设备高压氨泵()有 台(正常生产时一开一备),为荏原公司生产的多级高压离心泵,由电机()带动增速箱驱动,运行所需的润滑油由增速箱低速轴驱动的主油泵提供,高压氨泵型号为 ,采用内外缸结构,外缸为桶式结构、内缸为水平剖分结构,共有 级叶轮,叶轮对称布置;径向轴承采用厚壁瓦滑动轴

3、承,止推轴承采用金斯伯雷轴承,原厂配备的轴端密封为 公司生产的双端面机械密封,密封结构组合方式为 面对面接触湿式密封,其动环采用碳化硅材质、静环采用石墨材质,因高压氨泵进口备件价格昂贵,于 年进行国产化测绘,委托国内机械密封厂家对使用后的 机械密封进行修复,主要项目为更换机械密封动 静环、形环、形环和其他失效部件,有效降低了备件费用。机械密封配备有外部密封水装置,在 正常运行期间,密封水泵提供压力为 的冲洗水(冲洗水压力较密封腔体内部压力高 )用于机械密封的冲洗和密封。自 年开始,富岛公司 尿素装置高压氨泵()开始使用国内厂家修复的机械密封,年以前修复后的机械密封使用寿命与原厂进口机械密封使用

4、寿命基本相当,可达到 以上,运行情况良好。年 月,高压氨泵()因非驱动侧机械密封冲洗水泄漏而进行检修,更换两端机械密封,所用机械密封为国内厂家修复的机械密封,检修完成后 于 年月 日投用,运行不到个月出现非驱动侧机械密封冲洗水外漏的现象,后因 泄漏量不断增大于 年月 日停车备用,启动 。年 月,尿素装置停车检修期间,再次对 两侧机械密封进行更换,仍采用国内厂家修复的机械密封,检修完成后装置重启,于 年月 日投用,但运行不足 个月再次出现非驱动侧机械密封冲洗水大量外漏的现象。总之,连续出现新更换的机械密封在短时间内泄漏的问题,已严重影响到设备的安全、稳定运行。此后,通过对高压氨泵出现泄漏的机械密

5、封和备用机械密封进行检查、测量,发现出现泄漏的机械密封静环座在工作状态下被完全压死,失去了弹性补偿能力,造成高压氨泵转子产生的轴向力作用到机械密封非驱动侧一级密封动环和静环密封面上,机械密封密封第 期 年 月中氮肥 面因磨损而泄漏。于是,据发现的问题对机械密封备件进行了合理改造,成功解决了高压氨泵机械密封使用后短时间内出现泄漏的问题。以下对有关情况作一介绍。故障描述以 年 月更换的高压氨泵()机械密封为例,年月 日因 非驱动侧机械密封冲洗水严重泄漏,更换非驱动侧机械密封;年 月 日 开车,运行 后,非驱动侧机械密封出现冲洗水滴漏现象,随后泄漏量逐渐增大;运行至 左右时,冲洗水已呈连续线状泄漏,

6、泄漏的冲洗水中未检测到氨,表明机械密封未出现内部介质外漏的情况;查看监测数据,发现 自开车运行后轴位移在 内由 缓慢涨至 ,之后轴位移保持稳定,未再继续上涨,其后 监护运行,其机械密封泄漏量未进一步增大,持续运行至 年 月检修前。年 月,再次对高压氨泵()进行中修,更换两端机械密封,在对泄漏机械密封进行拆检的过程中发现如下问题:非驱动侧机械密封内有大量黑色粉末,一级密封(介质侧)静环卡死、静环座弹簧失去补偿能力、动环密封面有环状磨痕,二级密封(大气侧)动环和静环密封面凹凸不平而完全损坏;驱动侧机械密封内同样发现有黑色粉末存在,二级密封表面有摩擦痕迹;两端机械密封各位置静密封件(如 形环、形环)

7、状态良好,未发现有问题。原因分析与排查高压氨泵()作为尿素装置的核心动设备之一,连续出现更换机械密封后短时间内发生泄漏的问题,不仅对尿素装置的安全、稳定运行产生了重大影响,而且频繁更换机械密封造成了一定的经济损失。为进一步查找 机械密封在使用过程中短时间内动环和静环密封面出现严重磨损的原因,决定对 套备用的、经过国内厂家修复的机械密封(简称为 机械密封和机械密封)进行解体检查。在测量 、机械密封轴套轴向位移量时,以机械密封轴套卡片插入轴套凹槽时轴套位置为零点,然后从轴套凹槽中抽出机械密封轴套卡片,撬动轴套,分别记录轴套向一级密封侧和二级密封侧的位移量,测得 机械密封轴套向一级、二级密封方向的位

8、移量分别为 、,测得 机械密封轴套向一级、二级密封方向的位移量分别为 、。、机械密封轴套位移量严重偏小,尤其是向一级密封方向的,几乎没有位移量。继续对 、机械密封进行解体检查,对、机械密封静环座的可压缩量和静环座在工作状态下的压缩量(工作压缩量)进行测量,静环座相关测量数据如表(注:静环座可压缩量是指静环座在自由状态下的高度减去被完全压缩后的高度;静环座工作压缩量是指静环座在自由状态下的高度减去工作状态下的高度)。可以看到,、机械密封的一级密封静环座可压缩量已经接近甚至等于静环座的工作压缩量,两者的差值即为机械密封轴套轴向位移量(不过,由于测量误差和机械密封部件之间的配合间隙方面的原因,通过静

9、环座可压缩量减去静环座工作压缩量得到的机械密封轴套轴向位移量与直接测量得到的轴套轴向位移量有一定的偏差)。表 备用机械密封静环座相关测量数据 项目机械密封机械密封一级二级一级二级静环座弹簧长度 弹簧最大压缩量 静环座可压缩量 静环座工作压缩量 静环座可压缩量与工作压缩量的差值 轴套轴向位移测量值 高压氨泵()止推轴承间隙设计值为 ,在测量、调整止推轴承间隙时,机械密封轴套与转子固定顶丝处于松开状态,待止推轴承间隙调整完毕、轴承座回装完成后,再把紧机械密封轴套与转子的固定顶丝,抽出机械密封轴套卡片,此时转子上的止推盘可能位于止推轴承内任意位置,泵在启动后叶轮工作将产生一定的轴向力,转子就会向驱动

10、侧产生轴向位移,使止推盘贴向止推轴承的主推侧;而机械密封轴套的轴向位移量小于止推轴承间隙,这就可能造成转子出现轴向位移时机械密封对转子的位移产生限制,使止推盘无法贴向止推轴承的中 氮 肥第 期主推侧。对于 而言,叶轮产生的轴向力是由止推侧指向驱动侧,因非驱动侧机械密封的一级密封静环座可压缩量过小,转子上的轴向力将会作用在一级密封的动环和静环密封面上,在巨大的轴向力作用下,一级密封动环与静环密封面之间无法形成液膜,因严重干摩擦而产生大量细小颗粒,这些颗粒充满整个非驱动侧机械密封内部腔体,并随着机械密封冲洗水一起进入二级密封动环和静环密封面中,对二级密封动环和静环密封面产生破坏,进而造成非驱动侧机

11、械密封冲洗水外漏。同时,随着一级密封动环与静环密封面的不断磨损,转子逐渐向驱动侧移动,便出现了轴位移缓慢上涨的现象,当转子的止推盘贴到止推轴承的主推侧时,转子的轴向力便作用到了止推轴承上,非驱动侧机械密封一级密封动环和静环不再承受轴向力,但此时机械密封已经损坏,冲洗水泄漏情况已无法消除。通过对发生泄漏的机械密封的拆检和备用机械密封的测量,认为之前发生泄漏的国内厂家修复的机械密封同样存在静环座可压缩量偏小的问题,使非驱动侧机械密封一级密封静环座在转子轴向力作用下被完全压死,破坏了动环与静环之间的液膜,造成一级密封动环与静环产生严重干摩擦,摩擦产生的颗粒进入二级密封动环和静环密封面,导致二级密封动

12、环和静环密封面损坏,进而发生冲洗水外漏现象。处理措施高压氨泵()机械密封静环座主要由静环、静环套、形环、形环、驱动套环、适配器、弹簧、弹簧制动器组成。机械密封静环向下压时其最大压缩量取决于静环套、弹簧制动器、静环套之间的间隙,为避免备用机械密封安装后再次出现短时间内泄漏的问题,决定在机械密封弹簧压缩量满足使用要求的前提下对 套备用机械密封进行改造,增大静环座可压缩量,使机械密封轴套向一级、二级密封两个方向的轴向位移达到 及以上,使其大于止推轴承间隙并有一定的余量。具体处理方法高压氨泵()机械密封静环座可压缩量由弹簧制动器与驱动套环之间的间隙决定,弹簧安装在弹簧制动器的沉孔中。分析认为,适度车削

13、弹簧制动器上表面和弹簧制动器弹簧安装面,既不会改变机械密封工作状态下的压缩量,又可以增大弹簧制动器与驱动套环之间的间隙,从而增大静环座可压缩量;适度车削弹簧制动器下表面,可以在减小弹簧压缩量的情况下增大机械密封轴套的轴向位移量。)机械密封一级静环工作压缩量为 ,弹簧压缩量约 ,机械密封一级弹簧压缩量相对较小,调整机械密封轴套轴向位移量时,决定在不改变 机械密封一级弹簧压缩量的情况下增大静环最大压缩量,实际处理过程中发现,弹簧制动器上表面处间隙比弹簧制动器弹簧安装面处间隙大,因此加工时通过车床将弹簧制动器弹簧侧表面车削了 ,保证 机械密封轴套回装后向一级密封方向的轴向位移量大于 。机械密封二级静

14、环工作压缩量为 ,弹簧压缩量约 ,弹簧压缩量较大,通过将二级静环座总高度减小 ,增大机械密封轴套向二级密封方向的位移量,具体加工时用车床将弹簧制动器下表面车削 ,处理后 机械密封向二级密封方向的位移量增大 ,弹簧压缩量相应减小 ,减小后的弹簧压缩量为 。)机械密封一级静环工作压缩量为 ,弹簧压缩量为 ,机械密封一级弹簧压缩量相对较小,调整机械密封轴套轴向位移量时,决定在不改变 机械密封一级弹簧压缩量的情况下增大静环最大压缩量,实际处理过程中发现,弹簧制动器上表面处间隙比弹簧制动器弹簧安装面处间隙大,因此加工时通过车床将弹簧制动器弹簧侧表面车削 ,保证机械密封轴套回装后向一级密封方向的轴向位移量

15、大于 。机械密封轴套向二级密封方向的位移量为 ,大于止推轴承间隙且富余较多,故不作处理。处理后的检查及运行情况将 机械密封一级弹簧制动器弹簧侧表面车削 、二级弹簧制动器下表面车削 后试装,测得机械密封轴套向一级密封方向的位移量为 、向二级密封方向的位移量为 ,分析认为,造成这种情况的原因是:机械密封锁片与卡槽约有 间隙,测得轴套向一级密封方向整体移动 ,造第 期石宽宽等:高压氨泵机械密封泄漏原因分析与处理 收稿日期 修稿日期 作者简介张伟华(),男,黑龙江七台河人,工程师,主要从事化工生产工艺技术管理工作櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅。

16、成 机械密封向一级密封方向的位移量未达到 的预期值。为此,将 机械密封一级弹簧制动器上表面再车削 。改造后 套机械密封静环座相关测量数据如表 。表 改造后机械密封静环座相关测量数据 项目机械密封机械密封一级二级一级二级静环座可压缩量 静环座工作压缩量 静环座可压缩量与工作压缩量的差值 轴套轴向位移测量值 改造后的机械密封于 年 月 日安装到高压氨泵()并投用,运行状况良好,再未出现过机械密封使用后短时间内冲洗水外漏的情况。结束语机械密封作为泵类设备最常见的轴端密封部件,因其密封性能好、使用寿命长、泄漏量少等优点而得到广泛应用。但由于机械密封是借助于动环和静环的密封面配合进行密封的,动环又与转子

17、一起高速旋转,这就对机械密封的加工精度和使用环境提出了较高要求,因此机械密封在运行过程中必须使用冲洗介质对动环和静环密封面进行冷却和冲洗,使动环和静环之间产生一层液膜,以减小动环与静环之间的摩擦系数并带走摩擦产生的热量,这样才能保证机械密封的长周期运行。针对富岛公司 尿素装置高压氨泵()更换国内厂家修复的机械密封后在不足个月内多次出现非驱动侧机械密封冲洗水大量外漏的现象,以第二次故障为例分析得知,原因在于机械密封静环座可压缩量较小,静环座在轴向力作用下被完全压死,冲洗水无法在动环与静环密封面之间形成液膜而致机械密封损坏,年 月对 机械密封进行改造后其运行状况良好。总结经验教训,在动设备检修(如

18、更换新的部件)尤其是动设备(或部件)改造过程(如 改用国内厂家修复的机械密封)中,需对零部件各尺寸进行严格检查与把控,这样才能达到检修或改造的目的,确保动设备的安全、稳定、高效、长周期运行。汽轮机轴系温度升高原因排查及处理张伟华,邓文刚(中海石油华鹤煤化有限公司,黑龙江 鹤岗 )摘要中海石油华鹤煤化有限公司 合成氨装置合成气压缩机组采用抽汽冷凝式汽轮机,年 月在其稳定运行的情况下推力瓦轴系温度发生跳动上涨现象,通过对仪表、温度传感器(阻值)、润滑油温度、润滑油过滤器、主推瓦温度()两点温差等进行检查,确定 为真值;之后,从润滑油油压与油温控制、润滑油系统漆膜现象、汽轮机轴端进汽量、汽轮机平衡管阀门状况、汽轮机低压阀开度、止推瓦油喷嘴通畅情况等方面入手,排查与分析 上涨的原因,对汽轮机抽汽、润滑油系统等采取一系列操作调控措施后,恢复正常,保证了机组的安全、稳定运行。关键词抽汽冷凝式汽轮机;主推瓦温度跳涨;仪表检查;温度传感器检查;工艺排查;原因分析;操作调控要求 中图分类号 文献标志码 文章编号 ()中海石油华鹤煤化有限公司(简称华鹤煤化)合成氨装置核心设备之一的合成气压缩机,用于将液氮洗系统生产的合成气由 提压至 ,于氨合成塔内在催化剂的作用下合成氨。合成气压缩机组汽轮机采用 ()、高压蒸汽通过蒸汽速关第 期 年 月中氮肥

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