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发动机缸体珩磨机刀具卡刀问题研究及优化_朱金辉.pdf

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资源描述

1、152 AUTO TIMEMANUFACTURING AND PROCESS|制造与工艺1概述发动机的缸体缸孔加工主要利用珩磨机珩磨刀具进行磨削加工,而缸体缸孔质量是发动机关键质量控制点。珩磨机珩磨刀具的好坏,直接影响发动机缸体的加工质量。发动机缸体珩磨机刀具卡刀易引发刀具崩刀、工件倒角压伤、缸孔加工刀痕等情况。稳定发动机珩磨机加工刀具的稳定性,有利于提升珩磨机的运行效率,从而提高产品的输出效率。因此,在缸体珩磨机刀具的加工过程中,解决珩磨加工刀具卡刀问题,提升设备稳定性有利于改善缸体缸孔珩磨的表面加工质量。2现状调查1.图 1 为某发动机工厂珩磨机缸孔刀具砂条收刀不顺畅崩刀数量统计:2.刀具

2、收缩不顺畅的表现形式为:刀具收刀环形弹簧无法复位砂条,部分砂条卡在刀体导向中,无法完全收刀(图 2)。3.刀具收缩不顺畅卡刀问题导致缸孔加工质量异常的表现形式主要有:刀具未收刀,直接撞到缸孔,导致缸孔崩角报废;刀具崩角后,机床无报警继续加工导致缸孔划痕较深,缸孔粗糙度超差报废。(图 3)。3设备技术分析运用思维导图法对“缸孔珩磨机刀具收刀不顺畅崩刀”问题的原因进行分析讨论,将与刀具收涨异常有关的因素都列举出来,然后对各个因素再深入分析,最终的关联图如图 4 所示:在收集数据过程中,经过思维导图分析,从以下 6 点立项实施,落实改进提升措施。1、刀具 2、涨刀机构 3、珩磨液 4、工件 5、工位

3、夹具 6、加工参数1、涨刀机构分析及研究发动机缸体珩磨机刀具卡刀问题研究及优化朱金辉区云锋张祖崇余炳均上汽通用五菱汽车股份有限公司广西柳州市545007摘 要:珩磨机刀具作为珩磨机的核心部件,刀具的好坏,直接影响着缸孔珩磨加工的质量;珩磨刀具涨刀情况、加工工况与零件加工的稳定性息息相关。珩磨机缸孔加工刀具收缩不顺畅,会造成刀具砂条未收缩撞伤缸孔倒角,刀具砂条崩角损坏,最后会造成缸孔表面粗糙度不合格及表面刀痕,从而使工件报废。本文主要解析发动机缸体珩磨机刀具卡刀问题的研究及优化,解决珩磨机缸孔加工粗糙度及刀痕等使零件报废的质量问题。关键词:珩磨涨刀工件缸孔加工质量Research and opt

4、imization of the tool stuck of honing machineZhu JinhuiOu YunfengZhang ZuchongYu BingjunAbstract:The honing machine tool is the core part of the honing machine.The quality of the tool directly affects the quality of the cylinder hole honing;Honing tool expansion and machining conditions are closely

5、related to the stability of parts processing.The tool for honing the cylinder hole of the honing machine does not shrink smoothly,which will cause the tool sand bar not to shrink and hit the cylinder hole chamfer,and the tool sand bar will be damaged.Finally,the surface roughness of the cylinder hol

6、e will be unqualified and the surface tool mark will be caused,which will cause the workpiece to be scrapped.This paper mainly analyzes the research and optimization of the tool stuck problem of the engine cylinder honing machine,and solves the quality problems of the parts scrapped due to the machi

7、ning roughness and the tool scratch of the honing machine cylinder bore.Key words:Honing;tool expansion;Workpiece;Cylinder hole processing quality;1023014340 5 1月2月3月4月5月6月7月8月9月崩刀数量统计崩刀数量统计图1AUTO TIME 153 MANUFACTURING AND PROCESS|制造与工艺 时代汽车涨刀机构主要由涨刀伺服电机、涨刀液压缸、涨刀杆、刀具等组成(图 5)。涨刀电机异常或涨刀液压缸漏油等都会造成涨刀杆涨

8、芯伸出后无法复位,进而导致刀具砂条无法收刀。检查涨刀伺服电机及涨刀液压缸未发现异常。涨刀杆是直接驱动刀具收刀、涨刀的部件,其内部主要有涨刀杆涨芯、涨芯复位弹簧等组成(图 6)。涨刀芯轴弯曲或者涨刀复位弹簧异常也会造成刀具无法收刀,是刀具无法正常收刀的可能原因之一。为验证涨到杆是否为影响刀具收涨不顺畅崩刀的要因,团队整体更换新涨刀杆验证,同时将换下的涨刀杆拆解,检查涨芯、弹簧未见异常,在验证新涨刀杆期间仍有刀具收涨不顺畅卡刀的故障。图6涨刀杆部件图刀具涨刀杆涨芯涨刀杆涨芯复位弹簧 综上,通过对涨刀机构的分析、验证及研究,对涨刀机构的末端因素确认,排除了涨刀机构导致刀具卡刀问题。2、工件对珩磨机刀

9、具卡刀的影响分析工件影响刀具加工的因数主要有工件的硬度及缸孔来料尺寸。工件的硬度过硬,可能造成刀具砂条珩磨不动,砂粒小范围脱落,造成缸孔划痕太深、粗糙度不合格等质量问题。此外前道工序缸孔加工尺寸过小,珩磨刀具收刀后仍大于缸孔直径,刀具在加工进刀的过程就会直接撞到缸孔,导致刀具砂条损坏,缸孔倒角崩角报废。经查询实验室测量 QDAS 记录,缸孔硬度在合格范围内,工件硬度为非要因。3、工位夹具对珩磨机刀具卡刀的影响研究及分析图2弹簧未复位导致砂条崩角图3缸孔崩角和刀痕图5涨刀机构部件图涨刀伺服电机涨刀液压油缸涨刀杆刀具工件基座图41.1刀具砂条1.2刀具基座1.3刀具涨芯1.4刀具收刀弹簧2.1涨刀

10、伺服电机2.2涨刀液压油缸2.3涨刀杆2.3.1涨刀杆摆幅2.3.2涨刀杆涨芯2.3.3涨刀杆涨芯弹簧3.1浓度3.2PH值3.3杂质含量3.4冲洗压力3.5冲洗流量1、刀具2、涨刀机构3、绗磨液缸孔绗磨刀具收涨不顺畅崩刀4.1工件硬度4、工件5、工位夹具6、加工参数4.2缸孔上工序来料尺寸5.1夹紧压力5.2定位面5.3定位销6.1切削上、下限6.2切削次数6.3主轴转速6.4主轴往复速度6.5涨刀压力6.6冲程数154 AUTO TIMEMANUFACTURING AND PROCESS|制造与工艺研究分析工位夹具可能会造成崩刀的几个因数主要有:工件夹紧压力、工位定位面及定位销。工件夹紧压

11、力不足。在缸孔加工过程中,工件轻微窜动会造成刀具中心与缸孔中心不同轴,可能会造成刀具撞到缸孔边缘。通过对夹具夹紧压力、定位销及定位面的检查,排除了工位夹具影响刀具卡刀的问题。4、加工参数的研究及分析缸孔珩磨的主要切削用量参数有:切削上限、切削下限、冲程次数、主轴转速、涨刀压力等。切削参数修改不当会影响刀具进给位置、进给速度、进给压力等,进而影响刀具的收刀和涨刀。查看当前机床使用的切削参数与备份的切削参数对比,参数一致,未被修改过。该参数已使用 3 年无异常,因此可确认加工参数为非要因,排除了加工参数影响刀具卡刀问题。5、刀具弹簧优化,改善刀具卡刀刀具主要由刀具砂条、刀具基座、刀具涨芯、刀具收刀

12、弹簧组成(如图 7)。刀具加工缸孔的主要过程:刀具原位状态刀具伸入到缸孔刀具涨芯向下压锥形杆刀具砂条涨出到缸孔表面刀具上下冲程磨削缸孔到目标尺寸刀具涨芯返回刀具砂条在刀具收刀弹簧的回复力下收刀到原位。图7刀具结构图刀具涨芯刀具基座收刀弹簧刀具砂条收刀弹簧由刀具加工缸孔的主要过程我们知道刀具的收刀完全是依靠收刀弹簧的回复力收缩,当刀具收刀弹簧的弹力不足,刀具砂条会无法收刀。在加工往复冲程过程中,刀具砂条未收回到原位,刀具砂条将直接撞到缸孔,导致缸孔倒角崩裂,刀具砂条也会崩断。(图 8)。综上,通过对珩磨刀具各部件的分析及验证,涨刀异常刀具的收刀弹簧弹力较新弹簧有所衰减,通过优化刀具弹簧弹力,选用

13、新型号刀具弹簧,增加了弹力,从而改善了刀具卡刀问题。6、降低珩磨液杂质,改善刀具卡刀珩磨液的主要参数有:浓度、PH 值、杂质含量、冲洗压力、冲洗流量。浓度要求控制范围:9%-11%,PH 值要求范围:8%-9.5%。取样检测及查看现场抽检历史结果,珩磨液浓度及 PH 值在合格范围内(图 9)。杂质含量控制标准为 150PPM,抽检净液箱上层的液杂质含量为 100ppm,在合格范围内;而在刀具喷液口取样,杂质含量高达400ppm,超出控制范围。同时拆解卡刀的刀具,发现刀片表面均粘有较多铁泥。分析刀片粘有过多铁泥后会使刀片与刀体导向间隙变小,摩擦力增大,致使刀具无法在收刀弹簧的回复力下正常收刀(图

14、 10)。冲洗压力和流量不足可能会使刀具加工过程中磨削出来的铁粉无法冲走,粘在刀片缝隙总,也可能对刀具卡刀造成影响。查看泵出口机械压力表指针是在绿色范围,珩磨液冲洗压力 0.45Mpa 正常;查看机床崩刀前刀具末端因素确认内容确认方法确认结果是否为要因刀具砂条砂条尺寸,砂条粘合剂游标卡尺测量砂条厚度,用显微镜查看砂条表面测量厚度合格,显微镜观察刀具砂条无异常非要因刀具基座刀具基座砂条导向间隙游标卡尺刀具基座砂条导向间隙游标卡尺刀具基座砂条导向间隙为5mm,与图纸一致非要因刀具涨芯确认涨芯是否有弯曲,有磨损拆解刀具,目视涨芯有无弯曲就明显磨损 目视检查刀具涨芯无弯曲,锥形杆无磨损非要因刀具收刀弹

15、簧弹簧弹力是否油衰减用测力仪测量对比新、旧弹簧弹力涨刀异常刀具的收刀弹簧弹力较新弹簧有所衰减要因图8刀具弹簧断,刀片散落表1图9浓度、PH值抽检结果工位号浓度911%8.09.5%8.88.89.89.8B30P-200 珩磨液B40P-200 珩磨液PKAUTO TIME 155 MANUFACTURING AND PROCESS|制造与工艺 时代汽车后期间报警履历,崩刀前后未出现流量不足报警。(表)综上,通过对珩磨液浓度、PH 值、杂质含量、冲洗压力、冲洗流量数据进行分析及验证,对珩磨液的末端因素确认,通过优化滤纸的过滤精度,由 90 提升到 60 密度滤纸,提升了过滤效果,降低了珩磨液杂

16、质,从而改善了刀具卡刀问题。4结束语珩磨机是发动机生产线质量控制的关键工位,缸孔珩磨刀具卡刀问题影响因素较多。通过对珩磨刀具卡刀的各个因素进行剖析,改进影响要因,可以有效改善卡刀问题,优化缸孔珩磨的过程,有利于缸孔的质量控制,有效保证产品的稳定输出。参考文献:1金属加工世界2010 年珩磨液末端因素确认内容确认方法确认结果是否为要因浓度浓度是否超标(浓度标准:9%-11%)液箱抽液取样检测浓度值浓度合格非要因PH值PH值是否超标(PH值标准:7-9.5)液箱抽样检测PH值PH值合格非要因杂质含量杂质含量是否超标(杂质含量标准:150ppm)分别在液箱和刀具喷液口取样检测净液箱上层杂质含量合格,

17、刀具喷液口杂质含量不合格要因冲洗压力泵出口压力是否与设定范围一致查看泵出口机械压力表指针是否合格冲洗压力表指针在绿色范围非要因冲洗流量流量传感器是否有报警查询机床报警历史记录崩刀期间未出现流量不足报警非要因表图10刀片粘有铁泥 作者简介秦亚浩:(1989),男,河北邢台人,本科。研究方向:冲压工艺与模具相关。件报废,降低材料利用率,设计研发部门需依据现场反馈问题建立平台化数据库,避免问题重复发生,进而降低制件报废率,从而提升材料率。3结束语综上所述,车身钣金制件在整车制造图7开口位置普通拉延半开口拉延全开口拉延过程,材料利用率均存在提升空间,伴随着整车各个模块人员能力提升以及设备功能性完善,材料利用率会进一步提升;冲压工程师需在产品设计阶段开始阶段需将材料利用率作为一个重点工作,从源头开始解决钣金材料浪费问题,同时不断探索研究新的工艺,新设备,持续提升材料利用率,以相同的价格打造更高品质的汽车。参考文献:1 材料利用率控制方法的探讨.知网【引用日期 2016-11-09】206 年企业经济统计学.最新笔记(五)自考 3653 赵田英.浅谈提高原材料提升方法.装备,制造技术.20134周理德.机盖内外板材料利用率提升方案(上接第 151 页)

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