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炼铁三车间5#炉计划20小时休风料
本车间5#炉定于2012年7月18号进行检修工作,为保证检修工作顺利、安全、定期完成为目标,本车间特制定此休风装料方案:(480高炉)
一、 计划于18号夜班2:00将煤比130kg/T调至100kg/T,4:00改全焦负荷,矿批16000Kg,配比70/30,焦批6300Kg(水焦10%去水),干焦5670Kg,负荷2.82。(中班烧结78%)
二、5:30加净焦15.75吨(含水焦10%,共5车),加完净焦后球矿配比调至35/65,之后每四批料带一车净焦(3150kg),净焦共计25.2吨。
三、计划6:00停煤停氧(依照实际情况考虑停煤时间),同时布料角度焦矿改走单环布料,焦26度,矿25度。
四、待夜班最后一次铁出净后于8:00进行休风操作。
休风要求
1、 休风前含Si控制在0.5~0.8范围,物理热>1470度,渣碱1.1~1.15。
2、 休风要求净焦至风口偏上,约为20~22批料。
3、 休风前渣铁必须出净后稍喷铁口。
4、 一定要防止停煤后由于煤气流体积变化造成的炉况难行或塌料,及时采取减风等方式防止炉况失常,影响休风计划。
5、 休风时堵泥必须用有水炮泥进行堵口。
6、 休风前提前3小时通知喷煤,要求按时停煤。
休风后要求:
1、 休风后及时进行炉顶点火,同时组织炉前放小坑残铁。
2、 点火成功后进行风口全部堵泥封严,防止热损失。
3、 各个煤气管道开始进行氮气或蒸汽清扫,以便于检修安全工作。
4、 风口堵泥后通知鼓风机房可以进行停机操作,停炉前冲渣水。.
休风调整风口;
3#、4#由105调整为110,10#由110调整为115。风口总面积为0.1547㎡。
送风方案:
1、 送风前确认各岗位是否具备送风条件,并要求上料系统提前两小时联动试车。
2、 堵风口3#、5#、7#、9#、11#、13#六个风口,要求堵严且能捅开(值班长专门负责)。
3、 送风后加净焦10吨,走16000kg矿批,2.82全焦负荷,单环布料,焦21度,矿19度进行赶料线,据实际情况回复风压风量,原则是十个风口送风风压不超200kpa,据炉温及炉况顺行程度按顺序可开风口加风。
4、 送风引气后检查送风系统、高炉本体、各个放散严密性,如有泄漏跑风处立即果断处理。
5、 休风料下达后如炉温较高可开混风进行调剂。
6、 炉况顺行料线正常一个周期后改喷煤负荷,矿批恢复18000kg角度恢复多环布料,其余按正常炉况进行小幅度调剂。
实际送风情况
一、 送风后20分钟下料变好;
二、 渣铁流动性好;
三、 炉况顺行。
2012年7月17日
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