资源描述
,单击此处编辑母版标题样式,#,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,罗家,2,井地下井喷及综合治理,2006,年,6,月,开县,1,罗家,2,井基本情况,2,罗家,2,井地下井喷事故发生经过,3,罗家,2,井地下井喷抢险压井,4,罗注,1,井封堵封井,5,罗家,2,井后续处理与封井,6,体会与认识,1,罗家,2,井基本情况,1.1,基本数据,1.2,罗家,2,井钻井基本情况,1,罗家,2,井基本情况,1.1,基本数据,1.1.1,地理位置,罗家,2,井井场位于开县高桥镇北面约,1.2km,。,罗家,2,井方圆,500m,范围包括小阳村、高旺村,两村以北南流向的河流分界,河东为高旺村,河西为小阳村。该井方圆,500m,范围内共计人口,562,人,房屋面积,24693m,2,。,1,罗家,2,井基本情况,1.1,基本数据,1,罗家,2,井基本情况,1.1,基本数据,罗家寨构造位置图,1,罗家,2,井基本情况,1.1,基本数据,1.1.2,构造位置,罗家,2,井是温泉井构造罗家寨东潜伏高点西侧鞍部的一口高温、高压、高含硫气井。与罗家,2,井同一井场还有:罗家,16H,1,井、罗家,17,井、罗家注,1,井(注水井)。罗家,16H,1,井,于,2004,年,7,月,23,日开钻,同年,9,月,17,日完钻,完钻井深,4248m,,测试天然气产量,267.49104m,3,/d,,,H,2,S,含量,130g/m,3,,地层压力,40.776MPa,。罗家,17,井于,2004,年,10,月,12,日开钻,,2005,年,5,月,9,日完钻,完钻井深,4519m,,未试油。,罗家,2,井鲕滩储层,64.9m,获产量,63.210,4,m,3,/d,无阻流量,265.63,10,4,m,3,/d,。,罗家,2,井组,1,罗家,2,井基本情况,1.1,基本数据,1.1.3,同井场丛式井相对位置,罗家,2,丛式井组各井井底三维立体图,E,N,罗家注,1,罗家,17H,罗家,16H-1,罗家,2,1460m,1671m,1,罗家,2,井基本情况,1.1,基本数据,1.1.4,井场地质地貌,地理位置:位于四川宣汉县及重庆开县境内,属山地丘陵,气田中心位于重庆开县距县城方位,315,距离,28km,处。,1,罗家,2,井基本情况,1.2,罗家,2,井钻井基本情况,1.2.1,基本数据,构造位置,罗家寨东潜伏高点西侧鞍部,地理位置,重庆市开县高桥镇小阳村一组,井 型,直井,井口坐标,X3476305m,Y1923729m,海拔高程,地面海拔:,517.00 m,补心海拔:,523.70m,飞三飞一段,/,3570 m,实际完钻,层位,/,井深,飞三飞一段,/,3404 m,开钻日期,1999,年,11,月,12,日,完钻日期,2000,年,05,月,13,日,完井方法,尾管射孔,完井日期,2000,年,05,月,30,日,套补距,7.14m,人工井底,2798.00m(,电桥塞,),3320.00m(,水泥塞面,),设计完钻,层位,/,井深,1,罗家,2,井基本情况,1.2,罗家,2,井钻井基本情况,1.2.2,井身结构,钻头程序,(mmm),套管程序,(mmm),水泥返高,(m),试 泵 情 况,(MPa),660.430.00,508.025.63,地 面,未 试,406.4473.00,339.7462.37,补注至地面,12.0 30min 12.0,311.21706.00,244.51704.38,反注至地面,35.0 30min 35.0,215.93046.00,177.83044.68,地 面,15.0 30min 15.0,152.43404.00,127.0(2840.53,3403.80),喇叭口,15.0 30min 15.0,1,罗家,2,井基本情况,1.2,罗家,2,井钻井基本情况,1.2.3,井身结构示意图,1,罗家,2,井基本情况,1.2,罗家,2,井钻井基本情况,1.2.4,固井质量,a.177.8mm,套管固井质量,井 段(,m,),固井质量,井 段(,m,),固井质量,井口,337.5,差,1354.0,中差,591.0,好中,2009.5,中好,1040.0,中差,2040.0,差夹好,1327.5,中夹好,3000.0,好中,b.127mm,套管固井质量,井 段(,m,),固井质量,井 段(,m,),固井质量,2840.0,3048.0,好中,3296.5,好中,局部夹差,3202.5,中夹好,局部夹差,3317.0,中等夹差,1,罗家,2,井基本情况,1.2,罗家,2,井钻井基本情况,全井最大井斜,17.17,;总水平位移,375.67m,,闭合方位,159.99,;井深,2125m,、,2175m,,方位分别为,168,、,174,。飞三飞一段顶、底位移分别为,356.71m,、,375.04m,。,1.2.5,井斜情况,1,罗家,2,井基本情况,1.2,罗家,2,井钻井基本情况,7,刮管器,1.43m,88.9mm,钻杆,28.38m,回压凡尔,0.34m,88.9mm,钻杆,28.44m,旁通阀,0.39m,88.9mm,钻杆,2121.28m,。,1.2.6,井喷前井内钻具组合,1,罗家,2,井基本情况,1.2,罗家,2,井钻井基本情况,该井,1999,年,11,月,12,日开钻,,2000,年,05,月,13,日完钻。测试气产量,8.79104m,3,/d,,测得产层飞仙关中部井深,3248m,地层压力,40.759MPa,(绝),,H2S,含量,125.530g/m,3,。,2000,年,6,月,14,日下,177.8mm,电缆桥塞至,2798.00m,封井,完井井口,KQ-70,型采油树。,1.2.7,钻井基本情况,1,罗家,2,井基本情况,2,罗家,2,井地下井喷事故发生经过,3,罗家,2,井地下井喷抢险压井,4,罗注,1,井封堵封井,5,罗家,2,井后续处理与封井,6,体会与认识,2,罗家,2,井地下井喷事故发生经过,2.1,试修作业情况,(2,月,7,日,3,月,20,日,),2.2,井漏处理(,3,月,21,3,月,24,日),2.3,天然气泄漏事故发生,2.4,罗家,2,井天然气泄漏引起各级政府和领导的极大关注,2.5,罗注,1,井基本情况,2006,年,1,月,12,日该井进行二次完井试修作业,按照钻磨电缆桥塞原产层段补射孔下耐蚀合金完井管串诱喷和测试酸化测试求产五个步骤进行。,2,罗家,2,井地下井喷事故发生经过,2.1,试修作业情况,(2,月,7,日,3,月,20,日,),2,罗家,2,井地下井喷事故发生经过,2.1,试修作业情况,(2,月,7,日,3,月,20,日,),2.1.1,通井,换装井口装置,防喷器试压,20MPa,合格。下钻通井至,2781.86m,,探得桥塞塞面,按设计用,1.58g/cm3,的泥浆对井筒试压,30MPa,的泥合格。,2,罗家,2,井地下井喷事故发生经过,2.1,试修作业情况,(2,月,7,日,3,月,20,日,),2.1.2,钻桥塞打捞桥塞,钻桥塞,2,小时至井深,2781.17m,,桥塞下落至井深,2839.75m5,尾管喇叭口。下公锥、强磁打捞桥塞未获。因桥塞转动,拟注水泥固定桥塞。,3,月,2,日下光钻杆反挤注,1.58,水泥,憋压至,27MPa,,压力迅速下降,循环发生现井漏。,2,罗家,2,井地下井喷事故发生经过,2.1,试修作业情况,(2,月,7,日,3,月,20,日,),2.1.3,注水泥固桥塞磨桥塞,注水泥固定桥塞后,分别下,143mm,和,102mm,磨鞋磨铣桥塞,通井至,3315m,(,127mm,尾管喇叭口深度,2840.53m,)。磨铣过程中井漏。,2,罗家,2,井地下井喷事故发生经过,2.1,试修作业情况,(2,月,7,日,3,月,20,日,),2.1.4,刮管,下,177.8mm,刮管器在井段,2750,2790m,反复刮铣,3,次,刮管至井深,2840m,,循环漏速增大。吊罐起钻至井深,2118.87m,,静止观察(间断吊灌泥浆),13.5h,后,发现泥浆外溢出出口管,关井。,2,罗家,2,井地下井喷事故发生经过,2.2,井漏处理(,3,月,21,3,月,24,日),发生井漏溢流后,进行了三次堵漏压井施工。,2.2.1,第一次堵漏压井,3,月,21,日采用反注,40,HHH,5,桥浆,进行堵漏压井,推入地层,8.7m,3,,关井观察,,8.5h,后套压上升至,15.6MPa,。,2,罗家,2,井地下井喷事故发生经过,2.2,井漏处理(,3,月,21,3,月,24,日),2.2.2,第二次堵漏压井,3,月,22,日反注,1.61g/cm,3,浓度,10,桥浆,17.6m,3,进行堵漏压井,关井,2h,后套压上升至,6.8MPa,。随后间断反挤泥浆降低套压,,24,日持续反挤清水(加有除硫剂)控制套压小于,26MPa,。其中,23,日,14,:,00,发现罗家注,1,井油压上升至,15MPa,,初步判断罗家,2,井套管有破损,天然气窜至罗注,1,井。,2,罗家,2,井地下井喷事故发生经过,2.2,井漏处理(,3,月,21,3,月,24,日),两井井口中心间距为,2.52m,,在垂深,2180m,处井眼距,124.29m,。罗家,2,井用,1.001.25,钻井液钻至井深,21982213m,,嘉五,发生放空性井漏,共漏失,13482m,3,,损失,432,小时。罗注,1,井在钻进嘉五时漏失各种液体,2044m,3,,强钻漏失超过,10000m,3,清水。完钻后对该层进行了射孔和,1,次,30m,3,酸化作业。罗家,2,井二次完井作业前,测得罗注,1,井清水液面深,158m,,嘉五,(2138,2223m),井底压力,19.82MPa,左右。因此,该层段承压能力极底,目前,更有降低的可能。,2.2.2,第二次堵漏压井,2,罗家,2,井地下井喷事故发生经过,2.2,井漏处理(,3,月,21,3,月,24,日),分析认为在钻桥塞时发生井漏,是由于,7,套管损坏,井深大约在,2190m,左右,且与井底相邻,124.57m,的罗家注,1,井管外环空窜通。飞仙关地层的天然气通过罗家,2,井进入上部嘉陵江低压地层,并与罗家注,1,井连通,发生下喷上漏,在罗家,2,和罗注,1,井中横向和纵向扩散的地下井喷事故。,2.2.2,第二次堵漏压井,套管破损,固井质,量差,浅表断层?,层理、砂岩,嘉五,1,漏层,罗家,2,井天然气泄漏示意图,2,罗家,2,井地下井喷事故发生经过,2.2,井漏处理(,3,月,21,3,月,24,日),2.2.3,第三次堵漏压井,3,月,24,日同时采用正反注,3.5h,后井口开始起压,经液气分离器循环,出口微气,点火燃,漏速,30.6m,3,/h,。关井,9h,后,套压由,06.4MPa,。,通过几次压井(堵漏)作业情况分析认为,罗家,2,井在嘉五,2,层井段处的套管已被损坏,与罗家注,1,井连通已越来越畅通,罗家,2,井反挤注压力已由,13.5MPa,下降为,8MPa,左右,该处地层的承压能力越来越低。而且,罗家,2,井飞仙关含,H2S,天然气已大量窜入罗家注,1,井,并使井口压力缓慢上升,于,3,月,25,日,7,:,48,达,16.86MPa,,发生地层被压破,横向和纵向窜漏,被迫对罗家注,1,井进行放喷。,2,罗家,2,井地下井喷事故发生经过,2.2,井漏处理(,3,月,21,3,月,24,日),事故发生后,地质工作人员对罗家寨构造地震和测井资料进行了认真的研究,并对罗家,2,井周边地质地貌进行了认真调查,找到了天然气窜漏的地质原因。,井场出露地层为沙二,向南依此为沙一、自流井群、须家河和雷口坡,出露地层逐渐变老。罗家注,1,井井口至冒气点距离,1.363km,,方位,162,度。,2.2.3,第三次堵漏压井,2,罗家,2,井地下井喷事故发生经过,2.2,井漏处理(,3,月,21,3,月,24,日),2.2.3,第三次堵漏压井,地面冒气分布图,2,罗家,2,井地下井喷事故发生经过,2.2,井漏处理(,3,月,21,3,月,24,日),2.2.3,第三次堵漏压井,罗家,2,井天然气从罗注,1,井深,458m,处沿断层窜出地面。,2,罗家,2,井地下井喷事故发生经过,2.2,井漏处理(,3,月,21,3,月,24,日),2.2.4,启动应急预案,3,月,24,日,西南油气田分公司与四川石油管理局联合启动了应急预案,同时成立了罗家,2,井井下情况应急领导小组。,2,罗家,2,井地下井喷事故发生经过,2.3,天然气泄漏事故发生,2.3.1,泄漏情况,3,月,25,日发现罗注,1,井井口压力与罗家,2,井关井井口压力相同,从罗注,1,井控压放喷,喷出天然气,证明两井相互窜通。为避免发生钻具氢脆断落等复杂,使处理难度越来越大,采取向罗家,2,井钻具外环形空间不间断泵注清水,向钻具内间断泵注钻井液。,2,罗家,2,井地下井喷事故发生经过,2.3.1,泄漏情况,3,月,25,日,8,:,48,在罗家注,1,井放喷点火,防止嘉五地层压力快速上升,避免含硫天然气通过其管外窜槽通道向地面窜泄情况加剧。,25,日早,7,:,00,在高桥镇河床内发现浑水涌流,出现了长约,100,米,宽约,20,米的局部零星泄出点。在罗家,2,井南侧及南东侧近,3,公里范围内形成了高桥、铜锣村、内古村等,3,个大的天然气窜漏区。,2.3,天然气泄漏事故发生,2,罗家,2,井地下井喷事故发生经过,河谷地带的出气点,山坡上的出气点,水田里的出气点,2.3,天然气泄漏事故发生,2,罗家,2,井地下井喷事故发生经过,2.3,天然气泄漏事故发生,2.3.2,泄漏原因,2.3.2.1 7”,套管破损导致罗家,2,井天然气窜漏,a.,较大井斜点的存在增大了套管受损的可能性,罗家,2,井利用地层自然造斜规律钻至,3300m,,实现自然中靶。虽然采取了防斜措施,井斜控制也符合有关标准要求,但仍在个别点出现较大井斜,最大井斜角为,17.17,(井深,2125m,、,2175m,)。在井斜较大的部位,,7,套管容易受到钻具的磨损。,2,罗家,2,井地下井喷事故发生经过,2.3,天然气泄漏事故发生,2.3.2,泄漏原因,2.3.2.1 7”,套管破损导致罗家,2,井天然气窜漏,b.,罗家,2,井因井下复杂被迫改变了井身结构,该井,95/8,套管设计下深,2818m,(嘉二,3,),封嘉二,3,以上漏失层、垮塌层和低压气层。钻井过程中,,13-3/8,套管从井深,331.94m,断裂,下部滑落至井深,336.94m,,形成了,5m,长的断距,钻进中多次发生阻卡,继续钻进困难,且,13-3/8,套管已不具备井控能力。为此,,9-5/8,套管被迫提前下至井深,1704.38m,(须家河顶),没能按设计封住嘉五漏失层,使该段,7,套管成为最薄弱点,增加了先期损坏的可能性。,2,罗家,2,井地下井喷事故发生经过,2.3,天然气泄漏事故发生,2.3.2,泄漏原因,2.3.2.1 7”,套管破损导致罗家,2,井天然气窜漏,c.,完井方法的改变导致,7,油层套管的磨损,该井原设计,7,油层套管后期射孔完井,由于,95/8,套管的提前固井,为了封住嘉五大漏层,,7,套管被迫在目的层以上的嘉一提前固井。固井后,在,7,油层套管内的钻进和完井作业时间长。该井,2000,年,3,月,31,日下,7,套管固井,,5,月,13,日钻至井深,3404m,完钻,,5,月,31,日下,5,尾管固井,并钻塞至人工井底,3320m,完井。在,7,套管内作业时间达,2,个月,其中纯钻进和起下钻时间长达,704h,,又缺乏有效的保护措施,不可避免地对,7,套管产生磨损。,2,罗家,2,井地下井喷事故发生经过,2.3,天然气泄漏事故发生,2.3.2,泄漏原因,2.3.2.1 7”,套管破损导致罗家,2,井天然气窜漏,d.,试压和挤注可能加剧套管的损伤,在二次完井作业中,先后试压,30MPa,、试挤,27MPa,、注水泥时挤压,25MPa,,可能加剧套管的损伤。,2,罗家,2,井地下井喷事故发生经过,2.3,天然气泄漏事故发生,2.3.2,泄漏原因,2.3.2.1 7”,套管破损导致罗家,2,井天然气窜漏,e.,可能存在套管外腐蚀的问题,由于飞仙关组气层压力高(,40.7MPa,),漏失层承压能力低(,19.82MPa,),在套管破损,且破损位置在井内钻具下入深度之下,堵漏压井作业难以建立有效的液柱压力以平衡上窜的气层压力并切断气源,从而形成地下井喷的复杂局面。,2,罗家,2,井地下井喷事故发生经过,2.3,天然气泄漏事故发生,2.3.2,泄漏原因,2.3.2.2,罗家注,1,井固井质量差为天然气泄漏至地面提供了通道,罗家注,1,井,51/2,套管固井中,由于嘉五地层漏失严重,仅从地面分三次反注水泥,66t,,井深,465m,以下井段固井质量差,套管与井眼之间几乎无水泥。在罗家,2,井发生地下井喷,天然气进入嘉五地层后,套管外环间客观上为天然气窜至地面提供了通道。再加上在凉高山沙溪庙组有断层,导致天然气经断层上窜至地面。,2,罗家,2,井地下井喷事故发生经过,2.3,天然气泄漏事故发生,2.3.2,泄漏原因,2.3.2.3,井身结构被迫改变后没有建议改用高品质厚壁套管,罗家,2,井,7,油层套管的选用上,从井口到,583.11m,和,2609.5m,3044.68m,的井段选用强度相对较高的壁厚,11.51mm,的,7,套管。但在井身结构被迫改变后,忽略了嘉五漏失层对套管的潜在影响,依然按设计在嘉五漏失层井段选用强度相对较低、壁厚,10.36mm,的,7,套管,嘉五漏失层的,7,套管成为最薄弱处,增加了先期损坏的可能性。,2,罗家,2,井地下井喷事故发生经过,2.4,罗家,2,井天然气泄漏引起各级政府和领导的极大关注,2.4.1,迅速启动应急预案,井下复杂情况发生后,分公司和管理局高度重视。,3,月,22,日,四川石油管理局、西南油气田分公司有关领导赶赴井场,立即成立了由管理局副局长万尚贤、分公司副总经理熊建嘉为组长,伍贤柱、吴仕荣、高自力、陆灯云为副组长的现场施工技术领导小组。,2,罗家,2,井地下井喷事故发生经过,2.4,罗家,2,井天然气泄漏引起各级政府和领导的极大关注,2.4.1,迅速启动应急预案,3,月,24,日启动了应急预案。该事故引起中石油高度重视,集团公司总经理助理,股份公司副总经理廖永远、川渝地区石油企业协调小组组长、中石油集团公司勘探与生产分公司副总经理吴奇、西南油气田分公司总经理李鹭光、四川石油管理局局长胥永杰也赶赴罗家寨事故现场,迅速组织传达党中央、国务院、集团公司、股份公司及重庆市政府等多位领导的指示精神,统一全体干部员工思想,对工作进行了有效部署。,2,罗家,2,井地下井喷事故发生经过,2.4,罗家,2,井天然气泄漏引起各级政府和领导的极大关注,2.4.2,迅速成立组织机构,落实责任,现场成立了罗家,2,井压井封堵施工作业领导小组,设立了技术组、井口组、警戒疏散组、应急监测组、后勤保障组、防护应急救援组、资料组、车泵组、泥浆组等,9,个抢险小组。各个小组分别由四川油气田领导牵头,形成了四川油气田主要领导挂帅、分管领导牵头、部门负责人参加的应急抢险指挥系统,明确了各小组的职责和分工,落实了责任,确保了井下封堵、环境应急监测、周边群众疏散安置等工作的有条不紊开展。同时,四川油气田总部机关应急抢险队伍集中办公,,24,小时值班,不断收集信息、分析资料,研究、制定处理方案,提供技术支撑。,2,罗家,2,井地下井喷事故发生经过,2.4,罗家,2,井天然气泄漏引起各级政府和领导的极大关注,2.4.3,党中央国务院及地方政府对事故极为关注,3,月,25,日,罗家,2,井发生井漏事故后,党中央、国务院高度关注,温家宝、周永康、曾培炎、华建敏等领导同志作出重要指示:要采取措施,防范事故扩大。,国家安全生产监督管理总局局长李毅中、副局长孙华山、重庆市委书记汪洋、市长王鸿举、副市长周慕冰、中国石油天然气集团公司总经理陈耕、副总经理兼股份公司总裁蒋洁敏等领导也分别作出重要批示,对压井救援工作提出了重要要求。,2,罗家,2,井地下井喷事故发生经过,2.4,罗家,2,井天然气泄漏引起各级政府和领导的极大关注,2.4.3,党中央国务院及地方政府对事故极为关注,3,月,26,至,4,月,3,日,李毅中局长、孙华山副局长、汪洋书记、王鸿举市长、周慕冰副市长、陈耕总经理、蒋洁敏总裁、王宜林副总经理、廖永远副总裁等领导,先后赶赴现场,了解情况,研究制定方案,指挥抢险作业。,2.4.3,党中央国务院及地方政府对事故极为关注,2,罗家,2,井地下井喷事故发生经过,2.4,罗家,2,井天然气泄漏引起各级政府和领导的极大关注,2.4.4,与地方政府紧密配合开展前线工作,在集团公司党组、国家安全监督管理总局的领导下,与各级地方政府部门紧密配合,重点抓好了对外沟通协调、现场技术方案制定等工作。,3,月,26,日,重庆市副市长周慕冰主持会议,成立罗家井井下复杂情况处理现场指挥部,指挥长由周慕冰担任,廖永远、艾扬、蒋又一任副指挥长。下设三个工作组:压井现场指挥组,组长由廖永远担任;群众疏散和稳定工作指挥组,组长由开县县委书记蒋又一担任;综合协调组,组长由重庆市政府副秘书长艾扬担任。,2,罗家,2,井地下井喷事故发生经过,2.4,罗家,2,井天然气泄漏引起各级政府和领导的极大关注,2.4.4,与地方政府紧密配合开展前线工作,25,日发现距离罗家,2,井,1.29km,的高桥河沟中冒气后,迅速告知地方政府,并立即联合启动公共应急预案。协助地方政府迅速疏散距井口,1km,范围内的居民群众,并根据事态的发展情况,及时研究扩大疏散范围,设立三级警戒区域。,2,罗家,2,井地下井喷事故发生经过,2.4,罗家,2,井天然气泄漏引起各级政府和领导的极大关注,2.4.4,与地方政府紧密配合开展前线工作,开县共抽调了近,2000,名公安干警、武警消防官兵、民兵预备役人员和机关干部参与应急处置工作。采取了集中安置和分散安置相结合的办法,在县城和乡镇设置了集中安置点,14,个,对,10292,名群众进行了集中安置,并对,3568,名群众妥善地实行了分散安置。,2,罗家,2,井地下井喷事故发生经过,2.4,罗家,2,井天然气泄漏引起各级政府和领导的极大关注,2.4.4,与地方政府紧密配合开展前线工作,协助政府部门对高桥镇周边的煤矿、砖厂进行了调查,有,4,个煤矿和,2,个砖厂停工。,组织人员与地方政府一起,加强对泄露点的监控,布置了警戒线,组织专业技术人员对地面出气点进行,24,小时监控。加强了对水质、气质及周边环境的监测。,对新闻媒体报道工作做了安排和部署。,3,月,29,日晚上,李鹭光总经理参加了由艾扬主持的“罗家,2,井指挥部情况通报会”,向外界和新闻媒体说明了情况。同时,现场指挥部加强了对施工现场的管理,严禁无关人员、车辆的进出,对现场人员进行了统计。,2,罗家,2,井地下井喷事故发生经过,2.4,罗家,2,井天然气泄漏引起各级政府和领导的极大关注,2.4.4,与地方政府紧密配合开展前线工作,协助政府部门对高桥镇周边的煤矿、砖厂进行了调查,有,4,个煤矿和,2,个砖厂停工。,组织人员与地方政府一起,加强对泄露点的监控,布置了警戒线,组织专业技术人员对地面出气点进行,24,小时监控。加强了对水质、气质及周边环境的监测。,对新闻媒体报道工作做了安排和部署。,3,月,29,日晚上,李鹭光总经理参加了由艾扬主持的“罗家,2,井指挥部情况通报会”,向外界和新闻媒体说明了情况。同时,现场指挥部加强了对施工现场的管理,严禁无关人员、车辆的进出,对现场人员进行了统计。,2,罗家,2,井地下井喷事故发生经过,2.4,罗家,2,井天然气泄漏引起各级政府和领导的极大关注,2.4.5,调动各方力量,全力施救,调集全国知名专家、教授、技术人员集中诊断,攻克技术难关,制定应对方案。事故发生后,中国工程院院士罗平亚、中国石油天然气集团公司专家孙振纯、以及集团公司、四川油气田有关部门负责人、老专家、技术骨干等分别到达事故现场,分析事故原因,提出多种处置方案进行比选,在较短的时间内形成了压井处置方案。,调集了四川油气田所属的,22,个二级单位力量,形成了集压井物资供应、后勤保障、安全防护、消防保卫、现场警戒疏散、技术支持、信息传达等为一体的抢险运作立体网络,为压井抢险的成功提供了有力保障。,2,罗家,2,井地下井喷事故发生经过,2.4,罗家,2,井天然气泄漏引起各级政府和领导的极大关注,2.4.5,调动各方力量,全力施救,四川油气田参战总人数达,1954,人,动用各类特种车辆,1000,余台,运送钻杆,10436m,,油管,4300m,,各类灭火器材,200,余件,动用消防车,5,辆,救护车,2,辆。,2,罗家,2,井地下井喷事故发生经过,2.4,罗家,2,井天然气泄漏引起各级政府和领导的极大关注,2.4.6,加强环境监测,分公司与川局,HSE,监督中心进行系统地环境大气和水域情况监测,寻找和检测出地面的出气点。,地面监测点,天然气泄漏点,距离,2,井,4.5km,天然气地面泄漏点分布,A:19236250,3477500,B:19239700,3476100,C:19240700,3473400,D:19237300,3474800,A:19236000,3476200,B:19237850,3475800,C:19238800,3474600,D:19237700,3474700,E:19237900,3473600,F:19237000,3473700,泄漏区域断层面展布图,2,罗家,2,井地下井喷事故发生经过,2.4,罗家,2,井天然气泄漏引起各级政府和领导的极大关注,2.4.6,加强环境监测,2,罗家,2,井地下井喷事故发生经过,2.4,罗家,2,井天然气泄漏引起各级政府和领导的极大关注,2.4.6,加强环境监测,现场便携式硫化氢监测仪,200,余只,正压式空气呼吸器,299,套,移动式硫化氢监测报警仪,2,台。,采取措施降低泄漏点硫化氢含量。可能是由于地层水吸附,H,2,S,的原因,在最初泄漏的天然气中没有发现,H,2,S,。后在高桥漏气区出现硫化氢后,为消除和减轻对现场作业人员的危害及对大气环境的影响,现场指挥部决定加工简易天然气收集装置,对主要漏气区实施了集气点火措施,极大减少了硫化氢可能带来的危害。,2.4.6,加强环境监测,2,罗家,2,井地下井喷事故发生经过,2.4,罗家,2,井天然气泄漏引起各级政府和领导的极大关注,2.4.6,加强环境监测,为了减少措施确保河水水质不受污染。为处理溶解在河水中的硫化氢,指挥部先后在高桥漏气区高桥河下游修筑,4,道临时围堰对河水中硫化物、悬浮物(主要为硫酸钡、硫化钙等)进行沉降曝气氧化沉降曝气氧化多次处理。有效地降低了随天然气释放出的压井液和溶解在水中的硫化氢对河水的影响,控制断面的水质能够满足,II,类水域标准要求。,2.4.6,加强环境监测,2,罗家,2,井地下井喷事故发生经过,2.4,罗家,2,井天然气泄漏引起各级政府和领导的极大关注,2.4.6,加强环境监测,此次环境监测主要分为了三个阶段。整个监测过程共获取监测数据,5357,个,出动车辆,15,辆,参加监测人员,73,人,动用仪器设备,60,余台套。监测数据为现场决策提供了科学依据,同时稳定了当地群众人心,避免了恐慌。,2,罗家,2,井地下井喷事故发生经过,2.4,罗家,2,井天然气泄漏引起各级政府和领导的极大关注,2.4.7,紧急制定抢险技术方案,2.4.7.1,物资器的准备,各项物资器材均按若该次作业不能成功就需及时进行后续处理来安排。,储备泥浆:,1000m,3,,重晶石粉,1000t,,堵漏材料,50t,,水泥,300t,,及相应的处理剂。,2000,型压裂车,4,台,混砂车,1,台,水泥车,3,台。,H,2,S,防护器材:正压式空气呼吸器,300,套,打气泵,7,台。便携式,H2S,监测仪,100,台,固定式,2,台,船用报警器,1,台,车载式移动空压机,1,台。,2,罗家,2,井地下井喷事故发生经过,2.4,罗家,2,井天然气泄漏引起各级政府和领导的极大关注,2.4.7,紧急制定抢险技术方案,2.4.7.2,确定压井方案,3,月,24,日第三次压井后,,3.5h,后井口开始起压,经液气分离器正循环,出口微气,点火燃,漏速,30.6m,3,/h,。关井,9h,后,套压由,06.4MPa,。由于封堵效果不理想,迅速启动了二级应急预案。研究制定了切断罗家,2,井飞仙关组气源的封堵压井四套方案。,2,罗家,2,井地下井喷事故发生经过,2.4,罗家,2,井天然气泄漏引起各级政府和领导的极大关注,2.4.7,紧急制定抢险技术方案,2.4.7.2,确定压井方案,方案一:不动现有井下管柱,正、反同注高密度高粘度泥浆,大排量注水泥封堵。,方案二:压井后,强行下钻至,5,尾管喇叭口注水泥封堵。,方案三:钻具内外分注水泥和水玻璃泥浆,二者在破口附近相遇速凝封堵。,方案四:压井探索井筒稳定持续时间的规律后,边吊灌泥浆边起钻,再下入专用工具至,5,尾管喇叭口注水泥封堵。,经综合分析各方面情况,决定采用第二方案。,2,罗家,2,井地下井喷事故发生经过,2.5,罗注,1,井基本情况,2.5.1,罗注,1,井钻井基本情况,罗注,1,井是为解决罗家寨气田投产后产生的气田水及净化厂排放的污水回注问题而钻探的。该井于,2005,年,9,月,2,日开钻,,2005,年,11,月,11,日完钻,完钻层位嘉五,完钻井深,2211.42m,。,2005,年,12,月,16,日试油完井,在层位:嘉五,2,,井段:,2169m,2179m,进行电缆射孔、酸化施工。完井井口,KQ65-70,型采气树。,2,罗家,2,井地下井喷事故发生经过,2.5,罗注,1,井基本情况,2.5.2,基础数据,2.5.2.1,井身结构,311.2200.20 244.5198.23,215.92211.42 139.72207.87,壁厚,9.17,钢级,TP-80S,2.5.2.2,井内油管结构,88.9mmNKAC90QS3,油管,壁厚,6.45mm,长度,2161.98m,。,2,罗家,2,井地下井喷事故发生经过,2.5,罗注,1,井基本情况,2.5.3,固井情况,由于该井用,215.9mm,钻头钻至嘉五地层发生井漏,这也正是该注水井的目的层。油层套管固井时,采用“穿鞋戴帽”的固井方法,由于考虑是注水井,为了达到更好的回注效果,实际并未正打,反注也未认真进行,固井完后也未进行测井检查固井质量。,罗家,2,丛式井组嘉五,2,顶井眼三维立体图,119.2m,143.2m,163.69m,罗家,17H,罗家,16-1H,罗家,2,罗家注,1,N,E,1,罗家,2,井基本情况,2,罗家,2,井地下井喷事故发生经过,3,罗家,2,井地下井喷抢险压井,4,罗注,1,井封堵封井,5,罗家,2,井后续处理与封井,6,体会与认识,3,罗家,2,井地下井喷抢险压井,3.1,采用两凝水泥封堵压井,3.2,压井起出井内部分钻杆,3.3,第一次特种凝胶快凝水泥封堵压井,3.4,第二次特种凝胶快凝水泥封堵压井,3.5,第三次特种凝胶快凝水泥封堵压井,3.6,第四次特种凝胶快凝水泥封堵压井,3.7,对罗家,2,井抢险压井施工的分析评价,3,罗家,2,井地下井喷抢险压井,3.1,采用两凝水泥封堵压井,3,月,27,日先同时正、反注,2.00g/cm,3,的高粘泥浆,71.8m,3,,再正注第一级,G,级快凝水泥,121t,,平均密度,1.89g/cm,3,;第二级,G,级快凝水泥,65t,,平均密度,1.89g/cm,3,。施工完压力为,0,,关井候凝。,4.5h,后套压由,05.8MPa,。,3,罗家,2,井地下井喷抢险压井,3.2,压井起出井内部分钻杆,3,月,28,日由于关井井口起压,为防止硫化氢腐蚀钻具,决定先压井,再起出井内钻杆,下油管入井。,3,月,29,日正反注高粘泥浆,将立、套压降为,0,,开井起出井内钻杆,56,柱,1594.78m,,发现第,18,柱下单根公扣滑扣,井下落鱼长,542.93m,,鱼顶井深,1596.35m,。,下,88.9mm,钻杆至井深,1596.35m,探得鱼顶。对扣打捞未成功,关井。换油管未成,持续向井内正、反注清水。,3,罗家,2,井地下井喷抢险压井,3.3,第一次特种凝胶快凝水泥封堵压井,由于钻具氢脆折断无法实施原来的压井方案,封堵工作再次陷入困境。现场连夜制定新的技术方案。罗平亚院士提出了利用自己最新研究成果,特种凝胶堵漏的建议。经过认真分析和讨论,现场决定采用“特种凝胶,+,快凝水泥”封堵压井施工方案。即在注水泥之前,采用前置特种凝胶封堵液,减缓流体(气体)上窜速度,降低漏失速度,增加堵漏剂的流动阻力。同时,在保证施工安全、水眼畅通的前提下,控制水泥浆稠化时间,快速稠化,达到快速封堵的目的,进而建立井内压力平衡压稳地层流体,封隔井底高压气层。,3,罗家,2,井地下井喷抢险压井,3.3,第一次特种凝胶快凝水泥封堵压井,3,月,31,日同时正、反注,1.60,1.70g/cm,3,的高粘泥浆,45m,3,,然后正注特种凝胶液浓度,1.5,235m,3,,再反注,G,级快凝水泥,84t,,关井候凝。,经过这次堵漏压井后,罗家柱,1,井放喷管线火焰持续减小直到不具喷势,地面,6,个冒气点的火焰也逐步减小,说明来自罗家,2,井的气源基本被切断,或者是通向罗注,1,井的气流通道受到堵塞,表明封堵压井获得明显效果。,3,罗家,2,井地下井喷抢险压井,3.4,第二次特种凝胶快凝水泥封堵压井,4,月,2,日采用反压井,第一步反注特种凝胶液浓度,1.5,63m,3,,接着反注,G,级快凝水泥,90t,,平均密度,1.87g/cm,3,,关井候凝,立压,2.14MPa,,套压,4.1,14.2MPa,。说明下部气源通道还没有完全被封死。,3,罗家,2,井地下井喷抢险压井,3.5,第三次特种凝胶快凝水泥封堵压井,4,月,3,日采用反压井,先反注特种凝胶液浓度,1.5,183m,3,,接着反注,G,级快凝水泥,110t,,平均密度,1.89g/cm,3,,关井候凝。,至,4,月,6,日连续观察压力,井口压力为零。使用电测车连续监测套管内液面稳定在,850m,左右,使用回声仪连续测得管外环间液面稳定在,820m,左右。外围泄露点减少,点火处火焰明显减小。说明压井已获得成功。,3,罗家,2,井地下井喷抢险压井,3.6,第四次特种凝胶快凝水泥封堵压井,虽然地表仍然还有出气点,但这些气有可能是先前进入地层的残存气,气源可能已经被完全切断。由于储层比较辽阔,又没有压力驱动,自然释放肯定会延续较长时间。,为稳妥起见,进一步巩固压井效果,,4,月,6,日再次进行压井。采用反压井,先反注特种凝胶液浓度,1.5,58m,3,,接着反注,G,级快凝水泥,68t,,平均密度,1.88g/cm,3,,关井候凝。探环空液面在井口,罗家,2,井和罗家注,1,井井口压力一直为,0,。,3,罗家,2,井地下井喷抢险压井,3.7,对罗家,2,井抢险压井施工的分析评价,罗家,2,井地下井喷事故后,共进行了,6,次大型堵漏压井施工。,3,月,31,日、,4,月,3,日和,4,月,6,日采用的“特种凝胶快凝水泥”堵漏压井收到了明显效果。,3,月,31,日堵漏压井施工封堵了罗家注,1,井的窜气通道,同时减小了罗家,2,井漏失,为下步堵漏压井截断气流起到了重要的作用。,4,月,3,日堵漏压井施工使罗家,2,井套管破口以下形成了良好的水泥塞,飞仙关气层被封堵,气源被切断。,3,罗家,2,井地下井喷抢险压井,3.7,对罗家,2,井抢险压井施工的分析评价,4,月,6,日堵漏压井施工,对漏层进行了进一步的堵塞,同时对破口以下水泥塞起到了加强和防止水泥窜槽的作
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