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水厂加氯加矾的控制算法分析及PLC控制系统
深圳摩信科技有限公司 黄伟松
摘要:本文针对一些中小型水厂自动化改造中碰到资金不足的问题,提出一种基于PLC控制的加氯加矾自动控制方案。
关键词:水厂,加氯,加矾,PLC,自动控制
Abstract: The article introduced a control policy on dosing and chlorination in automation reform of some running-water making plant to save constructive money.
Keyword: Running-water making plant, Dosing, Chlorination, Automatic control
在许多大型的水厂控制系统中,加氯加矾大都各自采用独立的投加系统,由各自的内部控制器根据相关的输入信号,通过相应的PID算式运算,输出控制相应的调节机构,PLC或上位机仅起监测作用。这对系统的稳定性、安全性和可靠性的确起了一定的作用。但它们都通过RS485串口与上位机的通讯,要实现上位机对其监控,则必须开发通讯接口程序,还得知道其通讯协议及地址。更重要得是对于小型的水厂(如10万M3/天),加矾系统如果采用单因子系统,如SC-4000 型(北京单因子)则需80万人民币左右;前加氯后加氯采用W&T设备,则需55万元左右。这么昂贵的造价使许多小型老水厂的改造只能望而却步。针对上述的情况,本文介绍一种基于PLC的加氯加矾自动化控制系统,以大大减少工程的造价。
一、加矾系统的PLC自动化控制
通常加矾单因子系统本身设置了流量浊度开环控制,流量浊度流动电流控制系统两种控制模式。加矾计量泵的频率由流量进行比例控制;冲程则由浊度(对于流量浊度开环控制模式)或由浊度和流动电流前反馈闭环控制(对于流量浊度流动电流控制模式)。下图为后者的控制方框图:
其实,用PLC来实现上述的控制也是挺简单的,加矾系统具体的PLC控制过程如下:
1、 PLC根据取水分站的开机信号及流量信号,根据优先级别或其它的判断条件开启一组计量泵。
2、 根据原水流量(模拟量输入)的大小,经比例换算后,输出4~20mA的模拟信号去控制变频器,由变频器输出控制计量泵的频率电机。
y(k)=kpx(k)
其中kp为比例系数,由实际工况整定。具体的整定方法可参考如下:先设kp为100%,及满流量时输出满频率,然后结合冲程控制上下调整;但笔者认为kp最好不大于200%,不小于50%,否则,系统可能出现较大的振荡或响应缓慢。
3、 冲程控制是加矾系统中较为复杂的部份,由其控制方框可知,原水的 浊度作为控制回路中的前馈控制。我们知道,加矾系统的控制存在较大的纯滞后,如果单纯采用流动电流来控制对象,当原水的浊度发生变化时,则系统不能立即作出响应改变加药量,这样就很容易引起系统的振荡,使系统难以稳定。故在本控制方案中,引入前馈比例控制,把浊度对系统的干扰在控制内环中加以克服。
① 在浊度的比例前馈控制中,比例系数一般取100%~200%,可在现际过程中给与整定。
Δyf(k)= kpΔxf(k)
Δxf(k)为浊度的偏差值,Δyf(k)为其输出的增量,它通过加法器迭加输出。浊度的设定可按不同地方的水质情况及每年不同季节(如清水期、洪水期)根据实际情况作出设定,例如清水期定为50NTU,洪水期定为200NTU。
②在实际的PLC编程中,冲程控制宜用改进型的PID增量式,在PLC编程软件中都有这种改进型的PID算式可供调用,对于绝大多数的PLC而言,上述这些算式都已经固化在其内部的PID功能模块中,对于编程人员来说,已经没有必要去自己编写PID的算式了,只须根据现场的工况来整定有关的参数就行了。对上述的理论分析请读者参考相关的自控资料。
③ 系统的采样周期可定在15~20秒,这是由于系统存在较大的纯滞后及较大的时间常数。
综上所述,对于加矾系统只须配备以下的设备:原水浊度分析仪(如Hacth的SS6),流动电流检测仪(如Milton的SC5200),原水流量仪,药池液位计,计量泵,变频器,背压阀,安全阀等。可根据实际情况确定具体的设备及套数。按照上述方案所建立的系统,其造价一定比引进一整套加矾系统(即使是国产的)便宜40%~50%。
另外,对加矾系统还可以采用更简单的控制方式,即把流量比例控制环节通过加法器迭加在主控制回路中,而主回路的输出去控制计量泵的频率;此时,冲程的调节就只能手动了,在实际的应用中,只须把握一下浊度的变化情况,把冲程手动调节在一定的范围(如清水期为30%,洪水期为90%)就可以调节加药量了。这种方法的好处在于省去了计量泵的冲程电机,节省工程造价,其控制方框图如下:
这种方法已经在一些小型水厂的自动化改造中成功地应用,控制效果是满不错的。
二、加氯系统的PLC自动化控制
一般的后加氯机内部控制器本身已经设置了直接余氯闭环控制、流量余氯串级闭环控制、流量简单比例开环控制,我们只要设定其控制方式,并把滤后水的流量及其余氯信号送给加氯机,加氯机内部控制器就会根据相关的控制算式,调节V型槽(V—Notch)的开度,以实现对加氯量的调节;而前加氯就更简单了,只有流量简单比例开环控制。其控制方框图如下:
对加氯系统控制原理的分析及PLC控制策略与加矾相似,请读者自行分析。PLC或上位机根据操作人员所设定的控制模式,输出控制调节机构(如V型槽的步进电机)。由于加氯系统的控制运算全部在PLC内部进行,故可定购不带控制器的加氯设备,以降低工程造价。一般上,不带控制器的加氯机的价格只有带控制器的加氯机的50~65%。
综上所述,水厂的加氯和加矾系统是完全可以通过PLC来实现自动化控制的,并且加氯和加矾系统可以共用一个PLC控制器,以进一步缩小工程的造价。这时PLC控制器就应采用高性能的CPU,如Modicon 140CPU43412或A-B PLC5/40的PLC,组成全厂控制系统中的一个PLC分站。下面介绍一种性价比更高的Profibus 现场冗余控制总线:
上述为某一水厂(20M3/D)的网络配置图,全厂采用西门子Profibus 现场总线,采用西门子高档的CPU416-2组成三个PLC主站,此CPU相当于Pentium166的处理器,每条二进制指令执行的时间为0.08us,最大的数字量及模拟量分别可达65536及4096个,并带为800K或1.6M的RAM,最多可带63个分布式过程站;同时采用性能价格比高的ET200分布式I/O作为现场分站。每个PLC主站通过Profibus-DP总线与下属ET200过程站通信,速度可达12M波特率;PLC、工控机之间采用100兆工业以太网进行通信。图形组态软件可用Intouch或Wincc;控制逻辑语言可用Step7及CFC(Continious Function Charts),其中逻辑梯形图可用Step7编程比较方便,加矾加氯及滤池恒水位控制可用CFC为其PID算式编写控制模块。
这样配置的集散控制系统比较经济,大概投资50~60人民币万就可以对一个老厂进行技术改造了。
参考文献:
1、 林敏等,计算机控制技术,北京:中国轻工出版社
作者通讯地址:深圳南山区科技园虚拟大学5楼摩信科技有限公司
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E-Mail: Huangweisong@
邮政编码:518027
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