1、西沟二号井煤矿立井井窝子清煤改造方案我矿立井井窝子清煤巷于2008年施工改造完成,自投入使用以来,存在诸多安全问题,由于设计不合理,不能有效减少劳动强度,清理过程中难度大,危险性高,且耗工耗时,在目前矿井发展困难阶段,成本控制及节能降耗需求尤为重要,现从安全、经济、方便的角度,对立井井窝子提出以下改造方案,不足之处请领导给予指正。一、 概况我矿立井直径3.5m,采用3t箕斗提升,担负着全矿井出煤任务,由于箕斗洒煤、立井井壁渗水,出煤积水等原因,立井井底清煤改造方案于2008年8月实施,设计方案为施工清煤斜巷,人工装车出煤,目前现状为每天派3人专职清煤工对立井井窝子清理一个班(一人清煤,两人开绞
2、车兼推车放煤);装载硐室放煤工1人,此处共4人;矿井出煤量较大时,井窝子底部于立井贯通口容易被煤泥水堵塞封死,需连接一根压风管至井窝子底部,保证通风;矿井由于停产等原因,井窝子长期未清理时,恢复生产后第一次清理时安全隐患较大,由于煤泥等堵塞贯通口,立井井底存於煤水较多,人员在井窝子一侧清理,容易发生溃水溃煤泥事故,施工过程中须有救护队员监护,且清理缓慢,影响矿井生产。由于进入立井井窝子通道狭小,且人行道坡度大,人员进入极不方便,此处容易形成监管盲区,且清理过程中於煤随着立井提升不断堆积,清煤工每班是否清理彻底无法监督,工程量依靠提升小车计算存在虚报现象,月度人工费用较高。二、 现清煤方式清煤斜
3、巷、平巷内铺设22Kg轨道,清煤斜巷上口安装调度绞车一部,清煤小车一辆,井窝子内水泵一台,清煤平巷转运水仓内水泵一台;清煤工3人;1、人员进入清煤平巷内后,先开启井窝子及转运水仓内的水泵,将井窝子内的积水排尽,水排至+720m运输巷最终至+720m水仓。2、先将清煤小车下放至井窝子底,人员随后进入,开始清煤,由于井窝子底空间较小,只能一人操作装煤。3、於煤较少时,装煤完成后,人员进入躲避硐室,联系上口绞车开始提升;於煤较多将躲避硐室掩面时,人员撤出至上口,再开始提升,依次循环直至躲避硐室清理出来后正常使用。4、清煤小车提升至清煤平巷后,人工推车至溜槽口将煤运至立井箕斗,依次循环。5、每月对井窝
4、子绞车、轨道、等保养、维修一次;见附图:三、 改造后清煤方式清煤斜巷内铺设40t刮板机一部(35m),清煤平巷内铺设40t刮板机一部(26m),井窝子内水泵一台,清煤平巷转运水仓内水泵一台;放煤工兼职清煤,此处共计1人即可;1、人员进入清煤平巷内后,先开启井窝子及转运水仓内的水泵,将井窝子内的积水排尽,水排至+720m运输巷最终至+720m水仓。2、先启动清煤平巷内刮板机,再启动清煤斜巷内刮板机。3、井窝子於煤拉完后(约30分钟),放煤工进入箕斗硐室放煤。见附图:四、 施工改造投入1、 由于进入井窝子通道狭小,且坡度较大,人行极为不便,刮板机下运过程中需使用绞车下放,下放工程较慢;2、 工程改
5、造时间选择:改造选择在矿井停产期间,约7天左右;3、 施工前先对+720m马头门处的一部11.4Kw调度绞车进行检修,由于放置时间较久,需对钢丝绳重新更换,地锚重新补打;4、 施工前先对井窝子清煤平巷及+720m马头门上口安装联系信号,方便下运刮板时上下人员联系;5、 由于人行通道狭小,刮板需提前拆卸,机头电机等全部拆卸,方便下运;6、 前期下运刮板预计4天12个班,每班8人;安装预计3天9个班,每班8人;共计168工;7、 单价220元人/工,共计投入人工费用约3.7万元;8、 投入40t刮板机2部,一部约10万元,共计20万元;9、 改造共计投入23.7万元;10、 后期投入:清煤人工费用
6、0元;刮板维修人工费用约30工/年,预计7000元;11、 矿井剩余可采储量649万吨,矿井设计生产能力30万吨/年,剩余服务年限16年,立井井窝子清煤共计投入34.9万元,年摊销费用2.18万元。(按照目前矿井形势,此立井井窝子至少服务至A4煤层采完,即+643m以上水平)五、 经济效益对比矿井现清煤费用:每天清理一个班,每班3人,经查询2013年、2014年清煤工工资,月平均工资为7500元,单月人工费用共计2.25万元,矿井年生产月数10个月,年度共计人工费用22.5万元/年。 清煤方式 对比项原清煤方式改造后清煤方式改造投入费用23.7万元月度清理费用2.25万元0年度清理费用22.5万元0年度设备维修费用0.5万元0.7万元第一年总费用23万元24.4万元16年总费用368万元34.9万元年摊销费用23万元2.18万元服务年限内节约成本333.1万元附:刮板机下放安全技术措施