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降低宣钢烧结矿返矿率的攻关实践.doc

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2011年全国炼铁低碳技术研讨会论文集 降低烧结矿返矿率攻关实践 裴生谦 (河北钢铁集团宣钢公司技术中心,河北省宣化区,075100) 摘 要:近几年宣钢烧结矿返矿率一直高于行业平均水平,造成烧结能耗和加工成本的增加。为降低返矿率,公司采取改善烧结矿原料质量,优化原料结构,加强成品筛分及高炉槽下筛分管理,提高料层厚度,增加压料装置,返矿回用炼钢等一系列攻关措施,不到半年的时间使烧结矿返矿率降低至12.8%,降低了3.64个百分点,达到了预期的攻关目标。 关键词:烧结矿;返矿率;攻关 中图分类号:TF046.1 文献标识码:A 文献标识码 1 前言 根据国家产业政策要求,为进一步淘汰落后设备,节能减排,宣钢两年来逐步淘汰了小烧结机,并于2008年3月、2010年4月相继建成投产了两台360m2烧结机。但由于各种原因,近几年宣钢烧结矿返矿率高于行业平均水平,且与河北钢铁集团内的唐钢、邯钢对标,存在较大差距(见表1)。 表1 宣钢烧结矿返矿率与行业比较 % 时间 行业平均水平 唐钢 邯钢 宣钢 2008 14.45 9.81 8.82 15.48 2009 13.81 9.97 10.02 15.32 2010.1~10 13.57 9.36 9.55 15.20 作者简介:裴生谦(1969-7),男,硕士研究生,高级工程师;E-mail:peishengqian @ 返矿率高,一方面会造成入炉烧结矿的减少,生铁成本的升高;另一方面返矿回到烧结,造成烧结能耗和加工成本的增加。因此,为降低烧结矿返矿率,确保成本挖潜目标的完成,宣钢公司成立了由技术中心牵头的攻关小组,从改善烧结矿原料质量、优化原料结构、改善工艺操作及参数等方面入手开展工作,在不到半年的时间内烧结矿返矿率有较为明显的降低[1-2]。 2 宣钢烧结矿返矿率高的原因分析 2.1 供料路由长,落差大,摔打次数多 宣钢360m2烧结机成品矿供到高炉,途径9条皮带,皮带落差36.6米。通过考察,邯钢360m2烧结机供到高炉途径6条皮带,皮带落差21米,宣钢较邯钢落差高15.6米。实验室进行落下试验表明:平均每米落差将造成-5mm粒级的烧结矿返矿量增加0.11个百分点,对于36.6米的皮带落差,-5mm粒级的烧结矿返矿量增加4.03个百分点;同样在生产实践中,宣钢烧结矿从成品输出至高炉槽下,-5mm含量增加了4个百分点,比较 可知,由于落差大造成返矿的增加,宣钢较邯钢高1.7%。因此,烧结矿供料路由长,落差大,摔打次数多,造成烧结矿含粉率升高,烧结矿返矿率必然增加。 2.2 原料条件影响 宣钢烧结生产所用的国内精粉为当地半自熔性精粉,在烧结中所占配比约为25%,当地半自熔精粉的TiO2、MgO、Al2O3含量相对较高,具体分析如下表2: 表2 当地半自熔精粉化学分析 % Table2 Chemical analysis of half self-fluxing fine % TFe SiO2 CaO MgO Al2O3 TiO2 63.1 4.8 1.5 1.98 1.6 2.2 通过烧结杯试验研究,当地精粉配比提高5%,成品率降低0.9%。这主要与精粉的TiO2、MgO、Al2O3含量有关,TiO2含量高时,烧结时易形成脆性大的钙钛矿,当烧结矿TiO2含量大于0.7%时,随着其含量的增加,烧结矿强度呈下降趋势,抗摔打性能差;精粉中Al2O3含量高,烧结混合料的熔点升高,液相量减少,影响烧结矿转鼓强度和成品率;MgO熔点高,在烧结过程中不易产生固相反应,容易进入磁铁矿晶格中,占据磁铁矿晶格中Fe2+空位,形成(Fe,Mg)·Fe2O3,降低强度较高的铁酸钙含量,影响烧结矿强度[3-4]。 宣钢所用进口粉以巴西粉、澳粉为主,大部分为贸易矿,货源不稳定,且品种杂,造成铺制铁混料堆频繁切换原料结构,很难在一个阶段维持相同的原料结构,从而影响烧结矿质量的稳定。因此,原料条件偏差,进口粉结构的不稳定是烧结矿返矿率偏高的又一原因。 2.3 自循环返矿率低 通过对标,唐钢自循环返矿率为34%,其中+5mm的粒级占25%;邯钢自循环返矿率为27%,其中+5mm的粒级占30%;宣钢自循环返矿率为18%,其中+5mm的粒级占24%。通过比较发现,唐钢、邯钢小粒级烧结矿提前在成品筛出而进入自循环返矿,使得进入高炉槽下返矿的量减小,而宣钢自循环返矿率低,进入高炉槽下的返矿相应提高。 3 改进措施 3.1 改善原料质量、进一步优化原料结构 针对宣钢进口粉种类多,品种杂的特点,严格制定进厂标准,强化过程管理:①杜绝劣质矿采购进厂(劣质矿是指含多种有害杂质,影响高炉冶炼的矿石);②PB粉、扬迪粉、巴西矿,作为宣钢烧结使用进口粉的大宗料,SiO2含量要求小于4.5%,配比稳定率、用量保证率需达到90%以上;③巴西高品质粉,如巴卡粉、巴西精粉,SiO2在2%以下,同时要求各种进口粉Al2O3<2.3%。 为在资源量保证率较低情况下,满足烧结生产要求,将常用的进口粉按烧结性能进行划分:PB粉、纽曼粉、麦克粉可分别适当互换使用,FMG粉、扬迪粉可分别适当互换使用,巴标粉、SFXT粉可分别适当互换使用。 针对宣钢目前原料条件,在烧结杯实验基础上,合理配矿,确定了以巴西卡粉6%+PB粉10%+扬迪粉10%+巴西标粉12%+低价进口粉5%的入烧进口粉优化结构,进口粉品种稳定在6种以内,同时控制当地半自熔精 粉配比不超过23%,烧结矿中TiO2<0.7%。从2010年10月至目前,通过公司各相关单位的协作,保证了进厂的原料质量及数量,稳定并优化了入烧原料结构,为改善烧结矿质量,降低烧结矿返矿率提供了根本保障。 3.2 强化成品矿筛分及高炉槽下筛分管理 通过摸索宣钢合理的烧结矿自循环返矿率,在不影响烧结矿质量的前提下,实施对成品筛的改造,增大筛孔尺寸,将360m2烧结机棒条筛棒条间隙由上6mm下5mm调整为上7mm下6mm,使-5mm的粉矿提前筛出至自循环返矿中,烧结矿自循环返矿率较改造前增加1%,减少了输出成品矿中小粒级含量,从而降低烧结矿返矿率。 加强高炉槽下振动筛筛分管理,对筛孔定期检查,如果返矿中+5mm含量达到30%以上时,及时更换筛网,避免振动筛损坏导致大粒级合格料进入返矿[5]。 3.3 提高料层厚度、增加压料装置 坚持厚料层烧结,将烧结料层厚度提高至750mm以上,一方面料层厚度增加,烧结带高温保持时间增长,有利于强度好的铁酸钙的发育和粘结相的形成,减少了强度差的表层烧结矿比例;另一方面,厚料层烧结燃料配比减小,氧化气氛增强,有利于强度好的铁酸钙生成,降低固体然耗的同时,也达到提高烧结矿强度的目的,使烧结矿抗摔打能力增强。 近几个月,宣钢配入的高烧损的澳矿占到了入烧进口粉配比的60%,料层透气性提高,垂直烧结速度加快,高温保持时间不够,强度下降。为此,在2010年10月、11月份分别对1号360m2、2号360m2烧结机增加了压料装置,保证了烧结的合理透气性,进一步改善烧结矿质量,同时成品率也增加了2%。 3.4 部分返矿用于炼钢 为了降低炼钢钢铁料消耗,考虑将部分烧结返矿用于炼钢生产。将高炉槽下筛分系统进行改造,使返矿中+5mm粒级的烧结矿汽车拉运至炼钢,用于炼钢生产。炼钢月消耗返矿量为1万吨,这样减少了返矿返回烧结再加工的能耗和成本,可以使烧结矿返矿率降低1.3个百分点。 4 降低烧结矿返矿率攻关效果 通过2010年8月开展降低烧结矿返矿率攻关,采取以上一系列措施,烧结矿返矿率呈下降趋势(见表3)。1-7月份,宣钢烧结矿返矿率累计完成16.44%,12月份完成12.8%,降低了3.64个百分点,攻关取得了较好的效果。 表3 2010年各月份宣钢烧结矿返矿率完成情况 % Table3 The return fine rate’s finished situation in Xuansteel each month of 2010 % 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 返矿率 15.92 16.89 16.41 18.91 15.34 16.14 15.40 14.49 13.78 13.95 13.02 12.80 以宣钢12月份烧结矿产量694400吨,返矿加工费为119.4元/吨为例,烧结矿返矿率降低3.64%,则月可降低加工费用: 694400×3.64%×119.4/10000=301.8(万元),年效益3621.6万元。 5 结语 (1) 经过开展近5个月的攻关活动,采取了改善烧结矿原料质量、优化原料结构,加强成品筛分,高炉槽下筛分管理,提高料层厚度,增加压料装置,返矿回用炼钢等一系列措施,烧结矿返矿率降低了3.64个百分点,低于行业平均水平,达到了预期目的。 (2) 宣钢烧结矿至高炉皮带运输距离长,落差大,跌落次数多,由于高落差造成的摔打粉碎所产生的返矿量较大,后续攻关组将考虑论证是否可增加直通皮带,减少转运次数,进一步降低返矿率。 (3) 目前由于大高炉炉况波动,不能实现小粒级烧结矿入炉,后续将根据高炉炉况,适度配加小粒级烧结矿,减少高炉返矿中+5mm的粒级含量,进一步降低返矿率。预计小粒级烧结矿配比为1%时,烧结矿返矿率可再降低1.2%。 参考文献: [1] 唐志宏,罗秀传,王子宏等.降低柳钢烧结矿返矿率的实践[J].烧结球团,2010,35(2):53. [2] 庞秋林,万爱福,李新兵.降低烧结矿返矿率攻关实践[J].烧结球团,2004,29(5):55. [3] 曹金祥,魏继忠,丁军.提高低硅烧结矿强度的生产实践[J].中国冶金,2005,15(5):19. [4] 尹华明,胡平,萧扬.提高烧结矿转鼓强度的生产实践[J].武钢技术,2010,48(2):34. [5] 刘其敏.400m2烧结机返矿率偏高的原因分析[J].中国冶金,2006,16(4):16. 4
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