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除尘器改造、脱硫系统及设备考察调研情况汇报
2009年4月13~23日,由XX副总经理带队,有XX公司、XX电厂共10人的调研队,参观了三家电除尘生产单位,分别是福建龙净环保股份有限公司龙岩市电除尘器生产基地、浙江菲达环保科技股份有限公司、天洁集团有限公司;一家电除尘器高低压供电装置的配套生产厂家——浙江佳环电子有限公司;五家电厂——华夏国际电力发展有限公司(厦门嵩屿电厂)、江苏常熟发电有限公司(原常熟发电厂)、漳泽电力下属河津发电厂、宁夏大坝发电有限责任公司、国电重庆万盛电厂;西安热工研究院有限公司以及中电投远达环保工程有限公司。
就电除尘、布袋除尘、电袋复合除尘装置;煤质、烟气量、烟温、灰分与湿法烟气脱硫系统关系;湿法烟气脱硫系统运行、维护;湿法烟气脱硫系统设备生产厂商、使用情况;电除尘改造、节能等相关问题与上诉单位的专家进行了交流与沟通。
一、交流与沟通的情况汇报如下:
1、 烟尘浓度高是制约湿法脱硫系统脱硫效率,引起GGH以及除雾器堵塞的主要原因,上诉电厂的湿法烟气系统分别由江苏苏源环保工程股份有限公司、中电投远达环保工程有限公司、清华同方环境有限责任公司、江苏龙源除尘脱硫有限公司EPC总承包完成,这几家环保公司要求进入FGD系统的烟尘浓度控制在150~200mg/Nm3以内,超过250 mg/Nm3, 中电投远达环保工程有限公司要求停运FGD系统;超过300 mg/Nm3, 其余几家环保公司要求停运FGD系统;上诉三家除尘器生产单位现在已有因烟尘浓度高影响FGD系统的电除尘器改造的业绩。
2、 控制锅炉燃煤煤质,煤质差,不仅仅导致进入FGD系统的烟尘浓度高,SO2浓度高,还会导致进入FGD系统的烟气量过大,烟温过高。控制煤质的手段有很多,如混煤、使用添加剂等。
3、 上诉参观考察的电厂大多数把脱硫系统当主机设备对待,加强FGD系统的运行管理(脱硫系统人员配备、管理制度完善、废水投运、备品配件管理等),检修维护,减少因脱硫系统不正常导致主机停机事件。这方面常熟发电厂做的最好,专门成立了脱硫营运公司。
4、 加强石灰石管理:杂质管理(包括泥、氧化硅等)、活性成分管理。氧化硅是造成脱硫系统管道、仪器仪表、阀门磨损的主要因数。
5、 加强除尘器运行管理。减少因烟尘浓度高停运FGD系统,从而导致主机停机事件。
6、 考查期间,各电厂就脱硫系统的运行、维护进行了充分的交流。如XX电厂的GGH不堵灰,XX电厂的斗式提升机局部小改造,使斗提机稳定运行等。
7、 优化设计,学习好的经验。(见二)
8、 对现有脱硫系统的改造,需重新测试各电厂现在燃煤煤质(发热量、含硫量等)、烟气量、烟气温度、粉尘成分,根据测试数据进行校核计算,最后决定如何改造。
9、 大设备基本与我公司选用的生产厂家一致,浆液管道都是衬胶管,也有少量的跑冒滴漏现象。国产的小浆液泵及仪器仪表存在跑冒滴漏现象。
二、福建嵩屿电厂、江苏常熟电厂、山西河津电厂、宁夏大坝电厂、重庆万盛电厂脱硫系统的运行情况:
福建嵩屿电厂(2009年4月14日)
4×300MW机组,脱硫系统为海水脱硫,因氯离子浓度高,阀门、管道经常损坏。
江苏常熟电厂(2009年4月16日)
该厂现有职工1600人,4×300MW机组。#1、2、3机组已经进行了增容改造(直流炉改为汽包炉、汽机通流部分改造),现有出力330MW,#4机组今年9月份进行增容改造。
实际燃用煤种:发热量20—20.1MJ/kg,灰份25%,含硫量1.3—1.4%,煤质很稳定。
#1、2机组的脱硫没有设计GGH,江苏苏源环保公司EPC总承包,取消GGH后的烟囱防腐采用胶泥工艺,投运后没有进行防腐检查,预计5月中旬停机检查腐蚀情况。
#3、4机组设计有GGH ,江苏苏源环保公司EPC总承包,
4台机组的电除尘器设计双室三电场,是浙江菲达公司的产品,出口的粉尘浓度在150—200 mg/Nm3左右,能满足脱硫要求。
脱硫系统的投运率、脱硫效率都达到95%以上。
脱硫投运初期也是运行不正常,单独成立脱硫营运公司,负责脱硫运行、石灰石采购及验收、石膏外销的日常管理,脱硫营运公司现有人员40人。主任1名,副主任2名,专工2名。从控制石膏品质倒控脱硫系统的运行,从而保证脱硫能正常运行,每一个环节紧紧相扣。
磨机保证最大出力运行,浆液制好以后停运磨机,目的是为了节能降耗。石膏、粉煤灰100%综合利用(原设计水力除灰,后面增加了干除灰系统)。
浆液管道都是衬胶管,也有少量的跑冒滴漏现象。国产的小浆液泵及仪器仪表存在少量的跑冒滴漏现象。
接触浆液的阀门为国产阀门,使用情况良好。
石灰石管理中人为地把石灰石的纯度提高到92~94%,并控制泥沙、氧化硅(主要是造成脱硫系统的管道、阀门、仪器仪表等磨损因数)等杂质。
脱硫系统的检修维护费为260万元/年*四台机组。
山西河津电厂(2009年4月20日)
该厂现有职工584人,临时工300人左右。2×350MW(#1、2机组为三菱公司进口机组)+2×300MW(#3、4)机组。
#1、2机组的脱硫2007年开工建设,由远达环保EPC总承包,没有设计GGH,烟囱防腐采用OM涂料工艺(施工时贴的玻璃丝布已经脱落,整体的腐蚀情况未作检查),为了方便脱硫接口,将混凝土烟道全部改为钢烟道,内作玻璃鳞片防腐。设计煤种含硫量3.0%,3.5%校核(实际燃用煤种:发热量20.9MJ/kg,灰份35%,含硫量2.0—2.2%),吸收塔设计4层喷淋层,由于设计有富裕量,现运行还可以,脱硫效率在97%左右。
#3、4机组的脱硫随主机同步建设,由远达环保EPC总承包,设计煤种含硫量1.8%,吸收塔设计3层喷淋层,无法保证脱硫效率,经常打开旁路运行,正准备着手进行增容改造,改造费用预计为7000~8000万元(RMB)。尽量调用低硫煤满足脱硫的运行要求。
#1、2机组电除尘器原设计双室四电场,#3、4机组电除尘器原设计双室五电场,都是山西太原环保设备厂的产品,出口的粉尘浓度在200 mg/Nm3以下,基本能满足脱硫要求。
吸收塔搅拌器叶片使用1.4529材质,已经发现了点腐蚀;PH计、密度计测量还可以,就是磨损严重;废水旋流站效果差,溢流含固量大。脱硫运行人员:每班班长1人,主操2人,巡操2人,临时工2人。另外5人保洁。设有脱硫机务检修班组22人。
浆液管道都是衬胶管,也有少量的跑冒滴漏现象。国产的小浆液泵及仪器仪表存在少量的跑冒滴漏现象。
接触浆液的阀门为进口阀门,使用情况良好。
石灰石管理中人为地把石灰石的纯度提高到92~94%,并控制泥沙、氧化硅(主要是造成脱硫系统的管道、阀门、仪器仪表等磨损因数)等杂质。
脱硫系统的检修维护费为300~400万元/年*四台机组。
吸收塔搅拌器正下方设冲洗水管
石膏输送皮带下方设钢板网,
方便清理。
宁夏大坝电厂(2009年4月21日)
4×300MW机组,现有职工2300人。一期#1、2机组91年、92年建成投产,二期#3、4机组98年、99年建成投产。脱硫从07年开工建设,由清华同方EPC总承包,湿法烟气脱硫工艺,一炉一塔,没有GGH,每塔设计3台浆液循环泵,入口滤网采用1.4529不锈钢材质,3层喷淋层,螺旋型喷嘴。公用系统设计2台湿磨机,2台斗提机,2台真空皮带脱水机,2条石膏输送带。实际燃用煤种:发热量17—18MJ/kg,挥发份32%,灰份30%,含硫量1.0%;脱硫设计煤种含硫量1.15%(#3、4按1.3%设计),校核煤种含硫量1.5%。#1烟囱采用发泡玻璃砖防腐,单根烟囱的防腐费用700万元(为了保证烟囱的防腐质量,防腐时间必须安排在夏天)。
电除尘器原设计双室三电场(兰州电力修造厂制造),除尘效果不好(没有进行测试),出口粉尘浓度在500 mg/Nm3,脱硫系统投运后,除雾器前后的压差大,电厂自己在二级除雾器的后面自己增加了一层除雾器冲洗水( 停吸收塔后,打开上部人孔门用高压水冲洗),因电除尘器出口粉尘排放高导致#1、#2脱硫装置运行不正常,电厂已改造了#3炉电除尘器(电改电袋——由西安热工研究院EPC总承包),#2炉电除尘器改造正在进行,#1炉电除尘器5月份停机改造。
PH计、密度计使用还可以,测量较准确,堵塞后疏通了能正常运行。
浆液输送管道是衬胶管,也有少量的跑冒滴漏现象。
国产的小浆液泵、接触浆液的阀门及仪器仪表存在少量的跑冒滴漏现象。
重庆万盛电厂(2009年4月22日)
2×300MW机组,现有职工115人,机组于2005年、2006年建成投产,脱硫随主机同步建设,由国电龙源环保公司EPC总承包,湿法烟气脱硫工艺,一炉一塔,有GGH,每塔设计4台浆液循环泵。
脱硫设计煤种含硫量3.5%(进入FGD的SO2浓度为8000mg/Nm3),校核煤种含硫量4.2%(进入FGD的SO2浓度为9600mg/Nm3)。实际燃用煤种:发热量17MJ/kg,挥发份12%,灰份35%,含硫量4.0—4.5%。
电除尘器原设计双室四电场(浙江菲达公司的产品),除尘效果很好,出口粉尘浓度在60—70 mg/Nm3。
由于煤种发生了变化,脱硫系统不能正常运行,2007年被国家环保部通报批评。于2008年初进行了脱硫系统改造,改造时设计煤种的含硫量为6%(进入FGD的SO2浓度为16000 mg/Nm3)。由于限期完成改造,加高吸收塔增加喷淋层施工工期长,无法实施,采用了半干法改造工艺(增加了1套石灰系统),增加了1台氧化风机及4只风枪,喷淋层由4层改造5层,石膏排出系统、脱水系统、石膏旋流站增加了一列。脱硫改造后脱硫效率在97%左右,SO2排放浓度在400 mg/Nm3左右。
石灰脱硫反应迅速(在吸收塔内和靠近吸收塔的烟道内喷射石灰),对煤种变化的适应性强。适用于任何含硫量的煤种的烟气脱硫,无论是含硫量大于3%的高硫煤,反应迅速的结果就是结垢(不易清理),需经常清理。
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