自磨机生产线整改方案 自磨机生产线示意图 自磨机生产线经试生产后,发现了很多问题,导致生产线不能正常生产,鉴于该生产线基本工艺结构已经成形,不适合做大手术,建议进行局部整改,以满足正常生产需要。现将需整改部位及方案表示如下: 一、1皮带在试车运行中划伤严重,主要原因是皮带头部与破碎机之间距离太小,以致块料卡在皮带头部与破碎机之间,而使皮带划伤。 整改方案。将1皮带头部抬高200300mm。 二、破碎机遇超尺寸大铁容易卡料。 整改方案。在1皮带旁增设捡铁平台,利用人工将超尺寸块料捡出,避免破碎机卡料,将上平台的楼梯改变方向。 三、振动筛卡料。 整改方案。更换筛面,将原振动筛面换成悬臂振动筛面,将解决振动筛卡料的问题。同时,振动筛筛分效率将大大提高,使20mm以下的物料被筛选出去,从而使粉料进入不了自磨机,也相应部分解决了自磨机粉尘大的问题。 四、2皮带划伤严重,试车曾拉断皮带,主要原因是皮带跑偏且皮带与横梁间距过小,造成皮带与平台横梁摩擦严重,导致皮带损坏。 整改措施: 1、调整皮带跑偏现象。 2、对横梁进行改进,如下图所示: 五、5皮带角度太大,自磨小块料在皮带上跳动、翻滚,在皮带尾部形成料堆,影响设备整体运行。 整改方案:将5皮带头部平台下钢支架拆除,直接将平台落于混凝土支柱上,可使皮带角度大大减小(第2页 共2页