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抽油机井气体影响状况分析
本文结合2003年至今的施工总结,归纳出气影响对抽油机井机、杆、泵的具体危害,并针对此现象采取一系列的措施,取得了一定的效果。事实还说明,及时优化参数,不仅可避免气体影响油井泵况,还可避免近井地带脱气圈对油流的阻力,反而使油井增产。
主题词:注采不平衡 气影响 液击
1.基本概况
305队位于萨尔图油田萨北开发区北三区东部,北接壤于北部过渡带, 1966年投入开发, 按井网划分, 经历了基础井网阶段,(采油井10口)和一次加密调阶段,(共有采油井46口)管理面积3.9平方公里, 开采层位是萨、葡、高油层,地质储量2184.3万吨, 可采储量882万吨,原始地层压力11.91MPa,饱和压力11.21 MPa,平均单井射开砂岩厚度17.23米,有效厚度10.2米,地层系数2.782平方微米·米,共有油水井75口, 其中采油井56口,注水井19口,(其中包括北3-2-060、2-061、2-063三口采油井转为注水井)截止04年4月底累积采油666.7503万吨,采出程度30.52%,采油速度0.55%,累积注水1147.1320万立方米,年注采比0.39。
2. 气影响的产生
由于305队地区一直处于注采不平衡的状态下,致使地层压力逐年下降。(见表1)
表1 地层压力对比
年份
原始地层压力(MPa)
饱和压力(MPa)
地层压力(MPa)
2000
11.91
11.21
12.16
2001
11.91
11.21
12.08
2002
11.91
11.21
11.71
2003
11.91
11.21
11.57
当地层压力低于饱和压力以下时,溶解在油中的天然气会分离出来,于是出现了油气混流,即油流中夹有气泡流动。当气泡或液滴在变径毛细管中流动时,遇到窄口半径小于气泡或液滴半径时,便受到阻力,要通过比本身小的窄口时,就必须变形,由原来的球形变成非球形,这样就必须增加表面积,因为同体积的气泡或液滴以球形的表面积最小。增加表面积需要额外消耗能量,即使气泡或液滴后面的压力P3大于前面的压力P1某一值,需要这么一个附加压差,如果没有这个附加压差,气泡或液滴就不能通过窄口。
当R1=r时,△P有最大值,表示气泡或液滴通过此窄口最小应有2σ(1/R1-1/R2)大的压差,否则气泡或液滴便通不过半径为r的窄口,将会造成气泡或液滴对孔道的堵塞。
图1
R1
P3
R2
r
P1
P2
上述情况,对于一个气泡或液滴来说其阻力是不大的,但是,在原油流向井底的过程中,要经过无数个窄口,如果是气泡,在流动过程中,随压力的不断下降,气泡又不断地增多和增大,这些阻力叠加起来是十分可观的。
随着分离出的气泡不断的增多、增大,阻力也不断增大,再加之地层原油中溶解气的大量分离出来,使得原油粘度逐步增大,而一般情况下,原油中分离出的溶解气要超越原油在前流向井底,这样就使抽油机泵筒内充满大量气体。
3.气影响对抽油机井的危害
气影响不仅降低了泵效,还致使沉没度不够、泵内井液充满不好,抽油工况不理想,这就出现“抽空”现象,导致“液击”的发生。井下抽油泵在上冲程中,当泵腔未被液体完全充满时,泵腔顶部将会出现低压气顶,随后在下冲程中,游动阀一直处于关闭状态,直至与液体接触时的一瞬间液压突然升高,阀被打开为止。这一工况称为“液击”。而“液击”对抽油机的危害很大。
我们对2002年至今已返回施工总结的检泵井进行分析统计,发现其中杆断10井次,凡尔漏失13井次,油管螺纹漏失8井次,而它们出现问题前处于气影响状况工作的有24井次,占检泵井数的72.73%。
表2 检泵比例
检泵总井次
项目
检泵原因
检泵井次
比例(%)
33
断脱
10
30.3
泵漏失
13
39.39
油管漏失
8
24.25
其它
2
6.06
3.1容易产生泵漏
“液击”会使抽油泵游动阀组件损坏加剧,同时加快泵筒破裂和固定阀失效。这是因为“液击”产生一瞬间突然升高的液压对泵筒、阀体冲击力很大,当长时间处于此种状态下工作,会使泵筒、阀体破裂,从而导致泵的漏失。
对已经返回施工总结的漏失检泵6口井中,其中4口井在泵漏失前处于气影响下进行生产,如北3-丁3-47井。
北3-丁3-47井2003.5.13示功图
北3-丁3-47井2003.6.17示功图
3.2会使杆管产生偏磨
抽油杆柱联结在一起属细长杆,是一根长弹簧。在弹簧下端突然增加一个交变载荷,就会产生振动。抽油杆在一个冲程中单程振动3~4次,抽油杆弯曲一次将对油管产生一次冲击,增加了偏磨的程度和范围。振幅越大,冲击力也就越大。由于“液击”现象的产生,增加了振动幅度,在中和点部位增加了轴向压力,将增加抽油杆弯曲冲击的动量和冲量,这将增加杆柱的轴向作用力。这使杆柱失稳弯曲,抽油杆受到轴向力加大,随之产生的侧向力加大,从而加快了杆管的偏磨。在返回施工总结的5口断脱检泵中,3口井有偏磨现象。
北3-丁3-45井2003.12.17示功图
北3-丁3-45井2004.5.17示功图
在抽油杆断脱以后,由于抽油杆重量的减少,示功图的下载荷线由于承担抽油杆的重量,所以应该下移,上载荷线是承担抽油泵和抽油杆的重量,即P大=P杆+P液 ,在断脱后,抽油杆不再承担抽油泵的液柱重量,是下降的。从前后示功图对比我们可以看出该井最大载荷由71.98KN下降到19.39KN。
4.相应措施
针对气影响的危害,我们采取了相应的措施:
4.1优化参数。
消除气影响,下调参是一个行之有效的办法。2003年至今我队对气影响严重、沉没度低的8口抽油机井进行了下调参,效果比较明显,沉没度上升、气影响消失。例如北3-丁2-46井,2003年4月3日冲次由9次下调为6次。
表2 调参效果对比
日期
动液面深度(米)
流压(MPa)
泵效(%)
功图分析
2003.3
909.36
3.04
45.8
气影响
2003.5
681.25
3.94
61.1
正常
北3-丁2-46 2003-3-17功图
北3-丁2-46 2003-5-16功图
4.2间抽制度
我队对进行下调参,但仍无法正常生产的井执行间抽。这样即不影响产量,又能保证抽油机井在合理的工况下进行生产,延长检泵周期。
例如我队北3-丁3-60井,在参数已经调至最小时,仍然消除不了气影响,一直处于低流压、低沉没度的状况下生产,对抽油机的危害很大。所以,该井于2004年9月开始执行间抽。
北3-丁3-60 2004.8.13功图
北3-丁3-60 2004.9.19功图
表3 间抽前后对比数据
日期
冲程(米)
冲次
沉没度(米)
流压(MPa)
泵效(%)
功图分析
2004.8
2.1
6
82.35
3.53
13.8
气影响
2004.9
2.1
6
398.06
5.09
20.1
正常
从表中我们可以看出,效果比较明显,功图正常、沉没度上升、泵效上升,抽油机处于合理的工况下进行生产。
4.3注水井调整
对于气影响较大的油井,单纯的通过下调参数,增大沉没度的方法并不十分有效,而主要还是要通过调整周围注水井来解决。2003年我队新投注水井5口,其中3口油转水,取得了一定的效果。例如北3-2-063井在2003年9月25日转注、12月15日分注,与该井连通的北3-丁2-60井在2004年受效。
表4 受效前后对比
日期
动液面深度(米)
流压(MPa)
泵效(%)
功图分析
2004.1
703.83
3.25
24.9
气影响
2004.2
696.39
3.26
27.6
正常
北3-丁2-60 2004-1-15功图
北3-丁2-60 2004-3-13功图
SI4+5a层沉积相带图
从沉积相带图中可以看出北3-2-063井与北3-丁2-60井连通状况较好,以SI4+5a小层为例,两口井同处于主体席状砂之中,属于一类连通。北3-2-063井注水后,北3-丁2-60井见效明显。
5.几点认识
尽管我们通过一系列的方法解决了一部分的问题,但还有一部分井处于气影响条件下进行生产,气影响井数还是居高不下,气影响井数占生产井数的29.27%。
表5 2004年5月功图分析
示功图分析
井数
平均沉没度
气影响
12
84.54
漏失
7
460.26
正常
21
490.49
(1)加大我队的注采结构调整,提高油层供液能力,从根本上解决气影响现象。
(2)气影响、沉没度低的井进行间抽,可以减少对抽油泵及杆的危害,延长检泵周期。
(3)及时优化参数,可避免气体影响油井泵况,还可避免近井地带脱气圈对油流的阻力,使油井增产。
参考文献
[1]赵明国,张继芬.提高原油采收率.石油工业出版社
[2]万仁溥.罗英俊.采油技术手册(机械采油技术).石油工业出版社
[3]韩修延.抽油机井振动载荷对杆管偏磨的影响研究.大庆石油地质与开发
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