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第l 5 卷( 2 0 1 3 年 第9 期) 电 力安全技术 A而 某6 6 0 M W机组汽动给水泵调试中的 问题与处理 张新 闻 ( 湖 南省 火 电建设公 司,湖南 株洲4 1 2 0 0 0 ) 摘要汽动给 水泵是大型火力发 电机组的重要辅助设备,关系到机组的安全和经济远行。 某工程 6 6 0 MW 机组汽动给水泵在调试和试运期间,发生 了给水泵驱动汽轮机在建立真 空后台板间 隙变化,润滑油系统进水,泵组振动大,转速控制不稳定,盘车装置离 合器 损坏等问题。经过调查 和论证分析,找 出了 各 问题产生的原 因,并采取 了相应的处理措施。 关键词汽动给水泵;台板间隙;泵组振动;油中带水;转速摆动 、 0 引言 汽动 给水泵 组是汽轮发 电机组的重要辅助设 备。因为给水泵驱动汽轮机 ( 简称小汽轮机 ) 采用 主汽轮机的四段抽汽作为驱动介质 ,在机组负荷发 生变化的情况下 ,其抽汽压力也跟随变化 ,可 以使 小汽轮机 的输出功率具有一定的自适应性 ,提高了 机组的热经济性, 所以 3 0 0 Mw 及以上的机组一般 都采用汽动给水泵作为锅炉正常运行时的主要供水 设备,而电动给水泵只是在启动时使用和作为一种 备用手段。汽动给水泵组的正常运行是汽轮发电机 组满负荷运行的基础 ,直接关系到整个机组 1 6 8 h 满负荷试运的顺利进行。 在 某 6 6 0 MW 超超临界机组 的整套启动调试 泄漏。应定期进行氨气泄漏 自动报警 、降温水喷淋 系统 、消防喷淋系统和灭火器材的检查试验 ,保证 其始终处于 良好投用状态。 ( 2 )应明确至少 2个相反方向的人员紧急疏散 点 ,并明显标识 。 ( 3 )应与 当地消防等政府相关部 门形成联动 , 并定期开展联合演习。 1 0 结束语 随着人们对大气环境污染的 日益重视,火电厂 期间,因为2台汽动给水泵组在调试当中出现了比 较多的问题 ,汽动给水泵组迟迟不能投入 ,导致调 试 时间拖 长,对整个机组的试运造成 了不小影响。 这些问题中来自设备及系统的原因较多,所以有的 问题 2台小汽轮机具有共性。此外,也有安装方面 的缺陷所引起的问题。 1 汽动给水泵组概况 某 6 6 0 MW 超 超临界机组 的主 给水系统设计 采用 2台 5 0容量的汽动给水泵和 1台 3 0容量 的 电动给水泵。汽动给水泵 的驱动汽轮机为东方 汽轮机厂生产 的单缸、单流 、单轴 、反动 式、纯 凝汽小 汽 轮机 ,额定 功率 1 2 2 7 0K W ,调速范 围 烟气脱硝技术将得到广泛应用。以某电厂的氨气制 备系统为例,对 S C R脱硝系统中氨区的安全风险 进行了评估分析 ,制定了风险防范措施 ,希望能引 起人们对火 电厂 S C R脱硝系统氨区这一重大危 险 源的足够重视,以便更好地控制这一危险源,防患 于未然。 参考文献: l宋建池, 范秀山, 王训道 化工厂系统安全工程 M 北京: 化学工业 出版社 ,2 0 0 4 ( 收稿 日期:2 0 1 3 0 4 2 7 ) 一 一 A 电 力 安 全技 术 第1 5 卷( 2 0 1 3 年 第 9 期 ) 3 0 0 05 6 0 0 r mi n。每台小汽轮机配独立的润滑 油系统 ,ME H的控制压力油来 自主机 D E H系统 。 小汽轮机配 1 个主汽阀和 1 个调节 阀,由ME H 控 制小汽轮机的启动和调速。驱动用的蒸汽只有 1 路 低压汽源 ,不设计高压汽源和相应的执行机构 ,控 制 比较简单。正常供汽来 自主汽轮机的四段抽汽, 备用汽源及调试用汽来自辅助蒸汽,汽源通过电动 阀进行切换。小汽轮机排汽通过刚性排汽管与带波 纹膨胀节的排汽管排入主凝汽器。小汽轮机设计有 1 个排汽蝶阀,蝶阀采用进 口产 品,确保主机真空 严密性。给水泵与小汽轮机共用润滑油系统,轴封 为迷宫式密封结构,密封水回水经多级水封直排凝 汽器予 以回收。 2 调试中的主要问题 汽动给水泵组调试 中接连 出现 了比较多的问 题 ,特别是在机组进入 1 6 8 h试运行后,2台小汽 轮机的润滑油中都出现了严重的带水现象 ,危及了 小汽轮机的安全运行。归纳起来 , 主要有 以下问题 : ( 1 )在汽轮机建立真空后,2台小 汽机台板 间 隙均产生变化 ,有的达到 9 0 0 m; ( 2 )控制油中有杂质 ,伺服 阀出现故 障,调节 阀卡涩 ; ( 3 )1台汽泵组轴承振动大; ( 4 )2台小汽机调 门均出现摆动 ,转速控制不 稳; ( 5 )小汽轮机排汽碟阀关闭不严 ,影响真空 ; ( 6 )2台小机的润滑油系统均进水。 下面主要针对润滑油系统进水、给水泵组轴承 振动、小汽轮机 台板间隙变化、小汽机转速控制不 稳等 4 个主要问题进行原因分析。 3 问题分析 3 1 小汽轮机润滑油进水 汽动给水泵组正常投入运行后 ,发现 2台汽 动给水泵的润滑油箱油位都升高,润滑油中有进水 迹象。对润滑油取样观察 ,润滑油有乳化现象 ;进 行化验分析 ,含有较多的水分 ;对油样进行破乳试 验,加入破乳剂 4 5 mi n不能破 乳,表 明润滑油中 已经严重进水。随着运行时间延长,润滑油箱的油 一 一 位是上涨趋势。采用真空油净化装置 2 4 h持续滤 水 ,仍不能使水量减少,且有恶化的趋势。从滤出 的水量看 ,平均 2 h就可把一个 l 8 L的油桶装满, 说 明漏水非常严重。 3 1 1 进水途径分析 从系统情况分析,存在 3 种进水途径 。 ( 1 )从小汽轮机 的轴封蒸汽漏入轴承座进入润 滑油 中。当轴封压力调整不当导致压力过高时,轴 封蒸汽会从轴封往外冒出,泄漏的蒸汽进入轴承箱 中,会导致润滑油带水。从现场检查看 ,起初确实 存在轴封 冒汽的现象 , 但在调整了轴封蒸汽压力后 , 轴封汽外漏的现象消除,但润滑油中仍然有严重的 进水。另一方面,轴封泄漏导致进水是一个缓慢的 过程,但从真空油净化装置滤 出的水分来看 ,水量 非常大。所以,可以认为轴封蒸汽泄漏不是导致润 滑油大量带水的主要原因。 ( 2 )润滑油冷却器漏水进入油中。润滑油冷却 采用的是板式热交换器 ,如果冷却器水侧与油侧的 密封不好,有可能产生相互渗漏现象。首先从投运 前的水压试验结果表明,冷油器的严密性很好 ,质 量没有 问题 ;其次 ,如冷却水漏入油侧 ,前提是冷 却水压力高于润滑油压力,但测量结果是 :冷却水 压力为 0 1 5 MP a ,润滑油压力为 0 2 8 MP a ,油压 高于水压; 再次,检查冷却水,不存在含油分的现 象。所 以,可以排除冷油器泄漏造成油中带水 。 ( 3 )给水泵的机械密封水进入了润滑油中。给 水泵的轴承润滑油来 自于小汽轮机润滑油系统,给 水泵的轴封采用迷宫式密封结构,密封水回水设计 是通过多级水封器排入主凝汽器 。如密封水要进入 油 中,可能的原 因是 :当给水泵的机械密封存在 问题 ,造成高压水泄漏量大,或者机械密封水压力 和流量调整不合理,导致回水量增加 ,同时回水不 畅通的情况下,密封回水就会从回水腔室溢出来 , 进入轴承挡油环与回水腔之间的腔室中。在这个腔 室中,设有排水孔,微量的水可以从孑 L 中排出,不 会从挡油环进入轴承座 中。但当回水量大 ,排水孔 不能及时排出时,就可能从挡油环进入轴承座中。 又因为轴承座回油 ,会使回油腔产生微负压 ,对排 水腔中的水蒸气产生抽吸作用 ,也导致润滑油的水 分增加 ;如果水封器设计不合理 ,也会造成密封 水 回水不畅而进入油系统 ;回水系统的两端压差 小于设计要求 , 也会使实际回水流量小于设计流量 , 第 l 5 卷 ( 2 0 1 3 年第 9 期 ) 电力 安 全 技 术 使密封水回流不及时而进入油系统 中。 3 1 2 检查与试验 为了查明密封水漏人油中原 因,进行 了以下检 查与试验 。 ( 1 )根据厂家提供 的密封水压力和流量要求检 查密封水 ,按要求调整 了密封水的压力,保持密封 水差压在设计范围。在控制密封回水温度不超过 9 0的情况下,把压力尽可能调低,以控制密封 回水量。但在调整密封水后润滑油仍然进水,说明 主要 问题不在密封水量调整方面。 ( 2 )制造厂专家检查了汽泵的出厂记录,汽泵 密封结构及安装时的间隙测量记录等资料,认为其 符合制造要求范围,排除了间隙过大产生密封回水 过大 的问题 。 ( 3 )检查回水系统。因为在水封器初次投用时 发现其设计不合理 ,密封水 回不 了凝汽器 ,因调试 工期紧迫 ,采用了密封水直排凝汽器地坑的临时措 施。系统改动后,密封水排放的动力主要是回水腔 压力及腔室与排放 口之 间的高差 ,却少了凝汽器 的 真空抽吸,所 以回水管道总的压差就减小 了,回水 的能力大为降低。当泵未运行时,因只有暖泵水从 机械密封泄漏较少水量 ,回水管道可以满足排放要 求 ;但泵运行后,泵 出口端的水压提高很多,机械 密封泄漏的水量增加, 导致回水不足 ,回水腔满水。 经过试验验证 ,回水接入凝汽器后 ,密封水就不再 进入润滑油中了。 所以,拆除水封器改为外排,导致密封水回水 能力 降低是润滑油进水主要原因。 3 1 3 处理措施 因为水封器设计不合理造成了密封水进入润滑 油 ,所以解决 的方法是改进水封器 。把原来的双 U 型改成单 U 型水封器 ,既能满足不漏真空的要求 , 又不会产生阻塞 ,让密封水顺畅回入凝汽器。运行 表明,在凝汽器真空建立后,密封水回水不再漏人 润滑油 中,小汽轮机的润滑油 中没有 出现油 中带水 的情 况。 3 2 小汽轮机建立真空后台板间隙变化 在小汽轮机调试过程 中,发现 2小汽轮机 的台 板间隙在建立真空后有较大变化,经检测,最大值 达到 了 0 9 3 mm。当真空破坏后 ,间隙值又变小 , 由此可以判断是真空对小汽轮机台板间隙产生了重 大影响。 A而 台板间隙增大 ,需要有提升力或扭转力矩。所 以真空通过什么途径产生 了提升力或扭转力,是需 要查找 的主 因。 从现场间隙变化点及测量数据分析 , 台板间隙增大主要是 以台板基础为支点,在排汽端 存在很大的向上或左右扭转力 。 3 2 1 原 因分析 产生排汽端扭转力矩 ,主要有下面几个 因素。 ( 1 )小汽轮机垂直段排汽管的强度不够,在高 真空下,排汽管产生了变形而造成应力。因排汽管 与汽缸是刚性连接 ,变形应力产生扭力矩作用在汽 缸上 ,造成 了台板抬升 ,使其间隙增大。为了查明 这一因素 ,测量 了排汽管在真空变化前后 4个方 向 的截面数据 ,发现截面尺寸没有什么变化 ,说明排 汽管强度是满足要求的。 为了消除变形应力的影响, 还在垂直排汽管里面焊接了十字型支撑架 ,进一步 提高其强度 , 但这一措施对台板间隙变化没有作用。 这说明排汽管强度不够对造成台板间隙变化的影响 很微小 。 ( 2 )水平段排汽波纹膨胀节及排汽管在抽真空 后产生位移 ,会对垂直段排汽管形成一个拉力 ,因 排 汽 口与排 汽管刚性 连接的原因,此拉力通过垂 直段 排汽管产生扭矩 ,造成 台板 间隙变 化。通过 检 测,当凝 汽器建立 -9 0 k P a真空后 ,水 平段波 纹节端部 向凝汽器方向发生 了 2 0 mm左右的位移 。 这样就在垂直排汽管的下端产生了拉力。因为连接 凝汽器的水平段排汽管与小汽轮机的中轴线存在一 个近 9 0 。的角,所 以对小 汽轮机产生 了扭转力矩, 造成汽缸排汽 口凝汽器侧 台板上翘 ,间隙增加。水 平段 产生位移的原 因,主要是建立真空后在水平 段排汽管端部上的压力差所产生的压力。经计算, 在 - 9 0 k P a真空下,直径 2 0 0 0 mm排汽管可产生 2 9 5 k N压力 。此力需要 由垂直段排汽管和凝汽器 壳体共同来承担 。当凝汽器壳体的刚度不够时,压 力会使壳体产生弹性变形。 所以,凝汽器壳体的强度不足是间隙变化的主 要因素。 3 2 2 处理措施 因为凝汽器壳体强度不足,真空建立后排汽管 产生的压力造成位移是台板间隙增加的主要原因, 所以在水平排汽管段加固定支座或在凝汽器 内部加 支撑以提高强度,不使排汽管产生这么大位移,即 可解决台板间隙增加的问题 。 一 一
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