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机1B给煤机落煤管堵煤处理分析二值.docx

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1.19 #1机1B给煤机落煤管堵煤处理分析 一、异常前机组运行方式: 2016年1月19日00:28,机组运行负荷500MW,主汽压14.3MPa,再热汽压2.05MPa,主给水流量1305t/h, 1B、1C,1E、1F制粉系统运行,两台汽动给水泵运行,水煤比6.6,总煤量200.5 t/h,总风量1968 t/h,烟气含氧量5.6%,主汽温587.4℃,再热汽温576℃,1B磨煤机电流60.7A,热一次风调门54%,冷一次风调门40%,1B磨出口风温74.6℃,1B给煤机煤量54.3 t/h,频率25.5Hz。 二、事件经过及处理: 2016年1月19日00:28,监盘发现1B磨煤机热一次风门调门逐渐关小,冷一次风调门逐渐开大,出口温度由74℃逐渐升高,,磨煤机电流开始下降,1B给煤机频率开始降低,初步判断为给煤机落煤管堵煤,将1B给煤机自动解手动,安排巡检就地检查1B给煤机运行状况。 00:30,1B磨煤机出口温度继续上涨,风门自动无法调节,迅速将热一次风门调门解手动关小至全关,冷一次风调门解手动逐渐开大至100%,进行降温,磨出口风温最高88℃后稳定。 00:31巡检就地回话1B给煤机落煤管已经堵满,立即将1B给煤机给煤量减至25t/h,00:32停运1B给煤机,00:33停运1B磨煤机,通知工程部锅炉点检朱建勇处理缺陷。此时CCS将负荷维持在500MW,1B制粉系统停运后,1C,1E、1F磨煤机煤量同步增加,此时1F磨煤机电流由67A升至79.2A,为防止1F磨煤机堵煤,00:39启动1D制粉系统,主汽压力16.1MPa,滑压设定值为14.3MPa,为防止当前主汽压与实际压力偏差大于2MPa,CCS自动切除,不利于参数调整,解除AGC,解除CCS,机组控制方式变为TF模式。 01:02通过控制上水量,维持水煤比稳定,手动调整减温水量,机组负荷稳定在527MW,主汽压15.96MPa,主汽温587℃,再热汽压2.18MPa,再热汽温579℃,各参数稳定,投入CCS。 01:12通过燃烧调整,机组负荷稳定在501MW,主汽压15.57MPa,主汽温584℃,再热汽压2.04MPa,再热汽温576℃,各参数稳定,向网调申请,投入AGC 三、原因分析 1、最近几天雨水偏多,导致上煤比较湿,并且当天上的煤之前喷过酸,煤的粘性比较大,落煤管壁容易粘煤。 2、DCS上无给煤机清扫链电机参数,远方无法跟进清扫链运行情况判断是否积煤。 3、给煤机观察窗内壁很脏,处很难看到落煤管处煤的堆积情况,当发现煤量达到可视范围时,已经堆积很多煤。 四、改进措施: 1、燃料每天定期汇报当前煤质情况,让运行人员及时把握煤质变化情况; 2、增强煤场干煤储量,保证底层1A,1F制粉系统干煤运行,其他制粉系统采用配煤方式,降低煤的湿度。 3、可以定期启动原煤仓的空气炮对原煤仓进行振动。 4、定期对停运磨煤机进行检查. 5、加强巡检发现煤比较湿、煤结块、有异物或者落煤不畅及时汇报。 发电部二值 2016-1-20
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