收藏 分销(赏)

原油脱水系统工程优化改造设计探讨.pdf

上传人:自信****多点 文档编号:3720380 上传时间:2024-07-15 格式:PDF 页数:4 大小:413.60KB
下载 相关 举报
原油脱水系统工程优化改造设计探讨.pdf_第1页
第1页 / 共4页
原油脱水系统工程优化改造设计探讨.pdf_第2页
第2页 / 共4页
原油脱水系统工程优化改造设计探讨.pdf_第3页
第3页 / 共4页
亲,该文档总共4页,到这儿已超出免费预览范围,如果喜欢就下载吧!
资源描述

1、中国科技期刊数据库 工业 A 收稿日期:2023 年 12 月 22 日 作者简介:金晓(1973),男,浙江绍兴人,大学本科,高级主管,研究方向为工程管理。-78-原油脱水系统工程优化改造设计探讨 金 晓 胜利油田审计部,山东 东营 257000 摘要:摘要:随着稠油区块的投入开发,针对 A 联合站进站液量不断增加,始终处于满负荷运行状态,而且由于所处理的原油物性呈变差趋势,特别是联合站内各类工艺设备如沉降罐、电脱水器等由于腐蚀老化,导致脱水的效果越来越差,因此,文章通过对 A 联合站分析了原油脱水系统运行的实际情况,对相关工程优化设计作了分析,进一步明确了原油脱水系统工程优化改造设计的基本

2、方向,并重点在工艺流程设计优化、系统设备选型,包括三相分离器扩容、油罐更新和电脱水器改造等重要节点,形成 A 联合站原油脱水系统改造设计优化方案,旨在通过工程优化改造,以简化工艺流程,提高运行效率,改善原油脱水效果,有效保护生态环境,从而满足原油勘探开发和长远发展需要。关键词:关键词:油气地面工程建设;原油脱水系统工程;优化改造设计 中图分类号:中图分类号:TE96 A 联合站初期进液量相对较少,原油物性较好,站内采用重力沉降和电脱水处理工艺,基本满足生产需求。然而,随着稠油区块的投入开发,联合站进站液量不断提升,导致运行超负荷,而且处理原油物性呈变差趋势,使得沉降工艺分水的效果不理想,消耗的

3、能量多,分出原油含水指标不稳定。同时,联合站沉降罐、电脱水器因运行时间长、老化腐蚀严重,脱水的效果越来越差。因此,迫切需要在充分利用原有设备、建(构)筑物,做到环保、节能、节省土地和投资的基础上,对该联合站进行原油脱水系统进行工程优化设计改造,简化工艺流程,提高运行效率,以解决 A 联合站进站液量大,含水率高,进站原油粘度大等引起的沉降效果差,原油含水指标不稳定,以及站内流程过长等问题,改善原油脱水效果,降低电脱水器进口含水率,出口原油含水率,从而满足勘探开发和长远发展需要。1 联合站原油脱水系统运行现状及工程优化改造设计的必要性分析 A 联合站属某采油厂最大联合站,处理的液量非常大,主要负责

4、 4 个采油管理区产液的处理任务,以及 B联合站部分原油的外输任务。初期设计脱水处理能力180104t/a,原油处理外输能力 150104t/a,污水处理能力为 40000m3/d,天然气外输能力 40000m3/d。1.1 联合站原油脱水系统工艺流程及现状 A 联全站主流程为油气水三相分离、原油沉降脱水、净化油加热外输等功能,采用预分水+大罐沉降+电脱水的处理工艺,站内沉降流程为三级沉降。(1)进站阀组及预分水系统 联合站建有进站阀组 4 套,三相分离器 5 台,设计液量处理规模为 40000m3/d,出口原油含水率为 50%。B 采油管理区进站液量为 43000m3/d,预分水后原油含水率

5、为 55%。(2)沉降系统 联合站建有 5000m3一次沉降罐 2 座,5000m3二次沉降罐 1 座,3000m3溢油罐 1 座,负责处理 B 采油管理区预分水后产液及垦利联合站来液的沉降处理任务。一次、二次沉降罐沉降温度为 3839,沉降时间为 48.7h,原油出口含水率为 25%,含水率为 25%的原油经电脱水器处理后进入溢油罐,经过溢油后原油出口含水率达到 2%。(3)增压系统 联合站建有脱水泵 4 台(1 用 3 备),规格为Q=234m3/h、H=93.5m、N=110kW,外输泵 2 台(1 用 1备),规格为 Q=234m3/h、H=93.5m、N=100kW,均为离心泵,它们

6、主要是为了增加原油能量和压力,弥补压力损失,满足后续工序的压力需求。脱水泵将沉降罐原油提升至 0.48MPa 后进入加热系统,外输泵将净化油罐原油提升至 0.6MPa 后外输。(4)加热系统 中国科技期刊数据库 工业 A-79-联合站建有加热炉 9 台,换热器 12 台,主要用于站内经过一次、二次沉降罐出口的含水原油进入电脱水器的加热任务,加热炉或换热器将二次沉降罐出口原油由 38加热或换热至 70后进入电脱水系统,生产加热使用的为换热器。(5)电脱水器系统 联合站目前建有 6 台300012600 电脱水器,投产于 1985 年,用于负责二次沉降罐出口含水原油的进一步脱水处理。电脱水器运行温

7、度为 70,进口原油含水率 25%,经电脱水器处理后,出口原油含水率为3%5%,未达到原油含水率为 2%的指标。(6)加药系统 联合站内设有加药系统 3 套,共 16 台加药泵。3套加药装置分别位于进站阀组、脱水泵含水原油进口及污水外输 3 部分。主要投放药剂为净水剂 DAA,破乳剂、缓蚀剂及杀菌剂等,通过不同位置对不同药剂的投放,满足生产处理要求。(7)储存系统 站内建有 5000m3 净化油罐 2 座(4#、6#)2000m3净化油罐 1 座(1#),负责储存联合站含水率2%的净化油以及垦西联合站间断输送来的净化油。由于溢油罐容积为 3000m3,净化油罐容积为 5000m3,实际生产中净

8、化油罐的有效容积为其总容积的 83%,净化油罐的有效总容积为 10000m3,净化油罐目前净化油存储时间仅为 2.74d。1.2 A 联合站原油脱水系统工程优化改造设计的必要性分析(1)原油处理已经超负荷运行,处理指标不稳定,原油储存天数达不到设计规范要求 原油处理已经超负荷运行、处理指标不稳定。由于稠油储量较大,A 联合站负责的 7 个稠油区块投入开发,合计含油面积16.3km2,探明储量2634.69104t,动用地质储量 1686.2104t,稠油年产油量 44.7576104t。随着稠油区块的开发投产,进站原油粘度为1960mPas,稠油原油粘度为 30007622mPas,经计算,混

9、合后原油粘度为 22212812 mPas,进站原油物性变差。A 联合站为采油厂的主力联合站,为五星级站库,处理油量占采油厂总油量的 40%,超负荷运行给联合站的正常运行带来一定的安全隐患。原油储存天数达不到设计规范要求。站内共有净化油罐 3 座,分别为 2000m3 净化油罐 1 座、5000m3净化油罐 2 座,站内处理油量为 3300t/d,垦西联合站来油为 350t/d,净化原油储存天数为 2.79d。根据 油气集输设计规范GB50350 规定,“原油以管道外输的油田,储备天数不应少于 3d”,A 联原油储存天数不满足规范要求。A 联合站产液处理后输至首站,由于目前满负荷运行,且随着稠

10、油产量的不断增加,出口含水不稳定,一旦遇到事故原油处理不能达标,将对首站造成严重的影响。(2)站内流程不完善,不利于生产运行管理,不符合中石化“碧水蓝天”环保计划 站内为开式流程,油气损耗高。A 联合站内工艺流程为开式流程,冬季与夏季油气损耗率分别为 0.1203%、0.0409%,油气损耗量合计为 4t/d 左右。另外,随着近年来热采油比例增加,站内天然气中硫化氢含量严重超标,与中石化集团公司实施的“碧水蓝天”工程相违背,而且对站内职工健康造成威胁。原油处理工艺流程过长。由于油田进站原油密度大、粘度高、沥青质、胶质组分含量高,处理难度较大,为保证原油处理指标的合格,A 联合站增加“油气分离器

11、预分水”及“三级沉降溢油罐”流程,导致原油处理工艺流程过长。沉降罐内部结构不合理,外部保温措施不完善。二次沉降罐出油口低,原油含水率不稳定,加热耗能高。受重力沉降影响,联合站二次沉降罐内的原油含水分布不均匀,罐内自下而上,原油含水逐渐降低,造成脱水及加热耗能高。(3)站内部分设施腐蚀老化严重,影响生产。站内部分设备腐蚀严重 A 联合站 1#净化油罐第四圈板至第七圈板壁厚减薄量均大于 20%,且罐原始壁厚较薄;罐顶壁厚减薄严重,存在多处穿孔,抽测壁厚最小值为 1.81mm,无法确保 1#净化油罐安全运行。2#溢油罐第六圈板至第八圈板壁厚减薄量均大于 20%,且罐原始壁厚较薄;罐顶壁厚减薄严重,存

12、在多处穿孔,抽测壁厚最小值为2.35mm,无法确保 2#油罐安全运行。需要对 1#净化油罐、2#溢油罐需进行报废更新,以确保设计改造后,能实现储罐的长期安全运行。中国科技期刊数据库 工业 A-80-2 联合站原油脱水系统工程优化改造设计基本思路 A联合站内三相分离器设计处理规模为40000m3/d,实际进站液量为 43000m3/d,且原油物性的变差,使得三相分离器出口含水率不能达到设计 50%的参数,根据指标预测,未来 5 年井排最大来液为 46000m3/d,因此工程方案优化设计新建三相分离器 1 台,降低一段沉降出口原油含水率。根据一段沉降实验及已建三相分离器投产初期含水率 50%的指标

13、,方案优化设计一段沉降出口原油含水率为 45%,从流程最前端控制原油脱水效果。A 联合站原油脱水系统目前采用三级沉降的开式流程,不仅流程长,而且能耗高。方案设计要将站内腐蚀穿孔严重的 1#2000m3 净化油罐、2#3000m3 溢油罐进行拆除,新建 2 座 5000m3 沉降罐兼净化油罐,不仅可以实现原油储存天数达到 3 天的要求,而且增加二段沉降时间,降低进入电脱水器的原油含水率,减少三次沉降流程,从前端保证原油脱水效果,降低出口原油含水率。同时,方案设计要对站内投产运行时间长达 28 年的电脱水器进行更换,并对站内未保温的 4#、6#号净化油罐进行保温设计。另外,在站内增设大罐抽气装置

14、1 套,实现流程的密闭化,在二次沉降罐安装浮动收油装置 1 套,稳定出口原油出口含水率,降低能耗。3 联合站原油脱水系统优化改造设计实施方案的确定 对 A 联合站原油脱水系统改造优化的必要性进行分析,按照工程改造设计的基本思路和方向,重点对联合站工艺流程、工艺设备,包括脱水系统设备的选型进行分步设计、系统优化,进而确定改造优化设计的基本实施方案,以为工程施工运行提供指导。3.1 优化工艺流程设计 A 联合站改造后依然采用预分水+大罐沉降+电脱水的处理工艺,站内沉降流程为二级沉降。主要工艺流程包括:进站来液站内阀组三相分离器(油气水预分离)天然气处理系统,含油污水、含水原油、联合站来液一次沉降罐

15、二次沉降罐(主要是进行沉降脱水)脱水泵增压原油电脱水器净化油罐外输泵增压首站。为有效避免油气消耗,需要设计安装大罐抽气装置 1 套。3.2 优化设备选型设计 需要安装大罐抽气装置,实现流程密闭运行,降低油气消耗。(1)装置组成 装置内由 1 台一拖二智能变频控制柜、2 台风冷活塞式天然气压缩机、压力开关、差压变送器及电接点压力开关、压力仪表、油气水分离器等组成。(2)工作原理 大罐挥发气体经集气管线输送到压缩机房现场,先经过压缩机进口分离器将大罐挥发气中的液体(主要成分是轻质油和冷凝水)分离出来,气体进入压缩机,经过压缩增加后输至联合站内脱硫装置入口。在分离器内,分离出的液体积累到一定液位高度

16、后,自动发出报警信号,提示操作者排液,当液位达到限制高度时,报警停机,防止液体进入压缩机。压缩机采用两级压缩,级间设有一套小型液体分离器,用以分离一级压缩产生的液体。3.3 优化三相分离器扩容设计 根据 A 联合站未来五年指标预测,针对采油管理区未来最大液量处理能力进行设计,新增预分水处理规模为 6000m3。需要新建三相分离器 1 台。A 联合站新建 1 台三相分离器后,按照 6 台三相分离器液面控制在直径 1/2 处计算,进站产液的总沉降时间 15.9min。满足规范要求。3.4 优化油罐更新设计 一次沉降罐满足设计要求。二次沉降罐总容积应不小于 7668.07m3,方案设计更新 2#溢油

17、罐为 5000m3 二次沉降罐,规格为=23640、H=12518,更新后二次沉降罐内原油沉降时间为 39.12h,保证原油的沉降时间及效果。净化油罐,需新建 5000m3 净化油罐 1 座,=23640、H=12518,为立式钢制固定顶油罐,从而满足净化油罐存储时间要求。3.5 优化电脱水器改造设计 针对联合站内已建 6 台300012600 电脱水器目前壳体腐蚀严重,内部构件腐蚀老化严重的情况,对 6 台电脱水器进行更新设计。新建电脱水器选型为300014600mm,数量为 5 台,当 1 台电脱水器检修中国科技期刊数据库 工业 A-81-时,剩余 4 台处理油量为 34.375m3/h,

18、负荷率为 116%,符合 1 台电脱水器检修时其余电脱水器负荷不大于设计处理能力 120%的规范要求。在同步优化设备管网配套改造的同时,考虑到原油处理系统、污水处理系统均能达到运行要求,不再进行优化改造。4 结论(1)对联合站内原油脱水系统工艺流程进行优化,由三级沉降改为两级沉降,减少溢油环节,从流程前端控制原油脱水效果;将站内开式流程改为密闭流程,减少环境污染;扩建原油储存能力,增加液量处理规模,提高生产运行效率。(2)联合站新建400017900 三相分离器 1 台,拆除 2000m3净化油罐 1 座、3000m3溢油罐 1 座,原位置 新 建 5000m3沉 降 兼 净 化 油 罐 2

19、座,更 新 300012600 的电脱器 6 台。另外,在站内安装大罐抽气装置 1 套,将站内的开式流程改为密闭流程,在 2座二次沉降罐内安装浮动收油装置各 1 套。(3)联合站原油脱水系统改造工程建设预计总投资 3484.77 万元,大罐改造安装抽气装置后,可以实现密闭运行,减少油气损耗,二次沉降罐改造安装自动出油装置后,原油进脱水泵含水率可控制在 20%左右。(4)联合站原油脱水系统改造工程实施后,新建大罐及电脱水器设有自控系统,可实现对罐内生产参数的实施监控,有效提高管理水平;同时,增设了大罐抽气装置,减少大罐呼吸损耗带来的环境污染及对人体的损害,可以有效地保护生态环境。参考文献 1李荣朵,李金宇,张林,赵福全.新型大罐抽气装置在采油厂的应用J.石油石化节能,2020(11):112-114.2杜金秀,马志,高辉,等.联合站除硫抑菌剂研究及现场应用J.油气田地面工程,2023,42(3):23-28.3田雨松.联合站污水处理系统工艺适用性评价及改善研究J.石油石化物资采购,2022(1):132-135.4李雄鹰,李强,王术兵.油田集输管道腐蚀与防腐技术分析J.石油石化物资采购,2021(16):105-106.5蒋艺.原油脱水处理工艺技术措施及其运用J.化工管理,2023(32):138-141.

展开阅读全文
相似文档                                   自信AI助手自信AI助手
猜你喜欢                                   自信AI导航自信AI导航
搜索标签

当前位置:首页 > 学术论文 > 论文指导/设计

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        获赠5币

©2010-2024 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:4008-655-100  投诉/维权电话:4009-655-100

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :gzh.png    weibo.png    LOFTER.png 

客服