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运用QC方法攻克施工难关.doc

上传人:快乐****生活 文档编号:3545336 上传时间:2024-07-09 格式:DOC 页数:17 大小:189.54KB 下载积分:8 金币
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资源描述
《运用QC方法,攻克越洋国际广场升降脚手施工难关》 前 言 越洋广场项目是集商、办、住于一体的大型综合项目,基地面积21308M2,建筑面积约20万㎡,主体分为三部分:北侧商场,中部超高层办公楼以及南侧酒店式公寓楼。商场为7层,总高度33.8M;办公楼为43层,总高度207M;公寓楼为24层,总高度106M。 本工程 工期规定:在99个日历天内完毕桩基工程所有施工内容。 为了实现这一目的,我们项目管理部在项目经理的组织下,积极开展QC攻关活动,通过对方案、措施的反复论证,反复分析比较和优化,以及实行过程的严格控制,在规定工期内完毕了桩基施工,保证了工程质量。 我们在临港工程的施工实践,为本公司拓展施工领域以及和类似的桩基施工提供了可借鉴的经验。 课题名称:《运用QC方法,攻克越洋国际广场升降脚手施工难关》 一、小组概况 1、小组名称:龙元建设临港桩基QC小组 2、活动时间:2023年7月1日~2023年10月20日 3、成立时间:2023年7月1日 4、课题类型:攻关型 5、注册号:LYQC-05-01 6、小组人数:8人 7、小组成员: 组 长 殷 达 项目经理 副组长 向海静 副总工程师 组 员 叶国平 项目工程师 组 员 项目副经理 组 员 技术员 组 员 技术员 组 员 质量员 组 员 资料员 8、活动情况: 活动内容 次数 人次 出勤率 总出勤率 计划阶段 2 16 100% 96.9% 实行阶段 4 30 93.8% 检查阶段 2 15 93.8% 解决阶段 2 16 100% 二、选题理由 理由一:设计规定所有地坪桩沉桩结束后停歇约30天,待土体内所产生的超静空隙水压力完全消散后,再进行厂房钻孔灌注桩的施工。99天的桩基施工周期难以保证。 理由二:加固地坪的PHC桩数量有3461根,量大工期紧,如何保证群桩打入后的稳定是至关重要。 理由三:本工程钻孔灌注桩直径大(φ900、φ800),深度深(49.4米),又是一项施工工序多,工艺技术参数规定高,工作量大并需在一个短时间内连续完毕的地下隐蔽工程,保证钻孔灌注桩质量一次100%合格是本工程的重点。 理由四:钻孔灌注桩后注浆工艺作为一门新技术,正逐步推广应用,有着能较大幅度减短桩长,减少桩数,减少基础沉降等作用。但如何避免工程注浆管不通,注浆器打不开,无法注浆等施工中碰到的现象,是急待解决的问题。 基于上述因素,本QC小组以公司质量方针——“管理上一流, 质量出精品,服务创信誉”为目的,积极开展QC活动,选择桩基施 工技术攻关作为活动的中心课题。 课题定为《攻克临港桩基工程施工难关》。 三、现状调查 本工程桩基施工分为PHC桩和钻孔灌注桩两部分,按设计规定 先进行PHC桩施工,再进行钻孔灌注桩施工。 据此原则,本QC小组打算分两个阶段开展调查活动,第一阶段 针对PHC桩施工进行现状调查,第二阶段针对钻孔灌注桩施工进行 现状调查。 第一阶段:PHC桩施工调查 序 项目名称 桩数 频率(%) 累计频率(%) 1 群桩施工 110 78.57 78.57 2 设计变更 15 10.71 89.28 3 交通影响 9 6.43 95.71 4 土质影响 4 2.86 98.57 5 其他 2 1.43 100 合计 140 100 由排列图得出,影响PHC桩施工是群桩施工,是A类因素。 四、因素分析与要因确认(第一阶段) 我们采用因果图对PHC桩施工进行因素分析。 通过对末端因素的确认,影响群桩施工质量和工期的因素为: 序 末端因素 验证情况 验证人 要因 确认 1 操作人员未经培训 未经相关的质量培训,不熟悉桩基施工的相关规定 否 2 管理人员无经验 未进行过类似的桩基施工 否 3 质量控制不到位 管理人员负责任心不强 否 4 测量设备不符标准 测量仪器精度不够 否 5 吊装机械不符规定 责任心不强 否 6 桩架陈旧 未进行机械合格检查 否 7 桩锤不符规定 不了解桩的规定 否 8 桩质量不符规定 与设计图纸规定不符 否 9 材料未检查 无材料检测单位检测证明 否 10 辅助材料无质保书 生产厂家不重视 否 11 焊条不配套 不了解设计意图 否 12 桩产生上移现象 施工方法不妥 是 13 桩速未控制 责任心不强 否 14 施工进度坏 未进行合理安排 是 15 地基不平 场地未平整 否 16 场地狭小 未按施工平面图布置 否 17 交通拥挤 道路上有障碍物 否 通过进行要因确认,分析得出重要因素是: 1、桩产生上移现象 2、施工进度慢 五、对策表(第一阶段) 序 要因 目的 对策 负责人 期限 1 桩产生上移现象 保证桩不出现上移现象 采用多项措施,保证群桩施工时先打的桩不产生上移现象 2 施工进度坏 加快施工进度,保证按期完毕 采用科学方法合理交叉施工,严格控制工程进度 六、实行阶段(第一阶段) 实行一:采用科学方法合理交叉施工,严格控制工程进度。 1、桩基工程施工进度直接关系到后续工程进展。采用合理交叉施工, 打桩结束后即施工M轴和J轴东半区的钻孔灌注桩,打入桩距离灌注桩约有50米和10天的间隔,为争取工期,1#~3#机钻孔灌注桩可先施工,不会影响PHC桩的稳定。 2、采用分块分段施工,提成十个区域,十套桩架同时施工。(附图) 实行二:采用多项措施,保证群桩施工时先打的桩不产生上移现象。 1、为了保证群桩的稳定,每块施工区域采用3D间距按编号顺序采 取梅花形跳跃式间隔进行施工,同时地坪加固桩施工时采用先打 12米深的大直径φ600的应力释放孔,以利打桩时所产生的超静 空隙水压力的消散,来稳定群桩。 2、每个施工区域根据桩的密集限度,场地开阔限度,宜从中间向四周对称施打,根据管桩规格先大后小,先长后短。(附图) 七、检查(第一阶段) 1、由于采用分段、分块施工方法,有效地加快了PHC桩的施工速度,为后续钻孔灌注桩的施工进度奠定了良好的基础。 2、由于采用有效的超静空隙水压力消散措施,以及合理安排了沉桩 顺序,控制沉桩速率等措施,消除了对后续厂房桩基的不利影响,经对桩身垂直度的观测,桩身垂直度偏差不超过1%,保证PHC群桩满足规范和设计规定。 第二阶段:钻孔灌注桩施工调查 1、本工程钻孔灌注桩直径大,深度深,场地地质情况差,工期紧, 钻孔灌注桩自身是一项施工工序多,工艺技术参数规定高,工作 量大,并需在一个短时间内连续完毕的地下隐蔽工程,所以对整 个钻孔灌注桩施工过程置于严格的监督管理之下,每道工序全过 程严格控制,保证钻孔灌注桩质量一次100%合格是本工程的重 点。 2、在正式施工之前,先做2个试成孔实验(均放在场内,避开正式 桩位),以检查地基勘察报告的准确性和提供正式施工时施工工艺 的基本参数。 3、经对试成孔检查,发现由于孔深,施工时间长,比较容易发生桩 孔缩径和坍塌等现象。 为此,我们将这一现象转入第二循环作为需解决的首要问题。 序 项目名称 桩数 频率(%) 累计频率(%) 1 后注浆钻孔灌注桩施工 118 78.67 78.67 2 地质影响 16 10.67 89.34 3 设计变更 8 5.33 94.67 4 周边环境 6 4 98.67 5 其他 2 1.33 100 合计 150 100 由排列图得出,影响钻孔灌注桩施工是后注浆钻孔桩施工,是A类因素。 八、因素分析与要因确认(第二阶段) 我们采用因果图对钻孔灌注桩施工进行因素分析。 通过对末端因素的确认,影响后注浆钻孔灌注桩施工质量和工期 的因素为: 序 末端因素 验证情况 验证人 要因 确认 1 操作人员无证上岗 未经相关的上岗培训,不熟悉相关施工规定 否 2 管理人员不熟悉业务 未从事过类似的桩基施工 否 3 质量控制不严 管理人员负责任心不强 否 4 测量设备不符规定 测量仪器精度不够 否 5 机械未年检 责任心不强 否 6 设备不配套 不了解施工需求 否 7 材料未检查 无材料检测单位检测证明 否 8 砼配合比不符规定 与设计图纸规定不符 否 9 焊条不配套 不了解设计意图 否 10 材料无质保书 生产厂家不重视 否 11 桩孔缩径和坍塌 采用的泥浆护壁达不到规定 是 12 无后注浆施工工艺 无此施工经验 是 13 应力释放不符规定 深度和密度不够 是 14 地基不平 场地未平整 否 15 场地狭小 未按施工平面布置 否 16 道路拥挤 道路上有障碍物 否 17 地下障碍物未清除 责任心不强 否 通过进行要因确认,分析得出重要因素是: 1、桩孔缩径和坍塌 2、无后注浆施工工艺 3、应力释放不符规定 九、对策表(第二阶段) 序 要因 目的 对策 负责人 期限 1 桩孔缩径和坍塌 保证桩孔缩径和坍塌 采用优质泥浆护壁,防止缩径和坍塌 2 无后注浆施工工艺 保证后注浆施工达标 摸索后注浆施工方法,形成一套完整的施工工艺 3 应力释放不符规定 保证应力释放符合规定 加密和加深应力释放孔 十、实行(第二阶段) 实行一:采用优质泥浆护壁,防止桩孔缩径和坍塌。 1、改善护壁泥浆工艺,采用全膨润土护壁泥浆,全程进行护壁,即随着钻机的钻下,膨润土泥浆随之压入,正循环出清,待出浆后,经三次沉淀,循环至好浆池,经检查满足规定后,再压入钻杆之中,如泥浆指标不太抱负,可掺入新浆,以改善泥浆性能。 2、简化程序,加快施工进程,运用成孔后孔壁能维持一定的稳定期间,适当简化有关程序和手续,一次清孔10分钟,二次清孔15—20分钟即可,抓紧时间施工,减少坍孔和缩径的也许性。 3、对那些很难对付的土层,必要时在膨润土泥浆中,可加入适量重晶石粉,以提高泥浆比重,减少或避免坍孔现象。 实行二:加密与加深应力释放孔。 1、在三个试桩区的四周,布设应力释放孔,形成一个封闭的应力释 放带,无论应力从哪个方向传来,都能加以释放。(附图) 2、加深应力释放孔,孔深从本来的10米加深至49.4米,与桩的标 高一致,远远超过了打入桩的桩底标高,这样不仅可以缓解水平 向的超空隙水压力,并且也可以释放打入桩端部施加的垂直超空 隙水压力,即减缓向四周球状应力波传递力度。 3、加密布设应力释放孔,间距3~3.6米,与钻孔桩成樱花形状,孔 内注入碎石以利排水,φ300孔采用钻孔机成孔,泥浆护壁,成孔后即向孔内倒入碎石,以形成上下通畅的排水通道,当超空隙水压力传过来时,即从孔中排出的卸荷,从而减弱和释放超空隙水压力以及打桩引起的挤土应力。 实行三:后注浆施工。 1、为防止注浆管路不通,注浆器与注浆管采用φ40,壁厚2.75mm 的无缝钢管,采用丝牙连接,并用止带密封;每节注浆管随钢筋笼一起下放后,均进行通水检查,以保证每节注浆管的通水性;在注浆系统安放完毕后,用封头盖住旋紧,防止杂物掉入而堵塞; 注浆管外露地面的,每根均用红漆做好醒目的志,并由专人负责 管理,防止被车辆、施工设备破坏;在每根桩进行砼灌注后,用清水将注浆管及时劈通,防止管路因时间较长而发生堵塞。 2、对于这种管径大、管壁较薄的钢管在铰丝口作业的时候应特别注 意,杜绝一次成型,应当分两次作业,防止丝口太薄而影响连接强度。 3、注浆管路随钢筋笼一起下入之前,必须进行孔深的沉淀和注浆管 路的检查工作;桩端注浆器焊接在注浆管路上,且注浆器超过钢 筋笼底部0.2~0.5米左右,注浆导管对称地绑扎在钢筋笼主筋外 侧,随钢筋笼一起下入孔内,直至孔口为止,并不得高出地面, 要保证下入深度的准确。 4、在桩(即注浆导管下端)设立单向阀,浆液由桩身注浆导管经单 向阀直接注入土层,单向阀安装时,必须是专人安装,避免阀门的方向搞混淆,安装以后还应再仔细检查,下钢筋笼时注浆管对接派专业人员对接,对接要牢固,丝口应缠绕生料带,保证接口的密封性,过滤网应选择网口直径小于3×3mm,过滤掉桶中泥浆池里大颗粒杂物,来保证注浆底部孔口的畅通。 5、待成桩3~5天后,即可进行注浆施工。注浆量控制在32~50l/min 以内,注浆压力控制在0.4~0.6mpa左右,每根桩注浆必须一次完 成,两根注浆导管的注浆间隔时间不得超过12小时,在注浆量达 80%以上,且泵压值达成2mpa时可以终止注浆。 十一、检查效果(第二阶段) 1、由于采用科学合理的交叉施工,严格控制了工程进度,提前___天完毕了临港桩基工程施工任务。 2、由于采用全触变泥浆护壁等技术措施,成孔结果相称不错,下半 部孔壁稳定性提高了,孔径维持时间延长了,成孔后6小时仍能 保持较完整的孔径,满足了钻孔灌注桩的时间规定和成孔质量, 坍孔的几率几乎为零。 3、由于采用一系列有效的注浆质量控制措施,保证了后注浆钻孔灌 注桩的施工质量,经实测,未发现堵管,无法注浆等现象产生, 有效地保证了桩基工程质量。 十二、总结阶段 1、标准化 通过在本工程施工中实行QC质量管理,总结了以下标准,将作为本公司及项目部对于类似工程施工的执行标准。(附标准化内容) 2、总结 我们QC攻关小组在临港桩基工程施工过程中,充足运用全面质量管理的思想和方法,积极开展技术攻关,使工程施工得以顺利进行,并取得了显著的效果。经本公司审核,已作为公司技术标准加以推广应用。 我们QC小组下一轮的课题是《运用QC方法,攻克临港钢结构安装工程施工难关》。
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