收藏 分销(赏)

锅炉脱硝稀释风源优化技术研究与应用_潘承基.pdf

上传人:自信****多点 文档编号:283810 上传时间:2023-06-30 格式:PDF 页数:4 大小:1.34MB
下载 相关 举报
锅炉脱硝稀释风源优化技术研究与应用_潘承基.pdf_第1页
第1页 / 共4页
锅炉脱硝稀释风源优化技术研究与应用_潘承基.pdf_第2页
第2页 / 共4页
锅炉脱硝稀释风源优化技术研究与应用_潘承基.pdf_第3页
第3页 / 共4页
亲,该文档总共4页,到这儿已超出免费预览范围,如果喜欢就下载吧!
资源描述

1、节能技术与应用64节能 ENERGY CONSERVATIONNO.05 2023锅炉脱硝稀释风源优化技术研究与应用潘承基(中电(普安)发电有限责任公司,贵州 普安 561500)摘要:针对锅炉脱硝稀释风系统中灰与氨气结晶物易堵塞喷氨支路阀门和喷嘴的问题,采用经热一次风加热后的冷一次风作为稀释风源替代原空预器出口热一次风,并分析其经济性与可行性。结果显示:稀释风系统改造后,气气换热器(GGH)出口稀释风温远超过200 并且不超过320,满足尿素水解产品对稀释风温度的要求;解决了喷氨格栅堵塞问题,喷氨管路喷氨均匀性得到改善,系统总氨耗量下降,经济性得到提高。关键词:喷氨堵塞;气气换热器(GGH)

2、;稀释风系统中图分类号:X701 文献标识码:B 文章编号:1004-7948(2023)05-0064-04 doi:10.3969/j.issn.1004-7948.2023.05.017Research and application of boiler denitrification dilution air source optimization technologyPAN Cheng-jiAbstract:Aiming at the problem that the ash and ammonia crystals in the boiler denitrification dil

3、ution air system of the boiler are easy to block the valves and nozzles of the ammonia injection branch,the cold primary air heated by the hot primary air is used as the dilution air source to replace the hot primary air at the outlet of the original air preheater,and its economy and feasibility wer

4、e analyzed.The results show that after the dilution air system is reformed,the temperature of the dilution air at the outlet of the gas-gas heat exchanger(GGH)far exceeds 200 and does not exceed 320,which meets the requirements of the urea hydrolyzed product for the dilution air temperature.The bloc

5、kage of the ammonia injection grille is solved.The uniformity of ammonia injection in the ammonia injection pipeline is improved,the overall ammonia consumption of the system is reduced,and the economy is improved.Key words:ammonia injection blockage;GGH;dilution air system引言中电(普安)发电公司1#、2#锅炉设置两台脱硝反

6、应器,脱硝反应器布置在省煤器和空预器之间。投运以来,由于稀释风源飞灰量大,飞灰与氨气的结晶物堵塞在喷氨支管手动调阀和喷氨格栅AIG喷嘴上,导致脱硝喷氨自动控制调节性变差、氨逃逸超标。为了彻底解决稀释风系统积灰结晶堵塞和电能损耗高的问题,采用气气换热器(GGH)加热冷一次风后替代原脱硝系统稀释风1-2,并对改造效果进行分析。1锅炉脱硝系统介绍1.1锅炉总体概况中电(普安)发电公司1#、2#锅炉为北京巴威公司生产的 B&WB-2146/26.15-M 型超临界参数、垂直炉膛、一次再热、平衡通风、固态排渣、单炉膛、W型火焰燃烧锅炉,并配置浓缩型HPAX-EX低NOx双调风旋流燃烧器及OFA喷口。锅炉

7、主要设计参数如表1所示。1.2脱硝系统概况锅炉脱硝系统采用选择性催化还原法(SCR)脱硝装置,反应剂为尿素水解制备的氨气。每台锅炉设置两台脱硝反应器,脱硝反应器布置在省煤器和空预器之间。脱硝尿素区至1#、2#锅炉均布置一路不锈钢氨气母管,氨气通过调节阀控制流量后进入氨空混合器,与热一次风混合输送至喷氨栅格,喷氨格栅喷嘴喷出的氨气与烟气表1锅炉主要设计参数项目最大连续蒸发量/(t/h)主蒸汽压力/MPa主蒸汽温度/冷/再热蒸汽压力/MPa冷/再热蒸汽温度/锅炉设计效率/%BMCR2 14626.155856.293/6.103370/58392.1注:BMCR表示锅炉最大连续蒸发量下的工况。作者

8、简介:潘承基(1981),男,本科,工程师,研究方向为燃煤机组锅炉设备技术管理与运行优化。收稿日期:2022-10-21引用本文:潘承基.锅炉脱硝稀释风源优化技术研究与应用 J.节能,2023,42(5):64-67.节能技术与应用65NO.05 2023节能 ENERGY CONSERVATION中的氮氧化物掺混,在催化剂的作用下进行反应。脱硝系统工作流程如图1所示。2原有脱硝稀释风系统存在问题自1#、2#机组脱硝装置投运以来,由于空预器热一次风携带飞灰量大,脱硝稀释风系统运行12个月后,飞灰与氨气的结晶物堵塞在喷氨支管手动调阀和喷氨格栅AIG喷嘴上,导致脱硝喷氨自动控制调节性变差、氨逃逸超

9、标;堵塞支管对应的烟气区域存在不喷氨现象,频繁造成脱硝出口NOx排放浓度超出火电厂大气污染物排放标准(GB 132232011)3排放限值。此外,机组50%以上负荷时段的脱硝稀释风机电机运行频率不低于45 Hz(电机功率75 kW)。由于稀释风机电机功率较大,电能损耗高。为了彻底解决稀释风系统积灰结晶堵塞和电能损耗高的问题,将脱硝稀释风由含尘量较大、压头较低的热一次风改为洁净、压头较高的冷一次风,采用气气换热器(GGH)将冷一次风加热至温度大于200,满足尿素水解产品对稀释风温度的要求。喷氨支管手动调阀堵塞情况如图2所示。3可行性改造方案及特点3.1气气换热器的布置(1)低温过热器上部布置方式

10、。采用低温过热器上部布置方式时,在锅炉低负荷运行时烟气不会充满尾部竖井后烟道,导致难以有足够的烟气与GGH管组换热,GGH出口风温不足;锅炉满负荷运行时GGH出口风温过高,可达650,须设置旁路调温冷风。如果GGH设置于此处,GGH管组及出口集箱至少需选用06Cr19Ni10不锈钢材料,造价高。(2)脱硝反应器出口烟道布置方式。脱硝正常投运时,反应器出口烟温约300380,烟气布满整个烟道,能够满足GGH温升需求。但脱硝出口至空预器入口烟道较短,难以布置足够面积的换热面,故此处不适宜布置GGH。(3)尾部后烟道下部布置方式。考虑锅炉低负荷运行时后烟道烟气流量小,烟气不会充满尾部竖井后烟道,烟气

11、与GGH管组换热能力不足,GGH出口风温达不到160,不满足尿素水解稀释风温要求。(4)尾部前烟道下部布置方式。锅炉的再热蒸汽温度利用烟气挡板调节,高负荷时,尾部前烟道过热器侧的烟气流量占比小;低负荷时则相反,尾部前烟道的烟气流量占比大,负荷变化对烟气量的绝对值影响较小。经热力预估,烟气量为17 000 m3/h时,在30%100%BMCR工况下,换热器的进出口烟温为318378,出口风温为227281,满足尿素水解稀释风温要求。因此,GGH安装在锅炉尾部前烟道下部时,可以将冷一次风加热至满足尿素水解稀释风温要求,将GGH安装在锅炉尾部前烟道下部最为合理、经济。锅炉改造热力计算参数如表2所示。

12、3.2优化改造方案3.2.1换热器管组布置换热器布置于锅炉尾部前烟道省煤器管排下方,烟道调节挡板上方。换热器和集箱布置如图3所示。图3换热器和集箱布置图2喷氨支管手动调阀堵塞情况表2锅炉改造热力计算参数项目稀释风量/(m3/h)入口稀释风温度/出口稀释风温度/烟气量/(kg/h)换热器入口烟温/换热器出口烟温/大气压力/kPa烟道宽度/m烟道深度/m换热器管组数平均烟气流速/(m/s)平均空气流速/(m/s)BMCR17 00020283824 000378377.29101.32531.8134.57514.49.330%BMCR17 00020227649 000318317.40101.

13、32531.8134.57513.28.7图1脱硝系统工作流程节能技术与应用66节能 ENERGY CONSERVATIONNO.05 2023该布置方式的优势是不改变烟气流向、减轻管屏的飞灰磨损,且烟气阻力增加不超过20 Pa。此外,换热器布置于前烟道,能够与锅炉负荷变化相适应。锅炉低负荷运行时,为了保证再热蒸汽温度,通常会开大前烟道挡板,关小后烟道挡板,此时前烟道的烟气量将大于后面烟道,烟气量变化相对较小,有利于保证换热器的换热性能。3.2.2换热器风箱布置换热器管组的管子穿出省煤器前墙护板后,与空气进、出口风箱相连,穿墙管处采取套管过渡焊接,进、出口风箱均直接生根焊接在灰斗护板的肋板上,

14、使其膨胀性能同烟道。沿炉宽布置的热风风管支撑在生根于灰斗护板的肋板上。3.2.3风道阻力计算和风量阻力平衡计算经计算及现场管道布置核实,冷风道DN800,热风道DN900,风量 15 215 m3/h,冷风温度 20,热风温度260,进行风道阻力计算。风量阻力平衡计算结果如表3所示。由表 3 可知,风量为 15 215 m3/h 时,风道阻力为650 Pa,锅炉在660 MW下一次风压为7.52 kPa,330 MW下一次风压为6.66 kPa,喷氨格栅设计压力为6.1 kPa,对应的压头余量分别为1.42 kPa、0.56 kPa。660 MW下压头余量足够,能够保证稀释风量约为22 000

15、 m3/h。330 MW下压头余量为0.56 kPa时,稀释风量约为14 000 m3/h,满足压头和风量要求。3.2.4氨空比计算根据各工况SCR运行数据,按照燃煤电厂烟气脱硝装置性能验收试验规范(DL/T 2602012)4计算机组在不同负荷下的喷氨量及氨空比,氨空比计算结果如表4所示。表3风量阻力平衡计算结果项目风量/(m3/h)工况风量/(m3/h)风道尺寸/(mmmm)风道截面积/m2风道全周长/m管径d/mm风速/(m/s)管长1/m/dl/d/mml/d+动压/PaH/Pa冷热风道合计阻力/Pa额定工况冷风道15 21516 3308000.5002.5108009.024150

16、0.0192.85弯头15个:0.315.0;三通2个:0.52.0。5.58.3533.987283.796650热风道15 21529 7059000.6402.83090012.971700.0161.12弯头10个:0.310.0;补偿器:0.23.0;三通1个:0.5。4.15.2270.215366.521660 MW工况冷风道22 48324 1308000.5032.51380013.3351500.0192.855.58.3574.213619.6831 420热风道22 48343 8959000.6402.83090019.167700.0161.124.15.22153

17、.318800.318330 MW工况冷风道14 11915 1538000.5032.5138008.3741500.0192.855.58.3529.267244.382560热风道14 11927 5669000.6402.83090012.037700.0161.124.15.2260.463315.618表4氨空比计算结果项目锅炉出口NOx浓度(A侧)/(mg/m3)锅炉出口NOx浓度(B侧)/(mg/m3)锅炉出口NOx浓度/(mg/m3)锅炉出口烟气量(A侧)/(m3/h)锅炉出口烟气量(B侧)/(m3/h)锅炉出口烟气量/(m3/h)氨逃逸浓度(A侧)/10-6氨逃逸浓度(B侧

18、)/10-6负荷/MW410635.20661.90648.55814 6971 004 2111 818 9080.7390.53350644.70700.47672.59831 177814 2391 645 4160.7390.80459652.00761.00706.50951 1111 051 9712 003 0820.7391.06329.86655.70726.30691.00810 730825 9881 636 7180.7390.39330677.66683.76680.71812 103821 7161 633 8190.7390.80596807.00862.0083

19、4.501 976 7271.2200.84节能技术与应用67NO.05 2023节能 ENERGY CONSERVATION由表4可知,各负荷下氨空比均在6%以下,改造后稀释风系统能够满足330 MW负荷下的脱硝要求。根据尿素统计数据,消耗1亿kWh电量,尿素用量约为140 t,折算596 MW下氨气耗量约为473 kg/h,330 MW下氨气耗量约为340 kg/h,氨气耗量统计值与标准理论计算接近,证明氨气耗量、氨空比计算结果可靠。4改造后机组运行情况1#锅炉于2020年7月完成优化改造,2#锅炉于2022年6月完成优化改造,优化改造达到预期效果。1#、2#锅炉运行后,为了验证改造计算的

20、准确性,收集各个负荷运行数据,利用改造计算方法模拟反算2#锅炉的满负荷运行情况。满负荷实际运行数据和模拟计算数据对比如表5所示。由表5可知,实际运行的换热器出口风温为312,模拟反算的换热器出口风温为 316,差值绝对值为4,相对误差为1%,表明改造计算结果准确,换热器结构及布置合理。5结语(1)稀释风系统改造后,彻底消除喷氨格栅堵塞现象,喷氨管路手动调节阀调节性能恢复良好,喷氨管路喷氨均匀性得到改善,由此导致的脱硝NOx排放浓度超标环保事件得以消除,总氨耗量下降。(2)稀释风系统改造后,气气换热器出口管道稀释风温远超过200 且不超过320,满足尿素水解产品对稀释风温度的要求。(3)本项目实

21、施后,机组全负荷时段可以停止稀释风机运行,按年运行6 500 h、电费0.3元/kWh计算,则年节约费用6 500750.32=29.25万元。参考文献1 张利,李友荣.换热器原理与计算 M.北京:中国电力出版社,2017.2 郝剑.锅炉脱硝稀释风系统的优化改造 J.发电设备,2014,28(2):149-150.3 GB 132232011,火电厂大气污染物排放标准 S.4 DL/T 2602012,燃煤电厂烟气脱硝装置性能验收试验规范 S.表5满负荷实际运行数据和模拟计算数据对比项目发电功率/MW稀释风量/(m3/h)入口稀释风温度/出口稀释风温度/煤耗量/(t/h)烟气量/(t/h)换热

22、器入口烟温/换热器出口烟温/大气压力/kPa烟道宽度/m烟道深度/m换热器管组数/个平均烟气流速/(m/s)平均空气流速/(m/s)实际运行数据66025 22625312301.64403101.32531.8134.5751计算模拟数据66022 00025316302.74566403401.74101.32531.8134.57513.17.5续表4氨空比计算结果项目氨逃逸浓度/(mg/m3)氨氮物质的量之比脱硝效率(A侧)/%脱硝效率(B侧)/%脱硝效率/%还原剂消耗量/(kg/h)稀释空气量(A侧)/(m3/h)稀释空气量(B侧)/(m3/h)总稀释空气量/(m3/h)氨空比/%改

23、造后稀释风量/(m3/h)改造后氨空比/%负荷/MW4100.481 50.807 980.0981.0880.5853526 372.77 305.813 678.53.3915 2153.073500.584 00.808 280.0981.0880.5853316 372.77 305.813 678.53.1815 2152.884590.682 70.797 677.0082.0079.5004176 372.77 305.813 678.54.0215 2153.63329.860.428 40.787 778.0079.2078.6003296 372.77 305.813 678.53.1712 0003.623300.584 00.810 882.0079.7080.8503336 372.77 305.813 678.53.2112 0003.665960.781 70.746 575.6073.2074.40045513 19313 062.026 2552.2815 2153.96注:“”表示数据无法获得;下表同。

展开阅读全文
相似文档                                   自信AI助手自信AI助手
猜你喜欢                                   自信AI导航自信AI导航
搜索标签

当前位置:首页 > 学术论文 > 毕业论文/毕业设计

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        获赠5币

©2010-2024 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:4008-655-100  投诉/维权电话:4009-655-100

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :gzh.png    weibo.png    LOFTER.png 

客服