1、沛县红日光伏发电项目2018年一季度生产情况汇报主要内容:主要内容:I、2018年年13月份与月份与2017年同期年同期发电对比:比:II、截止到、截止到2018年年3月底消缺工作回月底消缺工作回顾:III、近期正在、近期正在进行工作及二季度运行工作及二季度运维工作重点:工作重点:一、一、2018年年1月份与月份与2017年同期年同期 发电情况情况汇总:I、2018年年13月份与月份与2017年同期年同期发电对比:比:1、2017年年1月份月份发电情况情况统计:2、2018年年1月份月份发电情况情况统计:3、20172018 1月峰值发电量对比:统计指标名称单位2017年01月20日 生产运行
2、统计指标2017年01月30日 生产运行统计指标2018年01月9日 生产运行统计指标2018年01月11日 生产运行统计指标对比指标名称总辐照量kWh/3.5403.6835.0194.861峰值日照小时数h3.543.685.024.86理论发电量kWh126634.24126924.08122142.49122426.63上网电量kWh112704.47112962.43109928.24110183.97发电效率%89.00%89.00%90.00%90.00%系统效率%145.25%140.04%99.90%103.43%可利用小时数h5.14 5.15 5.02 5.03 4、20
3、18年年1月份、月份、2017年与前一年同期完成情况年与前一年同期完成情况对比:比:2017年1月实际完成情况2018年1月实际完成情况上网结算电量等效利用小时数 85 77公司计划电量与前一年完成偏差+98046-172420 完成率105.54%90.70%5、2018年天气情况与年天气情况与2017年年对比:比:2017年1月2018年1月雨天(含雨、雾、雪天)44阴天514多云77晴1566、内、内场设备日均日均损耗率、外耗率、外线协议损耗率以及系耗率以及系统效率效率三个方面来三个方面来进行分析:行分析:2017年1月2018年1月内场设备损耗率1.09%2.61%外线协议损耗率0.6
4、76%0.676%总损耗率1.76%3.24%系统效率118.82%86.98%系系统效率效率2018年年为86.98%,数值和设计效率85%接近,属于正常值,而2017年是118.82%,超过100%,数据采集误差太大,导致计算出来的系统效率值偏离正常值,不具备参考价值;7、内、内场设备损耗率异常偏高以及扣除异常后正常耗率异常偏高以及扣除异常后正常损耗率耗率对比:比:2017年1月2018年1月偏高内场设备损耗率3.325.39%3.2941.34%扣除偏高后均值0.596%1.06%外线协议损耗率0.676%0.676%总损耗率1.272%1.736%8、本月上网、本月上网电量与逆量与逆变
5、器器发电量量统计以及以及验证总发电损耗是否正常:耗是否正常:2017年1月2018年1月逆变器总发电量上网总电量总损耗3932729660总损耗率2.06%1.73%为验证总损耗是否正常,本月特耗是否正常,本月特对逆逆变器器统计发电量与量与上网上网电量量进行行计算,得出的算,得出的总损耗率与日耗率与日统计的均的均值进行比行比较:2017年年1月月 计算出算出总损耗耗2.06%1.27%数据采集有数据采集有问题 2018年年1月月 计算出算出总损耗耗1.73%1.74%线损正常正常 在日分析表中,2017年损耗率为1.76%,2018年为3.24%,超过2017年同期1.48%,通过对2018极
6、限数据统计,发现超常数据产生在:1月4日大雪,损耗率为41.34%,1月7日小雪,损耗率为3.94%,1月16日小雨天,损耗率为6.43%,为维持设备正常运行,损耗超过了正常值(0.5%1.5%),同时在2018年因阴天比2017年高出9天,阴雨天发电量下降,损耗比率加大,也是导致2018年1月损耗率偏高的原因之一;9、系统效率及日均总损耗偏差原因分析:本月发电量比2017年同期少发17万,除了正常的线损及设备损耗外,可利用小时数减少是重要原因,2018年阴天比2017年多9天,晴天少9天,雨雪天、多云天数量相当,等效利用小时数差8小时,8*21919=17.53万 17万17.53万,减少量
7、小于等效利用小时数发电量,说明系统工作正常。另外从2018年1月极限发电量同期对比,2017-1-30发电112100,2018-1-11发电109500,对比系统衰减率为112100-109500=2600 2600/112100=0.02319,衰减率在2.3%左右,超过设计衰减0.7%的3倍,需要在后续统计分析中注意。10、发电量减少产生原因分析:二、二、2018年年2月份与月份与2017年同期年同期 发电情况情况汇总:1、2017年年2月份月份发电情况:情况:2、2018年年2月份月份发电情况情况统计:3、20172018 2月峰值发电量对比:统计指标名称单位2017年02月9日 生产
8、运行统计指标2017年02月11日 生产运行统计指标2018年02月3日 生产运行统计指标2018年02月23日 生产运行统计指标对比指标名称总辐照量kWh/4.1734.0975.4765.763峰值日照小时数h4.174.105.485.76理论发电量kWh141386.57130999.97126494.01131624.32上网电量kWh125834.05116589.97113844.61118461.89发电效率%89.00%89.00%90.00%90.00%系统效率%137.67%129.73%94.78%93.83%可利用小时数h5.74 5.32 5.19 5.40 4、2
9、018年年2月份与月份与2017年与前一年同期完成情况年与前一年同期完成情况对比:比:2017年2月实际完成情况2018年2月实际完成情况上网结算电量等效利用小时数98 95公司计划电量 月前一年完成偏差+742828-64190 完成率152.68%97.00%5、2018年天气情况与年天气情况与2017年年对比:比:2017年2月2018年2月雨天(含雨、雾、雪天)32阴天58多云45晴16136、内、内场设备日均日均损耗率、外耗率、外线协议损耗率以及系耗率以及系统效率效率三个方面来三个方面来进行分析:行分析:2017年2月2018年2月内场设备损耗率0.90%1.03%外线协议损耗率0.
10、676%0.676%总损耗率1.57%1.7%系统效率112.46%89.47%系系统效率效率2018年年为89.47%,数值和设计效率85%接近,属于正常值,而2017年是112.46%,超过100%,数据采集误差太大,导致计算出来的系统效率值偏离正常值,不具备参考价值;7、内、内场设备损耗率异常偏高以及扣除异常后正常耗率异常偏高以及扣除异常后正常损耗率耗率对比:比:2017年2月2018年2月偏高内场设备损耗率2.264.34%4.294.67%扣除偏高后均值1.32%1.48%外线协议损耗率0.676%0.676%总损耗率1.99%2.16%8、本月上网、本月上网电量与逆量与逆变器器发电
11、量量统计以及以及验证总发电损耗是否正常:耗是否正常:2017年2月2018年2月逆变器总发电量上网总电量总损耗3886032360总损耗率1.77%1.54%为再次再次验证总损耗是否正常,本月特耗是否正常,本月特对逆逆变器器统计发电量与上网量与上网电量量进行行计算,得出的算,得出的总损耗率与日耗率与日统计的均的均值进行比行比较:2017年年2月月 计算出算出总损耗耗1.77%1.99%线损正常正常 2018年年2月月 计算出算出总损耗耗1.54%2.16%线损正常正常 在日分析表中,2017年损耗率为1.57%,2018年为1.7%,超过2017年同期0.13%,通过对2018极限数据统计,发
12、现超常数据产生在:2月18日阴转多云,损耗率为4.67%,2月21日小雪转阴,损耗率为4.29%,为维持设备正常运行,损耗超过了正常值(0.5%1.5%),同时在2018年因阴天比2017年多出3天,阴雨天发电量下降,损耗比率加大,是导致2018年2月损耗率偏高的原因之一;本月发电量比2017年同期少发6.4万,除了正常的线损及设备损耗外,可利用小时数减少是重要原因,2018年阴天比2017年多3天,晴天少3天,多云天和雨雪天发电量相当,等效利用小时数差3小时:3*21919=6.58万。9、系统效率及日均总损耗偏差原因分析:三、三、2018年年3月份与月份与2017年同期年同期 发电情况情况
13、汇总:1、2017年年3月份月份发电情况:情况:2、2018年年3月份月份发电情况:情况:3、20172018 3月峰值发电量对比:统计指标名称统计指标名称单位单位20172017年年0303月月2 2日日 生产运行生产运行统计指标统计指标20172017年年0303月月8 8日日 生产运行生产运行统计指标统计指标20172017年年0303月月1616日日 生产运生产运行统计指标行统计指标20182018年年0303月月9 9日日 生产运行生产运行统计指标统计指标20182018年年0303月月1212日日 生产运生产运行统计指标行统计指标20182018年年0303月月1616日日 生产运
14、生产运行统计指标行统计指标对比对比指标指标名称名称总辐照量总辐照量kWh/5.0885.1614.9546.2915.9806.498峰值日照小时数峰值日照小时数h5.095.164.956.295.986.50理论发电量理论发电量kWh148713.70 146310.67 130136.90 141248.08 130853.86 146140.43上网电量上网电量kWh132355.19 130216.50 115821.84 127123.27 117768.47 131526.39发电效率发电效率%89.00%89.00%89.00%89.00%89.00%89.00%90.00%9
15、0.00%90.00%90.00%90.00%90.00%系统效率系统效率%118.63%118.63%115.13%115.13%106.75%106.75%92.20%92.20%89.85%89.85%92.32%92.32%可利用小时数可利用小时数h6.04 6.04 5.94 5.94 5.28 5.28 5.80 5.80 5.37 5.37 6.00 6.00 4、2018年年3月份与月份与2017年同期与前一年同期完成年同期与前一年同期完成情况情况对比:比:2017年3月实际完成情况2018年3月实际完成情况上网结算电量等效利用小时数128 121公司计划电量与前一年完成偏差+
16、1058158-130568 完成率161.06%95.3%5、2018年天气情况与年天气情况与2017年年对比:比:2017年3月2018年3月雨天(含雨、雾、雪天)14阴天65多云54晴19186、内、内场设备日均日均损耗率、外耗率、外线协议损耗率以及系耗率以及系统效率效率三个方面来三个方面来进行分析:行分析:2017年3月2018年3月内场设备损耗率0.76%1.23%外线协议损耗率0.676%0.676%总损耗率1.43%1.89%系统效率103.36%91.16%系系统效率效率2018年年为91.16%,数值和设计效率85%接近,属于正常值,而2017年是103.36%,超过100%
17、,数据采集误差太大,导致计算出来的系统效率值偏离正常值,不具备参考价值;本月针对系统效率偏高的问题,要求厂家上门服务两次,优化和完善了华为站控和生产后台,使后台采集的数据更加的准确,后期可参考性更强。7、内、内场设备损耗率异常偏高以及扣除异常后正常耗率异常偏高以及扣除异常后正常损耗率耗率对比:比:2017年3月2018年3月偏高内场设备损耗率0.491.41%0.302.54%均值1.32%1.23%外线协议损耗率0.676%0.676%总损耗率1.43%1.89%8、本月上网、本月上网电量与逆量与逆变器器发电量量统计以及以及验证总发电损耗是否正常:耗是否正常:2017年3月2018年3月逆变
18、器总发电量上网总电量总损耗4664140562总损耗率1.63%1.51%为再次再次验证总损耗是否正常,本月特耗是否正常,本月特对逆逆变器器统计发电量与上网量与上网电量量进行行计算,得出的算,得出的总损耗率与日耗率与日统计的均的均值进行比行比较:2017年年3月月 计算出算出总损耗耗1.63%1.43%数据采集有数据采集有问题 2018年年3月月 计算出算出总损耗耗1.51%1.89%线损正常正常 9、产生偏差原因分析:在日分析表中,2017年损耗率为1.43%,2018年为1.89%,超过2017年同期0.45%,通过对2018极限数据统计,发现超常数据产生在:3月3日小雨转阴,损耗率为2.
19、86%,3月4日中雨,损耗率为10.2%,3月19日小雨转阴,损耗率为3.2%,为维持设备正常运行,损耗超过了正常值(0.5%1.5%),同时在2018年因雨天比2017年多出3天,阴雨天发电量下降,损耗比率加大,是导致2018年3月损耗率偏高的原因之一;本月发电量比2017年同期少发13万,除了正常的线损及设备损耗外,可利用小时数减少是重要原因,2018年雨天比2017年多3天,晴天少3天,多云天和雨雪天发电量相当,等效利用小时数差7小时:7*21919=15.34万。II、2018年年3月份消缺工作回月份消缺工作回顾:沛沛县项目消缺工作在目消缺工作在2017年年12月月20日和日和总包包方
20、葛方葛总、郑总现场确确认后共后共计36项,涉及到,涉及到设备运行运行、道路及光伏区排洪排道路及光伏区排洪排涝、土建施工土建施工、网网络通通讯、安全防安全防护等五大等五大类36项,截止到,截止到4月月4日日止,除了消防止,除了消防验收因故没有完成外,其他收因故没有完成外,其他35项工作都已按我工作都已按我们的要求施工完成,等待公司的要求施工完成,等待公司安安排排验收收。电缆沟渗水处理光伏区挖管涵解决光伏区两个死渠积水及部分区域大面积积水问题光伏区挖管涵箱变内外壁除锈箱变爬梯增加扶手箱变爬梯防腐处理箱变爬梯到路边铺上石子道路整修主路分界线围堰加高30CM主排水沟加深加宽桩头除锈防腐处理电控楼门板更换III、近期正在、近期正在进行工作行工作,二季度运二季度运维工作重点,工作重点,以及需要解决的以及需要解决的问题:1、组件清洗工作:2、光功率预测系统投运:4月3日早上,接徐州供电公司程永通知:装机容量在10兆瓦及以上的全额上网的光伏电站,4月4日起开始核查调试各站光功率预测系统的可用性,省公司将在4月底开展光功率预测上班和考核,以后将会根据光功率预测曲线会考核或限电。3、除草打药准备工作:现有设备改进咨询除草药剂施药方案确认4、围网修补及部分围网桩基水土流失,桩基倾斜比较厉害:围网桩基倾斜立杆生锈,固定支架脱落较多:围网立杆生锈严重螺栓脱落,压片脱落:围网固定螺栓脱落