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加氢裂化装置高压进料泵机械密封泄漏故障分析及系统改造.pdf

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1、第 52 卷第 10 期 辽 宁 化 工 Vol.52,No.10 2023 年 10 月 Liaoning Chemical Industry October,2023 收稿日期收稿日期:2023-02-12 作者简介作者简介:于洋洋(1986-),男,工程师,辽宁省盘锦市人,2010 年毕业于东北石油大学过程装备与控制工程专业,白俄罗斯戈梅利国立技术大学 机械工程学院在读硕士,从事设备管理工作。通信作者通信作者:.(1963),女,教授,白俄罗斯戈梅利市人,白俄罗斯戈梅利国立技术大学石油天然气开发和液压气动自动化研究室主任。加氢裂化装置高压进料泵 机械密封泄漏故障分析及系统改造 于洋洋1,

2、阿拉涅夫佐洛娃.2,格里戈里彼得里辛.2(1.浙江石油化工有限公司,浙江 舟山 316200;2.戈梅利国立技术大学,白俄罗斯 戈梅利 220050)摘 要:浙江石油化工有限公司 350 万 t/a 柴油加氢裂化装置自开工以来,其加氢进料泵多次发生机械密封失效事故。对该高压进料泵机械密封泄漏故障原因进行分析,机械密封拆解中发现多次泄漏均发生在大气侧,大气侧密封摩擦副及波纹管结焦严重,机械密封内部热量不能有效带出。分析原因,主要为机械密封设计不合理,结构形式不利于隔离液有效的将摩擦副处热量带走,同时进入大气侧机封的空气中的氧与泄漏介质接触发生氧化造成结焦,加剧了机械密封的失效速率,并且机械密封的

3、冲洗系统管路布置中存在 90承插焊弯头,间接增加了冲洗介质在管路中的流通阻力,降低了冲洗介质在机封中的冷却效果。针对机封失效原因的分析,对机封结构进行了改造,解决了该机封使用寿命短的问题。关 键 词:机械密封;泄露;加氢进料泵;加氢裂化 中图分类号:TQ052 文献标识码:A 文章编号:1004-0935(2023)10-1487-04 浙江石油化工有限公司 4 000万t/a炼化一体化项目二期两套 350 万 t/a 柴油加氢裂化装置,由中国石化洛阳工程有限公司设计。该装置采用 UOP 公司提供的固定床两段式全循环柴油加氢裂化技术。装置以直馏柴油、催化柴油、浆态床渣油裂化柴油和石脑油为原料,

4、主要生产重石脑油,副产轻石脑油。装置由反应部分(含两段反应部分、循环氢脱硫、循环氢压缩机)、新氢压缩机部分、分馏部分、轻烃回收部分、产品精制部分组成。进料泵作为加氢装置核心设备,为装置反应部分提供高压原料,一般选用高压、多级 BB5 型机泵,机封主要采用双端面机械密封结构形式,机封冲洗方案多为 PLAN53+21 或 PALN53+32 等。1 机封失效情况描述及拆解检验 1.1 机封失效情况描述 该装置二段加氢进料泵共有 2 台(1 开 1 备),其作用是将分馏塔底物料按照一定比例返回进入二段进料泵,进一步进行裂化反应,从而达到更好的转化率。该泵设计运行工况如表 1 所示:表 1 二段加氢进

5、料泵运行工况表 序号 名称 设计值 1 入口/出口压力/MPa 0.511/14.102 2 密封腔压力/MPa 0.511 3 轴转速/(rmin-1)4150 4 运行温度/204 5 运行介质 柴油 6 密度 0.688 该泵自 2021 年装置投入生产运行后,多次发生机封失效问题,机封失效现象均为现场外漏,外漏介质为机封冲洗介质,泄漏速率由最初的(1020)滴/分钟在一周内逐渐加快至(5070)滴/分钟左右并基本稳定,机封使用寿命均未达到设计寿命,机封失效运行时间情况如表 2 所示:表 2 机封失效运行时间情况表 序号 机封位置 泄漏位置 运行时间/h 1 驱动端 大气侧 2 880

6、2 驱动端 大气侧 2 792 3 驱动端 大气侧 2 280 4 非驱动端 大气侧 6 888 5 非驱动端 大气侧 7 560 从表 2 可以看出,6 次机封失效故障中,前 31488 辽 宁 化 工 2023 年 10 月 次的机封使用时间明显低于后 3 次,主要是因为在前期机封失效问题分析中,考虑到原机封冷却介质为白油,在高温下易发生结焦现象,所以将原机封冷却介质由白油更改为导热油,虽然机封使用寿命得到了明显提升,但仍大大低于机封设计寿命,未从根本上解决机封失效问题。1.2 机械密封拆检情况描述 从机械密封使用时间情况表中可以看出,机械密封每次失效,都是大气侧发生泄漏,对机械密封进行拆

7、检发现,大气侧波纹管、补偿环附近存在大量积碳颗粒物,介质侧波纹管、补偿环处几乎未发现积碳结焦情况,两侧对比明显。大气侧补偿环环面有清晰的磨损痕迹和划痕,疑似结焦积碳所致。机封大气侧波纹管、补偿环等部位拆检情况如图 1及图 2 所示:图 1 机封拆解-大气侧波纹管状态情况 图 2 机封拆解-大气侧补偿环状态情况 2 机封失效原因分析 2.1 机封结焦积碳 由械密封摩拆卸情况可以看出,械密封摩大气侧波纹管、补偿环等部位存在大量结焦积碳情况,补偿环有明显的磨损划痕现象。大气侧械密封摩泄漏失效直接原因为机封结焦积碳导致波纹管不能自由进行轴向拉伸、压缩,从而失去弹性,这种情况下,波纹管就不能随着介质压力

8、的变化而提供相应的轴向力,丧失了补偿作用,使端面液膜压减小,造成液膜反压系数和端面比压下降,从而导致机械密封失效,结焦物质导致摩擦副磨损并产生更多热量,加大械密封摩冲洗系统冷却介质冷却难度,加速械密封摩泄漏恶化速率。2.2 密封冲洗系统冷却效果差 双端面机械密封隔离液的循环主要依据泵送环及附属系统虹吸效应,而虹吸效应又受到隔离液换热前后的温度差影响。目前双端面机械密封的泵送环多采用“直槽”形式,受到机械密封自身结构空间的影响,泵送环的泵送效应尚无定论,这就体现了在局部受限的情况下,附属系统的虹吸效应尤为重要。双端面机械密封附属系统虹吸效应与系统的布置存在着直接关系,如系统高度不足、受空间限制造

9、成管路布置出现的“锐角转弯”,很容易造成系统“排气难”的问题,导致虹吸效应差,密封使用寿命短。通过分析,造成排气不充分的原因之一为隔离液管路设计不当而容易形成气阻,影响虹吸效用,隔离液循环不畅。分析判断为管路中的 90承插焊弯头,增加了冲洗介质的流通阻力,双端面机械密封隔离液系统存在气体集聚产生的气阻问题,影响隔离液在系统中的循环效果,加剧恶化隔离液冷却的效果,这也为波纹管等部位结焦创造了条件。3 机封系统改造 3.1 机封结构改造 通过机械密封泄漏部位及拆检情况分析,原机封结构中,两端机械密封摩擦副距离较近,易造成机械密封内部热量积聚;同时摩擦副与冷却介质接触面积较少,不利于摩擦副热量散失;

10、改机械密封结构中,大气侧机械密封中氧的存在与初始泄漏的冷却介质接触,造成冷却介质氧化从而加速大气侧机械密封摩擦副附近积碳、结焦显现的发展。根据原机封结构特点,将机封做一下改造:1)将原“背靠背”式机械密封结构更改为“串第 52 卷第 10 期 于洋洋,等:加氢裂化装置高压进料泵机械密封泄漏故障分析及系统改造 1489 联式”结构,加大两段机械密封摩擦副距离,避免两端摩擦副过近造成热量严重积聚现象。2)加大机械密封摩擦副与冷却介质接触面积,有利于械密封摩热量被冷却介质带走,使摩擦副表面温度控制在合理区间,避免摩擦副附近超温产生冷却介质积碳、结焦现象。增设 PLAN62 方案,在改造的械密封摩中预

11、留氮气吹扫口,使大气侧机封外侧处于氮气环境中,避免空气中氧气与泄漏冷却介质接触,从而延缓械密封摩摩擦副附近的积碳、结焦发展趋势。3.2 冲洗系统管路改造 由双端面机械密封冷却液的循环原理可知,其冷却液的循环主要依靠波纹管转动产生的虹吸效应,而管路的流通阻力对冷却液的流动情况影响较为明显,原械密封摩冷系统管路中存在两处 90承插焊弯头,分别在进入机封前管路和排出机封后的管路上,90承插焊弯头的存在,增加了械密封摩冷却介质的流通阻力,对机封冷却效果产生阻碍作用。加大了冷却液循环难度。原械密封摩冲洗系统部分管路示意图如图 3 所示:图 3 原机封冲洗系统管路部分示意图 为降低机封冲洗系统内介质的流通

12、阻力,此次冲洗系统管路改造将原 90承插焊弯头更改为平滑过渡管线连接,取消原 90承插焊弯头,同时对管路改造焊接工艺及管路清理做了严格要求。改造后的冲洗系统管路如图 4 所示:图 4 改造后机封冲洗系统管路部分示意图 4 结束语 通过对二段加氢进料泵机封泄漏失效问题的原因分析,从机封的结构形式着手,从根本上改善了机封的运行寿命,同时,PLAN62 方案的增加以及机封冷却系统管路的改造,隔绝了大气中的氧气对机封积碳、结焦现象的加剧效应,减少了冲洗介质在管路中的流通阻力,保证了机封热量的有效带出,从而也起到了延缓机封的积碳速率,进一步保证了机封的平稳运行。参考文献:1郭明明,杨勇,张聪俐,等.热油

13、泵机械密封失效分析及结构改造J.液压气动与密封,2020(10):90-92.2时丕斌.加氢反应进料泵机械密封泄漏分析及处理J.设备管理与维修,2016(8):104-105.3 王 超.高 温 油 泵 机 械 密 封 失 效 分 析 及 改 进 J.石 油 化 工 设备,2019(6):62-67.4王连军.高温油浆泵机械密封系统改造J.石油化工设备,2016(6):87-90.5李亮,孙新东.高温热油泵双端面机械密封泄漏故障原因分析J.设备管理与维修,2020(11):163-164.6古丽,熊明,邓勇,等.成品油管道输油泵机械密封失效分析及改进措施J.润滑与密封,2018,43(8):1

14、53-156.7倪元凯,柴保群,吴文杰,等.蜡油加氢进料泵机械密封失效的原因及改进措施J.山东化工,2017,46(17):106-108.8缪建军.PTA 氧化反应器搅拌器机械密封失效分析J.机械,2016,43(S1):112-116.9陈健.渣油加氢高压进料泵机械密封失效分析及处理J.石油和化工设备,2015,18(9):85-88.10闫玉麟,时中强,曹海阳.ATP 装置烃蒸气洗涤塔高温油泵机械密封泄漏分析及技术改造J.辽宁化工,2019(03):221-223.11陈敏男.高危介质双密封机泵的应用及其常见冲洗方案的使用注意事项J.当代化工,2017(11):2366-2368.(下转

15、第 1513 页)第52第10期 孙小雯,等:染料废水处理技术的现状和分析 1513 2021,50(24):257-259.14鞠雪敏,罗莉涛,张鸿涛,等.染料行业废水无害化处理技术现状及发展趋势J.科技导报,2021,39(17):45-54.15桂澄,贾凡,王赏等.萃取法处理模拟活性染料废水J.印染,2018,44(18):40-44.16毛杰,李子荣,刘川,等.络合萃取法处理酸性红-18 染料母液废水J.山东化工,2019,48(5):215-217.17竺柏康,王北福.处理油库污水的改性 PVDF 超滤膜结构与性能J.化工学报,2013,64(10):3658-3664.18张裕媛,

16、张裕卿.用于含油废水处理的复合膜研制J.中国给水排水,2001,16(4):58-60.19刘宇,赵炳彦,曹海燕,等.膜分离技术在含油工业废水处理过程中的应用J.山东化工,2019,48(18):246-247.20 苏博.偶氮染料废水处理技术的现状及其发展方向.中阿科技论坛(中阿英文),2020(1):104-107.21白晓龙,冯启言,乔启成,等.酸性染料废水处理技术研究现状J.印染助剂,2020,37(3):16-19.22程沧沧,胡德文,周菊香.微电解-光催化氧化法处理印染废水J.水处理技术,2005(7):46-47.23李金林.光催化氧化法处理染料废水研究J.资源节约与环保,201

17、4(4):132.24李华.光催化技术在印染废水处理中的应用研究进展J.中国资源综合利用,2020,38(7):116-118.25何晨曦,房浩亮.印染废水处理研究进展J.轻纺工业与技术,2021,50(8):130-131.26王萍.印染废水处理方法的研究进展J.化工环保,1997(5):273-277.27杨旭日.印染废水处理工艺J.现代工业经济和信息化,2020,10(12):70-71.28李刚强.厌氧氨氧化影响因素及一体化研究D.新乡:河南师范大学,2013.29 张 宁.气 浮 选 器 升 级 改 造 研 究 与 应 用 J.辽 宁 化 工,2022,51(3):364-366.3

18、0卑蕾蕾,陶红,张章堂.利用电凝聚-气浮法研究印染废水的脱色性能J.水资源与水工程学报,2013(3):89-92.Status and Analysis of Dyeing Wastewater Treatment Technology SUN Xiao-wen1,GAO Xin1,ZHANG Wei1,2*(1.University of Science and Technology Liaoning,Anshan Liaoning 114051,China;2.Liaoning Fine Separation Engineering Technology Center,Liaoning

19、Anshan 114051,China)Abstract:Dyeing wastewater has become one of the most difficult treatment industrial wastewater in China because of its toxicity and difficult degradation.With the increasing discharge of dye wastewater,it has become a threat to human beings and the surrounding environment.Theref

20、ore,it is of certain social value and scientific significance to strengthen the research on treatment methods of dyeing wastewater.In this paper,the peculiarities and quintessence of dyeing wastewater treatment technology were recommended,and the disadvantages of current processing technology was pr

21、oposed as well as the future development trend.Key words:Wastewater;Processing technology;Security and environmental protection (上接第 1489 页)Failure Analysis of Mechanical Seal Leakage of High-pressure Feed Pump in Hydrocracking Unit and System Transformation YU Yang-yang1,ALLA Neuzorava2,GRIGORY Pet

22、rishin2(1.Zhejiang Petrochemical Co.,Ltd.,Zhoushan Zhejing 316200,China;2.Sukhoi State Technical University of Gomel,Gomel 220050,Belarus)Abstract:Since the 3.50 Mta-1 diesel hydrocracking unit of Zhejiang Petrochemical Co.,Ltd.was started in 2021,the mechanical seal failure of its hydrogenation fee

23、d pump occurred many times.The reasons for the leakage of the double end mechanical seal of the high-pressure feed pump of the diesel hydrocracking unit were analyzed.During the disassembly of the mechanical seal,it was found that many times of leakage occurred at the atmospheric side.The friction p

24、air and bellows of the seal at the atmospheric side were seriously coking,and the heat inside the mechanical seal could not be effectively carried out.The main reason was that the mechanical seal design was unreasonable,and the mechanical seal structure was not conducive to the effective removal of

25、heat from the friction joint by the isolation fluid.At the same time,the structure of the atmospheric side of the mechanical seal caused the contact oxidation and coking of the air and the leaking medium,which increased the failure rate of the mechanical seal,and there was a 90 socket weld elbow in

26、the layout of the isolation fluid pipeline,which indirectly increased the flow resistance of the isolation fluid in the pipeline,and reduced the cooling rate of the isolation fluid in the mechanical seal.According to the analysis of the failure reason of the mechanical seal,the mechanical seal structure was modified to solve the problem of short service life of this series of mechanical seals.Key words:Hydrocracking;Hydrogenation feed pump;Mechanical seal;Leakage

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