1、废水处理工艺探讨(氯碱和两醇混合) 作者:安全管理网 起源:安全管理网 点击数: 32 更新日期:05月06日 一引言针对氯碱厂含盐废水和两醇(正丁醇、辛醇)含氨氮废水特点,采取了预处理水解酸化好氧法工艺步骤,废水经处理后,可去除17.2%钙(以CaCOsub3/sub计);COD从生化进水1005.9mg/L(平均值),下降至出水77.6mg/L(平均值),平均去除率为92.3%; NHsub3/sub-N从生化进水48.4mg/L(平均值),下降至出水6.6mg/L(平均值),平均去除率为86.4%,出水指标达成GB8978-1996一级排放标准。含盐污水 氨氮 水解酸化 好氧,齐鲁石化企
2、业乙烯72万t/a改扩建工程已开启,基于可连续发展考虑,国家环境保护局为此次改造设定了乙烯污水场回用800msup3/sup/h污水指标。乙烯污水回用存在关键问题是氯碱污水中C1sup/sup和Casup2+/sup浓度比较高,属于难以回用污水。其次,来自第二化肥厂两醇(正丁醇、辛醇)Tsub3/sub线污水氨氮浓度较高,约为250mg/L左右,也属于难回用污水。假如全部污水不加以区分混在一起处理,不仅难以实现回用,而且经济上也不合理。所以必需进行污水分流,将轻易处理回用和难以回用污水分开处理,利用供排水厂现有、系列处理,低含盐污水,出水达成国家一级排放标准后再进行深度处理回用;利用系列处理含
3、盐氯碱工业污水及两醇含氨氮污水,出水达成国家一级排放标准后排放。二存在问题和改造后要求为单独处理氯碱厂含盐污水,1992年乙烯污水处理场增建了污水处理系列。系列由预处理、生物处理和后处理3部分组成。其工艺步骤见图1。 图1 改造前系列处理工艺步骤图因为存在以下问题:进水水质、进水量、pH波动很大,对活性污泥造成很大冲击,使系列出水效果较差。系列进水水温4045,污泥活性受到影响,装置无法达成最大处理能力。pH值偏高和Casup2+/sup浓度高,使预处理系统结垢严重;生化出水CODsubcr/sub也不能达成国家二级排放标准(150mg/L)。系列于1993年由单独处理氯碱污水改为处理混合污水
4、。乙烯72万t/a改造以后,氯碱污水水量增加,而且要求出水CODsubcr/sub100mg/L,仅依靠其现有处理步骤处理氯碱污水,使出水达标有相当难度。本研究在充足利用系列现有设施基础上,对系列处理步骤进行了改造,选择了预处理水解酸化好氧法对氯碱和Tsub3/sub线两醇混合废水进行处理,很好地处理了混合废水中钙度高、盐度高、温度高、COD波动范围大,和含有难降解有机氯化物等技术难题。三废水水质混合废水水质见表1。表1 废水水质及水量废水pHCOD/mgL-1碱度/ mgL-1P(Ca2+) mgL-1P(CI2-) mgL-1NH3-N/ mgL-1BOD5/CODP(有机氯化物)/ mg
5、L-1水温/水量/ m3h-1混合废水*7.41 7002 3001289.17425.87414.785.70.573045500*氯碱和T3线(两醇)混合废水由表1可见,混合废水中存在Casup2+/sup、CIsup/sup和有机氯化物废水生物处理组成威胁。ECH废水中含有高浓度Casup2+/sup,VCM废水中碱度很高,关键是COsup2/supsub3/sub碱度,可中和ECH污水中部分钙。水温45,较高对生物处理不利;CaCIsub2/sub含量为1.5%。12sup2#/sup线污水水质很好,可作为混合废水稀释水,向混合废水中加入300msup3/sup/h稀释水,可使水温降为
6、39,CaCIsub2/sub含量降为1.1%。四工艺步骤混合废水处理工艺步骤见图2。图2混合废水处理工艺步骤注:1. 反应池;2. 沉淀池;3.匀质池;4.预氧化池;5.酸化池;6.纯氧曝气池;7.二沉池;8.生物接触氧化池;9.三沉池;10.污泥浓缩池;11.焚烧塔。利用氯碱废水水质特点,废水在进入生物处理系统之前,无需将废水pH值调至中性,利用废水充足混合,污水中碱度和Casup2+/sup反应,生成CaCOsub3/sub沉淀,为了加紧沉淀去除更多悬浮物,向混合污水中加入絮凝剂;反应后混合液进入沉淀池去除CaCOsub3/sub沉淀和部分悬浮物,可去除17.2%钙。上清液进入匀质池;在
7、此引入12sup#/sup线污水进行pH值、温度和水质调整;调整水质后污水进入预氧化池,污水中高浓度COD被部分氧化、对微生物有抑制作用有机物被部分还原,平抑了COD波峰对后续生物处理影响;预氧化后污水进入酸化池,利用酸化菌作用,继续将污水中大分子和微生物降解物质转化,提升污水可生化性;以后污水进入纯氧曝气池和生物接触氧化池,生物接触氧化池采取悬浮填料,深入降解有机污染物和氨氮,出水达标排放。五试验结果1、适盐菌驯化文件报道,当含盐量10 000mg/L时生物处理效率显著下降,关键是因为微生物对水环境渗透适应能力下降所致。所以,在一定含盐量范围内,微生物驯化至关关键,是生物处理成功前提。接种菌
8、源采取乙烯污水处理厂回流污泥,菌种驯化采取逐步动态驯化方法,使微生物含有良好耐盐和有机物降解性能。酸化池、氧曝池和生物接触氧化池污泥同时进行驯化,天天小水量进入,逐步增加进水水力负荷至正常情况。2、工艺条件装置正常运行后控制工艺条件以下,关键构筑物见表2。构筑物材料规格(LBH)/mm停留时间/h预反应池碳钢板1500110012001/6 来自: 安全管理网(.com) 具体出处:tyle=TEXT-ALIGN: center align=center匀质池不锈钢65050050012.4预氧化池不锈钢4404404206.2水解酸化池不锈钢41041011006.2氧曝池不锈钢250430
9、55049.6二沉池不锈钢500H=7003.4接触氧化不锈钢53050045010.4三沉池不锈钢500H=7003.4表2 关键构筑物废水处理量800msup3/sup/h(包含300msup3/sup/h12sup#/sup线稀释水)进水水温 3940进水pH值 6.06.5水解酸化池DO0.5mg/L进水COD 1 011.8mg/L氧曝池、生物接触氧化池DO3mg/L进水BOD 661.1mg/L 营养物BODsub5/sub:N:P约为100:5:13、处理效果废水处理效果见表3。由表3能够看出,氯碱废水和Tsub3/sub线废水经处理后,废水COD平均下降至77.6mg/L,去除
10、率平均为92.3%;废水NHsub3/sub-N平均下降至6.6mg/L,去除率平均为86.4%。出水指标达成GB8978-1996一级标准。六结论1、因为废水水质特点,废水在进入污水处理场之前无需将pH调至中性,就能确保废水混合后pH值为6.58.7,可沉淀去除17.2%钙,大大减轻预处理系统结垢趋势,并可节省废水中和费用约110万元/a。2、采取预处理技术减轻了进水水质、水量波动对后续生物处理影响,确保生物处理稳定运行。3、采取预处理水解酸化好氧法工艺步骤处理氯碱和两醇(正丁醇、辛醇)废水。处理效果显著,COD平均去除率为92.3%,NHsupb3/sub-N平均去除率为86.4%,出水其它指标均达成GB8978-1996一级排放标准。4、系统达标排放为乙烯污水回用提供了确保。来自: 安全管理网(.com) 具体出处: