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废水处理工艺的探讨氯碱和两醇混合模板.doc

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资源描述
废水处理工艺探讨(氯碱和两醇混合) 作者:安全管理网 起源:安全管理网 点击数: 32 更新日期:05月06日 一 引言   针对氯碱厂含盐废水和两醇(正丁醇、辛醇)含氨氮废水特点,采取了预处理—水解酸化—好氧法工艺步骤,废水经处理后,可去除17.2%钙(以CaCO<sub>3</sub>计);COD从生化进水1005.9mg/L(平均值),下降至出水77.6mg/L(平均值),平均去除率为92.3%; NH<sub>3</sub>-N从生化进水48.4mg/L(平均值),下降至出水6.6mg/L(平均值),平均去除率为86.4%,出水指标达成GB8978-1996一级排放标准。   含盐污水 氨氮 水解酸化 好氧   ,齐鲁石化企业乙烯72万t/a改扩建工程已开启,基于可连续发展考虑,国家环境保护局为此次改造设定了乙烯污水场回用800m<sup>3</sup>/h污水指标。乙烯污水回用存在关键问题是氯碱污水中C1<sup>-</sup>和Ca<sup>2+</sup>浓度比较高,属于难以回用污水。其次,来自第二化肥厂两醇(正丁醇、辛醇)T<sub>3</sub>线污水氨氮浓度较高,约为250mg/L左右,也属于难回用污水。假如全部污水不加以区分混在一起处理,不仅难以实现回用,而且经济上也不合理。所以必需进行污水分流,将轻易处理回用和难以回用污水分开处理,利用供排水厂现有Ⅰ、Ⅱ系列处理,低含盐污水,出水达成国家一级排放标准后再进行深度处理回用;利用Ⅲ系列处理含盐氯碱工业污水及两醇含氨氮污水,出水达成国家一级排放标准后排放。 二 存在问题和改造后要求   为单独处理氯碱厂含盐污水,1992年乙烯污水处理场增建了污水处理Ⅲ系列。Ⅲ系列由预处理、生物处理和后处理3部分组成。其工艺步骤见图1。   图1 改造前Ⅲ系列处理工艺步骤图   因为存在以下问题:①进水水质、进水量、pH波动很大,对活性污泥造成很大冲击,使Ⅲ系列出水效果较差。②Ⅲ系列进水水温40~45℃,污泥活性受到影响,装置无法达成最大处理能力。③pH值偏高和Ca<sup>2+</sup>浓度高,使预处理系统结垢严重;生化出水COD<sub>cr</sub>也不能达成国家二级排放标准(≤150mg/L)。Ⅲ系列于1993年由单独处理氯碱污水改为处理混合污水。   乙烯72万t/a改造以后,氯碱污水水量增加,而且要求出水COD<sub>cr</sub><100mg/L,仅依靠其现有处理步骤处理氯碱污水,使出水达标有相当难度。本研究在充足利用Ⅲ系列现有设施基础上,对Ⅲ系列处理步骤进行了改造,选择了预处理—水解酸化—好氧法对氯碱和T<sub>3</sub>线两醇混合废水进行处理,很好地处理了混合废水中钙度高、盐度高、温度高、COD波动范围大,和含有难降解有机氯化物等技术难题。 三 废水水质 混合废水水质见表1。   表1 废水水质及水量 废水 pH COD/ mg·L-1 碱度/ mg·L-1 P(Ca2+) mg·L-1 P(CI2-) mg·L-1 NH3-N/ mg·L-1 BOD5/ COD P(有机氯化物)/ mg·L-1 水温/℃ 水量/ m3·h-1 混合废水* 7.4 1 700~2 300 1289.1 7425.8 7414.7 85.7 0.57 ≤30 45 500      *氯碱和T3线(两醇)混合废水   由表1可见,混合废水中存在Ca<sup>2+</sup>、CI<sup>-</sup>和有机氯化物废水生物处理组成威胁。ECH废水中含有高浓度Ca<sup>2+</sup>,VCM废水中碱度很高,关键是CO<sup>2-</sup><sub>3</sub>碱度,可中和ECH污水中部分钙。水温45℃,较高对生物处理不利;CaCI<sub>2</sub>含量为1.5%。12<sup>2#</sup>线污水水质很好,可作为混合废水稀释水,向混合废水中加入300m<sup>3</sup>/h稀释水,可使水温降为39℃,CaCI<sub>2</sub>含量降为1.1%。 四 工艺步骤 混合废水处理工艺步骤见图2。   图2混合废水处理工艺步骤   注:1. 反应池;2. 沉淀池;3.匀质池;4.预氧化池;5.酸化池;6.纯氧曝气池;7.二沉池;8.生物接触氧化池;9.三沉池;10.污泥浓缩池;11.焚烧塔。   利用氯碱废水水质特点,废水在进入生物处理系统之前,无需将废水pH值调至中性,利用废水充足混合,污水中碱度和Ca<sup>2+</sup>反应,生成CaCO<sub>3</sub>沉淀,为了加紧沉淀去除更多悬浮物,向混合污水中加入絮凝剂;反应后混合液进入沉淀池去除CaCO<sub>3</sub>沉淀和部分悬浮物,可去除17.2%钙。上清液进入匀质池;在此引入12<sup>#</sup>线污水进行pH值、温度和水质调整;调整水质后污水进入预氧化池,污水中高浓度COD被部分氧化、对微生物有抑制作用有机物被部分还原,平抑了COD波峰对后续生物处理影响;预氧化后污水进入酸化池,利用酸化菌作用,继续将污水中大分子和微生物降解物质转化,提升污水可生化性;以后污水进入纯氧曝气池和生物接触氧化池,生物接触氧化池采取悬浮填料,深入降解有机污染物和氨氮,出水达标排放。 五 试验结果 1、适盐菌驯化   文件报道,当含盐量>10 000mg/L时生物处理效率显著下降,关键是因为微生物对水环境渗透适应能力下降所致。所以,在一定含盐量范围内,微生物驯化至关关键,是生物处理成功前提。接种菌源采取乙烯污水处理厂回流污泥,菌种驯化采取逐步动态驯化方法,使微生物含有良好耐盐和有机物降解性能。酸化池、氧曝池和生物接触氧化池污泥同时进行驯化,天天小水量进入,逐步增加进水水力负荷至正常情况。   2、工艺条件   装置正常运行后控制工艺条件以下,关键构筑物见表2。 构筑物 材料 规格(L×B×H)/mm 停留时间/h 预反应池 碳钢板 1500×1100×1200 1/6 来自: 安全管理网(.com) 具体出处: tyle="TEXT-ALIGN: center" align=center>匀质池 不锈钢 650×500×500 12.4 预氧化池 不锈钢 440×440×420 6.2 水解酸化池 不锈钢 410×410×1100 6.2 氧曝池 不锈钢 250×430×550×4 9.6 二沉池 不锈钢 φ500H=700 3.4 接触氧化 不锈钢 530×500×450 10.4 三沉池 不锈钢 φ500H=700 3.4 表2 关键构筑物   废水处理量800m<sup>3</sup>/h(包含300m<sup>3</sup>/h12<sup>#</sup>线稀释水)   进水水温 39~40℃   进水pH值 6.0~6.5   水解酸化池DO≤0.5mg/L   进水COD 1 011.8mg/L   氧曝池、生物接触氧化池DO>3mg/L   进水BOD 661.1mg/L    营养物BOD<sub>5</sub>:N:P约为100:5:1   3、处理效果   废水处理效果见表3。由表3能够看出,氯碱废水和T<sub>3</sub>线废水经处理后,废水COD平均下降至77.6mg/L,去除率平均为92.3%;废水NH<sub>3</sub>-N平均下降至6.6mg/L,去除率平均为86.4%。出水指标达成GB8978-1996一级标准。 六 结论 1、因为废水水质特点,废水在进入污水处理场之前无需将pH调至中性,就能确保废水混合后pH值为6.5~8.7,可沉淀去除17.2%钙,大大减轻预处理系统结垢趋势,并可节省废水中和费用约110万元/a。   2、采取预处理技术减轻了进水水质、水量波动对后续生物处理影响,确保生物处理稳定运行。   3、采取预处理—水解酸化—好氧法工艺步骤处理氯碱和两醇(正丁醇、辛醇)废水。处理效果显著,COD平均去除率为92.3%,NH<supb>3</sub>-N平均去除率为86.4%,出水其它指标均达成GB8978-1996一级排放标准。   4、Ⅲ系统达标排放为乙烯污水回用提供了确保。 来自: 安全管理网(.com) 具体出处:
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