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电力行业QC成果推进生产现场定置管理.ppt

上传人:w****g 文档编号:2438591 上传时间:2024-05-30 格式:PPT 页数:34 大小:4.98MB
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资源描述

1、1目 录课题简介1小组简介1选题理由2现状调查2确定目标2原因分析3要因确认5制定对策8对策实施8效果检查和分析.10巩固措施总结提高11下一步打算112一、一、课题简介介 “环境育人、人育环境”,创造良好的工作环境是车间乃至整个铁塔公司工作重点,以文明生产促进安全生产,实现产量的提高,是公司“精细化管理”的要求。2007年,铁塔公司组织了各个车间负责人进行了大量的关于改善生产现场的培训参观学习,要求各车间成立QC小组,改善生产现场。我车间通过分析车间现状和参观学习所得,以提高生产现场物料定置率作为课题,通过QC活动,创建了有规律,有秩序的生产现场。2007年10月份,三车间因为文明生产成绩突

2、出,被铁塔公司树立文明生产“标杆”车间。3二、小二、小组简介介小小组组名称名称安徽宏源安徽宏源铁铁塔公司三塔公司三车间车间QC小小组组课题名称提高生产现场定置率小组注册号SBD200705课题类型管理型成立时间2007年3月25日活动次数16次活动时间2007.3.252007.12.25成员与分工姓名性别文化程度职务马庆东男大专车间主任王建男大专车间副主任闫奇男大专车间副主任王奇男大学技术员杨成武男大专安全员徐婷婷女大专统计员杜玉和男中技金加工班长王金龙男中技加工1班班长倪希成男初中加工2班班长管孝成男高中电焊班班长4三、选题理由深化”精细化管理”的要求文明生产以6S为标准,以文明生产促进安

3、全生产,实现产量的提高。推进定置管理是迅速提升生产现场品质的有效方式。提高生产现场物料定置率QC活动的开展,不但可以建立文明的、心情舒畅的生产现场,使文明生产上一个台阶,还可以培养一批高素质,懂技术,会管理的骨干队伍。1、在参观比较中,个别企业定置率达到了85%,生产现场整齐、有序。2、我公司定置率45%,生产现场相对落后,需要提高。5四、现状调查我们对2007年3月份各班组产品、设备、辅助设施定置率按照6S定置标准进行了统计,并绘制了统计表:2007年3月份定置率统计表制表:徐婷婷 2007年4月5日结论:各班组物料定置率低,需要提升和改善。班班组组项项目目金加工金加工加工加工1班班加工加工

4、2班班电焊电焊班班定置率52%36%43%52%比例28%27%28%17%平均定置率45%6五、确定目标 1、确定目标:QC小组决定在本车间内把推进定置管理作为工作重点,使得定置率由活动前的45%,直至达到90%。制图:徐婷婷2007年4月5日45%90%0%20%40%60%80%100%活动前活动后车间平均定置率72、目标可行性分析1)我车间产品结构简单,主要是地螺、三角支架、变电所梁及爬梯等产品,产品明确、相对固定,较易实现定置管理。2)职工对车间生产任务执行情况较好。车间在前期6s管理中也积累了一些经验。3)目前公司领导把文明生产做为管理重点,对车间的安全文明生产工作支持力度大。结论

5、:定置率达到:定置率达到90%90%,目,目标可行。可行。8六、原因分析根据现状调查,我们QC小组运用因果图从人、机、料、法、环五个方面分析。详见因果分析图。9因果分析因果分析图定置率差料机人法环工器具混放电焊机放置零散、不协调责任心不强缺少认同感,没有动力缺少考核制度不全缺少6S相关知识技能培训少人员素质低、难以理解“文明生产可以促进产量提高”文化氛围没有形成产品缺少标识物料码放缺少相关标准成品、半成品混放生产区域划分不清晰产品类型不固定,有新产品摆放不整齐、占用安全通道半成品积压产品交接不及时产品一次送检合格率低10七、要因确七、要因确认 为找出要因,小组对因果图中的13条末端因素进行逐条

6、确认。末端因素一:培末端因素一:培末端因素一:培末端因素一:培训训少少少少 我们组织大型培训2次,2006年10月份由铁塔公司组织主要针对班组长6S管理知识培训。2006年11月中旬针对操作工的6S管理知识培训。2007年2月份还组织针对班组长以上送外培训。另外,我们还采取自学、研讨等形式对职工进行培训。结论:非要因11 末端因素二:人末端因素二:人末端因素二:人末端因素二:人员员素素素素质质低、低、低、低、难难以理解以理解以理解以理解1、在2006年度没有出现违章、违规行为。2、2007年4月10日,车间对54名操作工素质进行了测评,见下表:统计:徐婷婷 2007年4月12日结论:非要因得分

7、得分7070808080808585858590909090分以上分以上平均得分平均得分人数35153189备注得分85分以上为高素质,7585为一般,70分以下为素质低12末端因素三:制度不全末端因素三:制度不全 检查车间公司制度标准,缺少定置率考核制度,人员行为不受约束。结论:是要因13 末端因素四:缺少末端因素四:缺少末端因素四:缺少末端因素四:缺少认认同感、没有同感、没有同感、没有同感、没有动动力力力力 QC小组成员制定了调查表,就创造良好工作环境认可度进行调查,调查结果表明94.4%员工支持车间文明生产工作。统计:徐婷婷 2007年4月17日结论:非要因序序号号调查项调查项目目调查结

8、调查结果果1良好工作环境有益身心健康,可以促进生产51人2服从车间任务安排2人3搞文明生产不务正业、耽误生产1人14末端因素五:末端因素五:电焊机放置零散、不机放置零散、不协调 1、工序安排不合理,电焊机放置不集中。2、电焊机品牌不一样,高低不等,且控制线直接通过地面放置,外观差,外观不协调。结论:是要因15 末端因素六:工器具混放末端因素六:工器具混放末端因素六:工器具混放末端因素六:工器具混放 检查各班组工器具放置均不规范,要求各班组找出常用工具时均超时。各班组统计考核见下表:从以上统计可以看出,由于工器具放置不规范,在需要时使用较多的时间。结论:是要因序号序号类别类别考核考核岗岗位位项项

9、目目所用所用时间时间1金加工钻床岗位4钻头5分20秒2加工1班搭焊岗位活动扳手3分16秒3加工2班搭焊岗位活动扳手1分43秒4电焊班去毛刺角磨机2分15秒16 末端因素七:末端因素七:末端因素七:末端因素七:产产品交接不及品交接不及品交接不及品交接不及时时 我小组就正在加工的三角架、爬梯等批量较大时积压问题,经调查问题在于加工班与电焊班没有做好协调工作,造成产品积压,场地紧张,码放占用安全通道。是班组协调问题,不是车间主要问题。结论:非要因17 末端因素八:末端因素八:末端因素八:末端因素八:产产品一次送品一次送品一次送品一次送检检合格率低合格率低合格率低合格率低 小组对产品最近三个月的一次产

10、品合格率进行调查如下表:统计:徐婷婷 2007年4月7日 产品合格率高,不会造成产品积压。结论:非要因 月份月份1月份月份2月份月份3月份月份合格率98.6%99.4%99.8%18 末端因素九:末端因素九:末端因素九:末端因素九:产产品品品品类类型不固定,有新型不固定,有新型不固定,有新型不固定,有新产产品品品品 以下图表是我车间产品类型比例图。统计:徐婷婷 2007年4月11日从表中可以看出,新产品只占我车间总数的5%,所占比例少。结论:非要因19 末端因素十:各生末端因素十:各生末端因素十:各生末端因素十:各生产产区域划分不清晰区域划分不清晰区域划分不清晰区域划分不清晰 我们通过对我车间

11、下属四个班组进行区域划分和标识情况调查如下:统计:徐婷婷 2007年4月6日 对现场进行检查,各班组做到区域划分清晰的较少,也没有做到标识。情况属实。结论:是要因班班组金加工金加工加工加工1班班加工加工2班班电焊电焊班班划分区域标识情况说明:打表示已做,表示没有做20 末端因素十一:末端因素十一:末端因素十一:末端因素十一:产产品缺少品缺少品缺少品缺少标识标识 1、各班组接到任务到交接至下道工序以交接单凭据,产品没有标识。2、车间很难确定产品所处位置,不利于车间管理。结论:是要因 末端因素十二:物料末端因素十二:物料末端因素十二:物料末端因素十二:物料码码放缺少相关放缺少相关放缺少相关放缺少相

12、关标标准准准准 检查公司物料码放规定,对于各工件码放没有具体规定,物料码放不完善。结论:是要因 末端因素十三:末端因素十三:末端因素十三:末端因素十三:“文明生文明生文明生文明生产产可以促可以促可以促可以促进产进产量提高量提高量提高量提高”文化氛文化氛文化氛文化氛围围没没没没有形成有形成有形成有形成 从我车间对车间文明生产支持调查来看,在我车间内已经形成了“文明生产可以促进产量提高”文化氛围。结论:非要因21 经过逐条调查、分析、论证,确认以下几条因素为定置率低的主要原因:1、各生产区域划分不清晰 2、在加工产品没有标识 3、制度不全 4、物料码放缺少相关标准 5、工器具混放 6、电焊机放置零

13、散、不协调22 八、制定对策 对策表序号要因对策目标措施地点责任人完成时间1各生产区域划分不清晰车间做好定置图,各班组按照定置图重新布置区域。各生产区域标识清晰,要求一次循环后达标率100%。车间根据工序做定置图,各班组实施,车间进行考核现场马庆东2007年8月2在加工产品没有标识各班组对所加工的产品作标识产品标识清晰制作标识卡,班组对产品标识现场杨成武2007年8月3制度不全制定车间定置管理考核制度每周对定置情况考核一次制定车间定置管理考核制度车间王奇2007年8月4物料码放缺少相关标准完善物料码放常规产品码放有标准对常规产品码放制定标准车间王奇2007年8月5工器具混放工器具专人保管、定点

14、放置。列为定置考核。在使用时能在1分钟内找到。工器具定置现场王建2007年8月6电焊机放置零散、不协调要求对电焊机等根据场地和工序定位置集中放置。设备布置整齐和谐。电焊机随加工区域定人、定位置现场闫奇2007年8月23九、对策实施1、根据车间产品结构,生产现场场地可分为以下五类区域:三车间待料区加工区待检区电焊区模具区24 根据各班组需求,车间设计定置图,各班组按照定置图实施,制作了区域、产品标识牌,做到有图必有物,有物必有区,有区必挂牌,有牌必分类。各班组制作的部分区域标识牌 加工区252、物料码放要求做到横平竖直一头齐,车间规定了一头齐的标准误差,构支架、钢管梁、地螺等码放要求。制作了一系

15、列马凳,用于物料离地,解决地面破坏问题。263、班组专用工具专人、定点放置后,通过再一次组织抽项考核,各班组均能在1分钟内找出所需工具。统计见下表:制表:徐婷婷2007年7月20日序号序号类别类别考核考核岗岗位位项项目目所用所用时间时间1金加工钻床岗位4钻头8秒2加工1班搭焊岗位活动扳手6秒3加工2班搭焊岗位活动扳手7秒4电焊班去毛刺角磨机12秒274、对于电焊机等设备,按照定置图集中安置,严格定人定机制,制作工位牌,划分工位号,指定责任人。并且制作了一系列电焊机凳子作为底座用来支撑,控制线制作了离地桥架,保证了电焊机外观一致性以及便于打扫卫生。28 5、车间每个星期根据定置考核内容对班组进行

16、考核,以下是5月份至10月份的车间月平均定置率统计表:制表:徐婷婷 2007年11月5日29十、效果检查和分析1)、通过QC活动,车间对各班组的定置管理实现了考核,最近8、9、10月份连续三个月定置率均超过了90%,各班组基本都实现了当初制定的目标。制图:徐婷婷 2007年11月5日 302)由于文明生产成绩突出,三车间在2007年8、9月份的安全文明生产评比中,连续两个月取得第一名,且均分95以上,被公司树立文明生产“标杆”车间。3)三车间在2007年度的文明生产工作中成绩显著,金加工班和电焊班获得铁塔公司安全文明先进示范班组,钻床岗位被评为铁塔公司示范岗位,加工班获得送变电公司质量先进班组、电焊班获得送变电公司安全先进班组,三车间也获得送变电公司先进集体荣誉称号。31十一、巩固措施和总结提高 1)车间制定了物料码放规定,根据不同的产品制定一头齐的检查标准。2)鉴于定置管理取得的成效,车间制订的班组考核把定置管理列为考核范围,由车间专职安全员对各班组考核,考核得分最低的班组扣发安全奖的30%。32十二、下一步打算 下一阶段车间决定,响应公司领导号召,继续深入开展文明生产管理活动,车间以获得安徽省电力公司先进集体为目标,同时在公司领导下,为在全国铁塔制造行业树立“标杆”铁塔公司而继续在班组开展文明生产管理活动。33谢谢大家!34

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